侯增平
(陜西延長石油集團 橫山魏墻煤業(yè)有限責(zé)任公司,陜西 榆林 719000)
由于煤炭開采的需要,我國每年新掘約12 000 km 的井下巷道[1-2]。為確保巷道圍巖穩(wěn)定性及安全性,對巷道采取支護措施,以滿足礦井安全生產(chǎn)要求。目前,巷道多采用錨桿(索) 聯(lián)合支護,針對巷道的錨桿支護理論,學(xué)者們進行了大量研究,取得了諸多成果,為解決巷道支護難題做出了重大貢獻[3-5]??导t普對巷道錨桿支護技術(shù)與理論、錨桿材料及應(yīng)用情況進行了總結(jié)分析,并提出了未來巷道錨桿支護技術(shù)的研究與發(fā)展方向[6];侯公羽等基于現(xiàn)有支護理論與技術(shù),對巷道開挖后的力學(xué)結(jié)構(gòu)展開分析,根據(jù)圍巖- 支護耦合對巷道圍巖應(yīng)力與變形的作用機制,提出了巷道支護設(shè)計的方法[7];姚強嶺等基于對巷道頂?shù)装鍘r梁的力學(xué)分析,構(gòu)建了疊加梁力學(xué)模型,提出了疊加梁的錨桿索支護理論[8];司林坡等通過對錨桿不同位置施加軸向沖擊載荷實驗,對錨桿桿體力學(xué)響應(yīng)特征展開研究[9]。目前,錨桿(索) 支護理論與技術(shù)已相對完善,但支護設(shè)計方面的研究稍顯不足。為確保巷道穩(wěn)定和安全生產(chǎn),部分礦井支護強度較大,增加了生產(chǎn)成本,且影響掘進速度[10]。本文基于自穩(wěn)平衡拱理論對魏墻煤礦盤區(qū)巷道進行巷道支護參數(shù)優(yōu)化,以期在確保井下盤區(qū)大巷支護安全和滿足巷道服務(wù)年限的情況下,提高巷道支護效率及掘進工程進度。
魏墻煤礦3 號煤層平均埋深364 m,煤層傾角1°,平均煤厚3.4 m。根據(jù)煤層賦存狀況及地質(zhì)條件,三盤區(qū)巷道沿3 號煤層底板布置,共布置3 條巷道,每條巷道間隔40 m 煤柱,長度約4 700 m,巷道斷面為矩形,凈寬5 840 mm,凈高3 920 mm,煤層頂?shù)装鍘r性如圖1 所示。
圖1 煤巖層柱狀圖Fig.1 Coal strata histogram
(1) 頂板支護采用φ20 mm×2 250 mm 的左旋螺紋鋼錨桿,錨桿間排距800 mm×800 mm,錨固力50 kN;采用φ15.24 mm×7 300 mm 的鋼絞線錨索,錨索間排距1 600 mm×1 600 mm,預(yù)緊力120 kN。頂網(wǎng)采用φ6.5 mm×3 000 mm×900 mm的鋼筋網(wǎng)片。
(2) 幫部支護采用φ20 mm×2 250 mm 的左旋螺紋鋼錨桿,間排距1 000 mm×800 mm,錨固力50 kN。網(wǎng)片采用φ6.5 mm×3 000 mm×900 mm的鋼筋網(wǎng)片,具體支護情況如圖2 所示。
圖2 巷道原支護情況Fig.2 Original support condition of roadway
自穩(wěn)平衡拱理論是一種基于結(jié)構(gòu)力學(xué)和巖石力學(xué)原理的支護設(shè)計理論,認為巷道開掘后圍巖穩(wěn)定性主要受拉應(yīng)力影響,同圍巖的特性密切相關(guān)[11]。圍巖具備自承載能力并可實現(xiàn)自穩(wěn)定,錨桿通過制約圍巖位移變形對巷道圍巖起到支護作用。該理論通過合理布置支護結(jié)構(gòu)形成自穩(wěn)的拱形結(jié)構(gòu),實現(xiàn)對巷道的穩(wěn)定支護。通過優(yōu)化支護參數(shù),減少不必要的支護材料,可降低工程成本,同時能夠提供可靠的巷道穩(wěn)定性,預(yù)測巷道的變形和破壞情況,確保礦井的安全生產(chǎn)。該技術(shù)適用于多種地質(zhì)條件和巷道尺寸,靈活調(diào)整支護參數(shù)和布置方案,可提高支護的適應(yīng)性,提高礦井的生產(chǎn)效率。綜上所述,自穩(wěn)平衡拱理論在巷道支護設(shè)計中具有突出優(yōu)勢,為礦井提供了科學(xué)可行的支護方案。
