文/孫緒志 王汝
江蘇宏安集團(tuán)莆河煤礦為高瓦斯礦井,同時(shí)采用炮采落煤、全部垮落法處理采空區(qū),造成上隅角和工作面瓦斯?jié)舛葒?yán)重超限,影響礦井的正常安全生產(chǎn)。
煤礦采煤工作面多采用“U”型通風(fēng)方式,上隅角容易積聚瓦斯是其存在的主要問題。由于瓦斯相對密度是0.554,比空氣密度小,常積聚在巷道的上部及高頂處,這種現(xiàn)象叫上隅角瓦斯積聚。而進(jìn)入采空區(qū)的漏風(fēng)攜帶瓦斯從上隅角流出,與主風(fēng)流匯合時(shí)形成漩渦區(qū),不能及時(shí)被主風(fēng)流帶走,造成瓦斯積聚超限。
研究表明,當(dāng)采空區(qū)瓦斯涌出強(qiáng)度超過一定值時(shí),必須進(jìn)行瓦斯治理。在上述的上隅角瓦斯治理方法中,埋管抽放采空區(qū)瓦斯從而防止和降低上隅角瓦斯積聚的方法,是一種有效的防治技術(shù),抽放效果最好,在工藝中已形成較為完整的一套技術(shù)方法,便于從根本上解決上隅角瓦斯積聚問題。
一般認(rèn)為,煤層回采后,在其頂板形成三個(gè)受采動(dòng)影響的地帶:冒落帶、裂隙帶和彎曲下沉帶,在其底板則形成卸壓帶。在壓差作用下,大量由鄰近層(QL)、本煤層涌出的瓦斯流向采空區(qū)(QB),由于回采有部分瓦斯留在采空區(qū),碎煤也有部分瓦斯散出(量相對較少)(QF),采空區(qū)內(nèi)瓦斯總量:QZ=QL+QB+QF。通過機(jī)械方式使采空區(qū)與之相通的管道(巷道)產(chǎn)生壓差,使大量的高濃度采空區(qū)瓦斯被抽放出,減少和避免采空區(qū)瓦斯沿漏風(fēng)風(fēng)流涌向工作面,達(dá)到工作面上隅角瓦斯不積聚和不超限(如圖1所示)。
為了解決莆河煤礦瓦斯抽放中遇到的問題,采用數(shù)值模擬的方法進(jìn)行解決。依據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場所測的數(shù)據(jù),采用GAMBIT建立計(jì)算模型,用FLUENT進(jìn)行數(shù)值模擬,研究采空區(qū)沿工作面走向、傾向和豎向三個(gè)不同方向上的瓦斯?jié)舛鹊姆植家?guī)律,進(jìn)而對埋管抽放采空區(qū)上隅角瓦斯提供依據(jù),運(yùn)用數(shù)值模擬的方法確定瓦斯抽放距離、抽放位置和抽放量的問題。
1.首先在現(xiàn)場測試的基礎(chǔ)上,以莆河煤礦回采面采空區(qū)瓦斯為研究對象,對采空區(qū)瓦斯來源、各個(gè)部分瓦斯含量及其影響因素進(jìn)行分析,并研究不同的回采速度對采空區(qū)瓦斯涌出的影響。
2.基本假設(shè)。
(1)炮采面采空區(qū)多為多空介質(zhì),在多空介質(zhì)中瓦斯被視為理想氣體,其滲流過程按等溫過程處理。
(2)瓦斯在煤、巖層中的流動(dòng)符合達(dá)西定律,吸附瓦斯符合朗格繆爾方程,瓦斯在空隙結(jié)構(gòu)微孔中的擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)符合菲克定律。
3.幾何模型的建立。依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際和數(shù)值模擬的需要,將莆河煤礦采空區(qū)進(jìn)行一定的簡化。簡化后的模型及其尺寸如下:
(1)工作面、進(jìn)風(fēng)巷、回風(fēng)巷、采空區(qū)均視為規(guī)則的幾何圖形,不考慮設(shè)備的情況。
(2)為區(qū)別采空區(qū)不同的孔隙率,將其劃分為裂隙帶1、裂隙帶2,冒落帶1、冒落帶2、冒落帶3。
(3)采空區(qū)走向長度取142m,傾斜長度取82m(包括進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷寬度);垂直高度取2.2m,其中走向長度分為三段,分別為8m、40m、94m;垂直高度分為兩段,為0.6m和1.6m。
