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淺談主井電控系統(tǒng)?。校蹋眉夹g(shù)改造

2009-05-25 03:32馬國慶
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2009年6期
關(guān)鍵詞:電控系統(tǒng)主井

馬國慶

摘要:本文介紹了主井電控系統(tǒng)PLC可編程序控制器取代原來的繼電器-接觸器有觸點(diǎn)邏輯電氣控制方式,實(shí)現(xiàn)了數(shù)字程序化控制,確保提升機(jī)安全高效運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:主井;電控系統(tǒng);PLC技術(shù)改造

1 概述

唐山礦五號(hào)井提升機(jī)為纏繞式交流拖動(dòng)提升機(jī)型號(hào)為2БM3000/1520,主提升電動(dòng)機(jī)型號(hào)為JRQ158-8,電控系統(tǒng)采用TKDG系列電控系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)速。電控系統(tǒng)為上世紀(jì)七十年代的產(chǎn)品。因受到當(dāng)時(shí)的科技水平和制造能力等各方面的限制,該電控系統(tǒng)存在諸多方面的問題。TKDG系列電控系統(tǒng)采用轉(zhuǎn)子附加電阻方式啟動(dòng)調(diào)速,在爬行二次給電階段大部分能量消耗在電阻中;電控系統(tǒng)采用TGG型高壓開關(guān)柜和CG5型高壓接觸器來切斷與接通主電機(jī)電源,高壓接觸器和換向器在使用中消耗大量能源,并且安裝占用面積大維護(hù)檢修步驟繁瑣;控制系統(tǒng)采用繼電器邏輯控制和磁放大器為控制核心的可調(diào)閘系統(tǒng),該控制系統(tǒng)使用大量繼電器和分立模擬元件,在提升機(jī)工作和間歇時(shí)一直消耗電能,且各繼電器使用工作電壓各異,維護(hù)、維修、更換等工作繁重,備件數(shù)量、占用資金極大;切換電阻時(shí),做不到電流連續(xù)平穩(wěn)切換,電流對主電機(jī)沖擊相當(dāng)大,加重電機(jī)工作負(fù)擔(dān),縮短了主電機(jī)的使用壽命。能源消耗大;維護(hù)、維修、更換等工作繁重;備件數(shù)量、占用資金大是這套電控系統(tǒng)存在的主要問題。

在國家節(jié)能減排政策的號(hào)召下,經(jīng)過公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究決定對其電控系統(tǒng)進(jìn)行更新改造,采用雙PLC可編程序控制器取代原來的繼電器-接觸器有觸點(diǎn)邏輯電氣控制方式。

2 技術(shù)改造可行性分析和特點(diǎn)

近年來,PLC可編程序控制器得到了驚人發(fā)展,技術(shù)趨于成熟,性能優(yōu)越可靠。經(jīng)多方調(diào)研論證,選擇了技術(shù)力量雄厚、老絞車改造經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的唐山東潤自動(dòng)化工程技術(shù)有限公司合作,對主井電控系統(tǒng)進(jìn)行PLC改造。技術(shù)特點(diǎn)如下:

高壓電源開關(guān),高壓換向器真空化。高壓換向器設(shè)置正、反之間、高低壓之間機(jī)械電氣閉鎖,結(jié)構(gòu)科學(xué)合理。真空化消弧特性好,絕緣狀態(tài)高。高壓換向器閉鎖消除了高低壓間、正反向間短路事故。

轉(zhuǎn)子調(diào)速回路,采用可控硅20級編碼啟動(dòng)專利技術(shù),一是實(shí)現(xiàn)無觸點(diǎn)切換,避免觸頭拉弧燒損和噪音;二是啟動(dòng)特性曲線平滑,沖擊電流小。

最新西門子S7-300型PLC控制器,取代原來的繼電器接觸器的有觸點(diǎn)邏輯控制方式,實(shí)現(xiàn)數(shù)程序化控制,減化了控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。設(shè)置雙PLC實(shí)現(xiàn)了兩線制保護(hù)。

