編譯:莫增敏 李元萍 (吐哈石油勘探開發(fā)研究院信息中心)
審校:紀(jì)常杰 (大慶油田工程有限公司)
海上老油田增產(chǎn)的多井實(shí)例
編譯:莫增敏 李元萍 (吐哈石油勘探開發(fā)研究院信息中心)
審校:紀(jì)常杰 (大慶油田工程有限公司)
提高開發(fā)中后期油田的產(chǎn)量是各石油公司的主要目標(biāo)。在印度西海岸的一個(gè)海上平臺(tái)上用非鉆井法提高了7口井的產(chǎn)量。通過(guò)綜合應(yīng)用裸眼測(cè)井、生產(chǎn)測(cè)井和脈沖中子能譜測(cè)井識(shí)別老油田的油氣衰竭區(qū),下入過(guò)油管封隔橋塞封堵產(chǎn)水層,在死油區(qū)射新孔。實(shí)施新措施的井產(chǎn)量都有所增加,平均含水從80%下降到76%。
海上油田 測(cè)井 封堵 射孔增產(chǎn)
油田發(fā)現(xiàn)于1987年,1994年投產(chǎn)。主力油藏是始新世的碳酸鹽巖沉積,其特征是有孔洞、溶蝕孔道和垂直及橫向裂縫。因此,高滲透帶為水早期突破提供了通道,這也是油產(chǎn)量下降的主要原因。該油田的平均含水高達(dá)80%。
由于該海上鉆井平臺(tái)與2個(gè)注水井平臺(tái)相鄰,所以還面臨一些特殊的問(wèn)題。用液流溫度異常和井附近地層水和注入水之間的礦化度差異確定泄油區(qū)內(nèi)的注入水聚集情況。問(wèn)題的關(guān)鍵是要深入研究液流動(dòng)態(tài),然后在注水未波及段射孔采油。
策略是對(duì)井進(jìn)行診斷后通過(guò)修井措施增加其產(chǎn)量,降低含水。用生產(chǎn)測(cè)井識(shí)別流體剖面,然后,在必要的地方用脈沖中子測(cè)井測(cè)定烴飽和度。將裸眼測(cè)井、生產(chǎn)測(cè)井和脈沖中子能譜測(cè)井相結(jié)合識(shí)別油氣衰竭區(qū)和死油區(qū)。下入過(guò)油管封隔橋塞封堵產(chǎn)水層。射新孔開采死油區(qū)內(nèi)的油。通過(guò)脈沖中子測(cè)井計(jì)算地層水礦化度,從而識(shí)別注入水突破區(qū)。在射新孔時(shí)要避開這類層段。
實(shí)施該措施的7口井日產(chǎn)油量達(dá)到2 708 bbl/d(1 bbl/d=0.159 m3/d),比以前增加了53%。平均含水從80%下降到76%。
該項(xiàng)作業(yè)的目的是在提高油產(chǎn)量的同時(shí),盡量減少水和氣的產(chǎn)量。因?yàn)闆](méi)有鉆機(jī),作業(yè)必須用組裝式橇裝設(shè)備進(jìn)行,由于其提供的工具有限,可使用的方法也受到限制。
對(duì)井的生產(chǎn)史進(jìn)行了分析,從而弄清產(chǎn)量下降和含水上升的趨勢(shì)。另外,還分析了每口井的修井史及其對(duì)產(chǎn)量的影響,從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。還詳細(xì)研究了完井的過(guò)程,以便確定電纜測(cè)井和修井的可行性。通過(guò)解釋裸眼測(cè)井資料確定原始油氣界面、油水界面和滲透率,然后確定高滲透帶的位置。分析以往的生產(chǎn)測(cè)井資料,從而推斷采油/產(chǎn)水/采氣層的位置。分析水泥評(píng)價(jià)測(cè)井資料,確定水泥環(huán)是否完整及是否能用液壓封隔。
在該油田的11個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)中,選擇了生產(chǎn)平臺(tái)X進(jìn)行改造,主要原因是該處井內(nèi)有一個(gè)很厚的未動(dòng)用油層。
井A是1口1994年完井的生產(chǎn)井。初期油產(chǎn)量為957 bbl/d,含水率為零。實(shí)施該修井作業(yè)前,產(chǎn)量已下降到245 bbl/d,含水率高達(dá)84%。
生產(chǎn)測(cè)井顯示底部射孔只出水 (圖1),油氣主要是從中部射孔的上段產(chǎn)出。上部射孔段由于在油管鞋附近,無(wú)法進(jìn)行測(cè)井。后面進(jìn)行的脈沖中子測(cè)井顯示其底部層段為衰竭層,而上部層段油氣飽和度還很高。飽和度測(cè)井也顯示上層還沒(méi)衰竭。
