魏自富,劉燦 (中交水利水電建設有限公司,浙江 寧波 315200)
浙江省軟土主要分布在浙北、浙東平原區(qū),軟土質(zhì)層具有高含水率、弱透水性、大孔隙比、低抗剪強度等工程特性,不能滿足市政道路等工程建設需要,需采取加固處理措施。路基的穩(wěn)定性是市政道路工程建設的關鍵,如果軟基處理不當,會嚴重影響施工過程中的質(zhì)量和安全,造成邊坡失穩(wěn)滑塌、道路不均勻沉降等危害,增加市政道路使用過程中的安全隱患及后期運營維護成本。目前軟基處理方法主要包括換填法、排水固結法、就地固化法、水泥攪拌樁法、高壓噴射注漿法、剛性樁法、輕質(zhì)路堤法等,這些處理方法有各自的優(yōu)勢和適用特點,能實現(xiàn)軟基處理效果,滿足工程建設需要。其中水泥攪拌樁法是應用較為廣泛、施工難度低、經(jīng)濟實用性較高的處理措施,根據(jù)軟土含水率的不同,分為噴粉、噴漿兩種工藝,分別采用干噴法、濕噴法施工。本文以濕噴法水泥攪拌樁為例,對比分析現(xiàn)有施工技術,采用調(diào)整雙向水泥攪拌樁施工技術參數(shù)等措施,解決了穿越粉土、黏土及粉質(zhì)黏土等夾層下水泥攪拌樁施工的技術難題,較好地解決了攪拌樁成樁質(zhì)量問題,提高了攪拌樁施工質(zhì)量一次合格率。
水泥攪拌樁在軟基處理和加固中是以水泥、水的配制液作為主要固化劑,也可采用多種固化材料的混合物,以及根據(jù)工程需要和土質(zhì)條件摻加減水劑、早強劑等外摻劑,采用水泥攪拌樁施工機械,把已經(jīng)拌制好的水泥漿噴入軟土地基并進行強制攪拌混合,使得基土和水泥漿等固化劑之間發(fā)生充分的物理化學反應,改變原有土體構造,降低軟土地基的壓縮性和塑性,黏結形成較高強度的柱狀等水泥加固土,與樁間土共同承擔上部荷載,使得軟土的地基轉變成為具有整體性、水穩(wěn)性和一定強度的復合型地基,從而達到提高地基承載力、減小地基沉降量或者防止土體側向滑動的目的。
水泥攪拌樁復合地基樁土之間形成的增強體起到加筋作用,同時還對周圍土體產(chǎn)生一定程度的擠密和排水固結作用,增強土體抗剪強度,結合基礎及土工格柵碎石墊層等水平加筋墊層的調(diào)節(jié)能力,使樁土共同起到承載作用。相關研究表明,影響水泥攪拌樁復合地基承載力的主要因素有面積置換率、地基土性、樁長和面周比,適當?shù)脑黾用娣e置換率、樁長可有效提高水泥攪拌樁復合地基承載力,較小面周比的攪拌樁具有較高的單樁承載力特征值;在同一地基土性條件下,面積置換率、樁長相同時,面周比較小的單軸攪拌樁的單樁承載力特征值高于雙軸攪拌樁。
水泥攪拌樁根據(jù)單次施工加固范圍不同可分為單軸、雙軸、三軸及以上,根據(jù)單次鉆進成樁數(shù)量的不同可分為單樁、雙樁(非咬合樁),根據(jù)鉆頭攪拌葉片旋轉方向的不同可分為單向、雙向、多向攪拌,根據(jù)鉆頭結構不同主要分為單鉆桿+葉片結構、內(nèi)外同心鉆桿+葉片結構、單鉆桿+齒輪系+葉片結構,其中雙向水泥土攪拌樁機根據(jù)驅(qū)動裝置的不同可分為單電機、雙電機驅(qū)動;按照鉆桿外截面形狀可分為圓形鉆桿、方形鉆桿,采用圓形鉆桿的攪拌樁返漿量小于方形鉆桿的攪拌樁,前者有效摻灰量大?,F(xiàn)有施工技術對比分析如表1所示。
表1 現(xiàn)有施工技術對比分析
南太湖某路網(wǎng)項目地貌分區(qū)屬浙北平原區(qū)堆積地貌沖湖海積平原,地勢平坦。根據(jù)浙江省軟土分區(qū),屬于杭嘉湖平原軟土分布區(qū),勘察期間場地主要為農(nóng)田、池塘、荒地、河道、村莊等,本工程道路市政工程重要性等級為二級,場地復雜程度等級二級,巖土條件復雜程度等級為二級,道路等級為城市支路,設計時速為30km/h,標準路幅寬度25m。試驗段場地勘察報告揭示的地質(zhì)土層自上而下情況如表2所示。
