孫 健
(蕪湖電工機械有限公司,安徽蕪湖241001)
當絞線在絞合時,隨著絞籠的旋轉(zhuǎn),單線以螺旋的方式卷繞在以基圓為直徑的圓柱體上,單線各處都會彎曲,同時單線還圍繞著自身軸線產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)變形,在一個節(jié)距內(nèi)扭轉(zhuǎn)的角度為360°(即2π)。單線的彎曲和扭轉(zhuǎn)變形,使絞線產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,影響絞線質(zhì)量。由于絞線結(jié)構(gòu)的原因,單線絞合時的彎曲變形不可避免,而扭轉(zhuǎn)變形的問題則可以通過采用退扭工藝來解決[1]。
籠式絞線機具有退扭機構(gòu),常用的有鉸接式四連桿機構(gòu)、行星齒輪退扭機構(gòu)。在絞線過程中,它們都可以使搖籃架保持水平,使單線在絞合時,只產(chǎn)生彎曲而不發(fā)生扭轉(zhuǎn)變形,實現(xiàn)完全退扭。因此通過籠式絞線機絞合出來的絞線質(zhì)量非常好,能夠滿足電氣使用的要求。
籠式絞線機的主體——放線部分,是一種籠形結(jié)構(gòu)件,通稱絞籠(見圖1)。2~6個圓形絞盤安裝在一根主軸上(圖中是3個絞盤安裝在一根主軸上),通常有6個搖籃式放線架為一組,通過退扭機構(gòu)圓周均布在2個絞盤之間。單線從搖籃式放線架的放線盤中放出后通過分線板匯集到并線模處。當絞合時,籠式絞線機需要作兩種運動:一個是動力驅(qū)動主軸旋轉(zhuǎn),使被絞制的單線圍繞主軸軸線作旋轉(zhuǎn)運動;另一個是通過牽引裝置將匯集到并線模并圍繞主軸線旋轉(zhuǎn)的各單線拖動向前,這樣就完成了絞合運動。
圖1 絞籠結(jié)構(gòu)圖
由于絞籠尺寸較大,安裝在搖籃式放線架上的絞線也很重,當絞籠作高速旋轉(zhuǎn)時,會產(chǎn)生巨大的離心慣性力。因此,搖籃架放線架的支撐形式非常重要,它的好壞直接反映了絞籠性能的優(yōu)劣。
在老結(jié)構(gòu)的籠式絞線機中,搖籃式放線架的支撐機構(gòu)是一種鉸接式的四連桿退扭機構(gòu)(見圖2)。
圖2 四連桿退扭機構(gòu)
具體結(jié)構(gòu)如下:搖籃式放線架兩端的中心點上各鏜一個安裝支承孔。右端的孔里裝有后軸,再通過軸端部的軸承支撐在右側(cè)的絞盤上;左端的側(cè)面裝有退扭軸,退扭軸的右端做成法蘭狀,法蘭軸的小短凸臺定位在放線架的支承孔里,法蘭面與搖籃式放線架的左端面通過4個M12的螺栓緊緊地固聯(lián)在一起,退扭軸上裝有軸承,支撐在左側(cè)的絞盤上。這樣,一個搖籃式放線架就安裝在2個相鄰的圓形絞盤之間。由于每個放線架的兩端與絞盤之間分別是通過軸承連接的,所以放線架相對于絞盤可以繞著自身的支撐軸線旋轉(zhuǎn)[2]。
退扭曲柄的一個孔通過普通平鍵與退扭軸的左端相連接,另一個孔通過銷軸與退扭環(huán)鉸接在一起。退扭環(huán)中心與絞盤中心的距離為L,且等于退扭曲柄兩孔之間的距離,這樣,絞盤、退扭環(huán)和退扭曲柄之間形成了四連桿機構(gòu)。AB及DC桿為雙曲柄,BC桿為連桿,AB與DC相等,BC又與AD相等,故此機構(gòu)為平行雙曲柄機構(gòu)。AB與DC桿角速度瞬時相等,所以在AB與DC桿旋轉(zhuǎn)時,BC桿時時處于垂直位置。從以上分析可知,絞盤在旋轉(zhuǎn)過程中,四連桿機構(gòu)控制搖籃式放線架作平動,從而實現(xiàn)退扭。
