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無人井口平臺井口盤氮驅(qū)裝置遠(yuǎn)程控制

2025-02-26 00:00:00陳方光原培超馬亮王彥輝
化工自動化及儀表 2025年1期
關(guān)鍵詞:遠(yuǎn)程監(jiān)控

摘 要 目前海上油氣生產(chǎn)裝置的井口控制盤大多是模塊化設(shè)計,雖然部分關(guān)鍵參數(shù)及緊急關(guān)斷功能可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理,但在無人井口平臺井口盤系統(tǒng)設(shè)計上,其關(guān)鍵的氮?dú)怛?qū)動裝置卻主要依賴人工維護(hù)。因此,在原方案基礎(chǔ)上重新設(shè)計無人井口平臺井口盤氮驅(qū)裝置遠(yuǎn)程控制邏輯。實(shí)際應(yīng)用表明:應(yīng)用該系統(tǒng)后大幅提高了無人平臺井口盤的穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞 遠(yuǎn)程監(jiān)控 無人平臺 井口控制盤 自主切換

中圖分類號 TP273"" 文獻(xiàn)標(biāo)志碼 B"" 文章編號 1000 3932(2025)01 0144 04

某海上采油平臺為無人駐守井口平臺,平臺未設(shè)計儀表風(fēng)供給系統(tǒng),而是利用兩個氮?dú)馄浚?20 L/15 MPa)通過一次減壓后為井口控制盤的先導(dǎo)控制回路提供驅(qū)動氣。兩瓶氮?dú)馄恳挥靡粋?,在原設(shè)計中只能通過管線上的球閥手動切換主、備瓶,氮?dú)馄抗┙o壓力也無法實(shí)時傳輸至中控系統(tǒng)。在實(shí)際使用中,中心平臺不能及時掌握氮?dú)庀到y(tǒng)的運(yùn)行工況,如果出現(xiàn)主氮?dú)馄繅毫Φ偷那闆r,工作人員無法及時登臨平臺手動切換氮?dú)馄?,一旦遇到大風(fēng)等惡劣天氣,氮?dú)庀到y(tǒng)壓力持續(xù)降低會影響井口控制盤的正常功能。以上設(shè)計過度依賴操作人員的日常巡檢和維保,極大地增加了無人平臺生產(chǎn)關(guān)停風(fēng)險,不利于現(xiàn)場安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

1 井口控制盤氮?dú)庀到y(tǒng)原理

1.1 井口控制盤工作原理

井口控制盤主要用于控制油井的地面安全閥和井下安全閥,兼具緊急關(guān)停保護(hù)功能,是海上采油平臺油氣生產(chǎn)的重要設(shè)備。

某海上無人駐守平臺井口控制盤設(shè)計為抽屜式結(jié)構(gòu)(圖1),即每口井對應(yīng)一個抽屜,每個抽屜為一個獨(dú)立的控制單元,具有完善的控制功能。井口控制盤主要用來控制采油樹的地面安全閥、井下安全閥和放氣閥,其主要結(jié)構(gòu)分為公共模塊和單井模塊。公共模塊通過液壓泵打壓,建立起液壓控制回路,為每個單井模塊提供液壓動力源。公共模塊通過氮?dú)怛?qū)動裝置為每個單井模塊先導(dǎo)閥提供先導(dǎo)氣,通過先導(dǎo)閥的開關(guān)實(shí)現(xiàn)液控回路的導(dǎo)通與泄放,最終實(shí)現(xiàn)井上安全閥、井下安全閥和放氣閥的控制。同時,井口控制盤通過電氣接口實(shí)現(xiàn)液壓油液位、壓力和開關(guān)狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)控與緊急關(guān)斷功能。

1.2 氮?dú)怛?qū)動系統(tǒng)控制原理

如圖2所示,在原設(shè)計中,井口盤利用兩個氮?dú)馄浚?20 L/15 MPa)通過一次減壓至500 kPa后為井口控制盤的先導(dǎo)控制回路提供驅(qū)動氣。兩個氮?dú)馄恳挥靡粋?,通過管線上的球閥手動切換主、備瓶,氮?dú)馄抗┙o壓力可通過現(xiàn)場壓力表查看,無法實(shí)時傳輸至中控系統(tǒng)。在初始設(shè)計時偏重經(jīng)濟(jì)因素,缺少遠(yuǎn)程監(jiān)控控制功能,給現(xiàn)場使用帶來極大不便。

