周 剛,張殿祥
(天生橋水力發(fā)電總廠,貴州 興義 562400)
天生橋二級電站位于廣西隆林縣與貴州安龍縣交界處的南盤江上,總裝機(jī)6×220 MW,首臺機(jī)組于1992年12月投運(yùn),1994年末一期4臺機(jī)組全部投運(yùn),2000年二期2臺機(jī)組全部投運(yùn)。電站技術(shù)供水系統(tǒng)采用單元供水方式,即兩臺機(jī)組為一單元,電站初期運(yùn)行技術(shù)供水主供水采用水泵供水,一單元有兩臺工作泵,一臺備用泵,水泵運(yùn)行方式設(shè)計(jì)為循環(huán)備用,壓力鋼管減壓供水作為備用供水。在天生橋一級電站水庫投運(yùn)后,采用壓力鋼管減壓供水作為機(jī)組技術(shù)供水主供水,每臺機(jī)組壓力鋼管上設(shè)有一個(gè)取水口,各自經(jīng)減壓后接入供水聯(lián)絡(luò)管。但由于電站投運(yùn)初期由于河流內(nèi)泥沙含量較大,導(dǎo)致水泵軸套、密封頻繁損壞,故障率較高,因此在1994年將技術(shù)供水主供水改為壓力鋼管減壓供水,水泵供水為備用供水。
機(jī)組型式:立軸單輪混流式;最高水頭:204 m;額定水頭:176 m;最低水頭:174 m;加權(quán)平均水頭:185 m;額定水頭下的流量:139.8 m3/s;額定轉(zhuǎn)速:200 r/min;飛逸轉(zhuǎn)速:363 r/min;機(jī)組技術(shù)供水方式:自流減壓(主供水)、水泵(備用水);單機(jī)技術(shù)供水流量:1300 m3/h;單機(jī)供水壓力:0.7 MPa(主機(jī))。
技術(shù)供水系統(tǒng)如圖1所示,電廠機(jī)組技術(shù)供水為2套裝置,主供水為自流減壓;備用為水泵供水。圖1中虛線以上部分為自流減壓供水系統(tǒng);虛線以下部分為水泵供水系統(tǒng)。3號、4號、5號、6號機(jī)技術(shù)供水系統(tǒng)與1號、2號機(jī)基本相同。
如圖1所示,由S101-S201 DN300閘閥自電動閥分別自壓力鋼管取水,過電動閥S102、S202后分別經(jīng)1號機(jī)減壓閥和2號機(jī)減壓閥,減壓后匯到供水總管,再經(jīng)濾水器分別供至1號、2號機(jī)組技術(shù)供水系統(tǒng)。
圖1 技術(shù)供水系統(tǒng)
在S101和S102之間聯(lián)接1號制冷減壓閥供廠房空調(diào)用水;在減壓閥出口裝有安全泄壓閥。S102和S202是DN300電動閘閥,控制機(jī)組供水減壓閥的啟閉??偣苌系腟D001是其它機(jī)組供水系統(tǒng)的隔離閥,便于各供水系統(tǒng)之間的相互切換。
減壓閥的出口壓力整定值為0.7 MPa,再由機(jī)組各用用戶閥調(diào)至所需的壓力。
表1 設(shè)備設(shè)計(jì)供水量
電廠常年水頭約200 m,就經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的角度出發(fā),以水泵作為主供水更為合算。原設(shè)計(jì)就是以水泵供水為主供水。但因泥沙磨損、水泵故障、停機(jī)維修等方面的原因,導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用高;同時(shí),因故障停機(jī)維修,導(dǎo)致了電網(wǎng)供電不正常,而且,維修維護(hù)工作量大。故于1994年改為自流減壓供水為機(jī)組主供水。
天生橋二級電站使用的ZJY46H-25Q型自流減壓系統(tǒng)減壓穩(wěn)壓閥共13臺。其中:ZJY46H-25Q/ⅤDN300×6臺用于主機(jī)供水,出口壓力可調(diào)節(jié)值為0.3~0.9 MPa,整定值為 0.7 MPa;ZJY46H-25Q/ⅤDN250×2臺用于廠房空調(diào)供水,出口壓力可調(diào)節(jié)值為0.3~0.9 MPa,整定值為0.4MPa;ZJY46H-25Q/ⅤDN150×2臺用于廠房生活用水,出口壓力可調(diào)節(jié)值為0.3~0.6 MPa,整定值為0.3 MPa;ZJY46H-25Q/ⅤDN100×3臺用于家屬區(qū)生活用水,出口壓力可調(diào)節(jié)值為0.3~0.6 MPa,整定值為0.35 MPa。
