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濕法脫硫GGH結(jié)垢原因分析與對策

2010-11-15 02:56吳順根
浙江電力 2010年5期
關(guān)鍵詞:積灰差壓吹灰

吳順根

(浙能嘉興發(fā)電有限公司,浙江 平湖 314201)

嘉興發(fā)電廠一期2×300 MW機組煙氣脫硫裝置采用石灰石/石膏濕法脫硫技術(shù),脫硫系統(tǒng)設(shè)計為一爐一吸收塔布置,配有氣氣換熱器(GGH),用以加熱吸收塔后的凈煙氣并將煙溫提高到露點以上,降低脫硫凈煙氣對煙囪內(nèi)壁與煙道等的化學(xué)腐蝕。運行中的GGH波紋換熱片通道易積灰堵塞、結(jié)垢,不但影響系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,也影響設(shè)備的安全性、可靠性。

1 脫硫設(shè)備簡介

嘉興電廠一期脫硫GGH系統(tǒng)包括GGH本體、吹灰裝置、低泄漏風(fēng)機、密封風(fēng)機等。GGH本體為中心驅(qū)動的回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器,2臺驅(qū)動裝置一運一備,采用變頻控制。

GGH吹灰裝置采用半伸縮式吹灰器,每臺GGH原煙氣側(cè)上下各設(shè)置1個吹灰器,吹灰系統(tǒng)分為蒸汽吹掃、高壓水沖洗和低壓水沖洗3種方式。蒸汽吹掃在GGH正常運行時定期在線進(jìn)行,高壓水沖洗在GGH差壓超過限值或停運時進(jìn)行,低壓水沖洗一般為GGH撤出運行后在就地離線狀態(tài)下進(jìn)行。

從鍋爐引風(fēng)機煙道引出的原煙氣,通過脫硫增壓風(fēng)機進(jìn)入GGH換熱降溫,進(jìn)入吸收塔與石灰石漿液進(jìn)行洗滌反應(yīng)和凈化除霧,并控制吸收塔出口煙氣的液滴含量不大于75 mg/Nm3后,再進(jìn)入GGH利用原煙氣交換吸熱,脫硫后的凈煙氣升溫至80℃以上,經(jīng)煙囪排入大氣。

2 運行差壓情況

GGH運行時的差壓隨著機組負(fù)荷的增大而增大,一般也隨運行時間的增長而增大。GGH投運之初,設(shè)備比較干凈,倉格內(nèi)的換熱片通流部分無積灰結(jié)垢,差壓符合設(shè)計要求。但隨著運行時間的增加,換熱片通流部分出現(xiàn)積灰結(jié)垢甚至堵塞,GGH差壓自然隨之增大。1號爐GGH差壓的運行對比情況見表1。

隨著投運時間的增加,GGH中原/凈煙氣差壓的增大是回轉(zhuǎn)受熱通流部分積灰結(jié)垢所致,灰垢傳熱性能差,不但影響GGH經(jīng)濟運行,使脫硫增壓風(fēng)機能耗明顯上升,也會造成煙囪排煙溫度下降,對冷凝酸腐蝕的負(fù)面影響不可忽視,還會影響GGH風(fēng)煙系統(tǒng)的安全可靠運行。

表1 1號爐GGH原/凈側(cè)煙氣差壓

3 結(jié)垢原因分析

隨著機組負(fù)荷增大,煙氣量增加、流速增大,GGH運行差壓隨之變大是正常情況。而由于受熱面通流部分的積灰結(jié)垢造成GGH差壓變大則是異常狀況,主要原因分析如下。

(1)煤種影響。燃煤含灰量升高,其熱值下降,發(fā)單位負(fù)荷的電量需要的原煤量就增多。在電除塵效率不變的情況下,煙塵含量增加,GGH換熱片易積灰,如果煙塵顆粒粘度、濃度大,更容易造成GGH換熱元件的積灰及堵塞。

(2)電除塵效率降低。電除塵效率下降,出口煙塵濃度過高,凈煙氣中顆粒濃度增加,在吸收塔內(nèi)不但會影響脫硫效果,還會在GGH換熱片上沉積結(jié)垢。

(3)除霧器效果差。除霧器是將脫硫后凈煙氣中的水份和石膏顆粒進(jìn)一步洗滌除去,防止其在GGH換熱片表面變濕而結(jié)垢。除霧效果不佳,則凈煙氣中粘附著的石膏顆粒在GGH中吸熱并附著在換熱片表面,從而形成石膏垢狀混合物。

(4)吸收塔漿液運行工況控制不好。吸收塔漿液運行工況調(diào)整不及時,隨煙氣攜帶走的硫酸鈣顆粒易在GGH等部件表面上形成難清除的硬垢。同樣,亞硫酸鈣軟垢也會因氧化而硬化。

(5)GGH維護(hù)不當(dāng)。主要包括檢修和運行兩方面,GGH吹灰裝置無法正常投用,運行中相關(guān)參數(shù)偏離,蒸汽吹掃時間短、吹掃沖洗周期過長、沖洗水壓力低、水沖洗時間太短。運行中缺陷沒有及時發(fā)現(xiàn),處理缺陷不及時或不徹底。諸如噴嘴霧化不良引起覆蓋面變小,噴射密度不均造成死區(qū)等。GGH通流部分的積灰結(jié)垢不能及時除掉,導(dǎo)致發(fā)生堵塞。

