摘要:針對(duì)某黃金老礦山資源衰減問題,為合理利用淺部高品位殘礦資源,提出采用預(yù)留頂柱和不預(yù)留頂柱2種回采方案。預(yù)留頂柱分為預(yù)留1 m頂柱和0.5 m頂柱;不預(yù)留頂柱分為注漿膠結(jié)厚度5 m和10 m。根據(jù)數(shù)值模擬分析結(jié)果,確定采用預(yù)留部分頂柱與注漿固結(jié)干式充填料的綜合護(hù)頂措施,即預(yù)留頂柱厚度1 m,注漿膠結(jié)厚度5 m。詳細(xì)介紹了殘礦回收工藝流程。通過對(duì)試驗(yàn)采場(chǎng)上部采空區(qū)已有松散充填料進(jìn)行注漿固結(jié),成功回收礦石量4 500 t,金金屬量24 kg,獲得經(jīng)濟(jì)效益661.98萬元。該試驗(yàn)的成功經(jīng)驗(yàn)將指導(dǎo)礦山后續(xù)殘礦的回收工作。
關(guān)鍵詞:高品位;殘礦;松散充填料;注漿;固結(jié)法;頂板;數(shù)值模擬
中圖分類號(hào):TD853.34 文章編號(hào):1001-1277(2024)09-0027-04
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:Adoi:10.11792/hj20240906
引 言
隨著國(guó)內(nèi)地下礦山開采深度的逐年遞增,淺部高品位易開采礦產(chǎn)資源量日漸退減。當(dāng)?shù)V山面對(duì)保有儲(chǔ)量不足,三級(jí)礦量不平衡或在深部礦產(chǎn)資源回采方面存在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等問題時(shí),淺部殘礦的回收優(yōu)勢(shì)更加凸顯[1-2]。
某地下開采黃金礦山已有40多年的開采歷史,開拓方式為平硐+豎井聯(lián)合開拓,現(xiàn)主要采礦方法為上向水平分層全尾砂膠結(jié)充填采礦法、淺孔留礦采礦法和深孔落礦采礦法。經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間開采,該礦區(qū)已進(jìn)入保有資源儲(chǔ)量逐漸減少的困境。為保證企業(yè)持續(xù)穩(wěn)產(chǎn),礦區(qū)決定加大對(duì)淺部殘礦資源的回收力度。
該礦山淺部殘礦資源周圍多為老采空區(qū),部分中段采空區(qū)進(jìn)行了廢石干式充填處理,充填普遍未接頂。如果回采,勢(shì)必引起上覆巖層的沉降與移動(dòng),因此,上覆巖層的穩(wěn)定性是保證殘采安全的關(guān)鍵所在。此次殘礦回收工作必須與采空區(qū)處理同步進(jìn)行,特別要充分考慮干式充填體的控制和處理措施。
1 工程概況
該礦山淺部中段主要為采用空?qǐng)霾傻V法回采留下的底柱和頂柱及被視為廢石的未回采貧礦等。由于近年金價(jià)持續(xù)攀升,原來低于可采品位的資源量逐漸具備了開采價(jià)值。
1.1 試驗(yàn)采場(chǎng)確定
為保證回采安全,特別是為礦區(qū)以后頂?shù)字夭商峁┖侠淼牟傻V方法、結(jié)構(gòu)參數(shù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),根據(jù)頂?shù)字Y源條件及分布狀況,以及現(xiàn)有的工程條件,選擇916-42采場(chǎng)頂柱、816-42采場(chǎng)底柱作為試驗(yàn)采場(chǎng),采場(chǎng)位置見圖1。
1.2 試驗(yàn)采場(chǎng)基本情況
916-42采場(chǎng)、816-42采場(chǎng)位于-17中段至063中段16勘探線—18勘探線,均采用淺孔留礦采礦法回采,礦體真厚度為4~5 m,礦房長(zhǎng)度約35 m,金品位5.6 g/t。2個(gè)采場(chǎng)頂?shù)字g留有中段水平沿脈運(yùn)輸巷道,該運(yùn)輸巷道位于試驗(yàn)采場(chǎng)礦塊內(nèi),斷面規(guī)格為2.0 m×2.0 m。916-42采場(chǎng)頂柱厚度為5~7 m,與其對(duì)應(yīng)的上部816-42采場(chǎng)底柱厚度為5.5 m,采場(chǎng)總厚度為10.5~12.5 m(含巷道高度),礦石量約為5 000 t,金金屬量27 kg。
試驗(yàn)采場(chǎng)兩端均留有礦壁,因礦體負(fù)變不具備回收價(jià)值,因此試驗(yàn)采場(chǎng)暫不考慮礦壁的回收工作。采場(chǎng)兩端16勘探線和18勘探線行人天井均可正常使用,天井?dāng)嗝嬉?guī)格為2.0 m×2.0 m。