(4)采空區(qū)孔隙率和粘性系數(shù)按照礦井鑒定材料選取。
幾何模型的主視圖和俯視圖如圖2和圖3所示。
4.按照以上的參數(shù)及邊界條件對U型通風(fēng)方式進(jìn)行數(shù)值模擬,入口風(fēng)速取1.6m進(jìn)行數(shù)值模擬,得出在采空區(qū)距工作面深2.3m、距底板垂高1.5m、距采空區(qū)煤壁1.7m處進(jìn)行抽放最為有效;抽放負(fù)壓為27.79KPa、抽放量為58m3/min時(shí)抽放效果最好。
依據(jù)數(shù)值模擬的結(jié)果對上隅角瓦斯進(jìn)行抽放,雖然有效降低了上隅角和回風(fēng)巷風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛龋侨匀粵]有降低到1%以下。經(jīng)過現(xiàn)場測試分析原因,可能為上隅角采用麻袋裝滿矸石封堵效果不好;抽放泵抽放能力有限,研究決定采用以下兩個(gè)方法來解決問題。
1. 提高抽放過程的氣密性,減少漏風(fēng),提高抽放效果。在上隅角敷設(shè)瓦斯抽放管路與礦井瓦斯抽放系統(tǒng)連接;在上隅角切頂線處采用輕質(zhì)材料砌筑可移動(dòng)臨時(shí)墻。工作面上出口段的瓦斯抽放管路采用長3m、直徑219mm的聚乙烯管,后接直徑219mm鋼絲軟膠管,鋼絲軟管上接好變節(jié),與聚乙烯管連接。將長3m的聚乙烯管伸入上隅角切頂線以內(nèi)2.3m左右,吸入口用鋼紗網(wǎng)包好,防止破碎頂板堵塞吸入口,吸入口按照數(shù)值模擬的結(jié)果進(jìn)行安放??梢苿?dòng)臨時(shí)墻主要采用內(nèi)裝碎煤的魚鱗編織袋壘砌,頂部用雙抗網(wǎng)堵嚴(yán),以提高抽放瓦斯的濃度及減少上隅角瓦斯積聚的空間。工作面每推進(jìn)一個(gè)循環(huán)拉出一次鋼絲軟膠管,并進(jìn)行固定封堵,采面每推進(jìn)2m拆一次抽放的聚乙烯管?;夭晒ぷ髅嫔嫌缃腔亓蠒r(shí),正常進(jìn)行抽放,同時(shí)進(jìn)行拆墻、砌墻工作,而隨著上隅角往外回料,抽放管往外回出一部分,始終保持抽放管在上隅角墻內(nèi)2.3m,確保抽放效果。
2. 增強(qiáng)瓦斯抽放泵的抽放能力。現(xiàn)場實(shí)際上隅角瓦斯抽放采用兩臺(tái)2BEA-253型抽放泵。經(jīng)現(xiàn)場檢測,即使瓦斯抽放泵達(dá)到其最高抽放能力,上隅角瓦斯?jié)舛纫廊徊荒苓_(dá)到規(guī)定要求以下。由此可見更換抽放能力更強(qiáng)的瓦斯抽放泵十分必要。根據(jù)計(jì)算和現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),選擇2BEA -303型抽放泵,配備電機(jī)功率為90 KW,可以滿足現(xiàn)場需要。
在采用了新的抽放泵和上隅角封堵方法后,上隅角瓦斯?jié)舛让黠@降低并達(dá)到0.65%以下,抽放效果達(dá)到了預(yù)期的目的。
1. 結(jié)合莆河煤礦具體情況,由于上隅角瓦斯?jié)舛冗^高,必須采用高效率的瓦斯抽放系統(tǒng)。
2. 通過計(jì)算機(jī)模擬研究不同的抽放距離、抽放量和抽放位置對采空區(qū)和上隅角瓦斯的影響,選取合理抽放參數(shù),從而提高抽放效率。
3. 根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果提出抽放方案應(yīng)用于現(xiàn)場試驗(yàn),并根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況提出改進(jìn)方案,有效提高了瓦斯抽放率并將上隅角的瓦斯?jié)舛冉档揭?guī)定濃度以下。