高瑞冬
(西山煤電(集團(tuán))公司 官地礦選煤廠,山西 太原 030022)
西山煤電(集團(tuán))公司官地礦選煤廠為礦井型選煤廠,年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力300萬(wàn)t,采用重介無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器分選,煤泥浮選,尾煤壓濾聯(lián)合工藝流程,主導(dǎo)產(chǎn)品為高爐噴吹精煤和電精煤,為山西焦煤噴吹煤生產(chǎn)基地。該廠板框車間將濃縮池中的浮選尾礦直接用泵送到壓濾機(jī)中進(jìn)行壓濾,壓濾機(jī)給料泵選用的是100DG-B38(33)CS型渣漿泵,使用過(guò)程中事故頻繁,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn),消耗了大量人力、物力,煤泥水泄漏,不能保證現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化要求,且泄漏后噴射進(jìn)入泵的軸承系統(tǒng),致使軸承損壞嚴(yán)重,更換頻繁,維修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且其實(shí)際泵壓也滿足不了壓濾工藝的要求。因此,每年消耗的軸套、軸承、葉輪、盤(pán)根等費(fèi)用大,全廠泵每年的運(yùn)行費(fèi)用65~70萬(wàn)元。這些問(wèn)題的存在嚴(yán)重制約了該廠整體技術(shù)水平的提高和環(huán)境的美化、亮化以及安全生產(chǎn)。因此,徹底解決渣漿泵的泄漏問(wèn)題,創(chuàng)建無(wú)泄漏選煤廠,成為急需解決的問(wèn)題。
為此,該廠技術(shù)人員經(jīng)技術(shù)分析后,2009年12月決定將100DG-B38(33)CS型渣漿泵更換為T(mén)ZJ新型渣漿泵。正式投入使用至今已快半年,效果明顯,有力保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定進(jìn)行。泵無(wú)泄漏,工作環(huán)境得到根本的改觀,標(biāo)準(zhǔn)化水平得到了很大改觀。且不用再設(shè)置備用泵,節(jié)省了大量人力、物力。
產(chǎn)品的水力模型采用了國(guó)際先進(jìn)的固、液兩相流理論,在兩相流動(dòng)過(guò)程中能量得以充分轉(zhuǎn)換,產(chǎn)品高效節(jié)能。
1)采用組合式軸密封結(jié)構(gòu),大大延長(zhǎng)軸承體壽命。傳統(tǒng)渣漿泵的軸封結(jié)構(gòu)多采用石棉盤(pán)根密封,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,見(jiàn)圖1(a),但密封效果差,軸封漏水,造成軸套、軸承磨損嚴(yán)重,盤(pán)根、軸承更換頻繁。TZJ系列新型渣漿泵采用了雙端面機(jī)械密封加副葉輪組合式密封,見(jiàn)圖1(b),密封質(zhì)量得到了根本性的改善,軸封無(wú)泄漏、軸套無(wú)磨損、不用換盤(pán)根、泵運(yùn)行用時(shí)不用高壓軸封水,從而解決了渣漿泵軸封漏水這一長(zhǎng)期困擾生產(chǎn)的大難題。
2)優(yōu)化葉輪水力模型,提高泵效。葉輪是渣漿泵的核心零件,葉輪型線(即葉輪的水力模型)直接決定渣漿泵的性能參數(shù)。TZJ系列新型渣漿泵的葉片型線經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì),采用了先進(jìn)的多相流水力模型,效率高。
3)護(hù)套型線采用了準(zhǔn)螺旋型線。沃曼渣漿泵的護(hù)套型線多用環(huán)型,目的是加強(qiáng)大顆粒雜質(zhì)的通過(guò)能力,但效率較低;螺旋型線護(hù)套效率較高,但蝸舌處磨損較快,并且允許通過(guò)的雜質(zhì)直徑較小。綜合上述兩種型線的優(yōu)點(diǎn),TZJ系列新型渣漿泵采用了準(zhǔn)螺旋型線,在易于磨損的蝸舌處也進(jìn)行了改進(jìn)。實(shí)踐證明:該種護(hù)套型線不僅效率高,而且有較強(qiáng)的雜質(zhì)通過(guò)能力和耐沖擊、抗磨損能力,保證了TZJ系列新型渣漿泵的高效性與耐磨性。