1.3 礦區(qū)充填系統(tǒng)現(xiàn)狀
礦區(qū)地表充填站位于罐籠井東側(cè)100 m,距尾砂排放點(diǎn)約3 km,充填站利用山體地形采用階梯式布置,充填系統(tǒng)主要建筑物由1個(gè)尾砂濾餅儲(chǔ)存車間、2個(gè)尾砂造漿池、1個(gè)水泥倉(cāng)、1個(gè)充填車間及其配套的配電儀表室等組成。
充填材料選用礦山不含氰化物的浮選尾砂作為充填料,浮選尾砂經(jīng)陶瓷過濾機(jī)過濾,含水率10 %~12 %,尾砂密度2.73 t/m3,排入尾礦庫(kù)作為充填系統(tǒng)的充填料,膠結(jié)劑采用強(qiáng)度等級(jí)32.5硅酸鹽水泥。
充填系統(tǒng)服務(wù)范圍為-137~-57 m。充填系統(tǒng)充填能力:①充填料漿制備輸送能力5~40 m3/h;②充填料漿濃度62 %~64 %;③充填系統(tǒng)一次最大充填量120~200 m3;④灰砂比1∶4~1∶15。
2 殘礦回收方案
2.1 方案的提出
結(jié)合礦區(qū)現(xiàn)有成熟的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)條件,殘礦回收方案確定為利用916-42采場(chǎng)未接頂?shù)某涮蠲婧驮卸嗡窖孛}運(yùn)輸巷道作為回采空間,施工上向深孔,同時(shí)分段爆破;利用新掘進(jìn)的下向斜坡道作為出礦巷道,通過遙控電鏟,將爆下礦石倒入916-42采場(chǎng)行人天井改造成的溜井,從-17中段水平運(yùn)出。該方案的關(guān)鍵在于回采和出礦過程中試驗(yàn)采場(chǎng)頂板的穩(wěn)定性,主要考慮在深孔鑿巖爆破和出礦過程中,上部松散狀態(tài)的充填料對(duì)礦石貧化的影響。根據(jù)以往充填經(jīng)驗(yàn),確定采用超前注漿固結(jié)干式充填料,使干式充填料形成具有一定強(qiáng)度的膠結(jié)體作為采場(chǎng)頂板,具有一定的承載能力。待試驗(yàn)采場(chǎng)大量出礦結(jié)束后,再通過膠結(jié)充填的方式將試驗(yàn)采場(chǎng)接頂充填密實(shí)。
2.2 頂板穩(wěn)定性模擬
為最大程度保證試驗(yàn)采場(chǎng)頂板的穩(wěn)定性,假設(shè)模擬現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員在頂板下的直接作業(yè)環(huán)境來進(jìn)行模擬試驗(yàn)。本方案前期采用有限元分析軟件COMSOL Mutiphysics建立模型,對(duì)保留礦柱、注漿厚度等進(jìn)行數(shù)值模擬分析。
選取注漿試驗(yàn)的基礎(chǔ)模擬數(shù)值,選用強(qiáng)度等級(jí)32.5硅酸鹽水泥,對(duì)該環(huán)境下的底柱進(jìn)行開挖,分為預(yù)留頂柱及不預(yù)留頂柱2種情況,主要確定是否預(yù)留頂柱及預(yù)留頂柱的厚度,以及不預(yù)留頂柱時(shí),需要膠結(jié)廢石充填體的高度。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng),按采空區(qū)面積最大值建立試驗(yàn)礦房三維仿真模型,長(zhǎng)×寬×高=40 m×18 m×40 m,分別建立了上下盤、預(yù)留頂柱和膠結(jié)體等部分,試驗(yàn)礦房三維仿真模型見圖2。
依據(jù)要求,本次分為預(yù)留頂柱和不預(yù)留頂柱2種情況,其中預(yù)留頂柱分為預(yù)留1 m頂柱和0.5 m頂柱;不預(yù)留頂柱分為注漿膠結(jié)厚度5 m和10 m[3]。
2.3 結(jié)果及分析
2.3.1 預(yù)留1 m頂柱
回收底柱殘礦,試驗(yàn)采場(chǎng)底柱厚度3.5 m,預(yù)留1 m頂柱,回采高度2.5 m,礦房長(zhǎng)度40 m,寬度5 m。通過模擬得出,預(yù)留頂柱頂面施加的載荷為6.17 MPa,模擬結(jié)果見圖3。
由圖3可知:預(yù)留1 m頂柱時(shí)最大位移為0.001 m,為頂面中點(diǎn),位移量較小,可認(rèn)為此時(shí)穩(wěn)定,但在回采過程中,必須時(shí)刻注意頂板的變化,以保證回采過程的安全。
2.3.2 預(yù)留0.5 m頂柱
回收底柱殘礦,試驗(yàn)采場(chǎng)底柱厚度3.5 m,預(yù)留0.5 m頂柱,回采高度3 m,礦房長(zhǎng)度40 m,寬度5 m。通過模擬得出,預(yù)留頂柱頂面施加的載荷為6.17 MPa,模擬結(jié)果見圖4。
