關(guān)鍵詞:零排放技術(shù);煤化工污水;膜生物反應(yīng)器;循環(huán)水裝置;膜分離技術(shù)
前言
煤化工會產(chǎn)生大量的污水,其中含有各種有機物和無機污染物,如重金屬、揮發(fā)性有機化合物、懸浮物、COD和BOD等。這些廢水對環(huán)境造成極大污染,缺乏適當(dāng)處理將嚴重影響水體和生態(tài)系統(tǒng)。除了導(dǎo)致水體渾濁和缺氧的懸浮物、高COD和BOD值,還存在揮發(fā)性有機化合物的風(fēng)險,可能引起水質(zhì)污染。煤化工技術(shù)對水資源的需求量非常大,這也使得污水處理變得越來越嚴峻。為此,張文等通過對煤化工污水進行分類回收、處理、回用等一系列措施后,使廢水達到近零排放。韓倩倩等提出“膜濃縮+蒸發(fā)塘”的廢水處理工藝,使含鹽量較高的廢水全部轉(zhuǎn)化為固體,進而實現(xiàn)零排放。Inouey等通過表征污水處理廠的進水和出水中的fsh核酸,揭示了進水廢水中檢測到的fsh DNA和RNA的數(shù)量、比例和消耗情況,并提出了使用eRNA可以有效減輕假陽性的建議。Al-Nuaemi I J等探討了阿特拉津農(nóng)藥的降解特性及其對環(huán)境和健康的潛在風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)高溫以及兩種豆類根瘤菌的生物降解作用可以有效降解污染影響。
零排放技術(shù)是對煤化工產(chǎn)生的污水進行處理,使其濃縮為固體,不向自然環(huán)境中排放帶有毒性的污水,不僅提高了水資源利用率,同時還使環(huán)境免遭破壞。為此,分析零排放技術(shù)在煤化工污水處理中的應(yīng)用。
1煤化工污水分析
煤化工污水有煤氣凈化、煤炭煉焦和煤炭回收精制等幾個主要排放源。在煤化工運行中,需要大量的水資源來支撐工藝的運行,由此產(chǎn)生了大量的污水,且其中包含的污染物種類繁雜,一旦排放到大自然中,對環(huán)境將會造成不可逆轉(zhuǎn)的傷害。不僅如此,還含有吡啶、喹啉以及其他種類的有毒污染物。煤炭種類和煤化工工藝不同,煤化工污水水質(zhì)也有所不同,但是都屬于工業(yè)有機污水,具有污染濃度高、毒性含量大、降解困難等特點?,F(xiàn)階段,中國應(yīng)用最廣泛的三種煤化工工藝有以魯奇氣化爐為主的固定床氣化爐、以溫克勒氣化爐為主的流化床氣化爐、以德士古氣化爐為主的氣流床氣化爐。三類氣化爐污水產(chǎn)生節(jié)點見圖1。
2基于零排放技術(shù)的煤化工污水處理流程
煤化工污水零排放是一個系統(tǒng)工程,具體的基于零排放技術(shù)的煤化工污水處理流程見圖2。
2.1預(yù)處理
預(yù)處理是對煤化工污水進行除濁、除硬、除硅處理,確保后續(xù)可以取得理想的處理效果。煤化工污水中TDS(總?cè)芙夤腆w)的普遍偏高且硬度較大,膜元件在不斷濃縮過程中會形成一層結(jié)垢性物質(zhì),時間一長,會對煤化工工藝運行產(chǎn)生一定的風(fēng)險。對于此類污染物,比較常用的預(yù)處理方法有藥劑軟化法和離子樹脂軟化法。對于煤化工污水整體來說,預(yù)處理方法有機械過濾和超濾兩種。機械過濾又分為砂濾、活性炭過濾以及多介質(zhì)過濾等,雖然應(yīng)用范圍廣,但是維護起來十分復(fù)雜,而且濾料極易被破壞和污染,導(dǎo)致出水再次被污染。超濾膜分離技術(shù)可以有效凈化、分離和濃縮溶液,特別擅長處理煤化工污水中的懸浮物、固體污染物、膠體微粒以及絕大多數(shù)病毒,去除率可高達60%。因此,在煤化工污水預(yù)處理階段,文章采用藥劑軟化+超濾相結(jié)合的處理方法。
2.2生化處理
經(jīng)過預(yù)處理后,煤化工污水中的COD(化學(xué)需氧量)含量依然很高。正常情況下,COD的濃度值在0.25~0.35mg/L之間。鑒于煤化工污水中含有濃度值較高的氨氮,因此,在生化處理階段,選擇成本低、實現(xiàn)簡單且能實現(xiàn)污水脫氮的生物組合技術(shù)。生物組合技術(shù)有厭氧一缺氧一好氧法、缺氧一好氧法、氧化溝以及BAF(曝氣生物濾池法)等。經(jīng)過對比分析后,選擇“MBR(膜生物反應(yīng)器)+BAF”相結(jié)合的生化組合技術(shù),該組合技術(shù)可將煤化工污水中的COD濃度值降到標準值以下。
2.3深度處理
經(jīng)過生化處理后的污水COD濃度值雖然降到了標準值以下,但是要想實現(xiàn)出水回用還需進行深度處理。深度處理方法分為過濾法、混凝沉淀法、吸附法、高級氧化法以及膜處理技術(shù)等。經(jīng)過深度處理后的煤化工污水,可直接回用于脫鹽水或者循環(huán)水裝置中。
2.4含鹽污水的處理
