高 慧,王躍紅
(陽城國際發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 陽城 048102)
陽城電廠一期工程安裝6臺350MW火力發(fā)電機組,鍋爐采用美國福斯特惠勒公司制造的亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐?;以懦绞綖榻?jīng)撈渣機撈起,碎渣機粉碎后由渣管排入灰場。碎渣機在運行過程中跟隨撈渣機連續(xù)運行,一旦碎渣機出現(xiàn)故障將迫使撈渣機停運,進(jìn)行人工清渣,工作量很大。由于碎渣機的工作環(huán)境惡劣,其結(jié)構(gòu)又不太理想,導(dǎo)致大修周期短,每次檢修工作量大、難度大。針對上述情況,對碎渣機進(jìn)行優(yōu)化改造以達(dá)到更高的可靠性。
碎渣機原設(shè)計結(jié)構(gòu)如圖1所示。碎渣機軸與磙子的傳動是靠磙子兩側(cè)的固定塊和斜型楔子。先用螺栓將固定塊和楔子擰緊,再將固定塊和楔子與軸焊牢,因為碎渣機兩側(cè)的空間很小,所以拆卸十分困難。碎渣機的軸端密封由填料和金屬密封相結(jié)合,且與軸承室緊密相連。運行時少量的渣或渣水逐漸向填料室滲透,并與填料和軸磨擦,當(dāng)軸磨損量達(dá)到一定程度后,填料密封就形同虛設(shè),磨損就形成了惡性循環(huán)。當(dāng)磨損再繼續(xù)進(jìn)行時,渣水就開始滲透到與密封室緊密相連的軸承室內(nèi)對軸承進(jìn)行磨損。當(dāng)軸承損壞后,碎渣機就不能正常運行了。檢修過的碎渣機中,曾經(jīng)出現(xiàn)軸頸處軸磨損量在達(dá)到20mm以至斷裂;填料室所有的填料都已不存在,軸承室軸承也只剩下軸承框架。
碎渣機故障的原因。可概括為以下3點:
(1) 填料室是填料與金屬密封的組合,因灰漬的硬度很高,在渣水進(jìn)入后使得軸與金屬密封的磨損加劇,造成軸頸處嚴(yán)重磨損甚至斷裂;
(2) 填料室與軸承室緊密相連,渣水進(jìn)入填料室后不能及時排出,雜質(zhì)進(jìn)入軸承室損壞軸承;
(3) 軸在填料處沒有軸套,磨損時直接磨損軸。
改造后的碎渣機主軸及軸封結(jié)構(gòu)如圖2所示。此項改進(jìn)具有以下特點:
(1) 碎渣機采用新設(shè)計的軸承座,軸承座與密封室分開,使渣水不能進(jìn)入軸承室磨損軸承,同時使加油周期延長軸承的使用壽命達(dá)到3年以上;
(2) 在軸頸處加裝硬化的軸套,軸套如磨損時更換軸套,軸可以繼續(xù)使用,不必每次檢修更換主軸,從而減輕檢修工作強度,提高經(jīng)濟性;
(3) 使用更換方便的普通填料,在設(shè)備暫停時短時間即可更換填料,具有好的實用性;
(4) 改造只針對碎渣機本體,不影響驅(qū)動裝置尺寸、功率、轉(zhuǎn)速等參數(shù),安裝時只需做2個螺栓孔即可,既方便又經(jīng)濟。
(1) 改造后使用至今未發(fā)生軸和軸承磨損的現(xiàn)象,軸套也未出現(xiàn)磨損。
(2) 改造后使用至今更換過一次填料,用時1 h,工作量明顯減小。
(3) 安裝與運行沒有變化,驅(qū)動裝置尺寸、功率、轉(zhuǎn)速等參數(shù)未改變。
(4) 碎渣機優(yōu)化改造后可靠性極大提高,運行更安全,檢修周期大幅延長,減少維護(hù)工作量。