[摘要]微機母線差動保護在電力系統(tǒng)中得到了非常廣泛的應用。文章結合工程實例探討分析220kV母線差動保護動作行為并提出改進措施。
[關鍵詞]變電站;母線;差動保護;行為分析
[作者簡介]葉保璇,武漢大學電氣工程學院在職工程碩士,海南電網(wǎng)文昌供電公司工程師,研究方向:繼電保護調(diào)試、高壓試驗、變電檢修,海南文昌,571300
[中圖分類號]TM773
[文獻標識碼]A
[文章編號]1007-7723(2009)09-0153-0002
一、引言
目前,微機母線差動保護在電力系統(tǒng)中得到了非常廣泛的應用??紤]到系統(tǒng)運行的需要和操作上的靈活可靠性,國內(nèi)220kV變電站高壓母線大部分采用雙母線接線方式,其中,母聯(lián)開關常常裝設一組或兩組電流互感器(簡稱CT)。在母聯(lián)開關與母聯(lián)CT之間的地方,電力專業(yè)中常稱之為“死區(qū)”。根據(jù)實踐統(tǒng)計,發(fā)生死區(qū)故障的幾率相對較小。正是因為小概率事件,才導致人們較少考慮到死區(qū)保護的重要性。為引起人們對母聯(lián)死區(qū)保護的足夠重視,本文以一起事故事例,詳細分析母聯(lián)死區(qū)保護的成因的動作機理,并對這種保護提出改進措施。
某日17時54分,某一220kV變電站(記名為220kV G站)母線差動保護動作,切除220kV I母、220kVⅡ母所有線路開關及母聯(lián)2012開關,導致220kV G站全站失壓,與之有電氣聯(lián)系的6個1lOkV變電站同時失壓。該起失壓事故共造成負荷損失約300MW。
二、事故前220kV G站的運行方式
220kV G站雙母線并列運行,母聯(lián)2012開關處于合位,線路2701開關、線路2801開關、線路2901開關、#1主變變高2201開關、#3主變變高2203開關掛1M(I母)運行;線路2702開關、線路2802開關、線路2902開關、#2主變變高2202開關掛2iVf(Ⅱ母)運行。母聯(lián)CT裝在Ⅱ母側,其極性與Ⅱ母#元件一致。另外,#3主變中性點接地運行。
三、事故表象及保護動作情況
17時54分,220kV G站母線差動保護動作,切除220kV I母、220kVⅡ母所有線路開關及母聯(lián)2012開關,導致220kV G站全站失壓,與之有電氣聯(lián)系的6個110kV變電站同時失壓?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)母聯(lián)三相開關氣動機構儲壓罐與開關構架連接處出現(xiàn)燒黑現(xiàn)象,有明顯放電痕跡。放電跡象初步顯示,母聯(lián)開關外部故障(母線故障)。
查尋保護動作記錄及錄波文件,可知故障發(fā)生至40ms時,I母、II母母線B相電壓降低至幾乎為0,所有間隔B相電流明顯增大,由此可判斷發(fā)生B相接地故障。
40ms之后,I母三相電壓變?yōu)?,掛I母運行的間隔(線路2701、線路2801、線路2901、#l主變變高、#3主變變高)三相電流變?yōu)?,Ⅱ母B相電壓仍接近0。母聯(lián)間隔B相電流增大。
195ms后,II母三相電壓變?yōu)?,掛Ⅱ母運行的所有間隔(線路2702、線路2802、線路2902、#2主變變高)三相電流變?yōu)?,母聯(lián)電流變?yōu)?。
四、母線差動保護保護裝置動作機理
雙母線系統(tǒng)母線差動保護常設置大差及各段母線小差保護,大差為除母聯(lián)(或分段)之外母線上所有元件構成的差流,小差為每段母線上所有元件(包括母聯(lián)或分段)構成的差流。大差作為起動元件,用以區(qū)分母線區(qū)內(nèi)外故障;小差為故障母線的選擇元件。
對于母聯(lián)并列運行發(fā)生死區(qū)故障,母聯(lián)開關接點一旦處于分位,再考慮主接點與輔助接點之間的先后時序(50ms),即封母聯(lián)cT(母聯(lián)電流不計入小差比率元件),則另一段母線母差可動作切除故障。
五、保護動作行為分析
