国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

柬埔寨斯登沃代一級(jí)水電站聯(lián)合消能工試驗(yàn)研究

2010-02-28 06:04楊亞斌
水科學(xué)與工程技術(shù) 2010年3期
關(guān)鍵詞:跌水消力池體型

楊亞斌

(廣西水電科學(xué)研究院,南寧 530021)

斯登沃代水電站位于柬埔寨菩薩省列文縣的額勒賽河上游支流——沃代河上,項(xiàng)目由2個(gè)梯級(jí)電站組成。一級(jí)為壩后式電站,水庫(kù)正常蓄水位515.0m,相應(yīng)庫(kù)容為4.438×108m3,死水位510.0m,相應(yīng)庫(kù)容2.714×108m3,調(diào)節(jié)庫(kù)容1.723×108m3,總裝機(jī)容量20MW。

斯登沃代一級(jí)水電站屬Ⅱ等大(Ⅱ)型工程,主要水工建筑物由混凝土重力擋水壩、2孔溢流壩、孔沖沙底孔、引水系統(tǒng)和壩后式廠房等組成。最大壩高45.5m,溢流堰為WES型實(shí)用堰,設(shè)計(jì)水頭11.026m,每孔凈寬12.0m。P=1%,設(shè)計(jì)洪水流量為2520m3/s,設(shè)計(jì)洪水位為515.01m;P=0.1%,校核洪水流量為3710m3/s,校核洪水位為516.36m,消能防沖按50a一遇洪水設(shè)計(jì);P=2%,相應(yīng)流量為2170m3/s。

1 消能工試驗(yàn)研究

為了驗(yàn)證和優(yōu)化消能方案的合理性,進(jìn)行了水力學(xué)整體模型試驗(yàn)。模型按佛勞德準(zhǔn)則設(shè)計(jì),為正態(tài)局部動(dòng)床模沖坑等特性的觀測(cè)來(lái)驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果。

1.1 窄縫方案

窄縫方案為設(shè)計(jì)原方案,采用臥底式窄縫差動(dòng)挑坎,消能形式為挑流消能,其結(jié)構(gòu)尺寸見(jiàn)圖1。

圖1 窄縫方案消能工結(jié)構(gòu)布置圖

當(dāng)下泄洪水流量2170m3/s時(shí),堰面水舌扁平,池內(nèi)無(wú)反向漩滾體,水深淺,坎后涌浪加劇,左側(cè)少許水翅沖擊底孔墻頂部后飛濺成水花。出坎水流未能有效的往右擴(kuò)散,水舌寬度幾乎與孔口等寬??材┧嘞戮夗樍鞣较蜷L(zhǎng)12m的空腔。附跳水舌跳距遠(yuǎn),約于下0+110m處入水。由于下游水深小,以遠(yuǎn)驅(qū)水躍與下游水流銜接,與底孔出口水舌匯合后,涌浪加劇,形成強(qiáng)烈的多級(jí)人字形水躍波,一直延伸至下游500m處。因下游主流偏于左岸,導(dǎo)致右岸自下0+120m至下0+400m為回流區(qū),最大回流流速達(dá)5.35m/s;左岸回流區(qū)范圍小,但強(qiáng)度較大,最大回流流速達(dá)5.25m/s,位于下0+160m處。岸邊回流較大,對(duì)主流有一定壓縮作用,致使主流過(guò)水?dāng)嗝鏈p少,流速增大,河床最大底部流速達(dá)19.6m/s,最大岸邊波浪爬高達(dá)8.82m。當(dāng)下泄洪水流量2598.4m3/s時(shí),由于表孔過(guò)流量明顯增大,下游河床主流偏于右岸,流速、浪高等水力要素指標(biāo)明顯增大,消能率很低,下游余能較大。

1.2 寬尾墩—窄縫方案

寬尾墩—窄縫方案保持挑流消能工方案臥底式窄縫差動(dòng)挑坎體形不變,將直尾墩改為寬尾墩,并于堰面反弧與窄縫坎直段連接處設(shè)消力坎,坎高2.5m,寬2.5m。寬尾墩體形參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 寬尾墩體型參數(shù) 單位:m

設(shè)置輔助消能工,旨在增加水流阻抗,強(qiáng)迫消能。試驗(yàn)結(jié)果顯示出有較好的效果,下游流態(tài)較原方案得到明顯改善,池內(nèi)水深增加,底流速降低,下泄水流在寬尾墩的作用下和消力坎受阻后水流分散促進(jìn)消能。尾坎流速分布趨于均勻,消能效果顯著,下游水面銜接平順。當(dāng)下泄洪水流量2170m3/s時(shí),二次跌水水位高點(diǎn)和低點(diǎn)分別為484.65m和481.98m,跌差2.67m。河床最大底部流速14.2m/s,最大波浪爬高為3.06m;尾坎末2#孔中面底流速分別為11.34m/s和16.27m/s。

