中國石化河南油田分公司第一采油廠 采油工藝QC小組
(河南 南陽 473132)
在機(jī)械采油工藝中,抽油機(jī)采油方式占主導(dǎo)地位。目前中國石化河南油田采油一廠共有采油井1 270口,其中抽油機(jī)井總數(shù)占全廠油井總數(shù)的99%以上,而抽油井檢泵周期(單井檢泵周期是油井最近2次檢泵作業(yè)之間的實(shí)際生產(chǎn)天數(shù))是反映抽油機(jī)井管理水平的一項(xiàng)重要指標(biāo),檢泵周期的長短不但與完成全廠原油生產(chǎn)任務(wù)密切相關(guān),而且直接影響生產(chǎn)成本的控制。
隨著油田開發(fā)進(jìn)入后期,產(chǎn)出液含水達(dá)到90%以上。根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),當(dāng)油井產(chǎn)出液含水達(dá)到74.02%以上時(shí),產(chǎn)出液換相,由油包水型換為水包油型,井下桿、管表面也由親油性變?yōu)橛H水性。桿管表面失去了原油的潤滑作用,產(chǎn)出水直接接觸金屬,產(chǎn)出液中的H2S和CO2會(huì)使桿管產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年發(fā)現(xiàn)腐蝕油井109口,比2008年同期增加作業(yè)125井次,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
如表1為小組概況。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年中國石化河南油田采油一廠正常油井平均檢泵周期達(dá)到了508d,而腐蝕油井平均檢泵周期只有135d,遠(yuǎn)低于正常油井平均檢泵周期值。
表1 小組簡況表
2009年發(fā)現(xiàn)109口腐蝕油井,比2008年同期增加作業(yè)125井次,檢泵周期降低,作業(yè)占生產(chǎn)達(dá)到7 825h,減少原油產(chǎn)量3 080t(見表2)。
表2 腐蝕油井作業(yè)影響原油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
針對(duì)以上2點(diǎn)我們選擇課題為延長腐蝕油井檢泵周期。
首先,小組對(duì)腐蝕油井作業(yè)情況進(jìn)行了調(diào)查。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年增加作業(yè)125井次,桿、管大量腐蝕報(bào)廢,造成經(jīng)濟(jì)損失625萬元。
其次,小組成員對(duì)2009年全廠腐蝕油井檢泵周期低的原因進(jìn)行調(diào)查,并做出了調(diào)查表(見表3)。
從以上統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果可看出,泵座漏失和抽油桿斷裂這2項(xiàng)占累積頻率的88.8%,如果我們通過活動(dòng)解決這個(gè)問題,根據(jù)平均檢泵周期計(jì)算公式:
式中—平均檢泵周期,d;
∑Td—統(tǒng)計(jì)井檢泵周期之和,d;
∑na—統(tǒng)計(jì)井?dāng)?shù)之和,井次。
腐蝕油井平均檢泵周期將可以延長100d以上:
那么,腐蝕油井平均檢泵周期將達(dá)到250d左右(135+119=253d)。
表3 2009年腐蝕油井作業(yè)造成檢泵周期降低情況統(tǒng)計(jì)表
根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查中的計(jì)算結(jié)果,小組成員經(jīng)過討論后認(rèn)為將腐蝕油井平均檢泵周期活動(dòng)目標(biāo)選定在220d比較合適。
設(shè)定目標(biāo)值:腐蝕油井檢泵周期由活動(dòng)前的135d延長到220d。
針對(duì)泵座漏失和抽油桿斷裂的問題,我們QC小組根據(jù)調(diào)查的情況,開展討論,繪制出了泵座漏失和抽油桿斷裂影響因素關(guān)聯(lián)圖(見圖1)。
通過關(guān)聯(lián)圖,小組成員分析認(rèn)為影響泵座漏失和抽油桿斷裂的邊緣因素有4個(gè),即:培訓(xùn)力度不夠,加藥制度不合理,井液物性差,緩蝕劑適應(yīng)性差;小組成員對(duì)以上邊緣因素逐一進(jìn)行了驗(yàn)證。
驗(yàn)證一:培訓(xùn)力度不夠。
我們對(duì)操作人員進(jìn)行了加藥日常操作技術(shù)抽查提問,由技術(shù)主管和高級(jí)技師進(jìn)行提問評(píng)議,并認(rèn)真組織業(yè)務(wù)知識(shí)考核。
