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公路隧道襯砌防脫空病害的主動監(jiān)控及施工優(yōu)化分析

2024-10-11 00:00:00劉澤
交通科技與管理 2024年18期

摘要 為有效提升公路隧道襯砌施工水平,防止出現(xiàn)拱頂脫空病害,保證二次襯砌施工質(zhì)量,該文章結(jié)合某公路隧道工程實踐,提出了防脫空主動監(jiān)控技術(shù),闡述了主動監(jiān)控工作流程、原理,分析了帶模注漿及主動監(jiān)控指導(dǎo)施工效果,并提出了合理化施工優(yōu)化建議,工程實踐表明:(1)通過主動監(jiān)控技術(shù)指導(dǎo)襯砌施工,能有效提升襯砌拱頂密實率,防止襯砌拱頂脫空;(2)常用泵送技術(shù)無法保證襯砌混凝土澆筑密實性,帶模注漿技術(shù)可在一定程度上提升密實率,但因注漿口較為固定,其注漿效果并不理想,實際施工中應(yīng)實施合理優(yōu)化,并加強主動監(jiān)控。

關(guān)鍵詞 公路隧道項目;襯砌結(jié)構(gòu),拱頂脫空病害;主動監(jiān)控;優(yōu)化策略

中圖分類號 U457 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)18-0120-03

0 引言

公路隧道項目建設(shè)中,極易出現(xiàn)襯砌結(jié)構(gòu)拱頂脫空問題,嚴重影響隧道使用安全。但由于隧道施工環(huán)境復(fù)雜,導(dǎo)致襯砌結(jié)構(gòu)拱頂脫空的因素眾多,病害發(fā)生后通常無法補救,造成無法估量的后果,所以工程實踐中如何采取有效措施解決襯砌拱頂脫空問題,已成為隧道施工面臨的主要難題。為此,該文章結(jié)合某公路隧道施工案例,針對隧道襯砌防脫空病害主動監(jiān)控及施工優(yōu)化展開綜合探究,分析了主動監(jiān)控技術(shù)指導(dǎo)襯砌施工的效果,并提出了合理的施工優(yōu)化方案,對提升襯砌施工質(zhì)量,具有重要的實踐意義。

1 防脫空效果跟蹤評價試驗方案

1.1 工程概況

某公路隧道設(shè)計長度3.45 km,沿線圍巖等級包括Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ級三種類型,其長度依次為1 545 m、1 030 m和840 m,出入口處明洞長度分別為15 m和20 m,洞體最大埋置深度220 m;采用“人”字形設(shè)計,其中,出入口段邊坡長度依次為1 465 m和1 988 m,坡度為7‰和5‰。該文選取DK30+292~+340段進行主動監(jiān)控施工,并對施工效果實施評價,該路段圍巖等級為Ⅳ級。

1.2 監(jiān)測方法與原理

隧道襯砌拱頂密實度監(jiān)測通過分布式壓密傳感器完成,并利用公路信息管控系統(tǒng)中的“隧道襯砌防脫空”單元進行信息采集。該傳感器主要是通過物理方式判定結(jié)構(gòu)面壓密程度,按照標準要求將其放置于防水板和土工布之間,能夠快速、準確獲得襯砌混凝土擠壓作用下,防水板和土工布密貼程度,進而判斷襯砌結(jié)構(gòu)混凝土密實性[1-2]。

壓密傳感器長度為12.0 m,測點間距為800 mm,共設(shè)置15個測點,各項監(jiān)測數(shù)據(jù)經(jīng)顯示元件呈現(xiàn)并傳輸至工控機內(nèi),然后通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)傳輸至公路信息管控系統(tǒng),全面采集密實信息[3]。根據(jù)實際情況在土工布及防水板間設(shè)置縱、環(huán)向壓密傳感器(該試驗重點針對襯砌拱頂部位密實度進行監(jiān)測,主要設(shè)置縱向傳感器),能夠完成對襯砌結(jié)構(gòu)混凝土澆筑過程的動態(tài)監(jiān)控[4]。

1.3 監(jiān)測工作流程

主動監(jiān)控工作程序如下:

(1)按照相關(guān)標準要求在初支體系設(shè)置土工布;

