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車身涂裝底漆線控制系統(tǒng)集成化設(shè)計(jì)與應(yīng)用

2010-11-22 06:44齊劍平
關(guān)鍵詞:懸鏈底漆上位

齊劍平 ,王 華 ,程 穩(wěn)

(1.湖北汽車工業(yè)學(xué)院 機(jī)械工程系,湖北 十堰442002;2.東風(fēng)商用車公司,湖北 十堰442040)

底漆磷化線作為汽車生產(chǎn)中的重要涂裝線,專為確保駕駛室表面外觀質(zhì)量設(shè)計(jì)的,在整車質(zhì)量的控制中占有舉足輕重的地位。車身涂裝底漆線是車身生產(chǎn)流水線的瓶頸,具有工藝生產(chǎn)不可迂回、工作環(huán)境惡劣、噪音大、腐蝕性氣體濃度高、能耗大等特點(diǎn)。東風(fēng)公司車身廠底漆磷化線是20世紀(jì)80年代從英國全套引進(jìn)的流水線,該線設(shè)備一直被視作“精、大、稀、關(guān)”設(shè)備加以維護(hù)、保養(yǎng)。但是由于服役年限較長,加之汽車產(chǎn)量的不斷攀升,車型的不斷變化,加劇了設(shè)備的老化程度,導(dǎo)致該線設(shè)備故障率居高不下,嚴(yán)重制約了車身的生產(chǎn),為穩(wěn)定涂裝線設(shè)備開動率,在現(xiàn)有條件下,改進(jìn)增加一套行之有效的監(jiān)控系統(tǒng),使其具有人機(jī)的交互性,這就必須完成上位機(jī)與各設(shè)備的通信連接。

1 系統(tǒng)的改造方案

1.1 問題的提出

底漆線1樓為預(yù)處理和電泳設(shè)備,2套設(shè)備以水泵為主,共計(jì)52臺。其中部分水泵需全天候開機(jī),而為確保每臺水泵的良好運(yùn)行,需運(yùn)行工、維修工不停的巡檢每臺泵,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患、及時(shí)消除隱患。在沒有狀態(tài)監(jiān)控設(shè)備的前提下,設(shè)備的老化程度加大、故障點(diǎn)多而廣、人員的不定因數(shù)都極易造成設(shè)備事故或工件批量質(zhì)量事故。

底漆線2樓主要設(shè)備是5條懸鏈,其中1條為儲存鏈,4條為工藝鏈。磷化懸鏈作為東風(fēng)公司的重要設(shè)備,尚無法實(shí)現(xiàn)上位機(jī)與PLC的通信連接,更無法實(shí)現(xiàn)狀態(tài)監(jiān)控,懸鏈一旦出現(xiàn)異常,由于整線范圍大、區(qū)域廣,排除故障較耗時(shí),無形中延長了設(shè)備停工。每年磷化懸鏈故障所占全廠流水線的設(shè)備停工臺時(shí)的比例較大(約占20%),嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。

1.2 系統(tǒng)的改造方案

1.2.1 提升懸鏈控制部件的性能

磷化2樓懸鏈的控制部件是基于Omron C200H系列的PLC控制組件,控制核心CPU01模塊功能單一,不具備最基本的串口通訊能力。程序維護(hù)采用手持編程器,顯示屏小,操作繁瑣?,F(xiàn)將PLC升級為C200HE系列CPU42型[1],它具有標(biāo)準(zhǔn)的串口通訊能力,掃描周期更快,同時(shí)配合Omron系列 PLC 專用工具軟件 CPT、SSS[2]等。極大的方便了日常軟件維護(hù)工作,并可以動態(tài)、人機(jī)大屏幕交互方式顯示I/O各點(diǎn)的變化,同時(shí)也為上位機(jī)提供強(qiáng)大完善的監(jiān)控基礎(chǔ)。

1.2.2 開發(fā)全線的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)

利用上位機(jī)及電視畫面實(shí)現(xiàn)底漆線的動態(tài)監(jiān)控。系統(tǒng)采用工業(yè)控制微機(jī)為主導(dǎo)的控制方法,兼顧PLC、視頻矩陣控制為輔的集成控制方式,完成全線設(shè)備多畫面的實(shí)時(shí)監(jiān)控。另外采用電視機(jī)完成懸鏈上9個(gè)關(guān)鍵故障點(diǎn)的動態(tài)顯示任務(wù),9個(gè)畫面可轉(zhuǎn)換為4個(gè)、1個(gè)畫面,并可設(shè)置滾動顯示、任意切換畫面。