4 GGH防結(jié)垢的對策

4.1 運行中合理定期充分吹掃

GGH吹灰裝置在線吹掃采用蒸汽吹掃和高壓水沖洗。低壓水沖洗一般作為在GGH撤出運行時的離線沖洗。對換熱器在運行中進(jìn)行上下蒸汽吹掃和高壓水沖洗,能有效地將換熱元件通流部分的積灰或結(jié)垢除去。通常先用蒸汽程控吹掃換熱器下部端面1.5 h,結(jié)束后再吹掃上部端面1.5 h,GGH差壓過高時再用高壓水沖洗下部和上部端面各1 h。吹掃沖洗周期一般為每班一次。如差壓大,適當(dāng)延長吹掃沖洗時間及縮短周期,效果更佳。1號爐GGH采用蒸汽吹掃和高壓水沖洗前后的差壓比較情況見表2。

表2 1號爐GGH蒸汽吹掃及高壓水沖洗前后差壓

4.2 加強除霧器沖洗

吸收塔運行過程中,除霧器折流板上會有煙塵或漿液顆粒局部沉降粘結(jié),甚至堵塞,引起流通區(qū)域阻力不均或過大,造成除霧效果差,易使?jié){液顆粒及水滴隨煙氣帶入GGH中,加劇GGH的結(jié)垢。因此應(yīng)加強除霧器沖洗,控制好除霧器差壓,保證除霧效果。

4.3 電除塵提效降耗

電除塵器除塵效果是否良好,與脫硫系統(tǒng)及其GGH安全可靠運行密切相關(guān)。脫硫系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)計允許煙塵濃度為200 mg/Nm3,但根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗,認(rèn)為調(diào)整到70~80 mg/Nm3以下更佳,因此實際一直按不超過50 mg/Nm3控制。提高電除器除塵效率,勢必會增加廠用電耗,但利大于弊。降低除塵電耗可以通過改進(jìn)整流變的電場運行控制方式及進(jìn)一步優(yōu)化電除塵器閉環(huán)控制邏輯等途徑來實現(xiàn)。

4.4 合理控制吸收塔運行參數(shù)

及時調(diào)整控制吸收塔運行參數(shù),包括吸收塔pH值、漿液密度和吸收塔液位等,也是保證GGH長周期正常運行的重要手段。吸收塔漿液pH值調(diào)整在5.2~5.4,正常按5.2控制。吸收塔漿液密度調(diào)整在1 115~1 130 kg/m3。嚴(yán)格防控吸收塔液位過高溢流,避免增加煙氣中漿液和水滴顆粒的攜帶含量,尤其是因液位過高而導(dǎo)致的漿液直接倒灌進(jìn)GGH。同時應(yīng)注意吸收塔運行時漿液表層泡沫產(chǎn)生的“虛假”液位,防止?jié){液泡沫倒灌入GGH。

4.5 加強GGH清洗裝置維護(hù)管理

GGH蒸汽吹掃和高壓水沖洗等裝置發(fā)生缺陷異常時,仍有處置不及時、不到位的情況,造成GGH蒸汽吹掃或高壓水沖洗在需要時無法有效投用,致使GGH換熱面上的軟垢逐漸變硬,沉積區(qū)域擴展蔓延,以至出現(xiàn)堵塞。

GGH的常見故障有清洗介質(zhì)無法投用供給、清洗介質(zhì)參數(shù)異常、吹灰器槍管動作失靈、系統(tǒng)管路泄漏和內(nèi)部噴嘴松脫或堵塞等。防止和減少故障的關(guān)鍵是GGH清洗時,在保證運行參數(shù)的前提下,對換熱元件回轉(zhuǎn)面及時、全面覆蓋吹掃,清洗徹底而不留死角。

5 結(jié)語

GGH運行中不論工況是否穩(wěn)定,換熱元件都會積灰、結(jié)垢,但及時調(diào)整運行參數(shù),注意控制差壓,能減緩積灰或結(jié)垢增長速率,將參數(shù)控制在可接受范圍。根據(jù)機組負(fù)荷及GGH差壓的動態(tài)變化,及時正確、合理地調(diào)配使用GGH蒸汽吹掃和高壓水沖洗,基本能將積灰結(jié)垢有效清除。

總之,盡量燃用設(shè)計煤種或接近煤種,注重吸收塔及其GGH運行參數(shù)控制,采用有效的GGH清洗方法,加強GGH清洗裝置的維護(hù)管理,是確保脫硫系統(tǒng)安全、可靠、經(jīng)濟和長周期運行的關(guān)鍵。

[1]楊杰.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)GGH結(jié)垢及阻垢研究[J].電力建設(shè),2009,1:100-101.

[2]何國鋒.黃埔電廠煙氣脫硫裝置運行優(yōu)化分析[J].科技資訊,2009,16:109.

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