張峰 張妍菊 張立勇
摘要:本文在簡述煤礦井下皮帶機集控改造必要性的基礎上,以某煤礦井下皮帶機為例,結(jié)合存在的問題,立足集控系統(tǒng)結(jié)構(gòu),采取集控軟件技術(shù)、硬件組成技術(shù)、視頻監(jiān)控技術(shù),進行了集控改造。實踐表明,通過保持原有皮帶機系統(tǒng)框架開展機械與電機改造,能夠達到預期控制功能要求,進而保障皮帶機運輸安全。
關(guān)鍵詞:煤礦;井下皮帶機;集控改造
DOI:10.12433/zgkjtz.20241325
皮帶機是煤礦井下運輸?shù)年P(guān)鍵設備,但易受到內(nèi)外部因素影響,出現(xiàn)跑偏、打滑等故障,進而影響井下運輸工作。而皮帶機集控技術(shù)能夠利用信號檢測技術(shù)、總線技術(shù)、傳輸信號技術(shù)、計算機處理技術(shù)等,采集井下皮帶機運行數(shù)據(jù),對皮帶機故障、開停等狀態(tài)進行遠程監(jiān)控,將皮帶速度、電機溫度、電流等參數(shù)顯示出來,實現(xiàn)全程自動化控制。因此,為確保煤礦井下皮帶機穩(wěn)定、安全運行,集控改造顯得尤為重要。
一、煤礦井下皮帶機集控改造的必要性
伴隨井下采面、巷道的開拓延伸,皮帶機運輸路線延長,逐漸暴露出許多傳統(tǒng)皮帶機問題,特別是井下語音通信系統(tǒng)、運輸控制系統(tǒng),存在傳輸速度慢、運行環(huán)節(jié)多、安全性低等問題。為此,煤礦井下皮帶機應加強集控改造,對皮帶機頭、轉(zhuǎn)載點、機尾、落煤點等部位及主運皮帶加裝攝像頭與傳感器,連接地面集控室,有效存儲、展示攝像頭數(shù)據(jù),及時發(fā)現(xiàn)異常。集控系統(tǒng)還能切換就地控制、遠程控制模式,集成設備參數(shù)及保護系統(tǒng),使皮帶撕裂、跑偏、溫度等數(shù)據(jù)一目了然,控制上下游皮帶啟停,優(yōu)化生產(chǎn)過程,提高生產(chǎn)安全性與效率。井下皮帶機集控改造能實現(xiàn)減人提效、集中控制,合理利用故障預警與在線診斷功能,提高生產(chǎn)自動化程度,減少人工干預,為建設智能化礦井、實現(xiàn)“高質(zhì)量、低成本”發(fā)展夯實基礎。
二、煤礦井下皮帶機集控改造技術(shù)
以某煤礦井下皮帶機為例,皮帶長2300m,寬1000mm,運量1100t/h,速度1.15m/s,膠帶采取阻燃鋼絲繩芯,存在無法上傳皮帶機型號的情況,加上程序改動、故障查詢較為頻繁,需對其進行改造。
(一)集控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
井下皮帶機集控系統(tǒng)由信息管理層、通信層、控制層構(gòu)成,通過組網(wǎng)模塊與交換機直接通信,結(jié)構(gòu)見圖1。
信息管理層設置操作員站,能夠根據(jù)人員職責設置使用權(quán)限,提供操作平臺,直觀顯示設備參數(shù)及運行狀態(tài),對其實時監(jiān)測。對傳感器及重要部件故障進行聲光報警,將報警數(shù)據(jù)儲存至數(shù)據(jù)服務器,有助于統(tǒng)計報警信息及事故分析。
通信層采用“現(xiàn)場總線+1000M以太環(huán)網(wǎng)”方案,整合嵌入式系統(tǒng)、鏈路聚合技術(shù),使用28芯礦用阻燃光纜進行組建,保證各監(jiān)控監(jiān)測設備均能通過該網(wǎng)絡傳輸數(shù)據(jù),從而提高數(shù)據(jù)傳輸效率。
控制層使用PLC與KTC101兩種控制系統(tǒng)。前者負責皮帶運輸機遠程開停,檢測設備運行狀態(tài),利用分站控制設備,將數(shù)據(jù)顯示到平臺上。后者負責皮帶運輸機就地開停,控制設備和傳輸數(shù)據(jù)。
(二)集控軟件技術(shù)