寬尾墩—窄縫方案設(shè)置消力坎,增加水流阻抗,強(qiáng)迫消能。但下泄高速水流直沖底板和消力坎,沖擊能量巨大,受阻后劇烈翻騰,涌浪很高,墻邊水位高點(diǎn)493.8m,底孔導(dǎo)墻墻頂高程489m,高度明顯不足,消力坎處流速高達(dá)26m/s。

1.3 二道壩消能方案

二道壩消能方案在下0+070.5m處設(shè)置二道壩,二道壩末端樁號(hào)為下0+092.74m與護(hù)坦連接,護(hù)坦末端樁號(hào)為下0+112.6m。二道壩壩頂高程481.3m,試驗(yàn)表明,在下泄洪水流量2170m3/s時(shí),堰面水舌扁平,池內(nèi)形成不穩(wěn)定的淹沒(méi)底流水躍流態(tài)。急流在池內(nèi)劇烈轉(zhuǎn)向后導(dǎo)致很大的跳動(dòng)涌浪。二道壩頂水流涌浪遠(yuǎn)高于廠壩導(dǎo)墻頂端,水流四處溢漫。二道壩后與下游銜接水流形成強(qiáng)烈的二級(jí)跌差,坎頂高點(diǎn)水位為495.78m,兩次跌水落差達(dá)15.96m。河床最大底部流速9.65m/s。

1.4 “寬尾墩+跌坎式消力池+水躍坎”消能工方案

試驗(yàn)研究表明,寬尾墩—窄縫方案消能效果較好。但寬尾墩—窄縫方案存在下泄高速水流直沖底板和消力坎,沖擊能量巨大,受阻后劇烈翻騰、涌浪很高的問(wèn)題,必須進(jìn)一步進(jìn)行體型優(yōu)化。通過(guò)試驗(yàn)分析,提高反弧末端高程,降低戽池底板高程,形成跌坎式消力池,增加了水深,降低水流沖擊底板強(qiáng)度;增大寬尾墩收縮角,減小收縮比,增加下泄,從而形成“寬尾墩+跌坎式消力池+水躍坎”聯(lián)合消能工。試驗(yàn)進(jìn)行了3個(gè)體型尺寸的試驗(yàn)研究,結(jié)構(gòu)尺寸見(jiàn)表2。

表2 聯(lián)合消能工體型參數(shù) 單位:m

通過(guò)試驗(yàn),寬尾墩體型合理,但水躍坎前緣位置是研究的重點(diǎn),試驗(yàn)對(duì)Ⅰ、Ⅱ體型進(jìn)行比較,當(dāng)下泄流量為2170m3/s時(shí),兩者的池底流速分別為12m/s和12.7m/s;坎頂面底流速分別為6.91,9.07m/s和7.24,7.76m/s。 二次跌水前者銜接較為平順,說(shuō)明后者稍遜于前者,但從既能滿足消能要求又節(jié)省工程投資等綜合因素考慮,經(jīng)優(yōu)化擬用III體型。

1.4.1 水流流態(tài)

100a一遇洪水流量時(shí),上游水流平順,無(wú)回流。受上游彎道河段的影響,來(lái)流略偏于左岸,與壩軸線不完全正交,2#孔左側(cè)進(jìn)水出現(xiàn)與壩軸線約成75°夾角的斜向水流,造成2#孔進(jìn)口水面不對(duì)稱的側(cè)收縮。兩側(cè)水面有高差,左低右高,最大高差達(dá)1m。兩孔兩側(cè)的檢修閘門槽處形成對(duì)稱的方向相反的兩個(gè)漩渦,時(shí)而出現(xiàn)串通式漏斗漩渦,上粗下細(xì),呈彎曲狀,其尾跡呈白色水帶落在門槽下游邊墻底部。墩頂?shù)骺矊?dǎo)向作用明顯減弱,閘室水面曲率變化很小,寬尾墩處水面趨于直線形,出室水舌平面上與閘室等寬,中部溝淺,在橫斷面上呈“T”型,池內(nèi)涌浪高,坎后兩次跌水明顯,跌差達(dá)5.74~7.59m。坎后主流偏于右岸,如下泄設(shè)計(jì)洪水流量2446m3/s,右岸邊最大流速為5.48m/s,位于右岸下0+250m,左岸邊最大流速為5.24m/s,位于下0+200m;下0+110m~0+165m有一回流區(qū),最大回流流速為3.43m/s。河道中部最大面流速為12.94m/s,位于下0+160m;河床最大底部流速為5.52m/s,位于下0+250m。流速的分布隨著流程而逐漸均化,于下0+250m處河道斷面流速分布趨于均勻,與天然情況接近。

