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煉廠大型多級(jí)離心泵典型故障案例及分析

2010-11-14 11:37:56胡繼輝李建勤任新廣
中國(guó)設(shè)備工程 2010年12期
關(guān)鍵詞:汽蝕結(jié)焦離心泵

申 強(qiáng),胡繼輝,李建勤,任新廣

(1.中國(guó)石油大港油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部第二礦區(qū);2.中國(guó)石油大港油田煉達(dá)公司;3.中國(guó)石油大港石化公司,天津 300280)

大型離心泵故障除軸承磨損、發(fā)熱等傳動(dòng)部件失效以及密封泄漏外,其余故障基本來(lái)自水力部件,包括葉輪堵塞、磨損、進(jìn)口端汽蝕、平衡盤(pán)結(jié)垢等。通過(guò)振動(dòng)及軸位移監(jiān)測(cè)可及時(shí)發(fā)現(xiàn)泵組故障,同時(shí)準(zhǔn)確分析故障部位及原因,及時(shí)予以處理,減小故障影響。

一、加氫裂化反應(yīng)進(jìn)料泵故障與分析

中國(guó)石油大港石化公司加氫裂化裝置反應(yīng)進(jìn)料泵為國(guó)產(chǎn)多級(jí)離心泵,型號(hào)280GAYD230×10。工作介質(zhì)為蠟油,最高工作溫度200℃,正常工作溫度181℃,入口壓力0.46/2.41MPaG,出口壓力18.39MPaG,轉(zhuǎn)速4200r/min,電機(jī)功率2300kW。

該泵自2008年7月22日開(kāi)始運(yùn)行。正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸位移值在+0.28mm左右,至10月4日發(fā)現(xiàn)軸位移開(kāi)始向負(fù)值移動(dòng),10月17日,軸位移值達(dá)到-0.28mm。在車(chē)間切換該泵時(shí),軸位移值又突然趨于正常,車(chē)間決定繼續(xù)使用該泵并密切觀察。在運(yùn)轉(zhuǎn)幾天后,該泵又出現(xiàn)軸位移逐漸靠向負(fù)值,10月31日達(dá)到-0.12mm。其間泵徑向軸振動(dòng)儀表顯示穩(wěn)定,并且離線(xiàn)泵機(jī)殼振動(dòng)測(cè)試趨勢(shì)穩(wěn)定。

11月5日組織拆檢該泵,發(fā)現(xiàn)平衡鼓與平衡套之間(軸向間隙處)結(jié)焦約0.2mm,平衡盤(pán)與平衡盤(pán)套之間(徑向間隙處) 結(jié)焦0.5~0.6mm。

該泵采用圖1所示軸向力平衡機(jī)構(gòu)。一般情況下,由于平衡盤(pán)磨損,軸向及徑向間隙增大,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子在軸向力作用下向主推力軸承(泵進(jìn)口)方向移動(dòng),即所謂的正向位移。該泵由于平衡鼓與平衡套均出現(xiàn)結(jié)焦,導(dǎo)致平衡鼓、平衡盤(pán)與平衡套之間的軸向與徑向間隙減小,可能出現(xiàn)以下兩種情況。

(1)平衡鼓與平衡套之間結(jié)焦,此時(shí)軸向間隙壓力損失增加,轉(zhuǎn)子向主推方向移動(dòng)。如果結(jié)焦量不多,僅僅徑向間隙減小,轉(zhuǎn)子始終保持在平衡狀態(tài);如果平衡鼓結(jié)焦嚴(yán)重,則平衡盤(pán)可能磨損進(jìn)而失去作用,轉(zhuǎn)子軸向力完全由主推力瓦承擔(dān),極易燒毀推力軸承 (瓦)。

(2)平衡盤(pán)沿軸向結(jié)焦,此時(shí)由于平衡盤(pán)徑向間隙b0縮小使平衡盤(pán)室壓力升高,會(huì)造成平衡盤(pán)帶動(dòng)轉(zhuǎn)子向副推方向移動(dòng)。如果結(jié)焦不嚴(yán)重時(shí),轉(zhuǎn)子會(huì)平衡在主、副推力瓦之間的位置。由于結(jié)焦不穩(wěn)定,所以軸位移會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。但是一旦結(jié)焦過(guò)多,導(dǎo)致平衡盤(pán)的徑向間隙過(guò)小,副推軸瓦受力過(guò)大,而出現(xiàn)磨損。

本泵出現(xiàn)的故障就屬于第(2)種情況,平衡盤(pán)結(jié)焦較嚴(yán)重,平衡鼓結(jié)焦較輕,因此轉(zhuǎn)子出現(xiàn)反向移動(dòng),軸向位移為負(fù)值。由于結(jié)焦不穩(wěn)定,可能出現(xiàn)局部脫落,因此軸位移也不穩(wěn)定。解決辦法:及時(shí)停機(jī)清理平衡機(jī)構(gòu)各部位的結(jié)焦;排查發(fā)現(xiàn)泵的入口反沖洗過(guò)濾器失效,對(duì)反沖洗過(guò)濾器進(jìn)行了處理;將平衡盤(pán)后密封間隙適當(dāng)放大。通過(guò)軸位移監(jiān)測(cè),及時(shí)停機(jī)處理結(jié)焦部位,可避免泵推力瓦磨損與燒瓦。