天生橋二級電站于建站初期使用的減壓閥,為1994年3月安裝的德國進(jìn)口Y43H-25C DN300的先導(dǎo)活塞式減壓閥,因試運(yùn)行時(shí)噪聲、振動、出口壓力波動等原因不能滿足運(yùn)行要求而停止運(yùn)行;1996年1月安裝ZJY46H-25Q DN300減壓閥,調(diào)試后滿足運(yùn)行要求投入機(jī)組運(yùn)行;1996年7月,解體檢修ZJY46H-25Q減壓閥時(shí),因發(fā)現(xiàn)ZJY46H-25Q減壓閥的組合式節(jié)流錐嚴(yán)重磨損而停運(yùn),8月改用廠家改進(jìn)的抗蝕型堆焊鎳基合金的整體節(jié)流錐后繼續(xù)投運(yùn);1997年ZJY46H-25Q減壓閥改裝為安全性、可靠性更高的可反沖排污雙反饋系統(tǒng)和出口壓力安全鎖定系統(tǒng);1999年在電廠旁的中山包電站改用國外某品牌膜片差壓式減壓閥試運(yùn)行,因膜片擊穿而停用國外某品牌膜片差壓式減壓閥,恢復(fù)使用ZJY46H-25Q型減壓閥運(yùn)行;2005年,ZJY46H-25Q減壓閥控制系統(tǒng)控制先導(dǎo)閥改為廠家提供的新型活塞式先導(dǎo)閥,安全運(yùn)行至今。
天生橋發(fā)電總廠機(jī)組自流減壓技術(shù)供水系統(tǒng)自1996年始,安全運(yùn)行至今,我們主要做以下幾點(diǎn)工作:①系統(tǒng)減壓閥合理地選型;②及時(shí)地與制造商作相關(guān)技術(shù)的互動;③供水重點(diǎn)部位的重點(diǎn)巡檢;④做好減壓閥定期的維護(hù)保養(yǎng)工作。
高水頭電站機(jī)組的自流減壓供水系統(tǒng)關(guān)鍵在于減壓閥的可靠與穩(wěn)定性。因此,針對以前的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和結(jié)合電廠的相關(guān)技術(shù)參數(shù),我們在減壓閥的選型上做了整體結(jié)構(gòu)、流量特性和壓力特性的工作。
(1)整體結(jié)構(gòu)的選型
ZJY46H型減壓閥的結(jié)構(gòu)如圖2所示:
圖2 ZJY46H型減壓閥結(jié)構(gòu)
減壓閥由主閥和反饋控制系統(tǒng)組成,主閥上設(shè)有安全鎖定裝置,限制了最高出口壓力,以防止減壓閥在故障時(shí)的出口壓力出現(xiàn)危害性的高壓;兩套互為備用的反饋系統(tǒng)以保證反饋控制系統(tǒng)的正常工作;反饋控制系統(tǒng)的先導(dǎo)閥是活塞式結(jié)構(gòu),并能在運(yùn)行工況下反沖排污,排除了控制先導(dǎo)閥被雜質(zhì)卡阻的可能性;反饋系統(tǒng)的連接管為DN20的不銹鋼管,剛性好。
主閥和反饋控制系統(tǒng)相對分離;雙反饋控制系統(tǒng)互為備用;出口壓力安全鎖定裝置成為了減壓閥安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行及維護(hù)方便的基礎(chǔ)。
(2)ZJY46H型減壓閥的流量特性和壓力特性的適應(yīng)性
《GB12244-2006減壓閥一般要求》規(guī)定了減壓閥在進(jìn)口壓力和流量變化的工況下,整定的出口壓力值不變。天生橋發(fā)電總廠減壓閥前壓力變化值為2.05~1.76MPa,機(jī)組甩負(fù)荷時(shí)閥前最高壓力為2.7MPa。由于是兩臺機(jī)組為一單元的供水方式,要求減壓閥達(dá)到單臺流量能夠滿足兩臺機(jī)組供水要求。所以對減壓閥要求高。減壓閥的自力調(diào)節(jié)工作原理如圖3所示:
圖3 減壓閥工作原理
