周振雄
(邢臺(tái)市朱莊水庫水電站,河北 邢臺(tái) 054000)
近年來,隨著液壓技術(shù)的發(fā)展,高油壓操作器(系統(tǒng))越來越多的應(yīng)用于農(nóng)村水電站的油操作領(lǐng)域,朱莊水電站分別在2003年新增的630kW機(jī)組水輪機(jī)操作系統(tǒng)和2008年改造的Φ1750mm蝴蝶閥液壓操作系統(tǒng)中采用了高油壓操作器,運(yùn)行幾年來收到了較好的效果。
水輪機(jī)高油壓操作器為GC-600型,主要由高壓油泵,濾油器,囊式蓄能器,安全閥,開關(guān)電磁閥,節(jié)流閥,雙液控單向閥,液壓缸,集油箱,電接點(diǎn)壓力表,為剎車供油的減壓閥等組成,系統(tǒng)工作壓力為12~16Mpa;操作器系統(tǒng)按照機(jī)組微機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)輸送的指令完成對(duì)機(jī)組的開、關(guān)調(diào)節(jié),操作器油壓靠本身電機(jī)、油泵及由電接點(diǎn)壓力表和繼電器等組成的電氣自動(dòng)控制回路保證,油泵選用CBWF306-CFB型高壓齒輪泵。
Φ1750mm蝴蝶閥液壓操作系統(tǒng)油路組成元件與GC-600型水輪機(jī)操作器類似,其高壓油泵選用10SCY14-1B型柱塞泵,電氣控制部分采用PLC控制,其遠(yuǎn)程控制、運(yùn)行及故障的指示、信號(hào)與機(jī)組自動(dòng)控制系統(tǒng)連接,實(shí)現(xiàn)異地監(jiān)視、控制。
1.水輪機(jī)高油壓操作器故障
水輪機(jī)高油壓操作器于2001年運(yùn)抵水電站,2003年底安裝調(diào)試完畢并試運(yùn)行,2004年5月、7月兩次利用農(nóng)業(yè)灌溉水量運(yùn)行,每次約5天左右。在5月運(yùn)行中,操作器油壓表兩次漏油,7月份運(yùn)行中,電接點(diǎn)壓力表閥門漏油;2005年7月,機(jī)組開始利用工業(yè)引水常年運(yùn)行,至8月15日蓄能器與濾油器連接處出現(xiàn)漏油;2006年8月21日壓油泵出油管漏油,以上各種漏油故障通過更換密封圈(墊)后都得到了有效解決。2007年6月蓄能器膠囊漏氣,更換膠囊并充氮?dú)夂笫褂弥两?,未出現(xiàn)問題。2008年10月電機(jī)回路接觸器一相觸頭燒壞,造成電機(jī)二相起動(dòng),使其控制回路保險(xiǎn)熔斷,導(dǎo)致低油壓事故停機(jī),并在停機(jī)時(shí)產(chǎn)生了機(jī)組過速現(xiàn)象。
2.蝴蝶閥液壓操作系統(tǒng)故障
蝴蝶閥液壓操作器于2007年7月運(yùn)抵水電站并安裝調(diào)試、投入使用,2008年8月安裝于主油路的一個(gè)電磁閥(M3SE6C30B/420型)閥芯動(dòng)作后返回不到位,造成主油路經(jīng)該閥泄壓,系統(tǒng)油壓至11Mpa后不能升高。經(jīng)查是由該閥芯產(chǎn)生銹斑引起,經(jīng)拆洗處理,恢復(fù)正常運(yùn)行。在這次故障處理過程中,因工作人員對(duì)系統(tǒng)了解不清,盲目操作,打開并關(guān)閉系統(tǒng)主回路泄油閥時(shí),由于緊固螺母移位,造成截止閥未完全關(guān)閉(誤認(rèn)為已關(guān)閉),系統(tǒng)壓力不能上升,進(jìn)而調(diào)節(jié)油泵調(diào)節(jié)手柄,導(dǎo)致油泵不供油,使故障擴(kuò)大化,造成整個(gè)系統(tǒng)不能建壓;最后從油泵開始逐步調(diào)整、排查,才恢復(fù)了系統(tǒng)的正常工作。
1.水輪機(jī)高油壓操作器故障原因
從使用維護(hù)過程看,油路系統(tǒng)主要部件均工作可靠,故障是由橡膠密封圈損壞造成的。在故障維護(hù)過程中,通過對(duì)故障及未故障(主動(dòng)更換)密封圈的更換,類似情況得到了有效遏制。其原因主要是接頭選用了“O”型耐油橡膠圈密封,該密封圈耐侯性較差,運(yùn)行至今的兩年多里設(shè)備沒有注油,密封墊與空氣接觸,加速了膠墊的老化,造成部分膠墊加壓后損壞。
