趙俊民
(東北特殊鋼集團北滿特鋼鍛鋼公司,黑龍江161041)
隨著我國汽輪發(fā)電機行業(yè)的快速發(fā)展,對于汽輪發(fā)電機組用鋼材料及產(chǎn)品質(zhì)量的要求也不斷提高。1Mn18Cr18N鋼質(zhì)護環(huán)作為發(fā)電機的關鍵部件之一,因其所起的作用及受力狀態(tài),要求具備超高的強度、良好的塑韌性、無磁性及優(yōu)良的抗應力腐蝕能力。根據(jù)用戶要求,在北滿特鋼公司試制300MW汽輪發(fā)電機組用1Mn18Cr18N鋼質(zhì)護環(huán)鍛件。該材料屬無磁性高錳奧氏體不銹鋼,可鍛溫度區(qū)間窄,高溫變形抗力較大,在鍛造過程中極易出現(xiàn)表面裂紋,因此制造難度非常大。對該鋼種進行分析研究,確定了其合理的生產(chǎn)試制工藝路線,經(jīng)過兩輪小批量的試制,成功地開發(fā)出1Mn18Cr18N鋼無磁性護環(huán)鍛件。
針對以上難點,查閱了相關資料并借鑒以往生產(chǎn)的類似鋼種(Mn12Cr18NiSiN,18Mn12Cr18Ni2N)的經(jīng)驗,根據(jù)1Mn18Cr18N的鋼種特性,制定了如下生產(chǎn)工藝路線:電爐冶煉→爐外精煉→連鑄150 mm方電極坯料→電渣重熔→30 MN水壓機鍛造→空冷→粗加工→探傷→固溶處理→檢查、包裝、上交。
由于用戶對1Mn18Cr18N鍛件的內(nèi)部質(zhì)量要求極嚴,超聲波探傷不允許有超過當量直徑?1.6 mm以上的缺陷存在。為保證鍛件的內(nèi)部質(zhì)量,采用電爐冶煉、AOD精煉來純凈鋼液,并采用電渣重熔進一步提高鋼錠內(nèi)部質(zhì)量。另外該鋼種氮含量高達0.5%,因此控制鋼中的氮含量是冶煉過程的難點。在冶煉過程中加入氮化鉻的同時吹入氮氣,來保證鋼中的氮含量。電渣重熔時用提純渣工藝進行重熔,在重熔金屬電極時用氬氣或氮氣保護來穩(wěn)定鋼中的氮含量。電渣錠頭、尾取樣檢驗,化學成分全部滿足技術條件要求。1Mn18Cr18N鋼的化學成分要求和電渣錠化學成分檢驗結果見表1。
1.3.1 鍛造工序
采用北滿特鋼鍛鋼公司30 MN水壓機進行鍛造。由于該鍛件內(nèi)部質(zhì)量要求高,采用兩次鐓粗工藝,綜合鍛比大于5。鍛造工序如下:鋼錠加熱→鐓粗→拔長、下料→鐓粗→沖孔→擴孔→芯棒拔長→平整等工序。護環(huán)鍛件毛坯如圖1所示。
表1 1Mn18Cr18N鋼化學成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 The chemical composition of 1Mn18Cr18N steel (mass fraction, %)
圖1 1Mn18Cr18N護環(huán)鍛件毛坯圖Figure 1 The drawing for the retaining ring forging block of 1Mn18Cr18N steel
1.3.2 鋼錠加熱工藝及變形工藝
由于該鋼種合金含量高,導熱系數(shù)低,因此加熱時在低溫段應以緩慢的速度升溫,以降低熱應力,在高溫段保溫時間應足夠長,保證均勻透燒,以改善鋼錠的組織,減少偏析,降低熱加工時的變形抗力。
第一次試制加熱工藝曲線如圖2所示。
圖2 第一次試制加熱工藝曲線Figure 2 The heating curve for first trial manufacture