(2)土工布布設(shè)完成后,在其表面設(shè)置壓密式傳感器并編號,然后設(shè)置現(xiàn)場傳感器,進行防水板及鋼筋施工,并將模筑臺車就位;

(3)將壓密式傳感器與顯示元件連通,并啟動監(jiān)測裝置,實施襯砌混凝土施工;

(4)實時監(jiān)控顯示裝置狀態(tài),并全面記錄監(jiān)測數(shù)據(jù),最后進行數(shù)據(jù)分析。

1.4 傳感器布設(shè)方案

傳感器設(shè)置于洞體拱部兩側(cè)2.4 m區(qū)域內(nèi),拱頂部位設(shè)置1條,并以拱軸線為中心向兩側(cè)縱向分別布設(shè)3條傳感器,總數(shù)量為7條,布設(shè)間距為800 mm。

1.5 效果比對工況

為全面了解防脫空主動監(jiān)測技術(shù)指導(dǎo)施工效果,設(shè)置4個襯砌施工部位進行防脫空監(jiān)測,并對施工效果實施評價。其中,DK30+292~DK30+304段和DK30+304~DK30+316段僅對襯砌混凝土澆筑實施監(jiān)控;而DK30+316~DK30+328段和DK30+328~DK30+340段則結(jié)合實際監(jiān)測數(shù)據(jù)開展混凝土澆筑及模筑施工,各路段均設(shè)置7條傳感器。

2 混凝土澆筑密實度分析評價

2.1 密實度分析方法及結(jié)果

密實度為襯砌拱頂密實測點數(shù)與總測點之間的比值,據(jù)此對襯砌結(jié)構(gòu)混凝土密實度實施評價。

ρ=N/M×100% (1)

式中:ρ——密實度(%);N——各傳感器密實點數(shù)(個);M——各傳感器測點總數(shù)(個),各路段襯砌結(jié)構(gòu)混凝土澆筑密實度,如下表1所示。

2.2 主動監(jiān)控指導(dǎo)施工的效果評價

4組模筑襯砌拱頂密實度監(jiān)測結(jié)果,如下圖1所示。

由圖1可知:(1)襯砌結(jié)構(gòu)脫空位置位于拱部1.6 m區(qū)域內(nèi),其中脫空最嚴重位置位于拱肩部位,而非拱頂位置;(2)未進行監(jiān)控指導(dǎo)施工部位拱頂密實度為87.62%、86.67%,而進行監(jiān)控指導(dǎo)部位施工拱頂密實度達96.19%、98.10%,通過監(jiān)控指導(dǎo)施工后襯砌拱頂密實度提高約10.00%,由此可知,采取主動監(jiān)控指導(dǎo)襯砌施工,能在一定程度上防止拱頂脫空。

2.3 二襯澆筑施工優(yōu)化建議

該試驗根據(jù)主動監(jiān)測數(shù)據(jù),科學(xué)判定混凝土澆筑完成時間與泵送壓力調(diào)節(jié)標準,顯著提高襯砌混凝土澆筑密實度,但拱頂密實度仍未達到理想狀態(tài)。因此,在加強主動監(jiān)測基礎(chǔ)上,還應(yīng)對襯砌結(jié)構(gòu)混凝土澆筑及密實過程實施全面分析,根據(jù)混凝土流動狀態(tài),合理確定混凝土泵送入口、間距及角度等施工技術(shù)指標,并結(jié)合實際情況,優(yōu)化使用工藝,從而全面提升襯砌拱頂澆筑密實度[5-6]。

3 帶模注漿效果分析評價

3.1 試驗數(shù)據(jù)分析

通過檢測發(fā)現(xiàn),4組模筑襯砌均存在一定的拱頂脫空問題,盡管主動監(jiān)測可有效指導(dǎo)襯砌施工,并能在一定程度上提高襯砌結(jié)構(gòu)拱頂密實度,但難以從根本上防止脫空問題的出現(xiàn)。同時,對混凝土澆筑工藝進行優(yōu)化后,仍舊難以避免拱頂脫空問題,因此,為最大限度保證拱頂密實度,必須采取模筑注漿工藝?,F(xiàn)階段,較為常用的帶模注漿工藝,主要是按照一定間距在拱頂位置設(shè)置若干根徑向注漿管,并通過高壓注漿設(shè)備向襯砌脫空部位注射膨脹水泥砂漿,從而將脫空部位填充密實,該試驗對帶模注漿施工前后襯砌密實度實施監(jiān)測,結(jié)果如下圖2所示。

