翟巨良
(陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán) 泊里煤礦有限公司,山西 晉中 032700)
山西省作為煤炭資源大省,煤層及地質(zhì)條件多樣化,隨著智能化礦井的普及,安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是智能化礦井建設(shè)的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)著井下各類有毒有害危險(xiǎn)性氣體濃度及相關(guān)設(shè)備運(yùn)行的狀態(tài),主要包括甲烷濃度、瓦斯電閉鎖、風(fēng)電閉鎖、故障閉鎖等。因此,鑒于安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的重要性,要嚴(yán)格規(guī)范安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),日常監(jiān)測(cè)系統(tǒng)遇到同類型故障及故障的處理辦法進(jìn)行歸納,其中監(jiān)控系統(tǒng)最大巡檢周期是監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行是否正常的標(biāo)志。本文以陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)泊里煤礦為研究對(duì)象,針對(duì)該礦最大巡檢周期存在的問題進(jìn)行分析研究。
陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)泊里煤礦井田面積137 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量11.66 億t,均為優(yōu)質(zhì)煤,生產(chǎn)能力為500萬t/a,是煤與瓦斯突出礦井,主采3、8、9、15號(hào)煤層,僅有8 號(hào)煤層為非突出煤層,15 號(hào)煤層屬II 類自燃煤層。
KJ90X 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)依據(jù)中心站軟件程序設(shè)定或通過控制,依托交換機(jī)為媒介進(jìn)行環(huán)網(wǎng)傳輸。各類傳感器依托環(huán)網(wǎng)傳輸把全礦井需要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的各種有毒、有害氣體濃度、通風(fēng)設(shè)施、各種設(shè)備的開停狀態(tài)等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集并傳輸?shù)街行恼?,?shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警、斷電。
KJ90X 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)是由地面和井下2 部分構(gòu)成。井上部分由地面中心站監(jiān)控服務(wù)器雙機(jī)熱備組成,運(yùn)行監(jiān)測(cè)主軟件,定義、控制系統(tǒng),分析顯示井下被測(cè)量數(shù)據(jù)等,同時(shí)配備陣列控制柜和UPS 不間斷電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、打印機(jī)等終端附屬設(shè)備,主控信息通過WEB 服務(wù)器實(shí)時(shí)上傳至礦調(diào)度及礦綜合信息平臺(tái)網(wǎng)絡(luò);井下部分包由7 臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)組成的以太環(huán)網(wǎng)、下級(jí)監(jiān)測(cè)分站和各類傳感器控制執(zhí)行器等,根據(jù)中心站定義實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控井下環(huán)境參數(shù),對(duì)超限區(qū)域自動(dòng)發(fā)出控制指令,并把監(jiān)測(cè)參數(shù)傳回地面中心站主控服務(wù)機(jī)。安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)布置如圖1 所示。
圖1 安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)布置Fig.1 Layout of safety monitoring system
泊里煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心站值班人員在日常工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)個(gè)別監(jiān)測(cè)監(jiān)控傳感器最大巡檢周期大于《煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及檢測(cè)儀器使用管理規(guī)范(AQ1029-2019)》 中規(guī)定的20 s,這會(huì)導(dǎo)致監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不能及時(shí)反饋各類傳感器的運(yùn)行情況。
