賈永杰
摘????? 要: 通過(guò)化學(xué)清洗及除臭鈍化技術(shù)在千萬(wàn)噸常減壓裝置停工過(guò)程中的實(shí)際應(yīng)用,論證了大型煉化裝置在停工過(guò)程采用“油基化學(xué)清洗+熱水撇油+除臭+鈍化”技術(shù),實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)停工的可能性。同時(shí)通過(guò)與傳統(tǒng)停工技術(shù)對(duì)比、結(jié)合實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),提出了詳細(xì)的復(fù)合型停工化學(xué)清洗方案,有利于大型煉化裝置停工參考和借鑒。
關(guān)? 鍵? 詞:化學(xué)清洗;熱水撇油;油基;鈍化;除臭劑;硫化亞鐵
中圖分類(lèi)號(hào):TE624?????? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A????? 文章編號(hào): 1004-0935(2024)06-0950-05
隨著煉化企業(yè)的大型化、集中化發(fā)展,對(duì)于處理量大、油質(zhì)重的裝置來(lái)說(shuō),采用傳統(tǒng)的停工模式將無(wú)法滿足日趨嚴(yán)格安全、環(huán)保的要求[1]。浙江石油化工有限公司1 000萬(wàn)t·a-1蒸餾裝置屬燃料-化工型,是國(guó)內(nèi)煉化一體化最多最大的常減壓蒸餾裝置,通過(guò)裝置停工全清洗技術(shù),很好地解決了停工過(guò)程面臨的“換熱流程長(zhǎng),換熱設(shè)備多,單臺(tái)設(shè)備體積大,導(dǎo)致裝置停工換熱設(shè)備吹掃難度大,耗費(fèi)大量蒸汽仍吹掃不干凈”等難點(diǎn)[2-4]。裝置采用“油基化學(xué)清洗+熱水撇油+除臭+鈍化”技術(shù),降低能耗和檢維修費(fèi)用的直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)788.5萬(wàn)元,與常規(guī)停工時(shí)長(zhǎng)相比縮短停工和檢修時(shí)間7天以上,為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的潛在經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)除臭和鈍化技術(shù)的運(yùn)用,解決了裝置停工時(shí)產(chǎn)生大氣污染的環(huán)境問(wèn)題以及硫化亞鐵自然的安全問(wèn)題,隨著石油化學(xué)工業(yè)的發(fā)展,該技術(shù)得到了普遍重視和廣泛運(yùn)用[5-6]。
1? 技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)及性能指標(biāo)
1.1? 技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)
油基化學(xué)清洗+熱水撇油+除臭+鈍化。
1.1.1? 化學(xué)清洗步驟與分類(lèi)
化學(xué)清洗以載體的不同分為水基和油基2種過(guò)程,共分成5步,主要分為浸透、分散、溶解的過(guò)程:含清洗劑的載體與油污接觸;清洗劑向油污內(nèi)滲透;清洗劑與油污內(nèi)的金屬接觸,分散金屬與油污的結(jié)合,軟化油污;油污被軟化、分散,從而被溶解除去;重質(zhì)油隨清洗劑載體流動(dòng)而清除出設(shè)備。清洗效果機(jī)理如圖1所示。
圖1 清洗效果機(jī)理
1.1.2? 油基化學(xué)清洗機(jī)理及清洗劑性質(zhì)
油基化學(xué)清洗即以FCC柴油作為溶劑載體的清洗技術(shù)。一般以FCC柴油作為溶劑載體,清洗劑溶解在FCC柴油中,在一定的溫度(130~150 ℃)、流量下在設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)。在清洗過(guò)程中,主要觀察載體的顏色、鐵離子濃度、密度等指標(biāo),在上述指標(biāo)基本穩(wěn)定時(shí)結(jié)束清洗,一般需要18~24 h。