由圖2可知:(1)針對襯砌結(jié)構(gòu)拱頂密實度較低部位(脫空嚴重位置),采用帶模注漿能有效改善拱頂密實度,但改善程度較為有限,無法徹底防止脫空;(2)帶模注漿施工后,DK30+292~DK30+304段襯砌拱頂密實度從87.62%增加至92.38%,增幅為4.76%;DK30+304~DK30+316段襯砌拱頂密實度從86.67%增加至90.47%,增幅為3.80%;而對于DK30+316~DK30+328段和DK30+328~DK30+340段,由于初期密實度較高,注漿后其密實度基本保持不變。

3.2 帶模注漿施工效果分析及優(yōu)化建議

通過以上分析可知,采取徑向帶模注漿施工工藝,無法從根本上防止襯砌拱頂脫空問題,具體原因如下:

(1)注漿管出口堵塞:采取帶模注漿施工時,注漿管相對固定,若管口部位已達到密實狀態(tài),注漿過程中漿體材料極易堵塞管口,從而造成漿體材料無法到達脫空部位,達不到實際注漿效果[7-8];

(2)注漿管與襯砌脫空部位堵塞:因注漿管布設(shè)位置及數(shù)量較為固定,并且注漿過程中漿體材料率先到達較近及較低部位,如果脫空位置與注漿口之間距離過大,漿體材料流動過程中極易出現(xiàn)堵塞,進而無法填充脫空部位[9];

(3)注漿質(zhì)量難以保證:帶模注漿施工時,漿體材料、注漿時間、注漿壓力及注漿量等各項指標均由現(xiàn)場完成,無法實施全面監(jiān)控,難以有效保證注漿質(zhì)量[10];

(4)對于以上各種狀況,應(yīng)積極強化注漿過程監(jiān)控,引進先進技術(shù)手段對注漿過程實施動態(tài)控制,全面保證注漿質(zhì)量,同時對注漿工藝實施優(yōu)化,實現(xiàn)主動監(jiān)控與注漿施工的有效結(jié)合。

4 結(jié)語

綜上所述,該文章結(jié)合某公路隧道工程實踐,通過相關(guān)試驗,系統(tǒng)分析了帶模注漿及主動監(jiān)控指導(dǎo)施工效果,并提出了合理化施工優(yōu)化建議,具體結(jié)論如下:

(1)通過主動監(jiān)控技術(shù)指導(dǎo)襯砌混凝土施工,能有效提升襯砌拱頂密實度,解決襯砌拱頂脫空問題。相較于未進行監(jiān)控指導(dǎo)施工部位,進行監(jiān)控指導(dǎo)部位拱頂密實度得到顯著提升,兩模襯砌拱頂密實度依次為96.19%、98.10%,通過監(jiān)控指導(dǎo)施工后襯砌拱頂密實度提高約10.00%,充分表明主動監(jiān)控指導(dǎo)襯砌施工的有效性。

(2)隧道襯砌結(jié)構(gòu)混凝土施工難度較大,根據(jù)主動監(jiān)測數(shù)據(jù),科學(xué)判定混凝土澆筑完成時間與泵送壓力調(diào)節(jié)標準,雖然能有效提高襯砌混凝土澆筑密實度,但拱頂密實度仍未達到理想狀態(tài),因此在加強主動監(jiān)測基礎(chǔ)上,還應(yīng)對混凝土澆筑工藝實施優(yōu)化,從而全面提升襯砌拱頂澆筑密實度。

(3)常用泵送技術(shù)無法保證襯砌混凝土澆筑密實性,帶模注漿技術(shù)可在一定程度上提升密實度,但因注漿口較為固定,其注漿效果并不理想,實際施工中應(yīng)實施合理優(yōu)化,并加強主動監(jiān)控。

參考文獻

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