文/本刊記者
冀中能源峰峰集團(tuán)馬頭洗選廠,曾是洗煤業(yè)榮耀的代名詞。
她是國家第一個五年規(guī)劃期間蘇聯(lián)援華建設(shè)156項重點工程項目之一。當(dāng)時該項目因機械化程度高、工藝設(shè)備最先進(jìn)、生產(chǎn)能力最大而被稱為“亞洲第一”。
她的初期工藝流程被尊為標(biāo)準(zhǔn)工藝流程,成為高校教材的范本。
她達(dá)產(chǎn)后,在選煤行業(yè)名聞遐邇,享有“南株洲、北馬頭”的盛譽。在50年的風(fēng)雨中,為國家建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。
……
但是在2008年,馬頭洗選廠卻因技改遭遇挫折遲遲不能達(dá)產(chǎn),企業(yè)內(nèi)部核算賬面虧損400萬元。
2008年9月5日,新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子臨危受命,負(fù)重拼搏,成功扭虧為盈,到2009年底,企業(yè)內(nèi)部核算實現(xiàn)利潤4436萬。
從-400萬到4436萬,僅用了一年零三個月。這“超音速”發(fā)展“神話”是如何創(chuàng)造的?
“關(guān)鍵在于人和科技、管理創(chuàng)新”。廠長劉國強的話擲地有聲。
2006年以來,峰峰集團(tuán)公司斥資1.2億元,對馬頭洗選廠實施了擴能提效技改,洗煤工藝由跳汰粗精煤重介變?yōu)椴幻撃嗳a(chǎn)品全重介,原煤年處理能力由200萬噸提高到400萬噸。由于技改和生產(chǎn)同時進(jìn)行,新舊工藝銜接不成功,介質(zhì)消耗大,最高時一個班(12小時)達(dá)120噸,產(chǎn)品質(zhì)量也不穩(wěn)定。這些問題遲遲得不到解決,成本支出不斷加大。馬選廠發(fā)展陷入困境。
必須在新舊工藝中找到一種理想的結(jié)合方式!這是新上任的領(lǐng)導(dǎo)首要解決的問題。
他們深入現(xiàn)場調(diào)查,經(jīng)過分析后,把梳理系統(tǒng)問題降低各項消耗作為主攻目標(biāo)。組建了以技術(shù)人員和工人骨干為主的科技攻關(guān)小組,按照問題點的分布,確定了四個主攻方向,明確了各小組負(fù)責(zé)人、時間要求、攻關(guān)課題以及階段性目標(biāo)。在大家的共同努力下,及時調(diào)整入洗密度和磁選角度,改進(jìn)操作方法,合理控制分流量等,介質(zhì)消耗大幅度下降,當(dāng)月實現(xiàn)不虧損,并創(chuàng)出三產(chǎn)品不脫泥重介選煤工藝同行業(yè)領(lǐng)先水平。
擴能提效技改后,原煤皮帶運輸機灌倉與洗煤生產(chǎn)相互制約,嚴(yán)重影響洗煤效率。馬選廠組織精干力量開展攻關(guān),創(chuàng)造性地在原有皮帶走廊上敷設(shè)疊加了一條皮帶機走廊,使原煤灌倉與洗煤生產(chǎn)不再相互干擾,可以同時作業(yè)。同時還新建了跨鐵路返煤系統(tǒng),極大地提高了原煤準(zhǔn)備與洗煤生產(chǎn)效率。
為進(jìn)一步優(yōu)化馬頭本部浮選生產(chǎn)工藝,馬頭洗選廠實施了西部系統(tǒng)(增加兩臺浮選機、三臺快開壓濾機等新設(shè)備)、離心機濾液進(jìn)行二次浮選等一系列技術(shù)改造。利用分級設(shè)備角錐池為東、西兩個生產(chǎn)系統(tǒng)均勻給料,使東、西部浮選工藝更加靈活。提高了浮選通過能力和精煤脫水能力,把浮選精煤灰分成功控制在10%以下,穩(wěn)定了精煤質(zhì)量,提高了浮選產(chǎn)率。發(fā)揮出全重介工藝的最大效能,洗煤數(shù)量效率、精煤銷售灰分批合格率均提高到95%以上。