上位計(jì)算機(jī)顯示提升機(jī)運(yùn)行狀況,各運(yùn)行參數(shù),保護(hù)狀態(tài)直觀明了,便于查找事故和維護(hù),提升機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)行。

有擴(kuò)展功能,可與局域網(wǎng)連接,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理。

3 技術(shù)改造方案確定和實(shí)施

唐山礦五號(hào)井用于提人提物,改造安裝工程必須停產(chǎn)進(jìn)行,散煤收集停產(chǎn)期限最長三天,人員可以走斜井,所以時(shí)間緊任務(wù)重,此項(xiàng)工程必須進(jìn)行科學(xué)合理安排,細(xì)致周密落實(shí)。

我們與東潤自動(dòng)化工程技術(shù)有限公司技術(shù)人員一起,對電器設(shè)備布置方式,安裝附件的制作,新系統(tǒng)動(dòng)力控制電纜數(shù)量進(jìn)行了確定,提前在井上對轉(zhuǎn)子柜、主令柜、高壓換向柜進(jìn)行了空載調(diào)試。

對原控制系統(tǒng)留用的設(shè)備摸清底數(shù),控制電纜做好標(biāo)識(shí),確定投入新系統(tǒng)的安全性,為新設(shè)備接線做好準(zhǔn)備。

對車房高壓開關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行了提前檢修,確保高壓供電的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

提前敷設(shè)好各條信號(hào)控制電纜以及需要更換的高壓動(dòng)力電纜,做好一切接線調(diào)試準(zhǔn)備。

專門成立電控改造小組,組織多次現(xiàn)場會(huì)進(jìn)行實(shí)地測量與設(shè)計(jì)改造方案。經(jīng)過我們與廠家的共同努力,原計(jì)劃3天72小時(shí)的改造工程,我們停產(chǎn)開始拆卸舊設(shè)備,安裝新柜子,接線調(diào)試等連續(xù)工作,直到正常運(yùn)轉(zhuǎn)共花了32小時(shí),提前一天半完成安裝調(diào)試任務(wù)。

4 實(shí)踐檢驗(yàn)效果

自11月份投入運(yùn)行以來,高壓真空柜、高壓真空換向柜、主令控制柜,沒有出現(xiàn)真空管漏氣或粘聯(lián)故障,高壓換向器正反轉(zhuǎn)向、高低壓間發(fā)生短路、轉(zhuǎn)子調(diào)速回路快速熔解器、可控硅燒損等事故。該控制系統(tǒng)具有沖擊電流小,調(diào)速性能好等優(yōu)點(diǎn),裝置自調(diào)試至今,沒有發(fā)生電器元件燒損事故,運(yùn)行可靠,制動(dòng)閉環(huán)效果好。PLC數(shù)字化程序控制,電控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,提升機(jī)運(yùn)行狀況顯示直觀,易于查找事故和維修,有利于提升機(jī)高效高質(zhì)量運(yùn)行。與老電控系統(tǒng)相比優(yōu)勢如下:

使用了GYHX型真空高壓換向柜代替原有CG5型高壓換向器??朔薈G5型換向器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,易吸潮(必須使用大功率除濕裝置)、工作噪音大、維護(hù)維修復(fù)雜等等缺點(diǎn)。新的真空高壓換向柜結(jié)構(gòu)緊湊、工作噪音小、維護(hù)簡單,取消了大功率的除濕裝置,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。

采用新型反并聯(lián)SCR編碼元件代替接觸器的主觸點(diǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)子電阻切換。原來的轉(zhuǎn)子切換接觸器工作時(shí)不僅產(chǎn)生電弧火花,而且接觸器線圈吸合使需要很大電流,維護(hù)維修量大。新型的反并聯(lián)可控硅屬于無觸點(diǎn)原件,導(dǎo)通時(shí)不需要吸合線圈,從而節(jié)約能源。并且可控硅原件無噪音、體積小、重量輕、無震動(dòng);維護(hù)工作量小,使用可靠。