在中部和底部射孔段中間下入一個(gè)過(guò)油管機(jī)械封隔工具 (MPBT),封堵底部出水。結(jié)果油產(chǎn)量增加到445 bbl/d,含水率下降到40%。
在飽和度測(cè)井顯示未衰竭的層段設(shè)了兩組新孔,每組為2 m。根據(jù)礦化度指示,在死油層識(shí)別出兩個(gè)高滲透率帶。由于該油藏是一個(gè)碳酸鹽巖油藏,如果在這些層射孔,預(yù)計(jì)會(huì)出水。因此,射孔時(shí)避開了這些層。油產(chǎn)量進(jìn)一步增加到603 bbl/d。但是,含水也上升到52%。
結(jié)果 采油/(bbl·d-1)產(chǎn)液/(bbl·d-1)含水率/(%)下MPBT前 245 1 485 83.5下MPBT后 445 742 40射孔后 603 1 257 52
圖1 井A實(shí)施作業(yè)及效果
井B是2003年完井的,有5組射孔。從一開始油產(chǎn)量就較低 (79 bbl/d),含水 (82%)很高。含水率上升到99%后,該井被迫關(guān)井。裸眼測(cè)井顯示產(chǎn)層為致密層。由于有早期的飽和度測(cè)井資料,而且累計(jì)產(chǎn)油量不大,不需要再進(jìn)行飽和度測(cè)井。
生產(chǎn)測(cè)井顯示這5組射孔中的4組只產(chǎn)水,底部三組射孔產(chǎn)水最多。從底部第三組和第四組射孔之間觀測(cè)到小的層間竄流,頂部一組射孔產(chǎn)出少量油氣和大量水。
原始水泥膠結(jié)測(cè)井顯示開發(fā)層段水泥膠結(jié)不好。下入MPBT封堵底部4個(gè)射孔層段。在頂部射孔段上下射新孔 (3 m)提高油產(chǎn)量。結(jié)果油產(chǎn)量有所增加,但水產(chǎn)量沒(méi)有下降。因此又進(jìn)行了第二次生產(chǎn)測(cè)井 (圖2),結(jié)果顯示雖然橋塞有效地阻止了套管內(nèi)水的產(chǎn)出,但是,水在套管外竄流,然后從頂部射孔產(chǎn)出。
該井鉆于2002年。由于泥漿漏失,沒(méi)有進(jìn)行裸眼測(cè)井,射孔是根據(jù)套管內(nèi)中子測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行的。該井初始產(chǎn)量為1 025 bbl/d,含水率為20%。本次修井前產(chǎn)量為342 bbl/d,含水率67%。
結(jié)果 采油/(bbl·d-1)產(chǎn)液/(bbl·d-1)含水率/(%)該作業(yè)前 0 關(guān)井 無(wú)資料下MPBT后 154 1 646 94.5射孔后 194 2 425 92
圖2 井B實(shí)施作業(yè)及效果
結(jié)果 采油/(bbl·d-1)產(chǎn)液/(bbl·d-1)含水率/(%)射后前 342 1 036 67射孔后 466 1 013 54
圖3 井C實(shí)施作業(yè)及效果
生產(chǎn)測(cè)井顯示大部分油是從底部射孔段產(chǎn)出的(圖3),因此,不能用過(guò)油管橋塞。由于目的層孔隙度很低 (<13%),未進(jìn)行飽和度測(cè)井。根據(jù)裸眼測(cè)井對(duì)比,增加了兩組射孔。油產(chǎn)量增加到466 bbl/d,含水率下降到54%。
該井鉆于1993年。其初期產(chǎn)量達(dá)到1 685 bbl/d,含水率<1%。本次修井作業(yè)前產(chǎn)量下降到258 bbl/d,含水率高達(dá)89%。
生產(chǎn)測(cè)井顯示底部射孔不產(chǎn)油氣,只產(chǎn)出少量水 (圖4)。一個(gè)擠注層段也產(chǎn)出大量水。因此,下入MPBT封堵底水。糟糕的是,由于該橋塞不能通過(guò)油管未能下入。因?yàn)轫敳可淇锥紊厦鏇](méi)有未射孔產(chǎn)層,所以未進(jìn)行飽和度測(cè)井。
10.3969/j.issn.1002-641X.2010.1.005
結(jié)果 采油/(bbl·d-1)產(chǎn)液/(bbl·d-1)含水率/(%)射后前 258 2 395 89.2射孔后 460 2 235 79.4
圖4 井D實(shí)施作業(yè)及效果