井下皮帶機集控軟件可采集皮帶機數(shù)據(jù),集成監(jiān)控信息,存儲至工業(yè)數(shù)據(jù)庫。該產(chǎn)品以IAS為核心,具有高開放性、先進性、高可靠性特點,適用于跨地域、多系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)工業(yè)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)集成。以太網(wǎng)終端采用組態(tài)軟件,可實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)可視化監(jiān)控,為技術(shù)人員、現(xiàn)場工程提供簡易開發(fā)環(huán)境,結(jié)合工程需求創(chuàng)建圖形窗口完成組態(tài),實時傳遞設備運行參數(shù)。
皮帶機控制系統(tǒng)直接連接集控軟件,可實現(xiàn)井下、地面設備監(jiān)控全覆蓋,做到井下無人值守。步驟如下:①組網(wǎng)實現(xiàn)軟件,與井下PLC直接通信,設定通信接口參數(shù),保證參數(shù)的一致性。②PLC系統(tǒng)借助光電轉(zhuǎn)換模塊,轉(zhuǎn)換電信號為光信號,以光纖通信線路,連接光纖收發(fā)器、智能分站、工業(yè)交換機。通信成功即可在IDE軟件構(gòu)建位置節(jié)點。③結(jié)合數(shù)據(jù)表將設備表與監(jiān)控表對應,設定正確映射表,準確采集設備工況及運行參數(shù)。④軟件編輯配置設備位置,輸入設備相關(guān)屬性,完成點對點編輯,即可利用客戶端遠程控制井下設備。
(三)硬件組成技術(shù)
1.以太環(huán)網(wǎng)
工業(yè)以太網(wǎng)系統(tǒng)是多功能系統(tǒng),核心設備包括礦用網(wǎng)絡智能分站、礦用以太網(wǎng)交換機、多功能智能網(wǎng)關(guān)、光端機、視頻服務器、接口轉(zhuǎn)換設備、網(wǎng)絡攝像儀及電源箱等。改造中采取“現(xiàn)場總線+以太環(huán)網(wǎng)”方式采集數(shù)據(jù),針對井下特殊環(huán)境要求,采取1000M光纖環(huán)網(wǎng),發(fā)送控制命令與上傳信息。該礦井設置環(huán)網(wǎng)中,系統(tǒng)使用RS30交換機20臺、核心交換機2臺,為煤礦皮帶機信息化控制提供穩(wěn)定、高速的網(wǎng)絡平臺。
2.硬件組成
井下皮帶機集控系統(tǒng)使用光纖通信、計算機網(wǎng)絡技術(shù),構(gòu)建高速互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)設備視頻圖像、語音信息、設備運行信息的傳輸,完成遠程監(jiān)控。該系統(tǒng)由網(wǎng)絡交換機、網(wǎng)絡分站、視頻服務器、網(wǎng)絡攝像儀等構(gòu)成,考慮到篇幅有限,這里僅介紹網(wǎng)絡交換機與網(wǎng)絡分站。
①網(wǎng)絡交換機。井下皮帶機在使用中,考慮信號接入與環(huán)境情況,采取礦用隔爆千兆交換機為傳輸設備,提供100M以太網(wǎng),額定電壓為交流127V,頻率50Hz,能夠組成光纖自愈環(huán)網(wǎng),輸入電源廣泛,電源允許波動大(75%~120%),易檢修安裝,即便線路出現(xiàn)故障,也能迅速切換冗余鏈路,以保證系統(tǒng)的可靠性。
②網(wǎng)絡智能分站。為實現(xiàn)井下皮帶機數(shù)據(jù)無擁塞、可靠傳輸,要求傳輸速率≥100Mbps,與主干網(wǎng)自適應,且提供智能網(wǎng)關(guān),便于接入監(jiān)測設備、安全監(jiān)控系統(tǒng)、終端設備、現(xiàn)場總線等。結(jié)合視頻分配器、網(wǎng)絡攝像儀與IP電話,可將設備圖像、語音信號等傳輸至平臺。該集控系統(tǒng)采取KJJ114智能分站,能夠?qū)崟r監(jiān)測瓦斯、風、電閉鎖等的狀態(tài),檢測設備的開關(guān)狀態(tài)、溫度、啟停等情況。
3.傳輸數(shù)據(jù)
井下皮帶機終端發(fā)送數(shù)據(jù)至智能分站,利用分站轉(zhuǎn)換采集信號,通過網(wǎng)絡交換機連接環(huán)網(wǎng),進而以IDS軟件集成數(shù)據(jù),完成界面編輯。改造皮帶機電控系統(tǒng)使用KTC101,配置標準串口2個,以Modbus通信,利用控制分站,將皮帶機系統(tǒng)與工業(yè)以太網(wǎng)連接??紤]通信質(zhì)量,在500m以內(nèi)采取RS485線路,超過500m選用光纖通信,數(shù)據(jù)傳輸流程見圖2。