表2 地質(zhì)土層情況及特性
結合地勘資料、道路等級、填方高度、設計荷載等,并結合當?shù)剀浕幚斫?jīng)驗及本項目軟土層特點,本次設計對道路軟基路段采用單軸雙向水泥攪拌樁進行處理,試驗段軟基處理攪拌樁持力層主要位于第④層粉土層。水泥攪拌樁的樁徑為0.5m,一般路段有效樁長10m,橋頭30m 范圍樁心距采用1.1m,一般路段樁心距采用1.5m,橋頭路段與一般路段之間設置30m 過渡段,樁心距1.3m,樁位在平面上呈等邊三角形布置。樁體設計摻灰量55kg/m,水泥采用42.5MPa 普通硅酸鹽水泥,水灰比宜為0.45~0.55。
圖1 水泥攪拌樁平面布置圖
為了增加攪拌樁水泥漿液的和易性和穩(wěn)定性,提高早期強度,在軟土的天然含水量較高段,在有條件的情況下制備水泥漿時可以考慮摻加高效減水劑或早強劑(設計不做強制要求),摻量由室內(nèi)配合比試驗確定。
樁體施工工藝采用2 噴4 攪(見圖2),每個作業(yè)點施工前必須先打不少于5 根的工藝試驗樁,以檢驗機具性能及施工工藝中的各項技術參數(shù)。成樁28天后對樁體取芯,進行室內(nèi)無側限抗壓強度測試,樁體28 天無側限抗壓強度>1.0MPa,采取復合地基靜載試驗對雙向水泥土攪拌樁進行復合地基承載力檢驗,處理后的符合地基承載力要求不小于100kPa,復合地基承載力檢測頻率為總樁數(shù)1.0%,取芯0.5%,并不得少于3根。
圖2 “2噴4攪”工藝流程
圖3 一般路段水泥攪拌樁立面圖
路基填筑須在攪拌樁施工完養(yǎng)護1個月后進行,水泥攪拌樁樁頂鋪設30cm 級配碎石墊層,中間鋪土工格柵,級配碎石最大粒徑不大于31.5mm,壓實度不小于97%,土工格柵縱、橫向抗拉強度大于80kN/m,延伸率不大于3%。
雙向攪拌工藝選取SJB-II 型單軸雙向水泥攪拌樁機(雙頭),鉆頭采用兩組正反方向葉片,主要施工機械設備配置如表3所示。
表3 主要機械設備配置表
按照設計要求,在作業(yè)點水泥攪拌樁施工前,選取5 根樁呈梅花型布置,進行工藝性試樁,采用42.5MPa 普通硅酸鹽水泥(散裝)進行室內(nèi)配合比試驗,最終選定水泥攪拌樁施工技術參數(shù)如表4所示。
表4 水泥攪拌樁主要技術參數(shù)表
成樁28 天后,對各作業(yè)點已施工完成部分的水泥攪拌樁進行取芯和復合地基承載力試驗檢測,試驗檢測結果統(tǒng)計如表5所示。
表5 水泥攪拌樁一次性合格率統(tǒng)計表
在采用選定的機械設備和技術參數(shù)進行施工的水泥攪拌樁,其一次性合格率最低為74.5%,距離一次性合格率≥90%的質(zhì)量目標還有很大差距。為提高水泥攪拌樁施工質(zhì)量一次性合格率,對施工質(zhì)量檢驗記錄進行統(tǒng)計分析,按照質(zhì)量缺陷數(shù)據(jù)進行分類、整理,如表6 可知,影響水泥攪拌樁施工質(zhì)量一次性合格率的主要癥結是樁體強度不足和樁體不均勻。
表6 水泥攪拌樁施工質(zhì)量缺陷調(diào)查統(tǒng)計表
在試驗段穿越粉土、黏土及粉質(zhì)黏土等夾層下水泥攪拌樁施工過程中,對可能產(chǎn)生樁體強度不足和樁體不均勻的各個影響因素進行逐個驗證,確定導致樁體強度不足和樁體不均勻問題產(chǎn)生的主要原因是鉆頭選型及操控不當、注漿壓力不匹配,提出了針對性的解決措施,并進行目標驗證。
6.3.1 設備選型及操控
6.3.1.1 方案對比
從鉆頭選型和樁機鉆進、提升速度控制兩個方面落實對策,制定方案并進行方案結果對比,如表7所示。
表7 設備選型及操控對策落實方案對比
6.3.1.2 解決措施
①施工前交底,明確樁機鉆頭型號