結(jié)論:通過對(duì)所有操作人員的抽查、考核,合格率達(dá)到100%,故確認(rèn)該因素為非要因。
驗(yàn)證二:加藥制度不合理。
活動(dòng)前,在油井套管加緩蝕藥劑現(xiàn)場實(shí)施過程中,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)采用的加藥制度是每15d加藥一次,每口井、每次加緩蝕藥劑8~10kg。
而在發(fā)現(xiàn)的109口腐蝕油井中,每口井的產(chǎn)液量不盡相同,有的相差很大(產(chǎn)液量相差范圍在10~80m3/d之間)。經(jīng)過計(jì)算,對(duì)于產(chǎn)液20m3/d以下的油井,加藥濃度相當(dāng)于50mg/L(50ppm),但對(duì)于產(chǎn)液30m3/d以上的油井,加藥濃度相只當(dāng)于 30mg/L (30ppm),濃度明顯偏低,緩蝕效果差。
我們通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)做出了加藥濃度與緩蝕效果對(duì)比實(shí)驗(yàn),具體實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表4。
表4 緩蝕劑加藥濃度與緩蝕效果對(duì)比表
同時(shí)我們現(xiàn)場做了示蹤劑測(cè)算套管加藥峰值變化實(shí)驗(yàn)(見圖2),加入方式:將20kg示蹤劑用水完全溶解,套管加入 ,并用100L清水從沖洗附著在套管壁內(nèi)示蹤劑。取樣:每小時(shí)取樣一次,送化驗(yàn)室檢測(cè)。
H11-9井產(chǎn)液量為23.2m3/d,由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以明顯看出,該種加藥制度下,緩蝕有效期在3h左右,3d后基本測(cè)不到。該種方法加藥有效期短,且不穩(wěn)定。
驗(yàn)證結(jié)果:以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,加藥濃度和加藥周期的不同決定了緩蝕效果的好壞。因此基于夠用且不浪費(fèi)的加藥原則,通過實(shí)驗(yàn)確定合理的加藥制度是必要的,故確認(rèn)該因素為要因。
驗(yàn)證三:井液物性差。
采油時(shí),當(dāng)產(chǎn)出液流體從相對(duì)高溫高壓地層流入井筒時(shí),由于壓力和溫度的急速降低,CO2析出地層,與鐵離子反應(yīng),產(chǎn)生以碳酸亞鐵為主的腐蝕。其次,由于油井中有硫酸鹽還原菌(SRB)的存在,硫酸鹽還原菌產(chǎn)生生物催化作用,使井液中SO42-離子氧化被吸附的氫,將SO42-中的S6+還原成S2-,S2-造成井下管柱腐蝕,其主要成分是硫化亞鐵顆粒,所以也會(huì)產(chǎn)生硫化亞鐵腐蝕垢。
采出層的確定取決于生產(chǎn)需要,井液物性差這個(gè)因素不在我們QC小組控制范圍之內(nèi),故確認(rèn)該因素為非要因。
驗(yàn)證四:緩蝕劑適應(yīng)性差。
活動(dòng)前使用的緩蝕劑為SLH-2型常規(guī)緩蝕劑,小組成員通過“井下掛片法”對(duì)該型緩蝕劑的使用效果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)(見圖3)。
由圖3可以看出,目前使用的緩蝕劑實(shí)際最高緩蝕率才達(dá)到77.8%,最低只達(dá)到21.2%沒有達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(緩蝕率≥90%)。故確認(rèn)該因素為要因。
驗(yàn)證結(jié)果:經(jīng)過對(duì)所有末端因素的逐條驗(yàn)證,我們確定要因有2條:①緩蝕劑適應(yīng)性差;②加藥制度不合理。
針對(duì)確定的要因,小組成員按照5W1H的原則制定出了相應(yīng)的對(duì)策、目標(biāo)及具體措施,同時(shí)配備了專門負(fù)責(zé)人監(jiān)督具體措施的實(shí)施和完成 (見表5)。
按照對(duì)策一,小組成員在查閱了大量緩蝕劑的相關(guān)資料后,由具有豐富實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的廠中心化驗(yàn)室技師負(fù)責(zé)優(yōu)選新型緩蝕劑這項(xiàng)工作。
試驗(yàn)方法參照SY/T 5237-2000《油田采出水用緩蝕劑性能評(píng)價(jià)方法》常壓靜態(tài)緩蝕率(R)測(cè)定方法:55℃,緩蝕劑加量50mg/L(50ppm)。
表5 對(duì)策表
7.1.1 收集緩蝕劑資料,選出多種緩蝕劑以備實(shí)驗(yàn)之用