重油清洗劑是利用清洗劑中的表面活性劑、有機(jī)助劑和無(wú)機(jī)助劑使得清洗液中水的界面張力大大降低,使清洗液潤(rùn)濕污垢的能力提高,加上表面活性劑膠束對(duì)油污的增溶、乳化與起泡作用,使得油污質(zhì)點(diǎn)被分散到清洗液中去,不再沉積到被清洗物的表面。這樣把焦油垢中的焦油、瀝青、膠性物、酚類(lèi)等溶解,積碳、灰渣等固體組分被松散、軟化、分散,使其變成松散的、顆粒較小的懸浮物,通過(guò)循環(huán)清洗把它們帶出設(shè)備達(dá)到清除積垢的目的。該清洗劑主要針對(duì)重油黏度大、雜質(zhì)含量高、清洗難度大開(kāi)發(fā)的,能夠較好地將裝置系統(tǒng)內(nèi)的油(主要包括重油和輕油)垢清洗干凈。HCD-1全清洗劑如表1所示。
1.1.3? 熱水循環(huán)撇油
油基化學(xué)清洗后,通過(guò)熱水循環(huán),用熱水沖洗帶走管線、設(shè)備中的柴油,通過(guò)初餾塔、常壓塔、減壓塔三塔聯(lián)通將柴油送至減壓塔底,利用塔底泵外放直接將柴油送入污油系統(tǒng),不僅產(chǎn)生的含油污水易于分離,且有效解決了裝置大型化后重油系統(tǒng)停工時(shí)不易徹底處理干凈的難題。
1.1.4? 除臭機(jī)理及除臭劑性質(zhì)
硫化氫為一種具有臭雞蛋氣味的刺激性和窒息性氣體,資料表明,在石化系統(tǒng)中,硫化氫中毒及死亡人數(shù)均為化學(xué)中毒的第一位。硫化亞鐵具有自燃性,在裝置檢修開(kāi)放階段很容易發(fā)生硫化亞鐵自燃造成設(shè)備損壞、人員傷亡的事故,因此在檢修期間對(duì)設(shè)備中的硫化物進(jìn)行中和清洗非常必要。本次清洗的設(shè)備中主要的硫化物為硫化氫和硫化亞鐵。利用高鐵鹽的氧化性,將硫化亞鐵、硫化氫和氨進(jìn)行氧化還原,以達(dá)到鈍化和除臭的目的。形成的Fe(OH)3是一絮狀物,可起到凈化清洗廢水的作用。
硫化亞鐵的清除機(jī)理:
FeO42- + Fe2+ +OH- + H2O → Fe(OH)3↓? (1)
硫化氫的清除機(jī)理:
FeO42-+ H2S → S↓+Fe(OH)3 +H2O???? (2)
氨的清除機(jī)理:
FeO42-+NH3+H2O→OH-+Fe(OH)3↓+ N2↑(3)
1.1.5? 硫化亞鐵鈍化機(jī)理及鈍化劑性質(zhì)
對(duì)于硫化亞鐵的清除利用非極性表面活性劑的去污性能、鈣皂分散、易生物降解等特點(diǎn)外,更主要的是利用有機(jī)胺的兩性表面活性劑,將硫化亞鐵氧化分解為三氧化二鐵和單質(zhì)硫,以消除其潛在的自燃性。該鈍化劑是一種雙功能劑,以鈍化硫化亞鐵為主,消除H2S、硫醇、二硫化物等惡臭為輔。SC-05氣相清洗劑主要性能指標(biāo)如表2所示。
鈍化劑主要特點(diǎn)為高效、無(wú)毒、無(wú)腐蝕、不會(huì)造成二次污染,對(duì)硫化亞鐵具有快速的鈍化作用,可以有效地防止硫化亞鐵自燃;對(duì)消除H2S、硫醇、二硫化物等惡臭物質(zhì)有一定的作用;不需要改動(dòng)工藝流程或附加實(shí)施,硫化亞鐵鈍化時(shí)間一般為?? 8~12 h,硫化亞鐵可脫除96%以上,不會(huì)延長(zhǎng)裝置的停工時(shí)間;鈍化后的金屬表面能形成保護(hù),有效地防止金屬表面被進(jìn)一步腐蝕;在清洗過(guò)程中無(wú)需實(shí)施掛片腐蝕監(jiān)測(cè);鈍化劑處理后的廢水可直接排放到污水處理場(chǎng),不會(huì)沖擊污水處理場(chǎng)。
1.2? 性能指標(biāo)
1)對(duì)清洗殘液中鐵的測(cè)定可從側(cè)面表征污垢被清除的程度,利用便攜式鐵離子測(cè)定儀分析鐵離子含量,當(dāng)鐵離子含量變化趨于穩(wěn)定,4 h內(nèi)變化??? ≤1 mg·L-1時(shí),確定清洗完成。
2)基化學(xué)清洗后,熱水循環(huán)沖洗撇油,待各點(diǎn)排空無(wú)明油后送至中間罐區(qū)處理。
3)蒸汽吹掃時(shí)加注除臭劑,驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)為檢測(cè)設(shè)備在系統(tǒng)中硫化氫含量檢測(cè)為零。