4)泵體與托架的安裝定位結(jié)構(gòu)更加精確。傳統(tǒng)渣漿泵的定位一般采用半圓三點(diǎn)定位,在安裝或使用中,很容易變形,從而影響定位的準(zhǔn)確。新型渣漿泵采用了多半圓定位,提高了定位精度,為機(jī)械密封的高質(zhì)量安裝提供了精度保障。
5)前護(hù)板、后護(hù)板改進(jìn)了定位結(jié)構(gòu)。傳統(tǒng)渣漿泵的前、后護(hù)板與泵體、泵蓋安裝無(wú)定位結(jié)構(gòu),見(jiàn)圖2(a),安裝時(shí)需人工調(diào)整,費(fèi)時(shí)費(fèi)力并且還無(wú)法保證精度。新型渣漿泵設(shè)計(jì)了定位結(jié)構(gòu),見(jiàn)圖2(b),安裝時(shí)一步到位省時(shí)省力且保證了安裝質(zhì)量。
圖1 軸密封結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 護(hù)板結(jié)構(gòu)示意圖
該廠板框車間423渣漿泵采用TZJ新型渣漿泵后,該泵在軸封設(shè)計(jì)、過(guò)流計(jì)、過(guò)流件抗磨性、結(jié)構(gòu)性能等方面均超過(guò)傳統(tǒng)的渣漿泵。該泵高效、耐磨、無(wú)泄漏,過(guò)流部件的內(nèi)腔形狀完全符合固、液兩相介質(zhì)的運(yùn)動(dòng)軌跡,并采用高抗磨合金材料制造,過(guò)流件的使用壽命顯著提高;軸封部位采用了副葉輪與機(jī)械密封的組合式結(jié)構(gòu),真正實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的無(wú)泄漏;軸承結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸承不發(fā)熱,使用壽命長(zhǎng);產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)經(jīng)優(yōu)化設(shè)計(jì),充分考慮了現(xiàn)場(chǎng)安裝、解體檢修的準(zhǔn)確方便,維修工作量大大降低,使用檢修極為方便。
傳統(tǒng)渣漿泵與新型渣漿泵使用效果見(jiàn)表1。
表1 傳統(tǒng)渣漿泵與新型渣漿泵使用效果對(duì)比表
從表1可以看出,通過(guò)采用TZJ新型渣漿泵,簡(jiǎn)化了設(shè)備的管理和維護(hù),經(jīng)濟(jì)效益顯著。如該廠全部使用新型泵每年至少可以節(jié)約材料備件費(fèi)70萬(wàn)元,修理費(fèi)3萬(wàn)元。
運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、無(wú)泄漏,整體環(huán)境優(yōu)化,大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,真正成為高效、低耗、環(huán)保型產(chǎn)品,有力保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定進(jìn)行。
1)徹底解決密封泄漏問(wèn)題,確保系統(tǒng)在12個(gè)月以內(nèi)滴水不漏。
2)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,零部件設(shè)計(jì)人性化,不使用冷卻水裝置或黃油,便于維護(hù)和更換。
3)解決系統(tǒng)匹配性,使泵處于最佳運(yùn)行狀態(tài),提高效率,節(jié)約電能。
4)具有柔性特點(diǎn),可以針對(duì)每個(gè)選煤廠的實(shí)際情況量身定做,并盡量利用現(xiàn)有設(shè)施,發(fā)揮最佳效果。
5)經(jīng)濟(jì)效益顯著,每年僅因減少部件消耗和節(jié)約電能產(chǎn)生的效益將超過(guò)系統(tǒng)改造所需的費(fèi)用。
6)重介選煤廠所有泵都可以使用此泵。
因此,利用該技術(shù)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造達(dá)到節(jié)能降耗、文明生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)效益提高。該技術(shù)和設(shè)備的誕生,為創(chuàng)建無(wú)泄漏選煤廠提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)保障。