二、焦化裝置高壓除焦水泵故障分析

焦化裝置高壓除焦水泵為帶齒輪箱的多級(jí)離心泵,該泵各振動(dòng)測(cè)點(diǎn)如圖2所示。

2008年3月7日對(duì)焦化高壓水泵P-3207/A進(jìn)行測(cè)試,各位置點(diǎn)振動(dòng)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。與泵運(yùn)行初期振動(dòng)數(shù)據(jù)相比,測(cè)點(diǎn)7振動(dòng)明顯增大。

機(jī)組軸振動(dòng)顯示:泵前軸振動(dòng)幅度達(dá)50μm、55μm;泵后軸振動(dòng)幅度為18μm、19μm,機(jī)殼測(cè)試與軸振動(dòng)顯示基本吻合。該現(xiàn)象說(shuō)明異常振動(dòng)真實(shí)存在,可能存在某種故障。

故障表現(xiàn):泵入口端振動(dòng)明顯,頻譜圖存在明顯的6倍泵轉(zhuǎn)速成分(圖3)。

故障分析及診斷:

(1)通過(guò)對(duì)振動(dòng)幅度、振動(dòng)信號(hào)頻譜的分析,認(rèn)為不對(duì)中引起的聯(lián)軸器故障可能性較小,因?yàn)辇X輪箱側(cè)振動(dòng)變化小于泵入口側(cè)振動(dòng)變化,頻譜圖沒(méi)有2×成分。

(2)認(rèn)為振動(dòng)主要由泵本身造成,故障部位可能在泵入口端,依據(jù)泵入口端有明顯6×成分,而出口端表現(xiàn)為不平衡量的增加;具有一定量的軸向成分;測(cè)試中泵入口端振動(dòng)變化較大,啟泵初期振動(dòng)7.0~8.0mm/s,趨于穩(wěn)定后,振動(dòng)下降到4.0mm/s左右。拆檢發(fā)現(xiàn)泵入口焦粉有明顯堵塞。

表1 各位置點(diǎn)振動(dòng)數(shù)據(jù)mm/s

三、鍋爐給水泵故障分析

該泵為節(jié)段式多級(jí)離心泵,型號(hào)DG85-80A×8,工作介質(zhì)102~105℃除氧水,入口壓力0.1MPa,出口壓力6.4MPa,轉(zhuǎn)速2980r/min,電機(jī)功率280kW。

泵運(yùn)轉(zhuǎn)2個(gè)月后,振動(dòng)開(kāi)始逐漸升高,拆檢發(fā)現(xiàn)末級(jí)葉輪出現(xiàn)穿孔,減薄明顯,呈現(xiàn)出顯著的汽蝕特征,以致每6個(gè)月必須更換葉輪。

運(yùn)行初期,振動(dòng)幅值不高,頻譜圖有明顯的高頻成分(葉輪的葉片通過(guò)頻率經(jīng)常存在),如圖4所示。

運(yùn)行后期,葉輪局部穿孔,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡受到破壞,振動(dòng)顯著增大,頻譜圖具有明顯的1×特征,見(jiàn)圖5。

介質(zhì)為102~105℃的水,如果泵入口壓力較低,泵極易發(fā)生汽蝕。該泵有汽蝕存在,但振動(dòng)不大,且沒(méi)有影響泵流量,僅僅造成泵末級(jí)葉輪損壞,所以汽蝕不嚴(yán)重,將泵葉輪由原普通碳鋼改為1Cr13,運(yùn)行超過(guò)3年沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,大大提高了葉輪使用壽命。

四、結(jié)論

大型多級(jí)離心泵平衡盤(pán)結(jié)焦、葉輪入口堵塞與汽蝕是煉廠多級(jí)離心泵的常見(jiàn)故障,通過(guò)軸位移以及振動(dòng)監(jiān)測(cè)與頻譜分析,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)此類(lèi)故障,及時(shí)檢修,從而可大量節(jié)約維修費(fèi)用,延長(zhǎng)泵設(shè)備使用壽命。

[1]薛敦松.石油化工廠設(shè)備檢修手冊(cè)—泵(第二版) [M].中國(guó)石化出版社.

[2]王祥晗.淺析離心泵軸向力的平衡措施 [J].煉油與化工,2007(2).

[3]鄭建華等.多級(jí)離心泵的軸向力研究 [J].水泵技術(shù),1999(4).

[4]沈慶根,鄭水英.設(shè)備故障診斷 [M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2005.

[5]楊德鈞,沈卓身.金屬腐蝕學(xué) [M].北京:冶金工業(yè)出版社,1999.

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