小組成員通過查閱相關(guān)資料,根據(jù)采油一廠腐蝕油井實(shí)際情況,收集了針對(duì)CO2、S2-腐蝕的14種緩蝕劑,以備緩蝕性能評(píng)價(jià)試驗(yàn)(見表6)。
表6 備選緩釋藥劑情況表
7.1.2 從初選出的緩蝕劑中實(shí)驗(yàn)優(yōu)選出2種效果好
的緩蝕劑以備現(xiàn)場應(yīng)用
2010年3月9日,小組成員在中心化驗(yàn)室進(jìn)對(duì)初選出的14種藥劑進(jìn)行了緩蝕劑優(yōu)選試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖4。
通過本次試驗(yàn),篩選出了SJ2#、SJ3#、HHS-1緩蝕率≥90%藥劑。其中,pH值接近中性有2種SJ2#(pH=7)、HSS-1(pH=6),本次優(yōu)選HSS-1型緩蝕藥劑進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)。
試驗(yàn)包括2個(gè)方面:
(1)根據(jù)腐蝕油井油井產(chǎn)液量的不同分別實(shí)驗(yàn)確定緩蝕劑加藥量。
①確定依據(jù):首先小組成員做了腐蝕油井產(chǎn)液量情況調(diào)查,見表7。
表7 腐蝕油井日產(chǎn)液情況調(diào)查表
小組成員將產(chǎn)液量區(qū)間分為3部分來分別確定緩蝕劑的加藥量,即 20m3/d以下,20~50m3/d和50m3/d以上。
②從20m3/d以下,20~50m3/d和50m3/d 3個(gè)區(qū)間內(nèi),分別選出一口井同時(shí)進(jìn)行確定加藥量的現(xiàn)場試驗(yàn)。為此小組成員選出了3口腐蝕油井,即觀20(日產(chǎn)液20m3/d),新泌57(日產(chǎn)液46m3/d)及S13-13(日產(chǎn)液62m3/d)。
2010年3月10日3口井同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),采用井口掛片法測(cè)定井口產(chǎn)出液緩蝕速率 (合格標(biāo)準(zhǔn):緩蝕率≥80%)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表8、表9、表10。
表8 觀20井實(shí)測(cè)緩蝕率數(shù)據(jù)表
表9 新泌57井實(shí)測(cè)緩蝕率數(shù)據(jù)表
表10 S13-13井實(shí)測(cè)緩蝕率數(shù)據(jù)表
實(shí)驗(yàn)結(jié)論:產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井每次加藥量為10kg。
產(chǎn)液量20~50m3/d的腐蝕油井每次加藥量為15kg。
產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井每次加藥量為20kg。
(2)示蹤劑試驗(yàn)確定經(jīng)濟(jì)合理的加藥周期。
小組成員經(jīng)過討論后,決定用示蹤劑測(cè)算套管加藥峰值變化實(shí)驗(yàn)來確定經(jīng)濟(jì)合理的加藥周期。
實(shí)驗(yàn)同樣在觀20井、新泌57井及S13-13井3口井上實(shí)施。
分別將10kg、15kg、20kg示蹤劑用水完全溶解,從對(duì)應(yīng)產(chǎn)液量的3口油井套管加入,并用100L清水從沖洗附著在套管壁內(nèi)示蹤劑。
取樣:由巡井采油工每4h左右取樣一次,每天取樣 6次,集中后每天上午 9:00左右送采油一廠中心化驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)情況見圖5、圖6、圖7。
由觀20井井口示蹤劑變化曲線可以看出,產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井加藥每次10kg,其加藥有效期為4d。
由新泌57井井口示蹤劑變化曲線可以看出,產(chǎn)液量20~50m3/d之間的腐蝕油井加藥每次15kg,其加藥有效期為3d。
由新S13-13井井口示蹤劑變化曲線可以看出,產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井加藥每次15kg,其加藥有效期為2d。
結(jié)論:通過現(xiàn)場試驗(yàn),我們確定不同產(chǎn)液量下的加藥周期為:①產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井,每次加藥10kg,周期為4d;②產(chǎn)液量20~50m3/d之間的腐蝕油井,每次加藥15kg,周期為3d;③產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井,每次加藥20kg,周期為2d。
