蔣 森
(唐山鋼鐵設(shè)計研究院有限公司,河北唐山063000)
某鋼鐵企業(yè)建有煉鐵550 m3高爐一座,高爐出鐵廠除塵風(fēng)機為800 kW三相異步電機,為了相應(yīng)國家節(jié)能減排號召,廠方?jīng)Q定對風(fēng)機進行節(jié)能改造。
除塵風(fēng)機輸出功率不能隨生產(chǎn)負荷變化而變化,只有通過改變風(fēng)門、檔板的開度來調(diào)整,這導(dǎo)致負載運行效率較低,并且有大量能量浪費在節(jié)流損失中。雖然高爐出鐵廠除塵風(fēng)機使用了液力耦合器調(diào)速,但由于液力耦合器運轉(zhuǎn)效率比較低,維護工作量大,軸封、軸承等部件經(jīng)常需要更換,致使大量能量以及人力、物力的浪費。具體存在著如下問題:
(1)調(diào)速范圍有限為50%~95%,轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定;
(2)調(diào)速越低時,效率越低,低速時發(fā)熱厲害;
(3)調(diào)速精度低,線性度差,響應(yīng)慢,不大適應(yīng)自動控制要求;
(4)電機雖然可以不帶載啟動,但仍然有5倍左右的沖擊電流,影響電網(wǎng)穩(wěn)定;
(5)必須串入電機和機械的連接軸中,不適合于設(shè)備改造,液力耦合器故障時,沒有工頻旁路系統(tǒng),負載機械將無法運轉(zhuǎn),必須停機檢修。
為了提高高爐出鐵廠的生產(chǎn)效率、降低能耗以及系統(tǒng)的綜合可靠性,擬采用全數(shù)字交流高壓變頻器實施控制。利用高壓變頻調(diào)速技術(shù)的改變設(shè)備的運行速度,以實現(xiàn)調(diào)節(jié)現(xiàn)場工況所需風(fēng)壓、風(fēng)量的大小,大大提高系統(tǒng)的自動化程度,既滿足生產(chǎn)要求,又達到了節(jié)約電能的目的。
一拖一系統(tǒng)成套設(shè)計方案,是變頻器配帶旁路的典型方案。原理是由3個高壓開關(guān)QS1、QS2和QS3和高壓開關(guān)QF、電動機M組成(見圖1)。要求QS2和QS3之間存在機械互鎖邏輯,不能同時閉合。變頻運行時,QS3斷開,QS1和QS2閉合;工頻運行時,QS1和QS2斷開,QS3閉合。高壓開關(guān)QF、電動機M為現(xiàn)場原有設(shè)備。
圖1 一拖一系統(tǒng)成套設(shè)計方案
采用利德華福完美無諧波系列高壓變頻器。該系列變頻采用若干個低壓PWM變頻功率單元串聯(lián)的方式,實現(xiàn)直接高壓輸出。變頻器具有對電網(wǎng)諧波污染極小、輸入功率因數(shù)高、輸出波形質(zhì)量好、不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱、轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、dv/dt及共模電壓等問題的特性,不必加輸出濾波器,就可以使用原有的普通異步電機,不需要更換電機。
采用高壓變頻調(diào)速控制后,采用開閉閥門與除塵風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)相結(jié)合的控制方式。由于生產(chǎn)工藝的要求,除塵風(fēng)機需要在煉鐵時停止除塵,在出鐵時開始除塵。因此,變頻調(diào)速裝置在煉鐵時低速運行,出鐵時高速運行。當(dāng)所有的出鐵口煙塵撲集罩閥門全部打開時,風(fēng)機以最高轉(zhuǎn)速運行,其他情況在保證每一煙罩除塵效果的前提下,根據(jù)煙罩閥門的開、關(guān)情況自動調(diào)節(jié)風(fēng)機轉(zhuǎn)速,盡量降低風(fēng)機轉(zhuǎn)速,則可達到節(jié)約電能的目的。