由圖4可知:預(yù)留0.5 m頂柱時(shí)最大位移約為0.537 m,為頂面中點(diǎn),位移量超過預(yù)留頂柱厚度,可認(rèn)為此時(shí)頂柱已垮,故此預(yù)留厚度無法滿足實(shí)際需要。
2.3.3 不預(yù)留頂柱,注漿膠結(jié)厚度5 m
回收底柱殘礦,試驗(yàn)采場(chǎng)底柱厚度3.5 m,不預(yù)留頂柱,回采高度3.5 m,礦房長(zhǎng)度40 m,寬度5 m。通過模擬得出,預(yù)留頂柱頂面施加的載荷為5.15 MPa,模擬結(jié)果見圖5。
由圖5可知:不預(yù)留頂柱,注漿膠結(jié)厚度5 m時(shí),最大位移約為0.061 m,可認(rèn)為此時(shí)回采頂板有較大移動(dòng),對(duì)回采安全有較大的影響。
2.3.4 不預(yù)留頂柱,注漿膠結(jié)厚度10 m
回收底柱殘礦,試驗(yàn)采場(chǎng)底柱厚度3.5 m,不預(yù)留頂柱,回采高度3.5 m,礦房長(zhǎng)度40 m,寬度5 m。通過模擬得出,預(yù)留頂柱頂面施加的載荷為4.45 MPa,模擬結(jié)果見圖6。
由圖6可知:不預(yù)留頂柱,注漿膠結(jié)厚度10 m時(shí),最大位移約為0.030 m,為頂柱頂面中點(diǎn),膠結(jié)體底面位移為0 m,可認(rèn)為此時(shí)回采過程較為安全[4-6]。
2.4 方案的確定
根據(jù)以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,當(dāng)采用不注漿預(yù)留1 m頂柱和注漿膠結(jié)厚度為10 m時(shí),均可保證殘礦回收方案的安全性。但基于此次試驗(yàn)的特殊性,為最大限度保證頂板安全,設(shè)計(jì)采用預(yù)留部分頂柱與注漿固結(jié)干式充填料的綜合護(hù)頂措施,預(yù)留頂柱厚度為1 m,注漿膠結(jié)厚度為5 m。
3 頂柱殘礦回收
3.1 充 填
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)輸送水平距離和高度,計(jì)算充填倍線范圍,利用自有充填系統(tǒng)和已有井巷,確定試驗(yàn)采場(chǎng)采用自流輸送的充填方式[7]。
用水泥擋墻對(duì)各分層聯(lián)絡(luò)巷道進(jìn)行封堵,同時(shí)在水平擋墻留有濾水孔,保障濾水通暢。
3.2 鑿巖爆破
因?yàn)闈{液流動(dòng)的隱蔽性,很難直觀通過數(shù)據(jù)描述充填效果,故在充填養(yǎng)護(hù)完成一個(gè)月后,在中段水平沿脈運(yùn)輸巷道靠近礦壁的位置,先用鉆桿鉆鑿5個(gè)4 m鉆孔穿透底柱厚度,然后以該鉆孔作為掏槽孔,在其周圍施工3.5 m深的上向孔,嚴(yán)格控制爆破藥量,分2次進(jìn)行爆破(2次爆破時(shí)間不小于7 d),爆破后禁止無關(guān)人員入內(nèi)。設(shè)專人每天觀察膠結(jié)體頂板的變化,同時(shí)在中段水平沿脈運(yùn)輸巷道頂板,采用單通道聲發(fā)射監(jiān)測(cè)+多通道聲發(fā)射監(jiān)測(cè)+應(yīng)力監(jiān)測(cè)+位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)頂板變化情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
最后利用礦區(qū)成熟的采礦技術(shù)條件,采用YSP-45型鑿巖機(jī)施工孔徑50 mm的上向孔,一次性對(duì)頂?shù)字M(jìn)行爆破。為減少?zèng)_擊波對(duì)膠結(jié)體的影響,增加爆破分段段數(shù),通過對(duì)數(shù)碼雷管的設(shè)置,控制沖擊波在膠結(jié)充填體承壓范圍內(nèi)。
3.3 出 礦
為防止出礦過程中作業(yè)人員靠近試驗(yàn)采場(chǎng),在整個(gè)出礦階段采用遙控電鏟出礦,將礦石經(jīng)916-42采場(chǎng)溜井倒運(yùn)至-17中段水平,然后提升至地表,進(jìn)入選礦廠。
3.4 采場(chǎng)接頂充填
試驗(yàn)采場(chǎng)大量出礦結(jié)束后,在留有充填進(jìn)路和濾水口的前提下,封堵試驗(yàn)采場(chǎng)采空區(qū)其他透口,然后對(duì)試驗(yàn)采場(chǎng)進(jìn)行接頂膠結(jié)充填。
3.5 經(jīng)濟(jì)效益分析