由PLC控制系統(tǒng)代替了原來的繼電器邏輯控制和磁放大器閘控系統(tǒng)。原有系統(tǒng)繼電器接觸器邏輯關(guān)系復(fù)雜,使用大量電氣原件執(zhí)行控制過程。新的PLC系統(tǒng)用軟件代替了原來的邏輯控制繼電器,僅保留小部分執(zhí)行繼電器原件,減少了控制原件的能量消耗,并且具有“兩軟一硬”的三線制安全回路,系統(tǒng)可靠性增強(qiáng),維護(hù)維修量降低。

增加了遠(yuǎn)程操作及監(jiān)視診斷功能,人員能夠在井上掌握提升機(jī)工作情況,系統(tǒng)出現(xiàn)問題能及時(shí)通過PLC程序查找故障,減少了人員反復(fù)升入井浪費(fèi)的時(shí)間。

5 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益

5.1 經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)約電能:①更換高壓真空換向柜、取消大功率除濕裝置節(jié)約電能37萬千瓦時(shí)/年;原高壓換向器年耗電量:P年=365P=365*4*15*4=9萬千瓦時(shí)/年;大功率除濕裝置年耗電量:P年=365P=365*8*24*4=28萬千瓦時(shí)/年

②更換新型轉(zhuǎn)子控制柜節(jié)約電能35萬千瓦時(shí)/年;老轉(zhuǎn)子控制柜年耗電量:P年=365P=365*15*8*8.5=35萬千瓦時(shí)/年;

③更換PLC控制系統(tǒng)年節(jié)約電能19萬千瓦時(shí)/年;直流繼電器年耗電量:P年=365P=365*15*24*1=13萬千瓦時(shí)/年;交流繼電器年耗電量:P年=365P=365*15*20*0.57=6萬千瓦時(shí)/年;

④應(yīng)用其他新型電力電子器件年節(jié)電約0.5萬千瓦時(shí)/年;總計(jì)年節(jié)約電能:37+35+19+0.5=91.5萬千瓦時(shí);

節(jié)約維護(hù)維修費(fèi)用5萬元/年;節(jié)約備品備件折合4萬元;

5.2 社會(huì)效益

主井提升機(jī)電控系統(tǒng)PLC改造后,數(shù)字化程序控制,取代了原系統(tǒng)中的繼電器、接觸器有觸點(diǎn)邏輯控制方式,減化電控系統(tǒng)結(jié)構(gòu),保護(hù)齊全,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,采用SCK組件編碼多級啟動(dòng),改善了提升機(jī)調(diào)速性能,減少了大電流沖擊引起的機(jī)械沖擊;高壓開關(guān)、高壓換向器真空化,杜絕了拉弧引發(fā)的短路事故;該系統(tǒng)性能好,運(yùn)行穩(wěn)定,事故率低,維修量小,操作簡單,各種保護(hù)齊全,確保了礦井安全可靠提升。

結(jié)束語

主控的PLC,選用西門子S7-300型PLC的最新型產(chǎn)品,PLC模塊之間通過PROFEBVS總線連接,簡化了電控系統(tǒng)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子可控硅多級編碼技術(shù)先進(jìn),性能可靠,系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,線路設(shè)計(jì)簡單可靠,外圍元件最簡化,性能可靠穩(wěn)定,數(shù)字PID閉路,系統(tǒng)可靠性高、閉路效果好,數(shù)字雙線制保護(hù)與模擬信號(hào)保護(hù),使保護(hù)功能更可靠更完善,可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理,該項(xiàng)技術(shù)改造也是我公司響應(yīng)國家節(jié)能減排號(hào)召的又一成功舉措。

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