摘 要 元壩氣田各集輸場站上下游氣源截斷處設(shè)置了關(guān)鍵自截緊急切斷閥(ESDV),在運行過程中,各采氣場站、各供應(yīng)廠家氣控ESDV閥先后發(fā)生了如執(zhí)行機構(gòu)密封失效漏氣、儀表風(fēng)進氣壓力超壓、遠傳就地狀態(tài)顯示不一致、電磁閥故障等多種異常?;跉饪毓芫€連接方式和電磁閥控制原理深入分析故障原因,結(jié)合生產(chǎn)運行工況,提出進氣壓力優(yōu)化、新增關(guān)鍵閥門關(guān)閥聲光報警、執(zhí)行機構(gòu)上方增設(shè)擋棚、定期保養(yǎng)關(guān)鍵部件等優(yōu)化措施,確保關(guān)鍵自截閥門運行平穩(wěn),氣源截斷快速有效。
關(guān)鍵詞 ESDV閥 高含硫酸性氣田 故障原因分析 優(yōu)化
中圖分類號 TP23"" 文獻標(biāo)志碼 B"" 文章編號 1000 3932(2025)01 0148 04
元壩氣田作為我國第二大高含硫酸性氣田,酸氣長輸管線約148 km,東西跨度近50 km,南北跨度近30 km,加之山地地形復(fù)雜,安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻。緊急切斷閥(ESDV)作為關(guān)鍵自截閥門,具有易操作和高穩(wěn)定的特點,在各集輸工程場站出站以及上游進站的酸氣管線、返輸?shù)娜剂蠚膺M站管線、分離器液路管線上均有設(shè)置,達到工藝參數(shù)超出正常運行工況范圍、管線出現(xiàn)超壓等異常情況時自動快速切斷氣源,隔離能量、確保人員安全、降低生產(chǎn)裝置損壞風(fēng)險的目的,是氣田安穩(wěn)長滿優(yōu)運行的關(guān)鍵設(shè)備[1~4]。自元壩氣田試采工程、滾動建產(chǎn)井站調(diào)試投產(chǎn)以來,各供應(yīng)廠家氣控式ESDV閥先后出現(xiàn)多種故障,主要表現(xiàn)為兩位三通電磁閥故障、執(zhí)行機構(gòu)密封失效漏氣(氣缸密封圈破損漏氣、手輪絲桿密封面漏氣、氣控管線連接處漏氣等)、儀表風(fēng)進氣壓力調(diào)節(jié)不當(dāng)、遠傳就地顯示狀態(tài)不一致等,極大地影響了氣田的穩(wěn)定生產(chǎn)。筆者結(jié)合生產(chǎn)工況深入分析故障原因,提出了優(yōu)化措施。
1 氣控ESDV閥連接方式及其運行原理
氣控ESDV閥一般通過電磁閥失電閉合/切斷儀表風(fēng)氣源來實現(xiàn)遠程控制關(guān)閥,并參與生產(chǎn)場站緊急停車系統(tǒng)(SIS)的聯(lián)鎖邏輯,保證發(fā)生異常情況時關(guān)閥快速有效[5~7]。
機柜間控制ESDV閥的兩位三通電磁閥電流信號常采取常閉接點,即電磁閥得電狀態(tài)下,氣源路導(dǎo)通,氣缸充壓,氣體推動缸內(nèi)活塞拉動執(zhí)行球閥旋轉(zhuǎn)打開;電磁閥失電狀態(tài)下,放空路導(dǎo)通,氣缸泄壓,失去氣源后活塞復(fù)位,閥門保持常閉。氣控ESDV閥的連接方式如圖1所示。
可采取單控電磁閥或雙控電磁閥實現(xiàn)遠程控制,為確保生產(chǎn)安全,中控室可遠程關(guān)閥;打開則需遠程復(fù)位觸發(fā)聯(lián)鎖邏輯后,再就地對電磁閥復(fù)位。氣缸頂部帶有閥位指示器,內(nèi)置遠傳回訊開關(guān),從人機界面指令發(fā)出到執(zhí)行球閥關(guān)閥到位,響應(yīng)時間一般不超過3 s。
ESDV閥除通過充壓開閥,常帶有屏蔽手輪,手輪端連接壓力壓縮彈簧,通過旋轉(zhuǎn)手輪帶動彈簧推動活塞,拉動執(zhí)行球閥打開。業(yè)界將這種物理開閥方式通常稱為硬屏蔽,即無論氣缸是否充壓閥門始終保持開閥狀態(tài),常用于生產(chǎn)狀態(tài)下對閥門進行在線維修。
2 氣控ESDV閥常見故障及原因分析