經(jīng)過查找資料分析,并與重慶煤科院技術(shù)人員交流探討,猜測(cè)導(dǎo)致最大巡檢周期異常與鏈路攜帶的監(jiān)測(cè)分站數(shù)量有較大關(guān)系。經(jīng)過篩查所有最大巡檢周期正常和異常的傳感器數(shù)據(jù)并進(jìn)行分類歸納發(fā)現(xiàn),最大巡檢周期異常的傳感器所在鏈路上攜帶的監(jiān)測(cè)分站均超過6 臺(tái),例如鏈路192.168.0.79 和192.168.0.63 分別攜帶監(jiān)測(cè)分站數(shù)量為7 臺(tái)和11 臺(tái)(圖2);而最大巡檢周期正常的傳感器所在鏈路上攜帶的監(jiān)測(cè)分站均未超過6 臺(tái),例如鏈路192.168.0.94 和192.168.0.103 分別攜帶監(jiān)測(cè)分站數(shù)量為5 臺(tái)和6 臺(tái)(圖3)。由此可假設(shè)最大巡檢周期異常是否由于傳感器所在鏈路攜帶的監(jiān)測(cè)分站數(shù)量超過6 臺(tái)造成的。
圖2 最大巡檢周期異常鏈路Fig.2 Maximum inspection cycle abnormal link
圖3 最大巡檢周期正常鏈路Fig.3 Maximum inspection cycle normal link
當(dāng)然,除了鏈路數(shù)量,還有可能是監(jiān)測(cè)分站與傳感器傳輸距離導(dǎo)致,以及交換機(jī)、監(jiān)測(cè)分站、傳感器故障導(dǎo)致,因此需要對(duì)這些猜測(cè)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
為驗(yàn)證上述猜測(cè)是否正確,此次以泊里煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)配備的甲烷傳感器為例進(jìn)行研究。
選取泊里煤礦井下工作面中任意甲烷傳感器,通過甲烷傳感器配備的遙控器調(diào)節(jié)甲烷傳感器的顯示數(shù)值,把顯示數(shù)值調(diào)節(jié)到報(bào)警值,并記錄調(diào)節(jié)的時(shí)間,保持3 min 后恢復(fù)正常工作狀態(tài),3 min 后再一次調(diào)節(jié)甲烷傳感器的顯示數(shù)值,重復(fù)3 次;上井后在安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)中心站找到被測(cè)試甲烷傳感器3 次調(diào)節(jié)到報(bào)警值的時(shí)刻,對(duì)應(yīng)井下記錄3 次報(bào)警值的時(shí)刻,計(jì)算出3 個(gè)井上時(shí)刻與井下時(shí)刻的差值,取最大值為巡檢周期。巡檢周期超過20 s,為不合格。
3.2.1 傳輸距離實(shí)驗(yàn)
利用采集到的數(shù)據(jù),當(dāng)相關(guān)參數(shù)發(fā)生變化時(shí),研究系統(tǒng)的EER是如何變化的,并且在分析測(cè)試結(jié)果的工作中,將相鄰時(shí)間段內(nèi)波動(dòng)比較大的數(shù)據(jù)剔除掉。為了盡量避免其他條件的影響,選擇機(jī)組運(yùn)行正常2017年6月27日的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
使用傳輸線1 m,在監(jiān)測(cè)分站上直接安裝傳感器,待傳感器運(yùn)行穩(wěn)定后,采用上述檢測(cè)方法進(jìn)行評(píng)判,最終得出最大巡檢周期依然超過20 s,因此排除此故障原因。
3.2.2 設(shè)備故障實(shí)驗(yàn)
針對(duì)傳感器最大巡檢周期異常所在的監(jiān)測(cè)分站、交換機(jī)、傳感器依次進(jìn)行更換,每次更換其他變量不動(dòng),更換單一變量后采用上述檢測(cè)方法進(jìn)行評(píng)判,最終得出最大巡檢周期依然超過20 s,因此排除此故障原因。
3.2.3 鏈路數(shù)量實(shí)驗(yàn)
選取泊里煤礦3217 輔助進(jìn)風(fēng)分風(fēng)口甲烷傳感器,其鏈路攜帶8 臺(tái)監(jiān)測(cè)分站,采用上述檢測(cè)方法進(jìn)行最大巡檢周期計(jì)算;若最大巡檢周期大于20 s,則依次遞減鏈路攜帶的監(jiān)測(cè)分站數(shù)量,直至最大巡檢周期小于20 s,并查看此時(shí)鏈路攜帶的監(jiān)測(cè)分站數(shù)量,實(shí)驗(yàn)結(jié)束。具體實(shí)驗(yàn)過程情況如下。
(1) 當(dāng)鏈路攜帶8 臺(tái)監(jiān)測(cè)分站時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)見表1。第1 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到0.80%,記錄其時(shí)刻為15:05:10;第2 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到1.20%,記錄其時(shí)刻為15:14:10;第3 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到1.6%,記錄其時(shí)刻為15:25:10。