通過上述分析可知,與放線架左端固聯(lián)的退扭軸不僅要承受絞籠旋轉(zhuǎn)時線盤和放線架所產(chǎn)生的離心慣性力,還要傳遞退扭運動。由于整個機構(gòu)剛性很差,在交變應(yīng)力的作用下,就會出現(xiàn)4個M12的連接螺栓松動,以及放線架兩端的支承孔發(fā)生變形,成喇叭口狀,設(shè)備經(jīng)常要停機維修,用戶意見很大。
對于安裝在DN32及DN32以下管道上的水流開關(guān),在安裝水流開關(guān)處的管道管徑宜為DN40~DN50,才能保證水流開關(guān)的正常動作。干簧管式水流開關(guān)的工作原理與撥片式水流開關(guān)不同,適用于小管徑(DN15、DN20)的管道,直接安裝即可。
針對老結(jié)構(gòu)存在的問題,對搖籃式放線架在絞籠中的支撐方式進行了改進設(shè)計,圖3為改進后的帶卸荷套的四連桿退扭機構(gòu)。
圖3 帶卸荷套的四連桿退扭機構(gòu)
首先,將搖籃式放線架左右兩端的支承孔鏜大,鏜成軸承孔。其次,將放線架右端的后支承軸做成法蘭軸,法蘭軸的端面用6個M12的螺釘緊緊的固定在右側(cè)的絞盤上,后支承軸上裝有調(diào)心軸承,放線架右端的軸承孔就套在調(diào)心軸承上;在放線架左側(cè)的絞盤上裝有一個法蘭支承套。支承套與絞盤也用6個M12的螺釘固定在一起,支承套的右端裝有調(diào)心軸承,放線架左端的軸承孔套在調(diào)心軸承上。放線架通過兩端的調(diào)心軸承得到支撐。這種支撐結(jié)構(gòu),我們稱之為“卸荷機構(gòu)”,即線盤和搖籃式放線架高速旋轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的巨大的離心慣性力,由剛性很好的法蘭支承套(也叫卸荷套)和后支承軸來承受。
退扭運動的傳遞是通過退扭軸來完成。退扭軸做成法蘭軸,采用焊接件或鍛件的形式。退扭軸的法蘭面用4個M12的螺釘與搖籃式放線架左端的內(nèi)側(cè)面固定在一起,退扭軸的中間通過軸承支撐在卸荷套里。退扭軸的左端裝有退扭曲柄,退扭曲柄和退扭環(huán)的安裝同前面的形式一樣,當絞籠轉(zhuǎn)動時,同樣能實現(xiàn)退扭。
這種結(jié)構(gòu)形式投入生產(chǎn),經(jīng)過用戶使用,很短的時間就發(fā)生了退扭軸斷裂的現(xiàn)象,而且斷裂的退扭軸數(shù)量很多,斷裂的部位在退扭軸與法蘭連接的根部。斷裂面很光滑,是疲勞破壞。通過分析研究,找出了原因所在,就是組合后的搖籃式放線架上與退扭軸結(jié)合的安裝面并不垂直于卸荷套孔的軸線,組裝后,退扭軸的根部產(chǎn)生附加的內(nèi)應(yīng)力,再加上離心力的作用,當絞籠旋轉(zhuǎn)時,就等同于退扭軸不斷的在根部搖動法蘭,時間一長產(chǎn)生疲勞破壞,退扭軸發(fā)生斷裂。此機構(gòu)還需要進一步的優(yōu)化改進。
通過對新結(jié)構(gòu)的分析和研究,重新進行數(shù)學(xué)計算,進行優(yōu)化設(shè)計,開發(fā)了新型的帶卸荷套的行星齒輪退扭機構(gòu)(見圖4)。
搖籃式放線架的支撐機構(gòu)——卸荷機構(gòu),非常合理,仍給以保留,而對退扭形式進行了改進設(shè)計:取消了退扭環(huán)退扭,改為行星齒輪退扭。退扭齒輪通過軸承支撐在卸荷套的左端。退扭軸采用花鍵軸形式,花鍵軸空套在卸荷套里,花鍵軸的兩端各裝一個花鍵蓋,即右端的花鍵蓋用螺釘固定在搖籃式放線架的左端內(nèi)側(cè)面上;左端的花鍵蓋與退扭齒輪固定在一起。這樣,齒輪通過花鍵蓋和花鍵軸,就能帶動搖籃式放線架作旋轉(zhuǎn)運動。