電控系統(tǒng)使用PLC監(jiān)控現(xiàn)場設備,如果設備分散,則增設井下控制分站,以現(xiàn)場總線連接工業(yè)以太網(wǎng)。集控室調(diào)度服務器,借助接口通信協(xié)議,完成數(shù)據(jù)通信。
(四)視頻監(jiān)控技術(shù)
井下皮帶機集控系統(tǒng)的視頻傳輸,由傳輸線、攝像單元、視頻分配器、光端機、顯示系統(tǒng)及服務器構(gòu)成。井下攝像機配置低照度鏡頭、攝像機、阻燃光纜等,以視頻矩陣傳輸視頻信號至皮帶集控中心。在視頻監(jiān)控方面,集控系統(tǒng)在皮帶機關(guān)鍵環(huán)節(jié)安裝網(wǎng)絡攝像儀,且在調(diào)度室配置視頻解碼器,安裝2臺視頻分配器,1臺矩陣切換主機,1套數(shù)字視頻服務器,5臺視頻解碼器。該多系統(tǒng)采取KBA5網(wǎng)絡攝像儀,利用工業(yè)以太網(wǎng)傳輸圖像至數(shù)據(jù)中心。液晶電視墻方面,設置12臺46寸液晶電視,按照4列3行順序排列,自由切換VGA與AV信號,顯示皮帶監(jiān)控信息。
(五)PLC控制技術(shù)
PLC軟件利用文件塊方式編寫程序集所需數(shù)據(jù),這類文件塊主要有功能塊、組織塊、數(shù)據(jù)塊等。組織塊是在各種條件下用戶使用的接口,由操作系統(tǒng)調(diào)用,可掃描程序與中斷執(zhí)行程序;功能塊是用戶子程序,通過低頻率與低電壓實現(xiàn)多變頻器同時輸出,減少電網(wǎng)沖擊;數(shù)據(jù)塊是存儲數(shù)據(jù)區(qū),負責存儲皮帶機運行參數(shù)數(shù)據(jù)。將皮帶機等信號直接接入PLC,實現(xiàn)自動控制。
三、煤礦井下皮帶機集控改造效果分析
(一)集控改造
在保持整體皮帶機框架不變基礎上,結(jié)合皮帶機特點、巷道布置形式,最惡劣工況為運段滿載,按照521kW最大負荷優(yōu)化設計,采取驅(qū)動單元進行集中布置,不同工況功率要求見表1。
機械改造方面,改造4臺驅(qū)動單元底盤,采取“電機+減速機+液粘軟啟動+驅(qū)動滾筒”配置,安裝1套制動器液壓站,保留2臺盤式制動器。
電控改造方面,保留主控開關(guān)與電動機,增加軟啟動液壓站啟動開關(guān),使用皮帶機集控系統(tǒng),以光纖完成通信。工作方式包括遠控與就地兩種,滿足用戶調(diào)用、使用需求。
(二)實現(xiàn)目標
①采集信息。接入和采集各種運行數(shù)據(jù)、設備工況、保護信號,具備擴展性;可修改、定義北側(cè)模擬參數(shù)報警值、保護動作值。
②保護功能。系統(tǒng)擁有皮帶機機頭堆煤、欠速打滑、超溫斷電灑水、跑偏等保護功能;可選擇多種運行方式,以免人員誤操作。
③診斷故障。判斷設備運行參數(shù)閾值,檢測參數(shù)超出報警閾值,集控中心工作站將發(fā)送報警信號,提示值班人員檢修維護皮帶機設備。
④擴音功能。配置報警電話,出現(xiàn)異常事故利用語音廣播給出語音提示;提供停機、開機前預警提示。集控中心以撥號方式實現(xiàn)1對1與1對多通話。
⑤聯(lián)網(wǎng)功能。集控系統(tǒng)利用分站、主站等,借助以太網(wǎng)控制井下交換機,將監(jiān)控數(shù)據(jù)集成處理,輸入集控信息平臺。
四、結(jié)語
綜上所述,為減少人員數(shù)量,規(guī)避人員誤操作,優(yōu)化生產(chǎn)效率,針對某井下皮帶機集控情況,可采取現(xiàn)場總線、以太環(huán)網(wǎng)、組態(tài)軟件及PLC控制技術(shù),改造電控系統(tǒng)。以以太環(huán)網(wǎng)及通信協(xié)議實現(xiàn)集控系統(tǒng)通信,完成信號采集與參數(shù)控制功能,能夠?qū)崿F(xiàn)皮帶機可靠軟啟動與軟制動,滿足煤礦井下高效、安全運輸要求。
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