樁機進場前,對樁機班組所有人員進行交底,要求必須使用選定的樁機鉆頭型號。
②不定期抽查
水泥攪拌樁施工全過程中,管理人員需旁站監(jiān)督,并不定期抽查樁機鉆進、提升速度,穿過特殊土層時要求作業(yè)人員必須減緩鉆進速度。
6.3.2 注漿壓力確定
6.3.2.1 方案對比
在淤泥質(zhì)土質(zhì)下,選取8m 的樁為試驗對象,分別采用[0.1~0.3)MPa、[0.3~0.5)MPa、[0.5~0.7)MPa 三種壓力進行對比,如表8所示。
表8 淤泥質(zhì)土注漿壓力結果對比
由表8 可知:①注漿壓力為[0.1~0.3)MPa 時,實際水泥漿用量低于設計用量,但檢測合格率偏低;②注漿壓力為[0.3~0.5)MPa 時,水泥漿用量在容許偏差范圍內(nèi),檢測合格率滿足目標要求;③注漿壓力為[0.5~0.7)MPa 時,檢測合格率滿足目標要求,但水泥漿液用量超出設計用量,導致成本增加,經(jīng)濟效益下降。
因此,在淤泥質(zhì)土下,注漿壓力為[0.3~0.5)MPa 時,既達到了對策目標又節(jié)省了成本,提高了經(jīng)濟效益。
另選取一批8m 的樁為試驗對象,穿過淤泥質(zhì)土時均采用[0.3~0.5)MPa,在穿過粉土、黏土及粉質(zhì)粘土等夾層時(可根據(jù)鉆進是否卡頓、鉆進速度變化、電流變化來判斷),分別采用[0.1~0.3)MPa、[0.3~0.5)MPa、[0.5~0.7)MPa 三種壓力進行對比,注漿壓力對比結果如表9所示。
表9 含夾層土注漿壓力結果對比
由表9 可知:①注漿壓力為[0.1~0.3)MPa、[0.3~0.5)MPa 時,檢測合格率偏低,達不到目標要求;②注漿壓力為[0.5~0.7)MPa 時,檢測合格率滿足目標要求。
因此,在穿過粉土、黏土及粉質(zhì)粘土等夾層時,注漿壓力需提升至為[0.5~0.7)MPa,并減小鉆進速度,以確保成樁效果。
6.3.2.2 解決措施
①通過增設壓力表,確保每次抽泵頻率均勻
通過配備顯示管道壓力的壓力表和計量水泥噴入量的流量計,安排專人督查壓力表、流量計,確保噴漿壓力穩(wěn)定在[0.3~0.5)MPa,噴漿量穩(wěn)定。
②穿越夾層時提升注漿壓力,減緩鉆進速度
當水泥攪拌樁打設過程中鉆進受阻、樁機晃動、電流明顯波動時,提升注漿壓力至[0.5~0.7)MPa,并減緩鉆進速度。
6.3.3 施工技術參數(shù)調(diào)整
根據(jù)實施對策的方案比選結果及針對性的解決措施,對施工技術參數(shù)進行調(diào)整,如表10所示。
表10 調(diào)整后施工技術參數(shù)
對策實施后,對本工程后續(xù)水泥土攪拌樁施工質(zhì)量的一次合格率進行統(tǒng)計,共檢測72 項次,強度不足與樁體不均勻的缺陷均未出現(xiàn),而其他缺陷累計出現(xiàn)6次,如表11所示。
表11 對策實施后水泥攪拌樁施工質(zhì)量一次合格率統(tǒng)計表
對策實施后,水泥攪拌樁施工質(zhì)量一次合格率提高至90%以上,達到質(zhì)量管理目標,減少補樁工作,對工程總體質(zhì)量、進度控制提供了有效保障,同時獲得較好的經(jīng)濟效益。
杭嘉湖平原軟土地質(zhì)情況復雜,南太湖市政道路建設采用單軸雙向水泥攪拌樁2噴4攪濕噴法施工工藝時,通過對樁體強度不足和樁體不均勻兩個主要質(zhì)量缺陷的量化分析,制定設備選型及操控、注漿壓力確定對比方案,調(diào)整施工技術參數(shù),結合現(xiàn)場試驗結果,解決了穿越硬夾層下水泥攪拌樁施工的技術難題,使水泥漿液與土體攪拌均勻,減少了樁身強度沿樁長的離散型,較好地解決了攪拌樁成樁質(zhì)量問題,實現(xiàn)了技術創(chuàng)效。