師 燚
(甘肅海林中科科技股份有限公司,甘肅 天水 741018)
我公司為國(guó)內(nèi)某齒輪公司生產(chǎn)的一種滿裝圓柱滾子軸承,結(jié)構(gòu)如圖1所示。用戶在現(xiàn)場(chǎng)裝配時(shí)發(fā)現(xiàn),此種滿裝圓柱滾子軸承多次出現(xiàn)鎖圈脫落的現(xiàn)象,最多時(shí)每月達(dá)40起以上,即影響了客戶的使用,又嚴(yán)重影響了我公司的產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。為此公司抽調(diào)專人查找該批軸承存在的質(zhì)量問(wèn)題。
圖1 滿裝圓柱滾子軸承
通過(guò)對(duì)返廠的故障軸承進(jìn)行認(rèn)真地檢測(cè)發(fā)現(xiàn):外圈的鎖口及鎖圈的尺寸及形位公差均符合產(chǎn)品圖紙的要求;鎖口及鎖圈的尖角過(guò)渡處也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)影響鎖圈脫落的毛刺及清根不良的現(xiàn)象。但在對(duì)問(wèn)題軸承的鎖圈進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查時(shí)卻發(fā)現(xiàn):96%以上的鎖圈只在大外徑與外滾道處有接觸的痕跡,而在小外徑處則沒(méi)有發(fā)現(xiàn)接觸痕跡,這說(shuō)明,鎖圈小外徑處未與外滾道接觸,即鎖圈未落在合理的位置上是產(chǎn)生鎖圈脫落的主要誘因。
經(jīng)分析認(rèn)為產(chǎn)生該問(wèn)題的主要原因是:我公司裝配工均是采用手工操作壓鎖圈,壓裝后再目測(cè)檢查壓入質(zhì)量,因每個(gè)裝配工的力量及裝配手法均存在較大差異,導(dǎo)致有極少數(shù)的鎖圈未壓入到正確的位置,致使在裝配時(shí)因無(wú)法承受一定的軸向力而出現(xiàn)鎖圈脫落的現(xiàn)象。
針對(duì)上述存在的問(wèn)題,經(jīng)探索確定在裝配工將鎖圈用手工壓裝后再增加一道模具校正工序:即設(shè)計(jì)一種如圖2所示結(jié)構(gòu)的模具,使上、下模具的小端面直接作用在軸承鎖圈小端面上,在壓力機(jī)上通過(guò)壓頭的上下運(yùn)動(dòng),在上、下模具的端面產(chǎn)生方向相反的作用力及反作用力,使兩鎖圈沿不同的方向向滾子軸向中心移動(dòng),保證鎖圈能夠全部落入到外圈的鎖口內(nèi)。
圖2 模具結(jié)構(gòu)
經(jīng)對(duì)改進(jìn)后的產(chǎn)品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)所有的鎖圈均完全被壓入到外圈鎖口內(nèi),保證了鎖圈在產(chǎn)品圖紙要求的正確位置上。近兩年來(lái),改進(jìn)后的軸承經(jīng)用戶實(shí)用表明,未再出現(xiàn)鎖圈脫落的質(zhì)量問(wèn)題,產(chǎn)品改進(jìn)取得了理想的效果。