氣囊的損壞,主因雖然是設(shè)備達(dá)到了其推薦使用壽命,但在初期使用期間,機(jī)組在長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)時(shí),蓄能器油閥不關(guān),蓄能器內(nèi)壓力油被全部排出,對(duì)氣囊的保養(yǎng)也是不利的。經(jīng)測(cè)算、試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)造成機(jī)組過速的原因是操作器的操作功選擇偏小,事故低油壓整定值又偏低以及機(jī)組導(dǎo)葉經(jīng)過幾年的運(yùn)行產(chǎn)生銹蝕等造成的阻力矩增大,使事故低油壓下操作器的操作力不能動(dòng)作導(dǎo)水葉造成的。
2.蝴蝶閥液壓操作器故障原因
蝴蝶閥液壓操作器的故障,雖不能排除制造方面的因素,但從該站使用過程來看,把舊系統(tǒng)的透平油經(jīng)過濾后注入新裝置使用,也可能造成液壓閥故障;為防止可能因油質(zhì)不合格引發(fā)的其他故障,對(duì)操作器的透平油進(jìn)行了更換,運(yùn)行至今,系統(tǒng)未見異常。
1.高壓油操作系統(tǒng)應(yīng)用感受
(1)熟悉設(shè)備原理,避免誤操作。高油壓系統(tǒng)各閥件之間采用集成油路塊結(jié)構(gòu),元件間的連接不同于管路連接系統(tǒng)直觀明了,因此對(duì)新增的高壓油系統(tǒng),首先要弄通其原理及結(jié)構(gòu),弄清各個(gè)元件的動(dòng)作原理、在系統(tǒng)中發(fā)揮的作用,及各元件間的相互連接,在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),首先從原理上分析,做到有的放矢,避免盲目操作,使故障惡化。
(2)注意備品備件的選用和設(shè)備保養(yǎng)。高壓油設(shè)備元件間的連接,多選用“O”型耐油密封圈密封,該產(chǎn)品耐侯性較差,不宜長(zhǎng)期放置在自然空氣環(huán)境中,且投運(yùn)前應(yīng)將密封膠圈主動(dòng)更換,避免運(yùn)行中發(fā)生故障,影響正常運(yùn)行。事前把各種規(guī)格密封圈準(zhǔn)備好,更換中需認(rèn)真仔細(xì),必要時(shí)可聯(lián)系廠家協(xié)助更換。在設(shè)備停用期間,應(yīng)將蓄能器總放油閥關(guān)閉,并使蓄能器內(nèi)油壓略高于膠囊的氣壓,這樣對(duì)于膠囊的保養(yǎng)是有利的。
(3)避免油質(zhì)問題誘發(fā)系統(tǒng)故障。高油壓系統(tǒng)要盡量使用新油,需用舊油時(shí)要確保油質(zhì)合格,在調(diào)試或使用1~2年后要及時(shí)更換,避免因油質(zhì)問題誘發(fā)閥件生銹等系統(tǒng)故障。
(4)做好回路接觸器檢修工作。高壓油系統(tǒng)油泵電機(jī)主回路接觸器,一般都是結(jié)構(gòu)緊湊,觸頭隱藏在殼體內(nèi),不同于帶滅弧罩的接觸器,便于對(duì)觸頭進(jìn)行檢查,觸頭燒蝕情況容易被忽視,使用中要注意檢查觸頭燒蝕情況以便及時(shí)處理、更換,并逐步形成定期更換制度,防止因接點(diǎn)接觸不良引起的油壓事故,影響正常運(yùn)行。
(5)保證各電源或控制回路接線準(zhǔn)確。在高油壓操作器電氣系統(tǒng)端子接線中,涉及不同的電壓等級(jí),在接線過程中要引起注意,尤其改造項(xiàng)目時(shí),新老系統(tǒng)連接過程中一定要注意各電源或控制回路的準(zhǔn)確接入,嚴(yán)防因接線錯(cuò)誤引發(fā)的設(shè)備元器件損壞。
(6)操作器操作功的配置留有余量。高油壓操作器操作功的配置,要留有足夠的余量,這樣不僅可保證被控設(shè)備的動(dòng)作可靠,有可能的情況下,也可下調(diào)系統(tǒng)油壓下限,增大工作油壓區(qū)間,減少油泵動(dòng)作次數(shù),對(duì)油壓系統(tǒng)也有利。
2.兩套設(shè)備均具有以下特點(diǎn)
(1)油路系統(tǒng)主要采用集成油路塊結(jié)構(gòu),減少了復(fù)雜的傳統(tǒng)高壓油管,使用標(biāo)準(zhǔn)液壓閥(件),液壓件之間連接簡(jiǎn)單可靠,液壓閥之間選用標(biāo)準(zhǔn)液壓件,采用疊加方式組裝,便于更換。
(2)體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,液壓缸與回油箱用軟管連接,便于安裝。
(3)自帶囊式蓄能器,氮?dú)饷荛]于膠囊之內(nèi),不宜漏氣;蓄能器存儲(chǔ)的能量能完成關(guān)機(jī)(閥)操作,可省卻高壓氣系統(tǒng),便于維護(hù),節(jié)省投資。