周文專,蔣曉雙
(韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠),廣東 韶關(guān) 512229)
鍋爐引風(fēng)機(jī)是火力發(fā)電機(jī)組的重要輔機(jī),它的出力直接影響整個(gè)機(jī)組的負(fù)荷。為此韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠)的技術(shù)人員和調(diào)試、安裝技術(shù)人員就引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)升不起負(fù)荷問題進(jìn)行了分析,并通過對(duì)煙囪入口水平煙道的改造,解決了問題取得了滿意的效果。
該電廠三期工程為新建2臺(tái)DG1025/17.45-II 17 型亞臨界參數(shù),純國產(chǎn)化循環(huán)流化床汽包爐。它采用自然循環(huán)、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、鋼架雙排柱懸吊結(jié)構(gòu)、燃煤、固態(tài)排渣。該鍋爐配有2臺(tái)AN26e6型,流量1 018 800 m3/h,轉(zhuǎn)速995 r/min的靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)。
該廠4號(hào)循環(huán)流化床鍋爐在吹管結(jié)束后, 機(jī)組整組起動(dòng)緩慢升負(fù)荷到150 MW,隨著B二次風(fēng)機(jī)消除缺陷和1臺(tái)汽動(dòng)給水泵加入運(yùn)行升負(fù)荷到200 MW后,準(zhǔn)備起動(dòng)B引風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,升負(fù)荷至滿負(fù)荷300 MW,進(jìn)行168 h試運(yùn)行。在程控起動(dòng)B引風(fēng)機(jī),開啟入口靜葉到13 %時(shí),風(fēng)門過力矩卡死。在手動(dòng)搖開風(fēng)門到18 %時(shí),機(jī)殼出現(xiàn)振動(dòng),響聲加大,于是停止B側(cè)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行。經(jīng)風(fēng)機(jī)廠現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師分析,認(rèn)為在冷態(tài)和熱態(tài)下?lián)u動(dòng)風(fēng)門全程均無卡阻,說明引風(fēng)機(jī)出口堵風(fēng),只要將負(fù)荷降到100 MW后就可以起動(dòng)風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行。而其它技術(shù)人員認(rèn)為風(fēng)門卡,是由于風(fēng)門執(zhí)行器力矩偏小造成,因?yàn)閳?zhí)行器在供貨時(shí)力矩由6 000 N改為4 000 N。最后經(jīng)過各方技術(shù)人員的協(xié)商,決定按風(fēng)機(jī)廠服務(wù)工程師的意見并風(fēng)機(jī)。
在負(fù)荷降到150 MW時(shí),如繼續(xù)降負(fù)荷到100 MW,屏式過熱器易出現(xiàn)管壁超溫現(xiàn)象。于是在150 MW負(fù)荷下起動(dòng)引風(fēng)機(jī),此時(shí)引風(fēng)機(jī)能正常并列運(yùn)行。但在隨后升負(fù)荷到240MW時(shí),引風(fēng)機(jī)均出現(xiàn)振動(dòng)增大,B側(cè)引風(fēng)機(jī)電流上升到正常值200 A后,A側(cè)引風(fēng)機(jī)電流卻下降至133A,隨后A側(cè)風(fēng)機(jī)電流上升至約200 A,B側(cè)風(fēng)機(jī)電流卻下降至約133 A,風(fēng)機(jī)電流出現(xiàn)交替上升和下降情況。無論怎樣調(diào)節(jié)風(fēng)門開度,風(fēng)機(jī)出力均不能增加,負(fù)荷只能在240 MW左右,于是機(jī)組降負(fù)荷到200MW后停下B側(cè)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行。
在專題會(huì)上經(jīng)多方技術(shù)人員討論后認(rèn)為:風(fēng)機(jī)出力不足—搶風(fēng)(堵風(fēng)),是由于A,B引風(fēng)機(jī)出口水平混凝土煙道內(nèi)兩股煙氣流垂直相撞,造成相互壓制。即A側(cè)煙氣流在受到B側(cè)煙氣流阻擋后,動(dòng)能減少,勢(shì) (壓力) 能上升,當(dāng)壓力上升到能夠克服A側(cè)阻力后,出力增加,卻又壓制了B側(cè)風(fēng)機(jī)出力,從而出現(xiàn)風(fēng)機(jī)出力(電流)交替增加和減少,機(jī)組負(fù)荷不能帶滿的情況。
針對(duì)上述原因,必須盡快改造煙道。為解決A,B煙氣流相互干擾,則必須將兩側(cè)煙氣流分開。均勻分隔氣流,最常用的方法為加導(dǎo)流板,將導(dǎo)流板伸入煙囪自身通風(fēng)力的“0”點(diǎn)即可。因用鋼筋混凝土型導(dǎo)流板來分隔煙氣的施工期太長(zhǎng),加鋼制導(dǎo)流板工期最短,因此加鋼制導(dǎo)流板成為最佳方案。
該廠2臺(tái)300 MW機(jī)組合用1個(gè)煙囪,經(jīng)電廠技術(shù)人員查閱煙囪設(shè)計(jì)資料,煙囪的自身通風(fēng)力和煙囪煙氣流動(dòng)阻力均為500 Pa,即引風(fēng)機(jī)后煙道的壓力“0”點(diǎn)約在煙囪的入口處。技術(shù)人員采用煙氣等截面積流通方法,將煙囪入口水平煙道分為A,B側(cè),煙氣通過各自的煙氣通道,離開原垂直交匯點(diǎn)后再匯合。此處因受煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)影響,水平煙道不能伸入太長(zhǎng)。導(dǎo)流板施工圖見圖1。
經(jīng)火電安裝人員的緊張施工,一周后機(jī)組起動(dòng),逐漸帶滿負(fù)荷,風(fēng)機(jī)都能正常運(yùn)行,并經(jīng)過168 h試運(yùn)和調(diào)峰加減負(fù)荷考驗(yàn)(負(fù)荷有時(shí)達(dá)150 MW)。隨著運(yùn)行人員調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)技能的熟練, 引風(fēng)機(jī)均未出現(xiàn)搶風(fēng)(堵風(fēng))現(xiàn)象,解決了因引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)(堵風(fēng))而造成的機(jī)組帶不起滿負(fù)荷、風(fēng)機(jī)振動(dòng)、調(diào)節(jié)門卡阻的問題。