2 無人平臺井口盤氮?dú)庀到y(tǒng)存在問題分析

由于現(xiàn)有井口控制盤大多是根據(jù)有人操作的模塊化設(shè)計,其氮?dú)怛?qū)動系統(tǒng)未能有效針對無人駐守平臺的特點(diǎn)設(shè)計,仍為本地手動設(shè)計,不適于無人平臺的生產(chǎn)管理,在無人平臺日常生產(chǎn)過程中存在諸多問題:

a. 氮?dú)庀到y(tǒng)供給壓力就地顯示,不利于數(shù)據(jù)監(jiān)控。有人中心平臺與無人平臺間通過海底光纜通信,無人平臺設(shè)置有單獨(dú)的中控系統(tǒng),工作人員在中心平臺便可遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控?zé)o人平臺的生產(chǎn)流程,一旦發(fā)現(xiàn)異常可及時采取應(yīng)急措施。在原設(shè)計中,氮?dú)庀到y(tǒng)僅安裝了壓力表,系統(tǒng)壓力只能就地顯示,中心平臺不能及時掌握氮?dú)庀到y(tǒng)的運(yùn)行工況,操作人員每周定期前往無人平臺巡檢時才可以查看氮?dú)馄繅毫?。如出現(xiàn)主氮?dú)馄繅毫Φ偷那闆r,而工作人員又未能及時發(fā)現(xiàn),將導(dǎo)致生產(chǎn)關(guān)停事故。

b. 氮?dú)庀到y(tǒng)手動主/備切換,智能化水平低。兩瓶氮?dú)馄恳挥靡粋?,在操作人員定期巡檢維保過程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)主瓶壓力低于2 MPa時,通過現(xiàn)場球閥手動切換至備用瓶,并及時更換壓力不足的氮?dú)馄俊>诒P氮?dú)馄拷M在理想工況下,單瓶可使用約50天,當(dāng)壓力低于2 MPa時,需手動切換備用氮?dú)馄俊J芄芫€接頭密封性、環(huán)境溫度等因素影響,氮?dú)馄康母鼡Q周期遠(yuǎn)少于50天,且周期不定。這種設(shè)計增加了工作人員的工作量,出于安全考慮,操作人員通常在氮?dú)馄窟€有3 MPa時便提前手動切換備用氮?dú)馄?,增加了氮?dú)馄扛鼡Q頻次。另一方面,在大風(fēng)等惡劣天氣情況下,工作人員長時間無法登臨無人平臺巡檢,同時無法實(shí)時監(jiān)控氮?dú)庀到y(tǒng)的供給壓力,如出現(xiàn)主氮?dú)馄繅毫Φ偷那闆r,工作人員無法及時登臨平臺手動切換備用氮?dú)馄?。以上設(shè)計智能化水平低,過度依賴于操作人員的日常巡檢維保,大幅增加了WHPB平臺生產(chǎn)關(guān)停風(fēng)險,不利于安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

c. 管線設(shè)計不合理,存在安全隱患。氮?dú)馄恐辆诒P間的氣路管線由儀表針閥、減壓閥、3/8"OD儀表管及儀表接頭配管連接而成。出口處未安裝減壓閥,只在匯流總管處安裝有減壓閥,且直接將15 MPa的壓力減壓至500 kPa。氮?dú)馄砍隹谥翜p壓閥這段管線長期處于高壓狀態(tài),儀表管線刺漏及泄漏風(fēng)險較高,氣瓶更換周期短。氮?dú)夤芫€出口處未安裝單流閥,當(dāng)中間任何一處管線接頭松動時系統(tǒng)直接泄壓,將會導(dǎo)致井口盤關(guān)停。

3 遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制功能設(shè)計方案

3.1 原理圖設(shè)計

現(xiàn)從穩(wěn)定性、安全性、智能化等多方面綜合考慮,在原方案基礎(chǔ)上,自主創(chuàng)新,重新設(shè)計了無人平臺井口盤氮?dú)怛?qū)動系統(tǒng)的控制原理(圖3),分別在主、備氮?dú)馄砍隹谔幵黾拥獨(dú)鉁p壓閥、單流閥,在備用氮?dú)馄砍隹谔幵黾与姶砰y,在匯流總管處增加壓力變送器,以實(shí)現(xiàn)無人井口平臺井口盤氮?dú)怛?qū)動系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控與控制功能[1]。

3.2 氮?dú)庀到y(tǒng)遠(yuǎn)程監(jiān)測功能

通過在氮?dú)馄考骺偣芴幮略鰤毫ψ兯推?,將壓力信號引入無人平臺中控系統(tǒng),并在中控系統(tǒng)上組態(tài)壓力監(jiān)測回路與畫面,實(shí)現(xiàn)氮?dú)庀到y(tǒng)供給壓力實(shí)時監(jiān)控。再利用霍尼韋爾中控DSA通信協(xié)議,在中心平臺的遠(yuǎn)程操作界面進(jìn)行同步設(shè)置,便可實(shí)現(xiàn)在中心平臺遠(yuǎn)程實(shí)時監(jiān)控?zé)o人平臺井口盤氮?dú)庀到y(tǒng)供給壓力的監(jiān)控。