通過一系列的技改,成功解決了制約生產(chǎn)經(jīng)營的六大難題、十四項工程,使馬選廠洗煤工藝日益完善。不但為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,而且增強了企業(yè)核心競爭力,為可持續(xù)發(fā)展增添了巨大推力,使馬頭洗選廠再次成為引領(lǐng)煤炭洗選業(yè)前進(jìn)方向的旗幟。
擴能提效技改后新設(shè)備如何才能達(dá)到最佳效能、保證選煤廠安全高效生產(chǎn)?“管理也是生產(chǎn)力,必須進(jìn)行管理創(chuàng)新,改變原有的管理模式!”馬選廠領(lǐng)導(dǎo)班子很快達(dá)成一致意見。
為此,馬頭洗選廠建立了以生產(chǎn)技術(shù)部為核心的生產(chǎn)指揮中心,創(chuàng)新生產(chǎn)管理模式,建立起以“點檢”為核心的設(shè)備維修管理體制。
“點檢”,就是要把設(shè)備需要檢查的點標(biāo)示出來。按照“八定”原則,做到定人、定點、定量、定周期、定標(biāo)準(zhǔn)、定記錄、定流程、定考核,實行三級巡檢,崗位司機每小時檢查一次,專業(yè)組每天檢查一次,廠級檢查組每周檢查一次。
對入洗能力已經(jīng)達(dá)到1000萬噸的馬頭洗煤廠來說,停一天就意味著數(shù)十萬元的損失。點檢制的推行讓技術(shù)人員對設(shè)備的運行狀況清清楚楚,把設(shè)備管理從事后管理變?yōu)槭虑肮芾?、從靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理,使設(shè)備時刻處于最佳運行狀態(tài)。點檢定修制推行后,雙系統(tǒng)機電事故影響生產(chǎn)時間月均控制在10小時以下,零活處理率達(dá)到98%以上,設(shè)備完好率達(dá)到97%。
天下大事,必作于細(xì)。馬選廠從工作細(xì)節(jié)抓起,按照“精細(xì)、精確、精準(zhǔn)、精益、精美”的管理要求,把“五精”要素與基層單位具體實踐結(jié)合起來,選點樹標(biāo),開展“精優(yōu)作業(yè)法”。同時,改變車間原有的管理模式,打破原有工種、崗位界限,推行崗位巡檢工、崗位保潔工相結(jié)合的用工模式,減少了人員,提高了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)水平,有力促進(jìn)了崗位文明創(chuàng)建工作。
與此同時,馬選廠建立起以企業(yè)管理部為核心的成本管理指揮中心,推行全面預(yù)算管理。全面預(yù)算管理的推行,實現(xiàn)了成本費用的實時控制,并從總成本和單位成本的不同角度實施不同的管控,有效地提高了材料消耗和費用支出的計劃性, 大大杜絕了原材料浪費現(xiàn)象嚴(yán)重的問題。同時,控制了儲備資金,減少了資金沉淀,提高了資金營運能力。
不僅如此,馬頭洗選廠還針對馬頭本部、孫莊生產(chǎn)部和九龍生產(chǎn)部“一廠三部”在管理上各自為政的現(xiàn)象,對專業(yè)化重組后的三個生產(chǎn)部大力整合,形成人力、物力、備品備件等資源共享,安檢、機電人員歸口管理、規(guī)章制度統(tǒng)一模式的大安全、大調(diào)度、大機電管理格局,進(jìn)一步降低了成本費用,提高了設(shè)備維護(hù)維修水平,充分發(fā)揮出洗煤一體化的優(yōu)勢。
信息網(wǎng)絡(luò)的運用使馬選廠的管理如虎添翼。職工之間有問題可以在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上互相探討,廠長與員工可以無障礙對話,管理問題得到即時解決。
管理出效率,管理出效益。馬選廠通過管理創(chuàng)新,使企業(yè)煥發(fā)出勃勃生機,達(dá)到建廠50年來最高生產(chǎn)水平。
