王 剛 趙彥海
大慶煉化公司動(dòng)力裝置共有鍋爐風(fēng)機(jī)12臺(tái),是鍋爐蒸汽生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。6#爐風(fēng)機(jī)自2009年8月啟機(jī)后,因振動(dòng)超標(biāo)等問題多次進(jìn)行設(shè)備監(jiān)測及檢修,具體表現(xiàn)為風(fēng)機(jī)軸承座軸向振動(dòng)較大,威脅著機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。經(jīng)綜合分析及檢修驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)主要為風(fēng)機(jī)更換軸承座過程中檢修質(zhì)量不過關(guān),致使葉輪裝配不當(dāng),并造成軸向振動(dòng)異常及相應(yīng)故障,監(jiān)測人員在作出準(zhǔn)確診斷同時(shí),及時(shí)指導(dǎo)進(jìn)行應(yīng)急檢修,保證了機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。
6#爐風(fēng)機(jī)為單吸式(后傾平板葉片12片)、懸臂支撐、柱銷聯(lián)軸器傳動(dòng),額定轉(zhuǎn)速1480r/min(可變頻調(diào)速電機(jī)),水冷式整體軸承座。機(jī)組構(gòu)成及測點(diǎn)布置如圖1所示。
2009年8月初,6#風(fēng)機(jī)檢修,更換風(fēng)機(jī) 3#、4#兩處懸臂支撐軸承(測點(diǎn) 3、測點(diǎn) 4)。8月23日,當(dāng)班巡檢風(fēng)機(jī)時(shí),發(fā)現(xiàn)機(jī)組突然出現(xiàn)明顯異常的聲音。監(jiān)測中心采用Bentley snapshot測振系統(tǒng)對風(fēng)機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)測,從表1測量的振動(dòng)值看出,測點(diǎn)3、測點(diǎn)4的軸向振動(dòng)較高,測點(diǎn)4的軸向振動(dòng)最大達(dá)10.95mm/s(明顯超出ISO 10816/3標(biāo)準(zhǔn)),并且軸向振幅不斷變化,瞬間變化在2mm/s左右。
表1 8月23日風(fēng)機(jī)振動(dòng)值 mm/s
因當(dāng)天未針對轉(zhuǎn)速、負(fù)荷與振動(dòng)能量的變化進(jìn)行試驗(yàn),監(jiān)測人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)為造成懸臂支撐風(fēng)機(jī)軸向振動(dòng)突然增大的原因有以下幾種:①聯(lián)軸器不對中;②葉輪異常,存在不平衡等因素;③軸承松動(dòng),存在不對中或安裝間隙不當(dāng);④軸彎曲,存在變形。
由于聯(lián)軸器不對中通常會(huì)激起聯(lián)軸器兩側(cè)較為突出的2×轉(zhuǎn)頻,而測點(diǎn)3的頻譜中(圖2、圖3)2×轉(zhuǎn)頻能量均不明顯,徑向振動(dòng)以豐富小幅值轉(zhuǎn)頻的倍頻為主,軸向振動(dòng)則4×頻為主,首先排除聯(lián)軸器不對中。測點(diǎn)4水平振動(dòng)(圖4)以轉(zhuǎn)頻為主,軸向振動(dòng)(圖5)以3倍頻為主,雖然與轉(zhuǎn)子不平衡和軸彎曲類型故障軸向和徑向一般以較大的1×、2×轉(zhuǎn)頻振動(dòng)為主的特點(diǎn)不太一致,但各點(diǎn)頻譜中1×轉(zhuǎn)頻的振動(dòng)峰值均達(dá)到4mm/s,因此不能完全排除該因素的影響。除測點(diǎn)4水平振動(dòng)外,其他頻譜結(jié)構(gòu)與軸承松動(dòng)特征較為相似,振動(dòng)均以1×~4×頻為主,存在較高的噪聲底線。而軸承松動(dòng)故障,能夠造成軸承對中不良,使軸承產(chǎn)生軸向振動(dòng)。
鑒于檢修前該風(fēng)機(jī)就出現(xiàn)過軸承座磨損、變形,因此監(jiān)測人員傾向于風(fēng)機(jī)存在軸承松動(dòng)、安裝間隙不當(dāng)故障,建議檢查風(fēng)機(jī)葉輪和轉(zhuǎn)子及軸承安裝情況。
8月26日,檢修人員對風(fēng)機(jī)解體檢查結(jié)果如下:①基礎(chǔ)和地腳螺栓等緊固,未見異常;②聯(lián)軸器對中,符合技術(shù)要求;③3#軸承座密封存在磨損,軸承外觀無明顯異常;④葉輪無異物,風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板底部斷裂1片(共13片)、脫槽1片;⑤軸頭跳動(dòng)誤差16μm(超過規(guī)定值14μm),軸存在彎曲。