表1 鏈路攜帶8 臺(tái)監(jiān)測(cè)分站時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)Table 1 Detection data when the link carries 8 monitoring substations
在地面監(jiān)控系統(tǒng)軟件中找到該測(cè)點(diǎn)的3 次報(bào)警值時(shí)刻,第1 次為15:05:42;第2 次為15:14:44;第3 次為15:25:39。
計(jì)算3 次地面與井下報(bào)警時(shí)刻的差值,第1 次差值32 s,第2 次差值34 s,第3 次差值29 s,取最大值34 s 為巡檢周期。
(2) 當(dāng)鏈路攜帶7 臺(tái)監(jiān)測(cè)分站時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)見表2。第1 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到0.80%,記錄其時(shí)刻為15:36:15;第2 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到1.20%,記錄其時(shí)刻為15:50:15;第3 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到1.6%,記錄其時(shí)刻為16:00:15。
表2 鏈路攜帶7 臺(tái)監(jiān)測(cè)分站時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)Table 2 Detection data when the link carries 7 monitoring substations
在地面監(jiān)控系統(tǒng)軟件中找到該測(cè)點(diǎn)的3 次報(bào)警值時(shí)刻,第1 次為15:36:40;第2 次為15:50:38;第3 次為16:00:39。
計(jì)算3 次地面與井下報(bào)警時(shí)刻的差值,第1 次差值25 s,第2 次差值23 s,第3 次差值24 s,取最大值25 s 為巡檢周期。
(3) 當(dāng)鏈路攜帶6 臺(tái)監(jiān)測(cè)分站時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)見表3。第1 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到0.80%,記錄其時(shí)刻為16:29:05;第2 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到1.20%,記錄其時(shí)刻為16:41:05;第3 次使用遙控調(diào)整傳感器數(shù)值達(dá)到1.6%,記錄其時(shí)刻為16:52:05。
表3 鏈路攜帶6 臺(tái)監(jiān)測(cè)分站時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)Table 3 Detection data when the link carries 6 monitoring substations
在地面監(jiān)控系統(tǒng)軟件中找到該測(cè)點(diǎn)的3 次報(bào)警值時(shí)刻,第1 次為16:29:17;第2 次為16:41:20;第3 次為16:52:18;
計(jì)算3 次地面與井下報(bào)警時(shí)刻的差值,第1 次差值12 s,第2 次差值15 s,第3 次差值13 s,取最大值15 s 為巡檢周期。
根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)分析可以得出,泊里煤礦井下工作面?zhèn)鞲衅髯畲笱矙z周期異常的原因是鏈路攜帶監(jiān)測(cè)分站數(shù)量過多,超過6 臺(tái)時(shí)即會(huì)造成最大巡檢周期超過規(guī)定的20 s;排除了監(jiān)測(cè)分站與傳感器傳輸距離,以及交換機(jī)、監(jiān)測(cè)分站、傳感器故障導(dǎo)致最大巡檢周期異常的可能。
本文對(duì)泊里煤礦井下安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)部分傳感器最大巡檢周期異常的問題展開分析研究,并猜測(cè)可能是由于鏈路攜帶的監(jiān)測(cè)分站數(shù)量、監(jiān)測(cè)分站與傳感器傳輸距離以及相關(guān)設(shè)備故障導(dǎo)致的。為了確定真實(shí)原因,進(jìn)行了實(shí)地實(shí)驗(yàn),最終實(shí)驗(yàn)排除了傳輸距離和設(shè)備故障的原因,查明是由于鏈路攜帶監(jiān)測(cè)分站數(shù)量過多導(dǎo)致的,當(dāng)鏈路攜帶監(jiān)測(cè)分站超過6 臺(tái)時(shí)即會(huì)造成最大巡檢周期超過規(guī)定的20 s,產(chǎn)生異常。此次實(shí)驗(yàn)分析幫助泊里煤礦查清了傳感器最大巡檢周期異常的原因,保證了安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。