根據(jù)行星齒輪系的計算,將行星齒輪系轉(zhuǎn)化為一個假想的定軸輪系,可知:
由于中心齒輪(Z1)固定在箱體上,是固定不動的,即n1=0,所以:
式中,Z1、Z2、Z3分別為中心齒輪、過橋齒輪、退扭齒輪的齒數(shù);n1為中心齒輪的絕對轉(zhuǎn)速;n3為退扭齒輪的絕對轉(zhuǎn)速;nH為絞籠的絕對轉(zhuǎn)速為中心齒輪至退扭齒輪的傳動比;為搖籃式放線架相對于絞籠的相對轉(zhuǎn)速。
由式(1)和式(2)可知,當絞籠旋轉(zhuǎn)一周,即nH=1 時,如果 Z1=Z3,則,即搖籃式放線架相對于固定的中心齒輪靜止不動,而相對于絞盤反向旋轉(zhuǎn)了一周。由此可見,當絞籠在旋轉(zhuǎn)的過程中,由于中心齒輪固定不動,搖籃式放線架在行星齒輪系的作用下作平動,實現(xiàn)完全退扭。
這套機構(gòu)還可以使Z1≠Z3即Z1>Z3或Z1 相對于前兩種機構(gòu)來說,經(jīng)過第二次優(yōu)化的新型機構(gòu),結(jié)構(gòu)設(shè)計更合理,可靠性更高,設(shè)備的綜合性能更強。在老式的退扭機構(gòu)中,退扭軸既要承受離心慣性力,又要傳遞退扭運動,因此,受力件變形大,容易磨損,機構(gòu)的故障率很高。而在第一次改進設(shè)計的過程中,只是將承受離心慣性力與傳遞退扭運動區(qū)分開來,分別由卸荷套和退扭軸來完成。但是,因退扭軸與搖籃式放線架剛性連接,零件累積誤差無法消除,因此,應(yīng)力集中于退扭軸根部,經(jīng)過一段時間使用產(chǎn)生疲勞破壞,退扭軸斷裂,這種改進設(shè)計仍存在缺陷。 第二次優(yōu)化設(shè)計的新型的行星齒輪退扭機構(gòu),不僅繼承了前面的研究成果,又改正了原有機構(gòu)存在的缺陷。其機理是將搖籃式放線架旋轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的巨大的離心慣性力和所需要的退扭運動分開來傳遞,卸荷套和后支承軸只承受離心慣性力。由于它們都是通過法蘭固定在絞盤上,所以支承剛性好,承載能力強,變形小。而退扭運動是通過退扭的花鍵軸來傳遞。由于與花鍵軸兩端相連接的花鍵蓋很短,花鍵軸和花鍵孔按較松的連接要求來設(shè)計和加工,所以組合零件的累積誤差通過花鍵的間隙來消除。這套機構(gòu)既能傳遞退扭運動,運轉(zhuǎn)靈活,又沒有附加的內(nèi)應(yīng)力,結(jié)構(gòu)非常合理。無論是從設(shè)計理論上分析,還是從使用情況來看,各項性能指標均比原有的有較大的提高,效果都很好。 經(jīng)過改進后的籠式絞線機的主機性能得到了很大的提升,絞籠轉(zhuǎn)速也提高了近二分之一,例如500/6型籠式絞線機的絞籠轉(zhuǎn)速由原來的80 r/min提高到117 r/min。設(shè)備的故障率降低,生產(chǎn)效率大大地提高。 [1]張云廉.電線電纜機械設(shè)備[M].北京:機械工業(yè)出版社,1993. [2]朱小平.籠式絞線機放線架支撐機構(gòu)的改進設(shè)計[J].電線電纜,2001(6):42-43. [3]盛廣權(quán).成纜機電氣退扭傳動機構(gòu)的設(shè)計[J].光纖與電纜,2008(6):31-33.5 結(jié)束語