冷 冰
(中國石油遼河油田公司鉆采工藝研究院,遼寧盤錦124010)
水平井油管傳輸溫度剖面測試工藝
冷 冰
(中國石油遼河油田公司鉆采工藝研究院,遼寧盤錦124010)
介紹了蒸汽吞吐水平井通過油管傳輸進行井下溫度剖面測試的管柱結構、測試工藝以及現場測試曲線及其應用實例,通過水平井溫度剖面測試曲線解釋,可以了解水平井段吸汽剖面、水平井段油層動用程度以及可以有針對性的編制注采方案。
水平井;溫度剖面測試;測試管柱;測試工藝;吸汽剖面;動用程度
用水平井蒸汽吞吐開采是稠油開采的一種高效方法,對于該方法,及時了解吸汽剖面和分析油層動用程度是一項很重要的工作。水平井段上溫度的變化可以反映出吸汽剖面和油層動用情況,然而,測試儀器很難下入水平段。本文闡述了一種新的工藝方法及其現場應用實例。
(1)通過測試可以間接了解水平井段吸汽剖面。但在各類注、采井中,由于蒸汽(冷水或熱水等)的不斷注入或地層流體的不斷產出(包括注人流體的不斷吐出),沿井身各位置的溫度都偏離了正常地溫,產生了地溫異常。井溫測井就是在注意溫度正常場的同時準確錄取這種井溫異常值,分析產生溫度異常場的原因。結合其他方法可以對測得的井溫資料進行定性與定量解釋。水平段上井溫測試曲線可以反映吸汽剖面,而不同時間的井溫測試曲線可以反映吸汽剖面的變化,這給油藏動態(tài)研究與開發(fā)方案調整提供了可靠的資料。
(2)通過測試可以間接了解水平井油層動用程度。井溫測井曲線可以提供直觀的了解油層動用程度,也可以為其他定量研究油層動用程度方法提供信息資源。
(3)測試結果可以指導注采方案設計與實施。①指導注汽管柱設計:根據實測井溫曲線,可以在注汽管柱設計中,人為添加注汽閥及其數量和位置,從而可以得到改善水平井段上的吸汽剖面,進而可以提高油層動用程度。②指導反排水措施:根據實測井溫曲線,可以幫助確定助排措施,以排出地層中的低溫水,從而可以減少下次注汽的熱量損失。
測試管柱如圖1所示,其由投送器、φ89油管、懸掛器以下的倒角油管接箍等組成。投送器由套筒(有傳導流體孔眼)、導向頭、調節(jié)環(huán)和彈簧等組成。其中彈簧為塔式,可以承受軸向載荷和徑向載荷。投送器的作用是把井下測溫儀器載入其中、送入井下并隨管柱移動,具有減振、居中和快速采集信息的作用,見圖2。
圖1 測試管柱結構示意圖
圖2 投送器結構示意圖
將測試儀器安裝在投送器中,投送器中的彈簧可以使儀器減振并居中。投送器連接在傳送油管的下端。篩管懸掛器以下油管接箍均為倒角接箍。當儀器通過油管放入水平段過程中,儀器按預定等時間間隔記錄水平段流體溫度并儲存起來。起出管柱,回放儀器中所記錄的溫度數據,加以整理后即可獲得水平井段溫度剖面。
杜84館平58井和杜84館平59井為水平稠油井。對這兩口井已分別用本技術進行了4次井溫測試,測試曲線見圖3。
圖3 兩口水平井4次井溫測試曲線
3.1 根據監(jiān)測資料指導注汽管柱的設計
杜84館平58井目前處于4周期生產,該井四次井溫監(jiān)測結果表明:油層平均溫度由投產前的35.1℃上升到二輪末的87℃,但水平段內溫度差異較大,其中水平井末端(1015~1138m)平均溫度97.9℃,入口端(790~1015m)平均溫度只有76.0℃,末端動用明顯好于入口端。
根據上述分析結果,在注汽管柱設計上,3周期對杜84-館平58井采用配汽閥調整吸汽剖面(使用3個配汽閥),3周期結束后,溫度變化曲線明顯穩(wěn)定,說明注汽管柱的調整設計起到了很好的作用, 4周期采用兩個配汽閥(4周期配汽閥位置:843.53 m、981.16m)。
杜84館平59井目前處于4周期生產,四次井溫監(jiān)測結果表明:油層平均溫度由投產前的33.7℃上升到三輪末的60.8℃,但水平段內溫度差異同樣較大;與杜84-館平58井相反的是,2周期結束后,水平井末端(905~1150m)溫度較低,只有42.1℃,入口端(810~905m)平均溫度為91.5℃,入口端動用好于水平段末端。因此在3輪注汽時,采取了與杜84-平58井不同的注汽管柱設計。3周期結束后水平井入口端 810~934m平均溫度達到86.1℃,末端934~1150m平均溫度46.1℃,但動用已經出現較明顯的后延。
杜84-館平59井1周期設計在距井底約1/3處(1039.13~1059.58m),3周期根據井溫資料顯示溫場形成差異大和動用差異大的情況,對注汽管柱進行了加深設計,調整吸汽剖面(3周期篩管位置:1110.26~1119.91m)。4周期采用類似設計,調整吸汽剖面(4周期篩管位置:1110~1130m)。
3.2 根據監(jiān)測資料應用有效的工藝輔助措施,改善水平井動用狀況
針對水平段動用不均衡的實際情況,結合測試分析,2、3周期連續(xù)實施磺酸鹽助排工藝,并針對杜84-館平59井動用差異較大的實際,在吞吐第4周期進行了泡沫助排調剖措施,措施后生產狀況得到明顯改善。
通過監(jiān)測結果的指導,水平井開發(fā)取得了較好的效果。兩口水平井三周期產油量與一周期對比增加了6395t,油汽比提高 0.51,回采水率提高158%,采注比提高2.09。
(1)通過油管傳輸儀器來測試水平井溫度剖面是行之有效的,測試數據可有效指導下步措施的實施。
(2)測試管柱在懸掛器以下的接箍均為特殊的倒角接箍,可以保證管柱順利暢通。測試管柱中投送器具有可以使測試儀器居中、減振和快速感受溫度信號的作用。
[1] 王卓飛,魏新春,江麗,等.淺層稠油熱采水平井測試技術研究及應用[J].石油地質與工程,2008,22(6):112 -113
[2] 胡宏山.大斜度井及水平井的MFE測試[J].油氣井測試,1999,8(3):35-37
TE357
B
1673-8217(2010)01-0127-02
2009-06-18
冷冰,1985年生,2008年畢業(yè)于長江大學石油工程專業(yè),現從事科研工作。
編輯:李金華