4)設(shè)備打開(kāi)前,采用鈍化劑對(duì)硫化亞鐵富集的設(shè)備進(jìn)行鈍化,驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)為設(shè)備打開(kāi)后無(wú)硫化亞鐵自燃情況,設(shè)備材質(zhì)見(jiàn)本色。
2? 浙石化1 000萬(wàn)t·a-1常減壓裝置停工化學(xué)全清洗方案實(shí)施過(guò)程
2.1? 化學(xué)清洗順序
根據(jù)化學(xué)清洗順序,先后進(jìn)行柴油化學(xué)清洗、熱水循環(huán)撇油、除臭、鈍化過(guò)程。技術(shù)方案如下:
1)裝置在退油結(jié)束后,引柴油置換并建立重油系統(tǒng)閉路循環(huán);
2)利用加熱爐升溫至130~150 ℃,加入藥劑循環(huán)清洗;
3)油垢清洗結(jié)束后,退柴油,進(jìn)行熱水循環(huán)沖洗撇油;
4)對(duì)初餾塔塔頂系統(tǒng)、常壓塔塔頂系統(tǒng)、減壓塔塔頂系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行除臭清洗;
5)蒸汽吹掃,初餾塔、常壓塔、減壓塔頂加注除臭劑;
6)對(duì)電脫鹽系統(tǒng)、初餾塔、常壓塔、減壓塔等設(shè)備進(jìn)行鈍化清洗;
7)交出檢修。
2.2? 柴油清洗
2.2.1? 系統(tǒng)柴油循環(huán)、置換
系統(tǒng)退油完畢后,引柴油對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行沖洗置換。最后,在渣油取樣處取樣分析,與柴油密度進(jìn)行比較,直至兩者密度相差小于3%。
2.2.2? 重油系統(tǒng)建立大循環(huán)
置換合格后,重油系統(tǒng)裝置改閉路循環(huán),建立如圖2所示的循環(huán)流程。
2.2.3? 系統(tǒng)升溫
減壓爐點(diǎn)火升溫,調(diào)整加熱爐出口溫度,清洗系統(tǒng)逐漸上升至130~150 ℃。
2.2.4? 系統(tǒng)清洗
系統(tǒng)升溫至120 ℃后,常底泵入口吹掃蒸汽排凝、減底泵入口吹掃蒸汽排凝點(diǎn)分別加入HCD-1全清洗劑7.3、7.7 t(共15 t)。維持系統(tǒng)溫度在130~140 ℃,脫前、脫后、拔頭油換熱器分組每4 h切換一次。維持全系統(tǒng)循環(huán)清洗24 h。
2.2.5? 退柴油、熱水沖洗
將系統(tǒng)內(nèi)的柴油退入罐區(qū),進(jìn)行熱水沖洗。
2.3? 熱水循環(huán)沖洗撇油
減壓系統(tǒng)通過(guò)減頂回流P-0201進(jìn)口新水線給水,打開(kāi)減壓塔C-0201底蒸塔蒸汽進(jìn)行加熱,控制塔頂溫度在60~90 ℃,減壓各集油罐建立液位后啟用各中段回流泵進(jìn)行循環(huán)沖洗,將熱水和油自上而下轉(zhuǎn)入塔底,進(jìn)入大循環(huán)系統(tǒng)。
常壓系統(tǒng)通過(guò)常頂回流P-0105進(jìn)口新水線給水,打開(kāi)常壓塔C-0102底蒸塔蒸汽進(jìn)行加熱,控制塔頂溫度在60~90 ℃,常三線汽提塔建立液位后啟用各中段回流泵進(jìn)行循環(huán)沖洗,控制常壓汽提塔C-0103三段液位在35%左右,塔內(nèi)熱水和油通過(guò)重污油線全部轉(zhuǎn)入大循環(huán)系統(tǒng)。
打開(kāi)原油進(jìn)裝置界區(qū)二道閥后生產(chǎn)水閥門(mén),將原油換熱系統(tǒng)內(nèi)柴油水頂至初餾塔,同時(shí)再利用常壓和減壓系統(tǒng)轉(zhuǎn)入的熱水,啟用減壓爐進(jìn)行加熱,控制減壓爐出口溫度在90~95 ℃,將各主塔建立液位后啟用各塔底泵進(jìn)行循環(huán)沖洗,熱水水洗時(shí),三塔底液面重復(fù)幾次裝高再拉低,盡量撇出塔底浮油,熱水水洗2 h,減壓渣油E-0207C/D處改至重污油,初底、常底走三塔聯(lián)通線,拉低各塔液位,將塔內(nèi)浮油外送出裝置。
2.4? 系統(tǒng)內(nèi)各主塔及塔頂系統(tǒng)鈍化、除臭
2.4.1? 初餾塔、常壓塔、減壓塔頂冷凝系統(tǒng)除臭