3.3 氮?dú)馄拷M自動主/備切換及中控遠(yuǎn)程手動切換功能

儀表技術(shù)人員重新設(shè)計了氮?dú)庀到y(tǒng)的控制邏輯,采用以自動主備切換為主、中控遠(yuǎn)程手動切換為輔的控制策略,以降低因主氮?dú)馄拷M壓力低而人員無法及時登臨平臺導(dǎo)致生產(chǎn)關(guān)停風(fēng)險事件的發(fā)生。在備用氮?dú)馄砍隹谔幵黾与姶砰y,在匯流總管處增加壓力變送器,相關(guān)信號引入中控系統(tǒng),并組態(tài)電磁閥控制邏輯程序。

在自動模式下,通過引入壓力信號,利用GTA比較功能塊及RSA置復(fù)位功能塊實(shí)現(xiàn)電磁閥的自動控制。當(dāng)主氮?dú)馄繅毫Σ蛔?,系統(tǒng)壓力低于1 MPa時,電磁閥動作,備用氮?dú)馄块_始為系統(tǒng)供氣(備用氮?dú)鈿馄砍隹趬毫υO(shè)定為1 MPa),更換主氮?dú)馄亢?,系統(tǒng)壓力上升至2.5 MPa后,電磁閥關(guān)閉,備用氮?dú)馄坎辉俟狻?/p>

用BYPASS功能塊實(shí)現(xiàn)手/自動切換功能。手動模式下可通過手動更改DEVCTLA塊的OP值控制電磁閥開關(guān)。

圖4所示的邏輯組態(tài)完畢后,對流程畫面進(jìn)行編譯,新增壓力顯示及手自動切換按鈕。手動模式下,可以通過中心平臺或無人平臺上位機(jī)界面的軟按鈕遠(yuǎn)程控制電磁閥切換,實(shí)現(xiàn)氮?dú)馄康闹?備手自動切換功能。

4 改造后效果驗(yàn)證分析

4.1 效果驗(yàn)證

改造前(2019-04~2023-04)與改造后(2023-04~2024-04)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表1。從歷史巡檢報表及故障報告統(tǒng)計來看,在2019~2023年期間,主氮?dú)馄繅毫Φ陀? MPa而未及時切換備用氣瓶的次數(shù)共9次,因井口盤氮?dú)庀到y(tǒng)壓力低贊成生產(chǎn)關(guān)斷險兆事件4次,氣瓶更換頻次為平均每年8.5次。2023年4月對某無人平臺井口但氮?dú)庀到y(tǒng)技術(shù)改造完成,增加了遠(yuǎn)程監(jiān)測與主/備氣瓶自動切換功能,并進(jìn)行管線系統(tǒng)優(yōu)化。通過對比,改造效果十分明顯,無人平臺井口控制盤的運(yùn)行狀況一直比較穩(wěn)定。

4.2 創(chuàng)新成果

成功解決了氮?dú)庀到y(tǒng)只有本地壓力顯示的問題,實(shí)現(xiàn)了氮?dú)庀到y(tǒng)供給壓力實(shí)時遠(yuǎn)程監(jiān)控功能。

解決了惡劣天氣人員無法登臨平臺手動切換備用氣瓶的問題,實(shí)現(xiàn)氮?dú)馄拷M自動主備切換及中控遠(yuǎn)程手動切換功能,大幅降低了因主氮?dú)馄拷M壓力低而人員無法及時登臨平臺導(dǎo)致生產(chǎn)關(guān)停風(fēng)險。

降低儀表管線刺漏風(fēng)險,延長氣瓶更換周期,將氣瓶更換周期從50天1次延長至130天以上,有效減少了氮?dú)馄拷M的吊裝、倒運(yùn)、更換頻次,減少了人力成本,降低了相應(yīng)的施工風(fēng)險。

5 結(jié)束語

大多無人井口平臺井口控制盤氮?dú)怛?qū)動系統(tǒng)在設(shè)計之初便沒有遠(yuǎn)程監(jiān)控及自主切換功能,此項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新在渤海地區(qū)無人平臺井口盤的氮?dú)饪刂葡到y(tǒng)中屬首次應(yīng)用。之后,計劃在渤海地區(qū)多個無人平臺試點(diǎn)推廣應(yīng)用,預(yù)計各平臺改造完成后,將提高整個平臺生產(chǎn)、運(yùn)行的自動化程度和控制精度,有效減少因井口盤氮?dú)庀到y(tǒng)壓力不足導(dǎo)致的意外關(guān)停事故,經(jīng)濟(jì)效益顯著。此次創(chuàng)新性的改造大幅提升了無人平臺井口控制盤的穩(wěn)定性,推進(jìn)了無人平臺智能化改造工作,為無人平臺的智能化建設(shè)提供了經(jīng)驗(yàn)參考,具有很高的推廣價值。

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 顧常月.適用于海上無人化平臺的中控系統(tǒng)優(yōu)化分析[J].工業(yè)控制計算機(jī),2023,36(1):4-5;7.

(收稿日期:2024-05-15,修回日期:2024-06-08)

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