ESDV閥作為精密關(guān)鍵自控閥門,在元壩高含硫酸性氣田環(huán)境運行過程中發(fā)生過多種故障,主要表現(xiàn)形式有:兩位三通電磁閥故障、執(zhí)行機構(gòu)密封失效漏氣(氣缸密封圈破損漏氣、手輪絲桿密封面漏氣、氣控管線連接處漏氣等)、儀表風(fēng)進氣壓力調(diào)整不當(dāng)、遠傳就地狀態(tài)顯示不一致等。其中,因執(zhí)行機構(gòu)密封失效漏氣導(dǎo)致氣缸壓力不穩(wěn)而關(guān)閥的異?,F(xiàn)象占所有故障的60%以上,嚴(yán)重影響了氣田的正常生產(chǎn)運行管理和經(jīng)濟效益。
2.1 執(zhí)行機構(gòu)密封失效漏氣
氣控ESDV閥的控制核心是執(zhí)行機構(gòu),主要由氣缸、手輪絲桿、氣控管線等組成。管線漏氣常因儀表風(fēng)氣源到過濾調(diào)壓閥、電磁閥氣路管線的連接絲扣松動、生料帶老化導(dǎo)致氣源滲漏;氣缸漏氣常由于外部環(huán)境影響導(dǎo)致氣缸磨損銹蝕、管壁穿孔,缸內(nèi)氣源外漏;絲桿漏氣則常因其內(nèi)置密封圈老化變形失效或多次旋轉(zhuǎn)手輪硬屏蔽閥門,導(dǎo)致密封銅套磨損,與絲桿間存在間隙,氣源從間隙處外漏。
上述多種氣源外漏情況均可能導(dǎo)致氣缸內(nèi)氣源壓力不穩(wěn)定,無法有效固定缸內(nèi)活塞保持開閥狀態(tài),存在異常關(guān)閥風(fēng)險。
2.2 儀表風(fēng)進氣壓力調(diào)整不當(dāng)
儀表風(fēng)氣源進氣壓力過大,會導(dǎo)致連接管線抖動幅度相應(yīng)增加,絲扣、卡箍連接處易松動,并易損壞兩位三通電磁閥內(nèi)部氣路結(jié)構(gòu),造成電磁閥滲漏,同時會觸發(fā)調(diào)壓閥后溢流閥起跳泄壓,而氣源壓力過小,缸內(nèi)壓力不足,不能有效推動活塞開閥。因此,合理調(diào)節(jié)進氣壓力是ESDV閥穩(wěn)定運行的有效保障。
2.3 遠傳就地狀態(tài)顯示不一致
遠傳就地狀態(tài)顯示不一致主要表現(xiàn)為:
a. 人機界面上閥門開關(guān)狀態(tài)與就地閥位指示器開關(guān)狀態(tài)不一致;
b. 人機界面閥門狀態(tài)未開到位/關(guān)到位;
c. 人機界面閥門無狀態(tài)。
主要原因如下:
a. 閥位回訊傳感器故障或回訊線虛接松動;
b. 閥位指示器放置位置不當(dāng),閥門行程動作未到位;
c. 網(wǎng)絡(luò)通信波動,場站數(shù)據(jù)未及時同步到中控室。
2.4 兩位三通電磁閥故障
兩位三通電磁閥有啟、閉兩種工作狀態(tài),3個氣路通道出口,分別為進氣口、出氣口、泄壓口[8~11]。一般采取雙線圈控制,通過閥內(nèi)線圈得電/失電推動活塞切換工作位置,達到觸點吸合/斷開的效果,實現(xiàn)進氣口-出氣口導(dǎo)通、出氣口-泄壓口導(dǎo)通,進而控制執(zhí)行球閥的開關(guān)動作(圖2)。
兩位三通電磁閥的常見故障有:
a. 電磁閥無法工作。例如對電磁閥就地復(fù)位,電磁閥得電后,發(fā)現(xiàn)氣源路未導(dǎo)通,執(zhí)行球閥無法正常開啟;或電磁閥失電后,泄壓路未導(dǎo)通,執(zhí)行球閥無法正常關(guān)閉。
b. 電磁閥在工作中有異響或振動。
c. 電磁閥漏氣。
排查方式如下:
a. 檢查電源是否正常供電。機柜間引出電源為24 V直流電,可以用萬用表測量兩端電壓判定,若供電正常,則可測量線圈電阻值是否正常(參照不同型號規(guī)格標(biāo)準(zhǔn))。
b. 若執(zhí)行上述步驟未發(fā)現(xiàn)問題,可將ESDV閥硬屏蔽后,拆卸解體電磁閥,檢查控制通道或閥芯是否有異物附著或磨損現(xiàn)象,可根據(jù)實際情況進行清潔或更換閥芯。
c. 若電磁閥出現(xiàn)滲漏,先確保連接處絲扣有無松動、密封件是否完好,如果連接緊密且密封件完好,可更換內(nèi)置密封圈并涂抹密封脂。
3 氣控ESDV閥優(yōu)化措施
綜合分析上述多種故障并結(jié)合氣田實際運行工況,可從以下幾方面進行優(yōu)化,完善安全聯(lián)鎖自控系統(tǒng)。
3.1 ESDV閥門關(guān)閉后聲音報警