在初餾塔C-101、常壓塔C-102、減壓塔C-201蒸塔初始,由各塔頂泵蒸汽線注入SC-05氣相清洗劑,連續(xù)加劑16 h,共加注除臭劑SC-05氣相清洗劑 4 t。
2.4.2? 初餾塔、常壓塔、減壓塔鈍化
在初餾塔C-0101、常壓塔C-0102、減壓塔C-0201蒸塔結(jié)束后,由清洗公司利用轉(zhuǎn)液泵將配液槽中清洗劑打入各塔頂回流泵入口,利用回流泵入塔,如此循環(huán)浸泡18 h,鈍化劑共用8.5 t。同時(shí)對(duì)各塔頂冷凝系統(tǒng)、其他設(shè)備進(jìn)行浸泡20 h,共使用3.5 t。
3? 浙石化1000萬(wàn)t·a-1常減壓裝置停工化學(xué)全清洗方案效果驗(yàn)證
3.1? 柴油清洗和熱水循環(huán)沖洗撇油
大修時(shí)對(duì)9臺(tái)換熱器進(jìn)行開(kāi)蓋檢查,所有在清洗范圍內(nèi)的換熱器抽出管束后檢查管、殼程較為干凈,節(jié)省了清理費(fèi)用和檢修時(shí)間。柴油清洗和熱水循環(huán)沖洗撇油效果如圖3所示。
由圖3可以看出,本次化學(xué)清洗效果良好,設(shè)備、塔器內(nèi)部干凈,無(wú)腐蝕產(chǎn)物;清洗后的換熱器管內(nèi)、外表面干凈,換熱管之間透亮;既降低了設(shè)備開(kāi)蓋率,達(dá)到了節(jié)省檢修費(fèi)用和時(shí)間的目的,又減輕操作和檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。熱水循環(huán)沖洗撇油降低了吹掃難度,縮短了蒸汽吹掃的時(shí)間的同時(shí)還保證了吹掃質(zhì)量,解決了大型設(shè)備不易吹掃干凈的難題。
3.2? 除臭效果驗(yàn)證
除臭清洗過(guò)程如表3所示。加入藥劑后,藥劑顏色逐漸由淡黃色變化為黑色,pH由5升至8,清洗劑與硫化物充分反應(yīng),裝置吹掃時(shí)沒(méi)有異味現(xiàn)象,打開(kāi)設(shè)備硫化氫質(zhì)量濃度在6 mg·L-1以下。
3.3? 鈍化效果驗(yàn)證
鈍化清洗過(guò)程如表4、表5所示。
根據(jù)以上清洗鈍化過(guò)程可以看出,系統(tǒng)建立循環(huán)后藥劑顏色由土黃色逐漸變?yōu)榧t褐色、深褐色,清洗液pH在8~9左右,溫度均有不同程度的上升,從殘余度指標(biāo)上看鈍化效果良好,在打開(kāi)設(shè)備人孔后沒(méi)有發(fā)生硫化亞鐵自燃現(xiàn)象,且未監(jiān)測(cè)出硫化氫含量,達(dá)到了預(yù)期的效果。
3.4? 廢液處理
裝置大循環(huán)系統(tǒng)采用液相鈍化除臭,廢液全部通過(guò)重污油線退入中間罐區(qū);初頂、常頂、減頂除臭劑是在蒸汽吹掃時(shí)緩慢加注,三塔頂合計(jì)加注量?jī)H0.3 t·h-1,與三塔頂?shù)睦淠偷嘏欧?;鈍化廢液經(jīng)化驗(yàn)分析結(jié)果滿足排入含油污水系統(tǒng)的環(huán)保要求,在裝置內(nèi)直接切入含油污水系統(tǒng)。整個(gè)除臭和鈍化處理過(guò)程中,科學(xué)地進(jìn)行分析監(jiān)控,安排廢液去向,避免了廢液對(duì)污水處理場(chǎng)的沖擊。
4? 浙石化1 000萬(wàn)t·a-1常減壓裝置停工化學(xué)全清洗方案技術(shù)總結(jié)
4.1? 技術(shù)總結(jié)
“油基化學(xué)清洗+熱水撇油+除臭+鈍化”技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)在于油基化學(xué)清洗與熱水循環(huán)撇油相??? 結(jié)合。
1)傳統(tǒng)的化學(xué)清洗以載體的不同分為水基和 油基2種,二者各有缺點(diǎn)。本次化學(xué)清洗應(yīng)用油基清洗技術(shù)與熱水循環(huán)沖洗撇油的結(jié)合,在避免了水基清洗后乳化的含油污水不易處理問(wèn)題的同時(shí)有效解決了蒸餾裝置大型化后,油基全清洗后重油系統(tǒng)內(nèi)柴油不易徹底處理干凈的難題。