1.2.3 實(shí)現(xiàn)開關(guān)量的數(shù)據(jù)采集

上位機(jī)加裝I/O板,主要針對未使用PLC的預(yù)處理系統(tǒng)中,無法通過PLC的通訊能力實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)的聯(lián)系,通過增設(shè)4塊I/O板,對中控臺內(nèi)現(xiàn)有的開關(guān)量進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,使電泳預(yù)處理設(shè)備的狀態(tài)能很直觀的反映在終端顯示器上。

2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法及效果

系統(tǒng)中工控機(jī)承擔(dān)了現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、故障分析、動態(tài)圖形顯示、視頻顯示、數(shù)據(jù)處理、與PLC間的數(shù)據(jù)通訊等任務(wù)(圖1)。這里選用上位機(jī)配置為研華、P3/1G、21顯示器。

圖1 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

2.1 PLC與上位機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊的實(shí)現(xiàn)

2.1.1 接口實(shí)現(xiàn)

懸鏈升級后使用的PLC(Omron C200HE)具有標(biāo)準(zhǔn)的 RS-232 通訊端口[3],可以與上位機(jī)的通訊端口 RS-232、RS-422 (RS-232<-->RS422 適配器)。由接口標(biāo)準(zhǔn)的差異比較如表1所示。

表1 接口標(biāo)準(zhǔn)的差異比較

由此可知,RS232總線的工作方式為非平衡,在干擾和長距離時(shí),傳輸數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,從而速率下降,對于擴(kuò)展性來說,RS232只能點(diǎn)對點(diǎn)傳輸,而RS422就更加靈活,多點(diǎn)傳輸。

為實(shí)現(xiàn)更高的穩(wěn)定性,更長的傳輸距離,更好的可擴(kuò)展性,更大的傳輸率,同時(shí)滿足未來發(fā)展的需要,RS422總線方式更合適,而PLC提供的是RS232接口,由RS232與RS422的電氣特性比較如表2所示。

表2 RS232與RS422的電氣特性比較

雖然RS422是RS232的升級版,但存在很多不相兼容的地方,所以實(shí)現(xiàn)PLC的RS232與上位機(jī) RS422 的通信,就必須使用 RS-232<-->RS-422適配器相連接,以完成PLC與上位機(jī)的互通。

2.1.2 數(shù)據(jù)通訊實(shí)現(xiàn)

系統(tǒng)對通訊方式?jīng)]有過多的要求,所以采用一種既優(yōu)化又經(jīng)濟(jì)的通訊方式,即Hostlink系統(tǒng)[4],該系統(tǒng)是將上位機(jī)鏈接通信通過在上位機(jī)和PC之間交換命令和應(yīng)答實(shí)現(xiàn)的,一次交換傳輸?shù)拿罨驊?yīng)答數(shù)為一幀,最多包含131個(gè)數(shù)據(jù)字符,其命令格式如圖2所示。

圖2 上位機(jī)和PC之間的交換命令格式

Hostlink系統(tǒng)允許一臺上位機(jī)通過上位機(jī)鏈接命令向Hostlink系統(tǒng)的PLC發(fā)送命令,PLC處理來自上位機(jī)的每條指令,并把結(jié)果傳回上位機(jī)。

上位機(jī)監(jiān)控:上位機(jī)可對PLC的程序進(jìn)行傳送或讀取,并可對PLC數(shù)據(jù)區(qū)進(jìn)行讀寫操作。

雙重檢查系統(tǒng):所有通信都將作奇偶檢驗(yàn)和幀檢驗(yàn),從而能估計(jì)出通信中的錯誤。

2.1.3 上位機(jī)與視頻信號的實(shí)現(xiàn)

一方面由現(xiàn)場9路攝像頭采樣懸鏈9個(gè)視頻關(guān)鍵點(diǎn),由9路畫面分割器輸出在TV上,作為主要監(jiān)控

另一方面將9路采樣視頻關(guān)鍵點(diǎn)由10路畫面轉(zhuǎn)換矩陣器輸入到上位機(jī)的視頻卡中,通過視頻播放軟件進(jìn)行輔助監(jiān)控,其圖像控制由矩陣器提供的控制接口RS-485與上位機(jī)的RS-232來完成的,由于接口特性的差別如表3所示。

表3 RS-485與RS-232的電氣特性比較

這里使用(RS-232<-->RS-485 適配器),以達(dá)到電氣特性匹配。

上位機(jī)的圖形顯示是經(jīng)過計(jì)算機(jī)處理的,反映底漆線現(xiàn)場設(shè)備的畫面,著重反映“面”。而電視監(jiān)視系統(tǒng)是直接反映2樓現(xiàn)生產(chǎn)的狀況懸鏈運(yùn)行的狀況,著重反映“點(diǎn)”。在懸鏈關(guān)鍵點(diǎn)及設(shè)備故障多發(fā)點(diǎn)安裝了9個(gè)攝像頭,來直觀的反映設(shè)備現(xiàn)狀。如4#鏈2個(gè)驅(qū)動站、懸鏈與懸鏈間的轉(zhuǎn)掛點(diǎn)、4#積放段拐彎處、4#鏈護(hù)網(wǎng)大下坡處等幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。通過九畫面分割器來隨意選擇、切換畫面,九畫面、四畫面、單畫面均可滾動顯示。