現(xiàn)場應(yīng)用:根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,小組成員經(jīng)過對(duì)109口腐蝕油井的井下管柱情況調(diào)查,去掉封上采下、封兩頭采中間的53口腐蝕油井,決定從2010年4月20日起,對(duì)其余的56口可以采取套管加藥的腐蝕油井采取加藥防腐治理。截止到2010年12月30日實(shí)施井號(hào)及現(xiàn)場應(yīng)用情況見表11。
據(jù)統(tǒng)計(jì),實(shí)施后腐蝕油井檢泵周期從135d延長到228d,達(dá)到了所設(shè)定的目標(biāo)值,本次活動(dòng)取得圓滿成功。
腐蝕油井檢泵周期由活動(dòng)前的135d延長到220d。
小組成員通過試驗(yàn),優(yōu)選出了SJ2#、HHS-1緩蝕劑,現(xiàn)場應(yīng)用HHS-1緩蝕劑56口井,通過試驗(yàn)確定經(jīng)濟(jì)合理的加藥制度即:
(1)產(chǎn)液量20m3/d以下的腐蝕油井,每次加藥10kg,周期為4d。
(2)產(chǎn)液量20~50m3/d之間的腐蝕油井,每次加藥15kg,周期為3d。
(3)產(chǎn)液量50m3/d以上的腐蝕油井,每次加藥20kg,周期為2d。
表11 腐蝕油井緩蝕防腐應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)表
通過現(xiàn)場應(yīng)用,腐蝕油井檢泵周期由活動(dòng)前的135d延長到228d。對(duì)比所定目標(biāo)值進(jìn)行檢查,通過本次活動(dòng),圓滿達(dá)成了所設(shè)定的目標(biāo)。
從2010年4月20日開始應(yīng)用,對(duì)比56口腐蝕油井因腐蝕造成的作業(yè)井次變化,活動(dòng)后比活動(dòng)前減少作業(yè)井次46個(gè),減少作業(yè)占產(chǎn)時(shí)間178d,減少作業(yè)占產(chǎn)量178×6t/平均單產(chǎn)=1 068t。
實(shí)驗(yàn)費(fèi)用:人工費(fèi)用+藥劑費(fèi)用=3.6萬元+8.4萬元=12萬元;
緩蝕劑費(fèi)用:8 000元/t,總用量210t,共168萬元。
減少作業(yè)井次46個(gè)(單井作業(yè)費(fèi)5萬元),減少作業(yè)成本230萬元;
減少作業(yè)占產(chǎn)量:1 068t×1 600元/t=170.88萬元;
直接經(jīng)濟(jì)效益:230+170.88-168-12=220.88萬元。
從方案設(shè)計(jì)到現(xiàn)場試驗(yàn),職工在積極參與過程中體驗(yàn)到攻關(guān)成功的喜悅,極大地提高了職工們對(duì)QC小組活動(dòng)的興趣,為今后的全面質(zhì)量管理工作創(chuàng)造了良好的條件。
(1)制定《緩蝕藥劑優(yōu)選實(shí)驗(yàn)操作規(guī)程》,并對(duì)中心化驗(yàn)室基層職工進(jìn)行操作方法培訓(xùn),確保緩蝕藥劑優(yōu)選工作的正常進(jìn)行。
(2)制定《腐蝕油井套管加藥定期檢查制度》,并以“采油一廠采油管理規(guī)定”下發(fā)實(shí)施。
活動(dòng)前后,小組成員對(duì)腐蝕油井檢泵周期數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。鞏固期內(nèi)腐蝕油井檢泵周期穩(wěn)定在220d以上。鞏固期效果良好。
本次QC活動(dòng),我們選擇了攻關(guān)型課題,小組成員遵循QC小組活動(dòng)程序,依靠集體的智慧提出了有效的方案,恰當(dāng)使用工具方法,通過全體成員的共同努力圓滿達(dá)成了課題目標(biāo)。
由圖8可以看出:通過這次QC活動(dòng),小組成員的團(tuán)隊(duì)精神、個(gè)人能力、QC知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和解決問題的信心與活動(dòng)前相比有了較大的提高。
加藥緩蝕技術(shù)圓滿完成實(shí)驗(yàn)及現(xiàn)場應(yīng)用,解決了生產(chǎn)中的實(shí)際問題,收到了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在下一次的活動(dòng)中,我們將根據(jù)生產(chǎn)中遇到的實(shí)際問題,以《油井井下自動(dòng)加藥裝置研制》作為活動(dòng)課題,進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。