(1)現(xiàn)場工況及負載技術(shù)數(shù)據(jù)(見表1)。
(2)工頻狀態(tài)下的耗電量計算。
Pd為電動機功率;
Cd為年耗電量值;
U為電動機輸入電壓;
I為電動機輸入電流;
表1 出鐵廠除塵風(fēng)機運行參數(shù)表
cos φ為功率因子;
T為年運行時間;
δ為單負荷運行時間百分比。
根據(jù)式(1)、式(2),通過計算,可得出工頻情況下各負載的耗電量如表2。
表2 工頻情況下各負載的耗電量表
綜合高速、低速運行的時間,計算出平均工頻運行功率如表3。
表3 平均工頻運行功率表
(3)變頻狀態(tài)下的年耗電量計算。對于風(fēng)機負載(系統(tǒng)變頻改造前有液耦調(diào)速設(shè)備)計算如下:
因為不管是用液耦調(diào)速還是變頻調(diào)速,所需要的風(fēng)機軸功率是相同的,得出公式
其中,
Pd為液耦時工頻功耗;
Pb為變頻時功耗;
P'為風(fēng)機軸功率;
ηd為電機效率;
ηy為液耦效率;
ηb為變頻器效率。
由液力耦合器的運行特性可知,
其中,
n'為風(fēng)機實際轉(zhuǎn)速;
n0為電機額定轉(zhuǎn)速。
累計年耗電量公式
其中,
Cb為年耗電量值;
Cb為變頻時功耗;
T為年運行時間;
δ為單負荷運行時間百分比。
變頻器的效率曲線可從圖2中查出。
圖2 變頻器的效率曲線
根據(jù)算式(3)、(4)、(5),通過計算可得出變頻情況下各負載的耗電量如表4。
表4 變頻情況下各負載的耗電量
根據(jù)加權(quán)時間得出設(shè)備在變頻調(diào)速下運行的平均功率如表5。
表5 在變頻調(diào)速下運行的平均功率表
(4)節(jié)能計算。
變頻改造后,根據(jù)算式(6)、式(7),可計算出各負載上變頻后與工頻相比每年的節(jié)電情況如表6。
表6 除塵風(fēng)機年節(jié)電數(shù)據(jù)表
(5)投資回收期。
(1)維護量減少。采用變頻調(diào)速后,無論哪種工藝條件,隨時可以通過調(diào)整轉(zhuǎn)速,使系統(tǒng)在接近額定狀態(tài)下工作。通常情況下,變頻調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用,主要是為了降低電機的轉(zhuǎn)速。由于啟動緩慢及轉(zhuǎn)速的降低,相應(yīng)地延長了許多零部件的壽命;同時極大地減輕了對管道的沖擊,有效延長了管道的檢修周期,減少了檢修維護開支,節(jié)約大量維護費用。
(2)工作強度降低。由于調(diào)速系統(tǒng)在運轉(zhuǎn)設(shè)備與備用設(shè)備之間實現(xiàn)計算機聯(lián)鎖控制,機組實現(xiàn)自動運行和相應(yīng)的保護及故障報警,操作工作由手動轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)控,完全實現(xiàn)生產(chǎn)的無人操作,大大降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,為優(yōu)化運營提供了可靠保證。
(3)減少了對電網(wǎng)的沖擊。采用變頻調(diào)節(jié)后,系統(tǒng)實現(xiàn)軟啟動,電機啟動電流遠遠小于額定電流,啟動時間相應(yīng)延長,對電網(wǎng)無大的沖擊,減輕了起動機械轉(zhuǎn)矩對電機機械損傷,有效延長了電機的使用壽命。
通過使用高壓變頻裝置,圓滿完成了出鐵廠風(fēng)機的節(jié)能改造,系統(tǒng)已經(jīng)可靠運行6個月,節(jié)能效果顯著,受到了用戶肯定和好評,同時也為其他鋼鐵企業(yè)風(fēng)機類負載的節(jié)能改造提供借鑒。
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