檢查結(jié)果證實(shí)了監(jiān)測人員對軸彎曲的懷疑,風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板的破損也能夠使入口氣流作用在葉輪的力不均勻,形成一個(gè)不平衡力矩,作用到懸臂支撐的轉(zhuǎn)子上,產(chǎn)生明顯的軸向振動(dòng)。但對于之前主要懷疑的軸承松動(dòng)問題,判斷可能是轉(zhuǎn)子彎曲造成其與軸承座密封的磨損,因此軸承殼振存在大量的高次諧波。
根據(jù)該檢查情況,將軸外委校正,并對風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板進(jìn)行修復(fù)。9月4日現(xiàn)場安裝找正后試運(yùn),監(jiān)測中心使用法國01DB APT1105進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收,發(fā)現(xiàn)測點(diǎn)4軸向振動(dòng)更加嚴(yán)重為22.5mm/s,測點(diǎn)3軸向振動(dòng)也達(dá)到21.4mm/s(表2),振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo)。振動(dòng)頻譜(圖6~圖9),以大量豐富的高幅值倍頻為主,異常頻率、基礎(chǔ)振動(dòng)則不明顯。
基于軸承各點(diǎn)振值受負(fù)荷變化影響不大以及對轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡、軸承安裝等檢修數(shù)據(jù)的分析,監(jiān)測人員排除了流道進(jìn)氣不均、葉輪不平衡、軸承松動(dòng)以及軸彎曲等因素,將軸上零件松動(dòng)列為排查重點(diǎn),并最終確定對風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子的零部件安裝情況進(jìn)行檢查。
表2 9月4日風(fēng)機(jī)振動(dòng)值 mm/s
9月6日,風(fēng)機(jī)再次解體檢查,發(fā)現(xiàn)在8月份檢修中,3#軸承軸承座被更換。與原軸承座比較,軸承座位置向電機(jī)側(cè)移動(dòng)了約10~15mm,葉輪安裝后,葉輪背部與風(fēng)機(jī)蝸殼容易發(fā)生摩擦,所以檢修人員在風(fēng)機(jī)軸前端安裝上了10~12mm的調(diào)整墊片。正是由于風(fēng)機(jī)葉輪內(nèi)孔與軸頸定位配合尺寸發(fā)生變化,造成葉輪與軸配合松動(dòng)。這種軸上零部件配合松動(dòng),能夠引起轉(zhuǎn)子平衡狀態(tài)的破壞。風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板破損導(dǎo)致的氣動(dòng)不平衡、葉輪與軸配合松動(dòng)的,共同作用于懸臂風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子上,產(chǎn)生明顯的軸向異常振動(dòng),這也是3#軸承處密封磨損及轉(zhuǎn)子彎曲等故障產(chǎn)生的原因。
由于加工新軸的周期較長,在時(shí)間緊迫的情況下,采取對風(fēng)機(jī)的軸進(jìn)行車削的措施。
(1)把前端軸承定位臺(tái)階往電機(jī)一側(cè)車削15mm,后軸承定位臺(tái)階則增加15mm的墊片,使兩端軸承保持原有尺寸,這樣可以使風(fēng)機(jī)的軸整體向葉輪一側(cè)移動(dòng),以保證葉輪與軸頸的配合接觸面。
(2)更換葉輪軸端擋板,原有擋板厚度不夠,所以重新增厚一倍。
(3)轉(zhuǎn)子重新做動(dòng)平衡,轉(zhuǎn)子兩個(gè)平面的不平衡量為326g和266g,經(jīng)過調(diào)整配重后,不平衡量5.49g和5.34g,在允許的不平衡量(20g)規(guī)定值內(nèi)。
檢修后試車,鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)明顯減小,除測點(diǎn)4軸向振動(dòng)較大為5.12mm/s,其他各測點(diǎn)振動(dòng)均在2.3mm/s范圍內(nèi)(ISO 10816/3標(biāo)準(zhǔn)),風(fēng)機(jī)基本恢復(fù)到良好運(yùn)行狀態(tài),并等待裝置大檢修時(shí)更換轉(zhuǎn)子。
對風(fēng)機(jī)的監(jiān)測全過程說明,對于懸臂支撐結(jié)構(gòu)的風(fēng)機(jī),軸向振動(dòng)異常除了需要考慮進(jìn)氣流道是否完好、葉輪有無異常、軸是否彎曲,還需要關(guān)注是否存在零部件松動(dòng)(如葉輪、軸承、聯(lián)軸節(jié)等),并根據(jù)不同部位的特點(diǎn),將松動(dòng)故障區(qū)分開來。
此外,監(jiān)測人員除了要有扎實(shí)的診斷技能,還需要加強(qiáng)與檢修單位的緊密聯(lián)系,只有在充分了解相關(guān)檢修信息后,才能更好地做出準(zhǔn)確判斷。