根據(jù)試驗(yàn)采場(chǎng)頂?shù)字夭杉夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及礦區(qū)實(shí)際情況,可回收金金屬量24 kg、礦石量4 500 t,采礦成本212元/t,掘進(jìn)成本1 000元/m,充填成本120元/m3,注漿成本1 000元/m3,選礦成本150元/t,充填管路成本4萬元,地壓監(jiān)測(cè)成本30萬元。經(jīng)計(jì)算:產(chǎn)值970.08萬元,采礦成本95.4萬元,采切掘進(jìn)成本6萬元,選礦成本67.5萬元,充填成本25.2萬元,注漿成本80萬元,充填管路成本4萬元,地壓監(jiān)測(cè)成本30萬元。因此,試驗(yàn)采場(chǎng)頂?shù)字夭煽色@得經(jīng)濟(jì)效益661.98萬元。
4 結(jié) 語(yǔ)
此次試驗(yàn)采場(chǎng)的回收工作歷時(shí)周期較長(zhǎng),各項(xiàng)數(shù)據(jù)較為保守,但整個(gè)過程成功的安全回采為殘礦回收工作起了一個(gè)好的開端。這些殘礦資源的回收工作在延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限的同時(shí),增加了企業(yè)效益,后續(xù)將在試驗(yàn)過程中持續(xù)優(yōu)化參數(shù),在保證安全的前提下,合理有效回收更多礦產(chǎn)資源。
[參 考 文 獻(xiàn)]
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Application of grouting consolidation method in the recovery of residual ore
Shi Yuening1,Wei Cheng1,Gong Jianguo2
(1.Hebei Zhongjin Gold Co.,Ltd.; 2.Hebei Jinchangyu Mining Co.,Ltd.)
Abstract:In response to the issue of resource depletion in an old gold mine,this study proposes 2 recovery schemes to effectively utilize shallow high-grade residual ore resources:one with reserved crown pillars and one without.The reserved crown pillar scheme includes options for 1 m and 0.5 m pillars,while the no reserved pillar scheme involves grouting consolidation with thicknesses of 5 m and 10 m.Based on the results of numerical simulations,the joint support method of partial crown pillar reservation and grouting consolidation of dry backfill materials was selected,withgfB4WIje/UViqbcqnla0fA== a reserved crown pillar thickness of 1 m and grouting consolidation thickness of 5 m.The process flow for residual ore recovery is detailed.By grouting and consolidating the existing loose backfill material in the upper voids of the trial stope,4 500 t ores containing 24 kg gold were successfully recovered,yielding an economic benefit of 6.619 8 million yuan.The success of this trial will continue to guide future residual ore recovery efforts in the enterprise.
Keywords:high-grade;residual ore;loose backfill material;grouting;consolidation method;roof;numerical simulation