P1為減壓閥的進(jìn)口壓力;P2為減壓閥出口壓力;Pt為減壓閥主閥的彈簧壓力;Pk為減壓閥主閥的壓力調(diào)節(jié)腔壓力;Pt′為反饋系統(tǒng)控制閥彈簧壓力;Pk′為反饋系統(tǒng)控制閥壓力調(diào)節(jié)腔壓力;h為減壓閥閥座和節(jié)流錐的開啟高度(相當(dāng)于主閥的過流面積)。
減壓閥正常工況時(shí),Pt=Pk,在控制閥Pt′=Pk′。此時(shí)、主閥和控制閥的閥座與節(jié)流錐開啟高度h是一個(gè)定值(即過流面積一定過流量一定)。因此,減壓閥出口壓力相對是一個(gè)低壓值P2。
當(dāng)P1上升時(shí),減壓閥的P2+ΔP2首先表現(xiàn)為上升,其值通過反饋系統(tǒng)出口管傳到控制閥,使Pt′+ΔPt′,ΔPt′與Pk′的力達(dá)到新的平衡,控制閥h減??;相應(yīng)ΔPk′壓力增大,經(jīng)壓力導(dǎo)管,使主閥的Pk+ΔPk,Pt=Pk+ΔPk壓力達(dá)到新的平衡,主閥h減小、ΔP2值恢復(fù)為原P2值。當(dāng)進(jìn)口壓力P1下降時(shí),主閥與控制閥的工況則與上述的工況相反。
當(dāng)出口流量Q增大時(shí),減壓閥的工況相當(dāng)于P1下降時(shí)的工況。當(dāng)出口流量Q減小時(shí),減壓閥的工況相當(dāng)于P1上升時(shí)的工況。
從減壓閥的過流方式分析:水流沿節(jié)流錐流向出口,有效地減少了紊流現(xiàn)象,有利于P2的穩(wěn)定性和低噪聲。如圖4所示。
圖4 減壓閥水流
從減壓閥的流量特性看:當(dāng)機(jī)組供水量為1 300 m3/h時(shí),減壓閥節(jié)流錐行程H為20 mm(最大為50 mm),只使用了最大流量的2/5,滿足電廠單臺減壓閥供兩臺機(jī)的要求。在單調(diào)節(jié)1號機(jī)組減壓閥時(shí),將S0115R的開度從50%至100%進(jìn)行調(diào)節(jié)(流量變化),P2值變化值為 0.7~0.65MPa,誤差 0.05MPa,滿足《GB12245-2006減壓閥性能試驗(yàn)方法》誤差不大于10%的要求。
從減壓閥的壓力特性看:在單調(diào)節(jié)1號機(jī)組減壓閥時(shí),進(jìn)口壓力為2.0 MPa。P2值整定為0.7 MPa,手動調(diào)節(jié)S102的開度,使進(jìn)口壓力在1.5~2.0 MPa變化。P2值變化值為0.7~0.68 MPa,誤差0.02 MPa。滿足《GB12245-2006減壓閥性能試驗(yàn)方法》誤差不大于5%的要求。
因此,ZJY46H型減壓閥的綜合技術(shù)參數(shù)滿足電廠運(yùn)行要求。
1996年1 月,第一臺ZJY46H-25Q DN300減壓閥在電廠1號機(jī)組運(yùn)行,至6月,在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)減壓閥出口壓力不穩(wěn)定,打開檢查,橡膠組合式節(jié)流錐過流面出現(xiàn)約10%綜合性氣蝕和磨蝕現(xiàn)象。我們及時(shí)將此現(xiàn)象反饋給制造商。制造商針對這一問題提出了整體節(jié)流錐堆焊鎳基合金的方案,電廠同意后應(yīng)用。使用期從6個(gè)月提高到10年。在此基礎(chǔ)上,針對電廠的具體工況,促使制造商將減壓閥單一的減壓穩(wěn)壓改進(jìn)成為雙反饋可反沖排污控制系統(tǒng)和出口壓力安全鎖定和抗蝕性能良好的減壓閥。保證了機(jī)組自流減壓供水系統(tǒng)的可靠、安全性。
膜片差壓式減壓閥由于存在橡膠膜片易老化,膜片的強(qiáng)度不夠,在管道水錘出現(xiàn)時(shí)容易擊穿等缺陷,通過天生橋二級電站使用ZJY46H減壓閥后的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,ZJY46H減壓閥能有效地避免膜片差壓式減壓閥存在的缺陷重復(fù)發(fā)生,閥門在性能的穩(wěn)定性、安全性、使用壽命、防泥沙能力及檢修維護(hù)等方面都具有良好的優(yōu)越性,實(shí)踐證明,該閥門在天生橋二級電站的應(yīng)用是非常成功的。