第一次試制時鍛造加熱溫度控制在1 160~1 180℃。鋼錠鐓粗時變形抗力很大,一次墩粗時壓下量只有150 mm左右,必須返爐加熱后再墩粗,這樣反復返爐加熱、墩粗,經(jīng)過8火次才鐓粗到尺。墩粗后在沖孔、擴孔、芯棒拔長變形過程中經(jīng)16火次才完成護環(huán)毛坯的鍛造。
第二次試制加熱工藝曲線如圖3所示。
優(yōu)化后的鍛造變形工藝如下:
第1火:電渣鋼錠整體鐓粗至?900 mm;
第2火:用上平、下V弧形砧鍛造,鍛至?750 mm時,切帽口和錠尾;
第3火:高度鐓粗至1 000 mm;
圖3 第二次試制加熱工藝曲線Figure 3 The heating curve for second trial manufacture
第4火:高度鐓粗至800 mm;
第5火:沖?350 mm的孔;
第6火:擴孔至?500 mm;
第7火:用芯棒拔長至1 100 mm;
第8火:擴孔至成品尺寸。
第二次試制時,根據(jù)首次試制的情況,為了進一步降低變形抗力,使鋼錠充分透燒。在充分研究該材質(zhì)特性基礎上,采用兩次預熱并合理制定預熱溫度、保溫時間,同時限速升溫促使鋼錠從表面至內(nèi)部加熱均勻且充分透燒。另外又將鍛造加熱溫度適當提高了20~30℃,并適當延長保溫時間以降低變形抗力。對鍛造工藝進行優(yōu)化,減少鍛造火次。經(jīng)過上述改進措施,在第二次試制過程中,從墩粗到鍛至成品只用了8火次。鍛后鍛件經(jīng)橫、縱波探傷檢驗,內(nèi)部無冶金及鍛造缺陷,全部合格。
粗加前測試鍛件表面硬度為280~290HBS,但在加工過程中產(chǎn)生強烈的加工硬化,硬度急劇上升,表面硬度達到450~500HBS左右。更換硬度較高、紅硬性好的切削刀具,順利完成切削加工。
固溶處理溫度為1 050℃,目的是使碳化物充分固溶得到均勻的奧氏體組織,提高工藝塑性。從生產(chǎn)數(shù)據(jù)得出保溫時間長或溫度偏高,則晶粒容易粗大。若在600~700℃保溫時間長則碳化物不能完全固溶,會降低固溶效果。固溶處理工序的關鍵是準確確定固溶前預熱溫度、固溶保溫溫度和保溫時間。
在兩次試制生產(chǎn)時,鍛件表面都有裂紋產(chǎn)生,但裂紋深度較淺,在鍛造余量之內(nèi)。經(jīng)粗加工后,裂紋全部清除干凈。產(chǎn)生原因是1Mn18Cr18N鋼屬無磁高錳奧氏體不銹鋼,其中的錳、鉻含量達18%,氮含量更是高達0.5%以上,在鍛造時鍛件極易產(chǎn)生表面裂紋。
為防止表面裂紋產(chǎn)生,在開始鍛造時要輕打,變形量要小。即合理采用小壓下量、多火次進行鍛造,同時準確控制終鍛溫度。通過采取上述措施并經(jīng)過變形過程的全程跟蹤,發(fā)現(xiàn)該鋼種雖然在鍛造過程中易出現(xiàn)裂紋,但裂紋并不向深處擴展,如果合理地控制始鍛和終鍛溫度,精心操作,能有效減輕表面裂紋,最終保證加工尺寸,合格上交。
(1)經(jīng)過兩輪生產(chǎn)試制可以得出,采用電爐冶煉→爐外精煉→電渣重熔→鍛造的工藝路線是可行的,能夠生產(chǎn)出合格的1Mn18Cr18N汽輪機護環(huán)鍛件。
(2)鍛造加熱溫度采用1 190~1 210℃,終鍛溫度控制在900℃以上,綜合鍛比大于5。采用適當?shù)腻懺旃ば颍嗷鸫?、小壓下量進行鍛造。粗加工序選擇合適的刀具,并合理控制固溶處理制度,確保鍛件內(nèi)外質(zhì)量都能滿足用戶的技術要求。
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