“科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新是企業(yè)快速發(fā)展的兩翼,缺一不可,但科技創(chuàng)新的根本在人才,企業(yè)的發(fā)展靠人才。人才是企業(yè)發(fā)展的發(fā)動機,是創(chuàng)業(yè)之本、競爭之本、發(fā)展之本”。廠長劉國強形象地詮釋了科技、管理、人才三者在馬頭洗選廠的關(guān)系。
因此,新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任后的第二天就對人員進(jìn)行了大調(diào)整,免去了兩個職工反映比較差的中層干部。
馬選廠打破干部工人界限,堅持德才兼?zhèn)湓瓌t,不拘一格地發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、使用人才。通過公開選拔、競聘上崗等措施,形成了新的選拔任用機制,從工人崗位上聘用了9名管理干部。從此,管理干部的工作作風(fēng)大有改變,職工干事創(chuàng)業(yè)的積極性也被充分調(diào)動起來。
新工藝新設(shè)備的運用,只有高素質(zhì)高水準(zhǔn)的員工去操作,才能創(chuàng)造效益的最大化。馬頭洗選廠把目光聚在了職工的技能素質(zhì)培訓(xùn)上。
馬頭洗選廠學(xué)習(xí)“前廠后?!迸嘤?xùn)員工技能的方法,制定長期和短期相結(jié)合的《職工培訓(xùn)五年規(guī)劃》,把員工技能素質(zhì)培訓(xùn)當(dāng)成百年大計去抓。2009年舉辦了“選煤技術(shù)”“辦公自動化”“全面預(yù)算管理”等七個班次的培訓(xùn)班,提高了生產(chǎn)一線員工對新工藝和新設(shè)備的適應(yīng)能力和實踐能力,提高了技術(shù)管理人員的協(xié)調(diào)能力和創(chuàng)新能力。
為鼓勵員工創(chuàng)新,馬選廠設(shè)立了“金點子”和“精優(yōu)作業(yè)”獎,對技術(shù)精優(yōu)、無私奉獻(xiàn)的員工給予物質(zhì)重獎,并在每年一次的廠慶大會上給模范員工披紅戴花隆重表彰,讓先進(jìn)員工不但有“票子”,更有“面子”。
這些措施極大地調(diào)動了員工科技創(chuàng)新的激情,釋放了巨大的生產(chǎn)力。2009年馬選廠組織職工進(jìn)行科技攻關(guān),實現(xiàn)了洗水一級閉路循環(huán),達(dá)到清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。這一改造將馬選廠50年來煤泥水外排污染環(huán)境的問題徹底解決,解放出土地100多畝,圓了馬選幾代人的綠色夢想。
在節(jié)支降耗方面,員工科技攻關(guān)的成果更是顯著:現(xiàn)入洗原煤能力已由過去的每小時650噸提高到1500噸以上,油耗由0.91千克/噸精煤降至0.60千克/噸精煤以下,介耗指標(biāo)已由技改投產(chǎn)初期的12千克/噸原煤,降至目前的2.0千克/噸原煤以下,洗煤工藝不斷優(yōu)化,精煤產(chǎn)能實現(xiàn)翻番,多項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)達(dá)到全國一流。
如今馬頭洗選廠生產(chǎn)順了,效益好了,收入多了,廠區(qū)亮了,干勁足了。隨著馬頭洗選廠九龍生產(chǎn)部全重介技改項目的順利完工,標(biāo)志著馬頭洗選廠“一廠三部”擴能技改全面完成,企業(yè)成為入洗能力1000萬噸級大型主焦煤高效洗煤廠。一座裝備現(xiàn)代化、辦公信息化、管理精細(xì)化、發(fā)展科學(xué)化的洗煤廠已經(jīng)形成。
對未來充滿無限美好希望的馬選人并不滿足于目前的成績,他們正朝著冀中能源集團(tuán)第一、河北省最大、全國一流選煤廠的發(fā)展目標(biāo)加速前進(jìn)。