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基于改進(jìn)串級(jí)策略的脫硝優(yōu)化控制方法研究

2024-12-29 00:00:00高鵬崔曉波王瑋梁小虎張力
機(jī)電信息 2024年24期

摘要:火電機(jī)組脫硝系統(tǒng)被控對象具有大慣性、大滯后、多源擾動(dòng)等特性問題,導(dǎo)致常規(guī)串級(jí)控制方法無法有效投入自動(dòng)。為了提升脫硝控制系統(tǒng)的控制性能,結(jié)合改進(jìn)Smith預(yù)估補(bǔ)償控制策略與自抗擾控制策略,提出了一種改進(jìn)的串級(jí)脫硝優(yōu)化控制系統(tǒng),算法簡單,易于DCS組態(tài)搭建。通過仿真驗(yàn)證可知,所提改進(jìn)串級(jí)控制無論在設(shè)定值跟蹤還是抗擾動(dòng)能力方面均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)串級(jí)PID控制,具有較好的實(shí)際工程應(yīng)用價(jià)值。

關(guān)鍵詞:脫硝系統(tǒng);串級(jí)控制;Smith預(yù)估補(bǔ)償;自抗擾控制;PID控制器

中圖分類號(hào):TK321" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號(hào):1671-0797(2024)24-0014-04

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.24.004

0" " 引言

燃煤火電機(jī)組脫硝系統(tǒng)大多采用選擇性催化還原脫硝方式(Selective Catalytic Reduction,SCR),該方法脫硝效率高,技術(shù)成熟,因而應(yīng)用廣泛[1-2]??紤]到安全性問題,當(dāng)前大多電廠完成了尿素替代傳統(tǒng)液氨方式的改造,但脫硝反應(yīng)本質(zhì)機(jī)理未改變[3]。然而脫硝系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行過程中,由于自身大慣性、大滯后及非線性問題,控制系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制,甚至自動(dòng)都無法有效投入[4]。

傳統(tǒng)脫硝控制系統(tǒng)大多采用經(jīng)典的串級(jí)控制策略,以PID調(diào)節(jié)器作為控制器,無法對存在大慣性、大滯后及非線性特性的對象實(shí)現(xiàn)有效控制。

為解決脫硝控制系統(tǒng)存在的問題,許多學(xué)者開展了相關(guān)研究。

文獻(xiàn)[5]針對脫硝系統(tǒng)自身特性,提出了一種基于多維狀態(tài)信息和分段獎(jiǎng)勵(lì)函數(shù)優(yōu)化的深度確定性策略梯度協(xié)同PID控制器,將其用于脫硝系統(tǒng)控制設(shè)計(jì),仿真表明,可提升PID控制效果與魯棒性。

文獻(xiàn)[6]為提升脫硝控制系統(tǒng)的設(shè)定值跟蹤與擾動(dòng)抑制能力,結(jié)合改進(jìn)自抗擾與前饋控制,設(shè)計(jì)了脫硝優(yōu)化控制系統(tǒng),取得了較好的控制效果。

文獻(xiàn)[7]提出了一種串級(jí)自耦PID控制器,仿真測試表明該方法具有更佳的響應(yīng)速度,同時(shí)無超調(diào),抗干擾能力與魯棒性優(yōu)。

文獻(xiàn)[8]提出一種模型輔助遲延線性自抗擾控制器,參數(shù)整定簡單,通過與其他控制器比較,進(jìn)一步提升了設(shè)定值跟蹤與抗干擾能力。

文獻(xiàn)[9]基于預(yù)測控制,提出了一種偽前饋動(dòng)態(tài)矩陣控制算法,通過算法改進(jìn),簡化了優(yōu)化計(jì)算,通過仿真驗(yàn)證了算法的有效性與優(yōu)勢。

基于模糊控制[10]、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[11]等的人工智能算法也在脫硝控制中得到了應(yīng)用,并通過仿真驗(yàn)證了算法的有效性。