在下泄流量Q≤2170m3/s時(shí),閘門局部開(kāi)啟,因受到寬尾墩的約束作用和頂部跌流的影響,過(guò)閘水流被收縮成下部窄上部寬的射流,在橫斷面上射流呈中間低兩側(cè)高的“Y”字型;由于三元水流,收縮主流貼堰面而下,上部水舌呈跌流狀和消力池底板成一銳角注入井池,其水平方向的分量參與底流消能,其豎直方向的分量和消能井水墊碰撞消能,從而加劇水流摻混、紊動(dòng)和動(dòng)能的消剎,摻氣量劇增,消能充分。下泄流量Q≤1030m3/s時(shí),消能池內(nèi)呈淹沒(méi)底流水躍,池底流速小,為7.98m/s,坎后兩次跌水差≤3.55m。

在閘門全開(kāi)和大開(kāi)度時(shí)池底流速較大,消能池將高流速脫離池底效果明顯弱,消能池作用不完全,原因是池深不足,但在實(shí)際運(yùn)行中,大洪水頻率小。

1.4.2 下游沖刷

沖刷深度與下泄流量成正比,隨著下泄流量的增大而增加。下泄流量≥1030m3/s時(shí),右岸邊坡腳護(hù)坦末附近沖坑深度為3.18~6.25m,后坡比為1∶3.66~1∶5.13,滿足規(guī)范要求。

當(dāng)下泄流量為2170m3/s時(shí),受出坎斜向水流兩次跌水沖擊旋滾的紊動(dòng)作用和因邊壁效應(yīng)產(chǎn)生環(huán)流的影響,右岸邊坡腳護(hù)坦末附近岸邊地形下切較深,深點(diǎn)高程467.71m,位于下0+113m;由于坎下回流的作用,下游帶回不少砂子,主河槽坎末護(hù)坦上則堆淤成三角形的回淤體。護(hù)坦下游沖刷坑范圍廣,沖坑深點(diǎn)高程470.31m,位于下0+113m,后坡比為1∶3.77,沖坑前坡有堆丘,淤積量較大,但沖坑深淺,后坡比緩,不致于影響壩體的安全。

2 結(jié)語(yǔ)

寬尾墩—消力戽聯(lián)合消能工已在我國(guó)多個(gè)水電工程中應(yīng)用,但在下游水深淺,水位變幅大,弗汝德數(shù)低的中小水電站應(yīng)用中,寬尾墩—消力戽聯(lián)合消能工的應(yīng)用還值得研究。本文通過(guò)對(duì)斯登沃代一級(jí)水電站消能工多個(gè)方案的研究比較,將傳統(tǒng)的消力戽進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提出“寬尾墩+跌坎式消力池+水躍坎”聯(lián)合消能工方案,很好地解決了工程消能難題,可為同類工程提供參考。

[1]廣西水電科學(xué)研究院.柬埔寨斯登沃代一級(jí)水電站水工模型試驗(yàn)研究報(bào)告[R].2009.

[2]郭子中.消能防沖原理與水力設(shè)計(jì)[M].北京:科學(xué)出版社,1982.

[3]劉韓生,花立鋒,紀(jì)志強(qiáng).跌水與陡坡[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2004.

[4]龐昌俊,冬俊瑞,黃種為.面流消能工程的運(yùn)行情況分析[A].水工建筑物消能防沖論文集選[C].北京:中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社,2000.

[5]劉國(guó)貴.紅石巖水電站工程動(dòng)床模型試驗(yàn)研究[J].水力發(fā)電,2005(6).

[6]謝省宗,李世琴,李桂芬.寬尾墩聯(lián)合消能工在我國(guó)的發(fā)展[J].紅水河,1996(1).

[7]羅秉珠.寬尾墩與戽式消力池聯(lián)合消能工在巖灘水電站的應(yīng)用[J].紅水河,1993(2).

[8]楊亞斌,李新.洞巴水電站高陡槽溢洪道挑流鼻坎體型優(yōu)化試驗(yàn)研究[J].廣東水利水電,2009(2).

[9]吳持恭.水力學(xué)(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2003.

[10]張先起.高陡槽溢洪道挑流鼻坎體形研究[J].東北水利水電,2002(2).

猜你喜歡
跌水消力池體型
體型增大,同樣靈巧
體型消瘦,如何科學(xué)變強(qiáng)壯
體型特別的勇士
體型最小的貓,竟然是個(gè)恐怖的大胃王
兩種跌水接觸氧化裝置處理污水的比較研究
U型鋼板樁在干河子壩二級(jí)消力池修復(fù)工程中的應(yīng)用
某攔河大壩下游消力池結(jié)構(gòu)對(duì)消能防沖的影響
沖沙閘滲透穩(wěn)定計(jì)算及消力池防沖設(shè)計(jì)
多級(jí)跌水消能在攔河筑湖工程中的應(yīng)用
底流消力池內(nèi)懸柵消能工數(shù)值模擬研究