針對含鹽污水的處理,膜處理技術(shù)是現(xiàn)階段應(yīng)用最廣泛的方法之一。在煤化工污水處理過程中,應(yīng)用高分子過濾工藝可以有效將水和鹽類物質(zhì)進行分離,經(jīng)過濃縮處理后,即可得到高濃度鹽水。再利用蒸發(fā)結(jié)晶的方式對高濃度鹽水進行高溫蒸發(fā),在鹽達到沸點或者超過沸點時,提取得到鹽類結(jié)晶物質(zhì),按照種類和屬性進行分類儲存。在這一階段,煤化工污水得到了充分處理,經(jīng)過提取后的鹽類物質(zhì)可以再次被利用,提高了回用率。另外,高溫蒸發(fā)過程產(chǎn)生的水經(jīng)過冷凝處理后可以重新作為回水使用,最大程度減少煤化工污水排放。
2.5污泥以及結(jié)晶鹽的處理
在煤化工污水零排放處理中,污泥的種類多種多樣,比較有代表性的就是有機污泥、化學(xué)污泥以及母液和雜鹽三種。有機污泥是由生化處理過后產(chǎn)生的;化學(xué)污泥是在預(yù)處理階段和生成回用水產(chǎn)生的;母液和雜鹽是指經(jīng)過含鹽污水處理后產(chǎn)生的雜質(zhì)。
在對煤化工污水零排放處理過程中,不單單只有文中介紹的內(nèi)容,還有污泥脫水機、離心機、硫酸鈉結(jié)晶器等其他輔助性設(shè)備的參與。在先進技術(shù)與先進設(shè)備的共同作用下,實現(xiàn)煤化工污水的零排放。
3實例分析
3.1工程簡介
為了驗證所提方法在實際應(yīng)用中是否可以針對煤化工污水實現(xiàn)零排放處理,在南方某個大型礦區(qū)內(nèi)對其展開實例分析。已知該礦區(qū)煤炭產(chǎn)量逐年增加,由此產(chǎn)生的污水量也在不斷增加,礦區(qū)周圍湖泊已經(jīng)出現(xiàn)發(fā)黑現(xiàn)象,且散發(fā)出惡臭的味道,含鹽量也出現(xiàn)了嚴重超標現(xiàn)象。土地影響更為嚴重,整體呈現(xiàn)出鹽堿化,一些不耐鹽堿類的植物開始死亡,地下水中的含鹽量嚴重超標。
當(dāng)?shù)丨h(huán)保局對此提出了煤化工污水零排放的要求,具體內(nèi)容為:綜合提高煤化工污水的回收利用率,建立相應(yīng)的污水處理系統(tǒng),使處理后的污水部分轉(zhuǎn)化為固體,部分回收再利用。同時,煤化工污水要實現(xiàn)一級閉路循環(huán),使得所有污水不準向外排放。在此要求下,該礦區(qū)建立了煤化工污水處理系統(tǒng),對產(chǎn)生的所有污水進行零排放處理,使其全部達到回收再利用標準。
經(jīng)過實地勘查可知,該礦區(qū)水質(zhì)較為穩(wěn)定,含鹽量在2600mg/L~3300mg/L之間波動,總體含鹽量過高。通過實測后,得到該礦區(qū)的水質(zhì)見表1。
3.2污水處理效果評價
煤化工污水零排放處理系統(tǒng)經(jīng)過一段時間的運行后,基本已經(jīng)處于穩(wěn)定狀態(tài)。在系統(tǒng)投放使用一年后,針對該系統(tǒng)的各項性能進行了考核檢驗,接下來進行詳細描述。
3.2.1水平衡測試
首先,利用便攜式超聲波流量計對煤化工污水零排放處理系統(tǒng)展開水平衡測試。預(yù)處理階段、生化處理和深度處理階段、含鹽污水處理階段以及污泥和結(jié)晶鹽處理的水平衡測試結(jié)果見圖3。
從圖3中可以看出,煤化工污水零排放處理系統(tǒng)的平均水量約為1842m3/h,低于標準值1211m3/h;產(chǎn)水量約為1514.2m3/h,硫酸鹽約為3.6t/h,煤化工污水零排放處理系統(tǒng)實現(xiàn)了水量平衡,基本達到了污水零排放的要求。
3.2.2煤化工污水含鹽量分析
接下來對預(yù)處理階段、生化處理和深度處理階段、含鹽污水處理階段以及污泥和結(jié)晶鹽處理階段的進水、出水水質(zhì)進行檢驗,得到每個階段的含鹽量,結(jié)果見表2。
通過觀察表2可以看出,煤化工污水經(jīng)過所提方法的零排放處理后,含鹽量大幅度減少,實現(xiàn)了對污水的固化處理。
4結(jié)束語
煤化工污水對水環(huán)境具有十分嚴重的破壞作用,治理難度較大。不僅如此,煤化工污水量巨大,應(yīng)以節(jié)水為目標進行回收利用,實現(xiàn)環(huán)境和經(jīng)濟的雙收益。為此,將零排放技術(shù)應(yīng)用在煤化工污水處理中。首先,根據(jù)三種煤化工工藝的污水產(chǎn)生節(jié)點,確定污水中所包含的污染物;然后,以零排放技術(shù)為基礎(chǔ),對煤化工污水進行預(yù)處理、生化處理、深度處理、含鹽污水處理以及污泥和結(jié)晶鹽處理,最終達到污水固化的目的,進而實現(xiàn)了煤化工污水零排放;最后,將所提方法應(yīng)用在南方某大型礦區(qū)中展開實例分析。結(jié)果表明,經(jīng)由所提方法處理后,煤化工污水不僅實現(xiàn)了水平衡,其中鹽類物質(zhì)的含量也出現(xiàn)大幅度下降趨勢,真正實現(xiàn)了煤化工污水固化。