然而,由于當(dāng)前火電機(jī)組DCS控制平臺(tái)的限制,大量的先進(jìn)控制算法在實(shí)際應(yīng)用過程中存在較多問題,另外,眾多的先進(jìn)控制算法存在整定參數(shù)多、參數(shù)整定困難等問題。因此,如何有效提升脫硝控制系統(tǒng)的控制性能,且使所采用的控制算法易于工程實(shí)施成為本文研究的出發(fā)點(diǎn)。

本文針對脫硝系統(tǒng)被控對象的動(dòng)態(tài)特性特點(diǎn),結(jié)合改進(jìn)Smith預(yù)估補(bǔ)償控制策略與自抗擾控制策略,提出了一種串級(jí)脫硝優(yōu)化控制系統(tǒng),提升了脫硝控制系統(tǒng)的設(shè)定值跟蹤與抗擾動(dòng)能力,同時(shí)算法簡單,易于DCS組態(tài)搭建。首先,本文對傳統(tǒng)脫硝控制系統(tǒng)與控制模型進(jìn)行了介紹;然后,分析了改進(jìn)Smith預(yù)估補(bǔ)償控制與自抗擾控制策略兩種控制算法的串級(jí)融合結(jié)構(gòu)與算法;最后,通過仿真對比驗(yàn)證了所提算法的有效性。

1" " 脫硝控制結(jié)構(gòu)和控制模型

火電機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)工藝示意圖如圖1所示,鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣進(jìn)入SCR反應(yīng)器,氮氧化物與氨氣、空氣的混合氣體在催化劑的作用下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮?dú)馀c水[12]。

傳統(tǒng)脫硝控制系統(tǒng)采用串級(jí)控制結(jié)構(gòu),控制結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。

圖中,SCR出口NOx濃度設(shè)定值r與測量值y2比較送入外回路PID控制器計(jì)算得到噴氨量需求設(shè)定值u2,與噴氨流量反饋值y1比較送入內(nèi)回路P控制器計(jì)算得出噴氨閥門開度指令。

外回路主調(diào)節(jié)PID控制器表達(dá)式為:

式中:kp、Ti和Td為PID控制器的比例系數(shù)、積分時(shí)間和微分時(shí)間。

文獻(xiàn)[8]建立了多負(fù)荷段的脫硝系統(tǒng)傳遞函數(shù)模型,本文選取80%負(fù)荷點(diǎn)的模型作為被控模型。其中噴氨閥門開度到實(shí)際噴氨流量的傳遞函數(shù)模型如下:

噴氨流量對SCR出口NOx濃度的傳遞函數(shù)關(guān)系表達(dá)式為:

從式(3)可以看出,脫硝系統(tǒng)存在大慣性與大時(shí)滯特征,并且時(shí)滯特征占主導(dǎo)地位。

2" " 改進(jìn)串級(jí)控制算法

由于脫硝控制系統(tǒng)存在較大的純時(shí)延環(huán)節(jié),且常規(guī)PID控制為事后調(diào)節(jié)控制器,無法保障脫硝系統(tǒng)的快速精準(zhǔn)控制,為此將外回路PID控制器更改為Smith預(yù)估補(bǔ)償控制器??紤]到常規(guī)Smith預(yù)估補(bǔ)償控制器魯棒性差,本文采用了一種改進(jìn)的Smith預(yù)估補(bǔ)償控制器[13],該算法較好地解決了Smith預(yù)估補(bǔ)償控制器魯棒性差的問題。另一方面,由于脫硝系統(tǒng)擾動(dòng)包括負(fù)荷、閥門非線性、閥前壓力波動(dòng)、入口NOx濃度波動(dòng)等多擾動(dòng)問題,將快速消除內(nèi)擾的內(nèi)回路控制器P更改為自抗擾控制器(Active Disturbance Rejection Control,ADRC)[14],ADRC相對于PID控制器具有更優(yōu)的擾動(dòng)抑制能力。改進(jìn)的控制結(jié)構(gòu)框圖如圖3所示。

圖中的虛線框內(nèi)為內(nèi)回路自抗擾控制器。ESO為擴(kuò)張狀態(tài)觀測器,其計(jì)算表達(dá)式為:

式中:β1、β2為擴(kuò)張狀態(tài)觀測器的可調(diào)參數(shù)。

以上改進(jìn)的線性ADRC算法控制器參數(shù)整定過程如下:

3)b0=k0,k=2.5,β1=20,β2=100。

外回路為改進(jìn)的Smith預(yù)估補(bǔ)償控制器,改進(jìn)點(diǎn)為增加了反饋偏差的反饋環(huán)節(jié)H(s)到控制器R(s)的輸出,其他部分與傳統(tǒng)Smith預(yù)估補(bǔ)償控制完全相同。需要說明的是關(guān)于H(s)的選擇問題,其計(jì)算表達(dá)式如下:

3" " 仿真研究

基于圖3的控制結(jié)構(gòu)圖以及上述參數(shù)的確定方法,針對脫硝系統(tǒng)計(jì)算所有控制器參數(shù):

自抗擾控制器參數(shù)設(shè)置為:b0=1,k=2.5,β1=20,β2=100。

改進(jìn)的Smith預(yù)估補(bǔ)償控制器參數(shù)設(shè)置為:

為了驗(yàn)證所提控制算法的有效性,將所提算法與傳統(tǒng)串級(jí)PID控制策略進(jìn)行比較,參數(shù)整定策略采用文獻(xiàn)[15]所用的整定方法,串級(jí)控制策略設(shè)定參數(shù)如下:kp=0.381,Ti=80。

控制效果對比曲線與控制指令對比曲線如圖4、圖5所示。

由圖4可知,脫硝系統(tǒng)出口NOx濃度設(shè)定值在100 s由0階躍到1,可以看出所提出的改進(jìn)算法在調(diào)節(jié)速度與調(diào)節(jié)時(shí)間上明顯優(yōu)于傳統(tǒng)串級(jí)控制,同時(shí)調(diào)節(jié)過程超調(diào)量也小于傳統(tǒng)串級(jí)控制策略,證明了所提改進(jìn)串級(jí)控制算法在設(shè)定值跟蹤方面明顯優(yōu)于傳統(tǒng)串級(jí)方案,超調(diào)量約為傳統(tǒng)串級(jí)控制的一半,調(diào)節(jié)時(shí)間縮短了200 s左右。在擾動(dòng)抑制方面,從圖4可以看出,在1 000 s時(shí)刻在控制輸入端加入了幅度為1且經(jīng)過了30 s的慣性的擾動(dòng)量,從仿真曲線中可以看出,改進(jìn)的串級(jí)控制策略無論在擾動(dòng)抑制幅度還是調(diào)整時(shí)間上均明顯優(yōu)于傳統(tǒng)串級(jí)控制方法,在改進(jìn)算法中,擾動(dòng)對出口NOx濃度的影響非常小,而在傳統(tǒng)串級(jí)控制策略中,擾動(dòng)幅度大,擾動(dòng)抑制恢復(fù)慢。從圖5中控制指令的動(dòng)作情況看,由于改進(jìn)串級(jí)控制在控制指令動(dòng)作幅度及快速性方面均優(yōu)于傳統(tǒng)的串級(jí)控制策略,所以本文提出的改進(jìn)串級(jí)控制策略在設(shè)定值跟蹤性能及擾動(dòng)抑制能力方面均優(yōu)于傳統(tǒng)串級(jí)控制方法。

4" " 結(jié)論

本文針對脫硝系統(tǒng)自身所具有的大滯后、大慣性以及多擾動(dòng)等控制難點(diǎn)問題提出了一種改進(jìn)的串級(jí)策略,該算法融合了改進(jìn)的Smith預(yù)估補(bǔ)償控制與自抗擾ADRC控制策略,改進(jìn)的Smith預(yù)估補(bǔ)償作為主調(diào)節(jié)器解決了被控對象大慣性與大滯后問題,自抗擾ADRC控制器作為副調(diào)節(jié)器解決了被控對象多擾動(dòng)問題。仿真測試表明,所提出的改進(jìn)串級(jí)控制算法在設(shè)定值跟蹤、擾動(dòng)抑制方面與傳統(tǒng)串級(jí)控制方法對比具有明顯的優(yōu)勢,算法簡單,可實(shí)施性較好,具有較高的實(shí)際工程應(yīng)用價(jià)值。

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