2)油基清洗后熱水循環(huán)撇油,直接將柴油送至污油系統(tǒng),降低了吹掃過(guò)程蒸汽耗量。直接蒸汽吹掃消耗1.0 MPa蒸汽約6 000 t,通過(guò)油基化學(xué)清?? 洗+熱水循環(huán)撇油后吹掃消耗1.0 MPa蒸汽約???? 1 000 t,在大幅降低蒸汽耗量的同時(shí)還降低了長(zhǎng)時(shí)間大量使用蒸汽人員勞動(dòng)強(qiáng)度及燙傷的風(fēng)險(xiǎn)。
4.2? 效果總結(jié)
停工過(guò)程的“油基化學(xué)清洗+熱水撇油+除臭+鈍化”技術(shù)在浙江石油化工有限公司1 000萬(wàn)t·a-1蒸餾裝置成功運(yùn)用,降低能耗和檢維修費(fèi)用的直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)788.5萬(wàn)元,與常規(guī)停工時(shí)長(zhǎng)相比縮短? 1 000萬(wàn)t·a-1蒸餾裝置停工和檢修時(shí)間7 d以上,為公司創(chuàng)造了巨大的潛在經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)較傳統(tǒng)蒸汽吹掃后換熱終溫上升約3~6 ℃,大大降低了常壓加熱爐燃料氣消耗,為裝置大負(fù)荷生產(chǎn)提供了保障。
參考文獻(xiàn):
[1] 水春貴.常減壓裝置清潔停工的實(shí)踐與探討[J].石油石化綠色低碳,2018(3):40-43.
[2] 李志強(qiáng).原油蒸餾工藝與工程[M].北京:中國(guó)石化出版社,2010.
[3] 張曉國(guó).常減壓裝置停工過(guò)程密閉吹掃措施的實(shí)踐與效果[J].石油石化節(jié)能,2018,8(11):46-50.
[4] 榮令恩.石油煉化檢維修化學(xué)清洗概述[J].石油化工建設(shè),2017,39(5):94-96.
[5] 張業(yè)濤.常減壓蒸餾裝置停檢化學(xué)清洗方案優(yōu)化[J].石油石化節(jié)能,2022,12(11):88-92.
[6] 陶雪.氣相清洗在常減壓裝置停工中的應(yīng)用[J].中國(guó)石油和化工,2015,45(11):74-77.
Application of Oil-based Cleaning and Deodorization Passivation
Technology in Shutdown Process of a 10 Mt·a-1 Distillation Unit
JIA Yongjie
(Zhejiang Petrochemical Co., Ltd., Zhoushan Zhejiang 316000, China)
Abstract:? Through the practical application of chemical cleaning and deodorization passivation technology in the shutdown process of 10 Mt·a-1 atmospheric and vacuum units, the possibility of using "oil-based chemical cleaning+hot water skimming+ deodorization+passivation" technology in the shutdown process of large refining and chemical units to achieve safe, environmental protection and high-quality shutdown was demonstrated. At the same time, by comparing with traditional shutdown technology and combining with practical application experience, a detailed chemical cleaning plan for complex shutdown was proposed, being beneficial to the shutdown of large refining and chemical plants for reference.
Key words: Chemical cleaning; Hot water skimming; Oil base; Passivation; Deodorant; Ferrous sulfide