2.1.4 開關(guān)量采集實(shí)現(xiàn)

對于現(xiàn)有中控室內(nèi)的開關(guān)量進(jìn)行采集,終端板卡為PLCD-880,該卡為數(shù)據(jù)采集提供方便可靠的信號配線,而采集卡選用PCL-733,不僅其具有32個(gè)2500VDC隔離保護(hù)的輸入通道,在工業(yè)應(yīng)用上運(yùn)行非常穩(wěn)定,同時(shí)對每個(gè)通道都預(yù)留電壓保護(hù)。將開關(guān)量分段接入在終端板卡上。

2.2 系統(tǒng)功能的實(shí)現(xiàn)

本系統(tǒng)成功的解決了多種信號組織和傳遞,最終由計(jì)算機(jī)統(tǒng)一處理,并集中顯示、報(bào)警、控制,實(shí)現(xiàn)了全方位、動態(tài)的、可視化的集中處理方式。為中控臺提供了提前發(fā)現(xiàn)故障,顯示了故障的形成、發(fā)展、停機(jī)的全過程,為設(shè)備的快速維護(hù)修復(fù),提供了有利保證。通過PLC與上位機(jī)直接通訊,使得上、下位機(jī)貫通一體,從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離監(jiān)控,由于內(nèi)部的程序存儲空間增加,也為進(jìn)一步的懸鏈同步系統(tǒng)開發(fā),在硬件上創(chuàng)造了條件。懸鏈PLC程序的在線編程及輔助維修的功能。

上位機(jī)可讀取PLC完整的程序,并可進(jìn)行在線編輯修改,還可利用在線的程序梯形圖迅速排查懸鏈的電氣故障。在梯形圖上,哪一個(gè)輸入條件不滿足導(dǎo)致無輸出,一目了然。

2.3 車身涂裝底漆線改造效果

中控臺的中央監(jiān)控功能得到加強(qiáng),在中控臺實(shí)現(xiàn)了底漆車間懸鏈、電泳、預(yù)處理3套主要設(shè)備系統(tǒng)的集中動態(tài)監(jiān)視(圖3)。操作人員在中控臺足不出戶即可全覽車間設(shè)備的運(yùn)行狀況及生產(chǎn)現(xiàn)狀,由于消除人為誤操作的可能和巡檢的不及時(shí),電泳預(yù)處理設(shè)備的故障下降60%以上。懸鏈系統(tǒng)采用關(guān)鍵畫面(圖4)的索取,亦可通過電視畫面和計(jì)算機(jī)圖形顯示及時(shí)掌握設(shè)備信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,防止故障的擴(kuò)大化,利于發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患以便及時(shí)維護(hù)。如:1)高空驅(qū)動站的電機(jī)、減速機(jī)的運(yùn)行狀況;2)停止器及行程開關(guān)動作是否異常;3)積放段的記數(shù)與實(shí)際是否相符等等。畫面為排除故障提供了科學(xué)有效的依據(jù)。

圖3 主要設(shè)備系統(tǒng)的集中監(jiān)視

圖4 懸鏈系統(tǒng)界面

3 結(jié)束語

通信系統(tǒng)的完成打好了監(jiān)控系統(tǒng)的基礎(chǔ),使得監(jiān)控系統(tǒng)能夠完成一系列的外圍集信號采集、故障診斷、圖形處理。系統(tǒng)通過上位機(jī)即工業(yè)控制計(jì)算機(jī)結(jié)合其他外圍設(shè)備的具體應(yīng)用,以簡單,多方面的設(shè)計(jì),來真實(shí)表述底漆線在生產(chǎn)中的全部動態(tài)過程。系統(tǒng)投入運(yùn)行后,可以實(shí)現(xiàn)了設(shè)備及生產(chǎn)的動態(tài)管理。監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用,是對傳統(tǒng)的事后維修的管理模式的重大改革。

[1] 可 編 程 序 控 制 器 編 程 手 冊 [K].C200H/C200HG/C200HE1997.

[2] 廖常初.PLC編程及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2002.

[3] 王永華.現(xiàn)代電氣控制及PLC應(yīng)用技術(shù)[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2003.

[4] 俞忠厚,陳一民.工業(yè)過程控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,1995.

[5] 林 華,宋世發(fā).一類上下位機(jī)控制系統(tǒng)的仿真設(shè)計(jì)[J].湖北汽車工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào),2008,22(11):48-50.

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