ESDV閥門因故障出現(xiàn)異常關(guān)閥時,僅在人機界面報警欄上有提示,但由于采取集中監(jiān)控模式,內(nèi)操崗?fù)蝗吮O(jiān)控一個片區(qū),覆蓋多個場站,報警列表包含片區(qū)所有場站的報警,同時含有部分誤報。因此,關(guān)鍵報警信息易被覆蓋。故在集中監(jiān)控電腦配置聲光報警器(圖3),錄好音頻文件,針對ESDV閥等關(guān)鍵點位設(shè)置關(guān)閥報警外放功能;同時針對關(guān)鍵報警信息設(shè)置報警欄置頂功能,需由內(nèi)操人員確認(rèn)報警后方可消除。增加此功能后,可確保應(yīng)急處置措施快速有效。
3.2 氣控管線進氣壓力優(yōu)化
氣控管線上的元器件屬精密器件,氣源壓力過大時,管線振動頻率增加,振幅變大,易導(dǎo)致內(nèi)置密封件磨損、密封失效。同時,各連接部位易出現(xiàn)滲漏,各部件長期在高壓下運行也會縮短其使用壽命。氣源壓力過低,開閥速度變慢,甚至閥門無法開到位。因此,將氣控管線進氣壓力調(diào)整到最佳范圍是要解決的問題。
正常生產(chǎn)運行工況下,經(jīng)燃料氣調(diào)壓分配撬調(diào)壓后,儀表風(fēng)氣源壓力保持在0.6~0.8 MPa。進電磁閥前設(shè)置過濾調(diào)壓閥,通過調(diào)壓閥調(diào)節(jié)壓力等級,進行模擬試驗,驗證最佳進氣壓力。試驗結(jié)果見表1??梢钥闯?,當(dāng)進氣壓力在0.45 MPa左右時,氣控管線運行較平穩(wěn),管線無異響或振動,且開關(guān)閥速度最快。因此,可于調(diào)壓閥處增加壓力表輔助調(diào)壓,并將后端溢流閥起跳壓力設(shè)置為0.5 MPa,保證進氣壓力最佳。
3.3 執(zhí)行機構(gòu)上方增設(shè)擋棚
ESDV閥氣缸材質(zhì)一般為鑄鋼,長期暴露在潮濕環(huán)境下,易造成氣缸缸壁磨損、銹蝕甚至穿孔,導(dǎo)致氣源外漏。同時,電磁閥屬精密易損件,內(nèi)接信號線雖有格蘭頭和撓性管保護,但潮濕環(huán)境也易造成線纜腐蝕,絕緣破損,影響信號傳輸質(zhì)量。因此,可在執(zhí)行機構(gòu)上方增設(shè)擋棚,避免雨水淋到執(zhí)行機構(gòu)本體,延長其使用壽命。
3.4 定期保養(yǎng)關(guān)鍵部件
可利用關(guān)井及檢維修契機,對ESDV閥執(zhí)行機構(gòu)拆卸解體進行保養(yǎng),主要包括:
a. 更換氣缸內(nèi)置銅套、密封圈,涂抹密封脂,并對缸壁重新打蠟。
b. 對手輪絲桿注黃油,增加潤滑度,便于開啟,避免絲桿長期使用而銹蝕,旋轉(zhuǎn)時與密封件磨損。
c. 調(diào)整回訊傳感器位置,并緊固線纜。
d. 拆卸電磁閥,清潔控制通道和閥芯雜質(zhì),涂抹潤滑油。
e. 氣控管線連接絲扣處重新纏繞生料帶并緊固。
4 結(jié)束語
ESDV閥作為關(guān)鍵自截閥門,是安全聯(lián)鎖自控系統(tǒng)的重要組成部分,在氣田各集輸場站關(guān)鍵氣源截斷處均有設(shè)置,目前運用效果較好,但經(jīng)常發(fā)生如電磁閥故障、執(zhí)行機構(gòu)漏氣、儀表風(fēng)進氣壓力不當(dāng)、遠傳就地回訊狀態(tài)不一致等多種異常。筆者基于氣控管線連接方式、兩位三通電磁閥控制原理及外部環(huán)境等因素,結(jié)合生產(chǎn)運行工況,全面總結(jié)分析故障原因,進而提出進氣壓力優(yōu)化、新增關(guān)鍵閥門關(guān)閥聲光報警、執(zhí)行機構(gòu)上方增設(shè)擋棚、定期保養(yǎng)關(guān)鍵部件等優(yōu)化措施,確保關(guān)鍵自截閥門運行平穩(wěn),氣源截斷快速有效,為無壩高含硫酸性氣田的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行提供保障。
參 考 文 獻
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(收稿日期:2024-04-30,修回日期:2024-05-21)