兗州礦業(yè)(集團(tuán))公司楊村煤礦為上世紀(jì)80年代設(shè)計的薄煤層礦井。隨著三層煤的開采,礦井產(chǎn)量逐年增加,主井箕斗故障率增高,影響了正常生產(chǎn)。為此,對箕斗進(jìn)行改造。
原先的主要問題:箕斗卸載方式存在設(shè)計缺陷,箕斗出曲軌即活動溜槽及扇形閘門回位時振動大,曲軌、曲軸和扇形門常出現(xiàn)焊縫開焊、鋼板振裂現(xiàn)象,維修量大;箕斗重載偏心較大,運(yùn)行中滾動罐耳與罐道間摩擦劇烈,罐耳壽命短,罐道磨損嚴(yán)重;箕斗自重5.98t,有效容積小,無法增加單鉤提煤量,提升效率相對較低。改造原則:箕斗與其他部分的安全距離滿足《煤礦安全規(guī)程》要求,改造后的箕斗不能縮短提升系統(tǒng)的過卷距離;箕斗設(shè)計容積≥9m3,在保證箕斗強(qiáng)度的前提下盡量減輕箕斗重量;調(diào)整箕斗重心,使箕斗重載偏心距大大降低,減輕罐道的磨損。
改造方案:①改造卸載方式,改活動溜槽為固定溜槽,不但簡化卸載方式,還增大箕斗有效容積,并相應(yīng)改造曲軌,使箕斗出曲軌時過渡平穩(wěn),減輕振動。為不提高卸載到位高度,固定溜槽底部采用增大煤拋角的方法。②重新驗算箕斗鋼骨架強(qiáng)度,在保證強(qiáng)度的前提下,降低材料的截面積。箱體的主要受沖擊部位采用高強(qiáng)度錳鋼板,其他部位適當(dāng)降低鋼板厚度。
改造后箕斗自重4.53t,采用漸進(jìn)的計算方法反復(fù)驗算,將箕斗重載偏心距降到20kg·m以下,改造后,箕斗卸載時僅有扇形門回位時的沖擊。經(jīng)過重新設(shè)計更換曲軌,基本消除了卸載時的振動。重心偏心距調(diào)整后,各部位磨損大為減輕。
X10.01-07