故障發(fā)生在220kVG站母聯(lián)2012開關B相,故障初始時刻大差和I母小差均有差流,故障電流有效值約為21.2kA,達到母差保護差流定值(母差保護定值為2.4kA);故障持續(xù)40ms后I母差動保護先動作,跳開掛I母運行的所有間隔開關。
40ms后由于母聯(lián)B相仍然存在故障電流,而母聯(lián)開關已經(jīng)跳開,從保護角度可判斷為母聯(lián)開關和CT之間發(fā)生了死區(qū)故障。此時,在I母小差動作、母聯(lián)開關跳閘后,故障仍然存在大差電流元件不返回,而母聯(lián)CT仍有電流,Ⅱ母提供的故障電流有效值約為14.4kA,約98ms時母差保護判斷發(fā)生母聯(lián)死區(qū)故障,BP-2B根據(jù)母聯(lián)開關的狀態(tài)延時50ms封母聯(lián)CT(約148ms時),此時I母小差電流消失,II母出現(xiàn)差流,195ms時II母小差動作跳開掛II母運行的所有間隔開關,至此故障完全切除。
六、事故原因深層剖析及調(diào)查認定
從繼電保護的角度上看,無論是理論上的分析,還是錄波數(shù)據(jù)的推演,事故是由于母聯(lián)死區(qū)故障引起的都是合理的解釋。然而卻不能解釋外在的表象問題。開關外部有明顯的放電痕跡,說明有接地故障,而此故障點并非死區(qū)位置,應屬母線故障。如此一來,保護動作行為就屬誤動作。從不同的專業(yè)角度,得出兩種截然不同的結論,這正是問題的關鍵所在。
根據(jù)“四不放過”原則,從繼電保護和檢修兩個專業(yè)角度進行深度調(diào)查分析,以認定事故真正原因。
(一)繼電保護專業(yè)開展的調(diào)查工作
1、調(diào)查值班記錄,故障時段G站無任何操作工作,排除運行人員誤操作可能。
2、核對所有間隔裝置定值與保護定值單,結果無誤。
3、核對母線保護的外部電流、電壓回路接線無錯誤,端子無接觸不良現(xiàn)象。
4、母差CT一點接地良好,滿足反措及有關規(guī)程要求。
5、母線保護的CT回路及相關二次回路絕緣測試,結果滿足運行規(guī)程要求。
6、對保護裝置進行故障模擬試驗,保護動作行為正常,試驗結果表明保護裝置無異常。
(二)檢修專業(yè)開展的調(diào)查工作
檢修人員抽母聯(lián)2012開關三相氣室內(nèi)SF6氣體進行成分分析,結果發(fā)現(xiàn)B相開關氣室內(nèi)氣體含有大量的二氧化硫及氟化亞硫酰成分,這是強電弧放電拉弧時SF6氣體分解物。分析表明開關內(nèi)部曾發(fā)生過嚴重的放電情況。
為揭示事故真相,變電部門決定對開關進行解剖,以進一步確定事故原委。開關解體后,發(fā)現(xiàn)開關B相內(nèi)部有明顯的灼燒痕跡和大量的燒灼物。至此,可以斷定故障情況是母聯(lián)2012開關B相的主導體對開關金屬外殼放電。由于故障電流較大,一部分通過B相開關構架注入地網(wǎng),另一部分通過開關氣動機構儲壓罐的連接管分別經(jīng)過A相和c相開關構架注入地網(wǎng)。在三相開關的氣動機構儲壓罐與開關構架連接處,因焊接面積較小,在大電流通過的情況下出現(xiàn)灼燒現(xiàn)象。
七、改進措施及建議
本文案例中母聯(lián)CT為單CT接線形式,CT同時接入I母小差和II母小差電流回路中。當發(fā)生死區(qū)故障時,靠延時檢測母聯(lián)開關位置封CT來切除原則上應跳開的母線,但在切母聯(lián)的同時切除了不應停運的另一條母線,擴大了停電范圍,這是其最主要的缺點。
鑒于這種缺點,本著提高供電可靠性的思想,本文提出一種改進措施。采用雙母線母聯(lián)雙CT交叉接線的配置方式,CT交叉計入小差回路;同時增加該兩個CT電流瞬時值之和的絕對值作為啟動判據(jù)。當絕對值約為0時(考慮誤差因素),判為母線故障,電壓閉鎖開放,相應母線小差出口跳閘,瞬時切除故障;當絕對值達到一定值時,判為死區(qū)故障,這時只跳母聯(lián),確認母聯(lián)開關分位后,同時封母聯(lián)雙CT,此時大差仍啟動,死區(qū)位置側母線小差動作,電壓閉鎖開放,該母線小差保護出口跳開該母線所有元件,切除故障,此時另一母線小差不動作,少切一條母線。
這種接線方式和邏輯改進,可以保證少切除正常母線的作用,減小停運元件的范圍,提高了供電可靠性,是一種值得嘗試的改進方法。