通過以上對自穩(wěn)平衡拱理論的分析可知,采用該理論能夠解決礦井支護難題。因此,以拱中心為坐標原點,則自穩(wěn)平衡拱曲線方程為:
魏墻煤礦三盤區(qū)巷道頂板平均埋深324 m,巷道凈寬5 840 mm,凈高3 920 mm,上覆巖層平均容重24 kN/m,頂板平均巖石抗拉強度為3.16 MPa。將上述參數(shù)代入式(1)、式(2) 可得自穩(wěn)平衡拱最大距離為3.39 m,極限自穩(wěn)平衡拱最大距離為3.83 m。
2.3.1 錨索長度計算根據(jù)自穩(wěn)平衡拱理論可得錨索長度La為
式中:La1為錨索外露長度,取0.3 m;La2為錨索支護的有效長度,m,取極限自穩(wěn)平衡拱高度3.83 m;La3為錨索的錨固長度,m。
錨索的錨固長度可由式(5) 得到:
式中:N 為錨索預(yù)緊力,取170 kN;D 為錨索直徑,取15.24 mm;τ 錨桿粘結(jié)力,取10 N/mm2。
將上述相關(guān)參數(shù)代入計算可得,頂板錨索最小長度La為7.17 m。由于現(xiàn)場地質(zhì)條件具有突變性,故設(shè)計長度取7 300 mm。
2.3.2 錨索間排距計算
根據(jù)自穩(wěn)平衡拱理論,錨索間排距可取極限自穩(wěn)拱高度的一半,約1.9 m,則單根錨索的支護范圍為3.61 m2,考慮巷道斷面及支護速度,錨索間距設(shè)計為1.8 m,排距為2 m。
巷道未進行支護時,極限自穩(wěn)平衡拱至巷道頂部的最大距離為3.83 m。此時自穩(wěn)拱高度較大,采用錨桿支護效果較弱。采用錨索支護后,巷道自穩(wěn)拱減小。根據(jù)減跨理論可得巷道采用4 根錨索支護后,拱高縮減至未支護時的1/5,代入可得此時的自穩(wěn)拱最大范圍為0.77 m。
2.4.1 錨桿長度計算
根據(jù)自穩(wěn)平衡拱理論,錨桿長度應(yīng)滿足:
式中:Lb1為錨桿外露長度,取0.1 m;Lb2為錨桿支護的有效長度,取極限自穩(wěn)平衡拱高度0.78 m;Lb3為錨索的錨固長度,取0.5 m??紤]錨桿型號,錨桿設(shè)計長度取1 800 mm。
2.4.2 錨桿間排距計算按照自穩(wěn)平衡拱理論,錨桿間排距應(yīng)滿足
式中:ar為錨桿間排距,m;Lw為錨桿錨入自然平衡拱范圍之外的額外深度,取0.5 m;a 為巷道的半跨度,m;b 為頂板巖層破壞深度,m。
根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)情況及現(xiàn)場施工時錨桿孔揭露巖石情況,巷道半跨度為2.92 m,頂板巖石破壞高度約0.84 m。將礦井地質(zhì)參數(shù)代入式(7) 可得錨桿間排距為1.2 m??紤]到盤區(qū)大巷的服務(wù)時間,錨桿間排距設(shè)計為1 000 mm。
根據(jù)上述計算,魏墻煤礦三盤區(qū)巷道優(yōu)化后的支護參數(shù)如下。
(1) 頂板支護采用φ20 mm×1 800 mm 的左旋螺紋鋼錨桿,間排距1 000 mm×1 000 mm,錨固力50 kN;采用φ17.8 mm×7 300 mm 的鋼絞線錨索,間排距1 600 mm×2 000 mm,預(yù)緊力170 kN;頂網(wǎng)采用φ6.5 mm×6 000 mm×1 100 mm 的鋼筋網(wǎng)片。
(2) 幫部支護采用φ20 mm×1 800 mm 的左旋螺紋鋼錨桿,間排距1 000 mm×1 000 mm,錨固力50 kN,網(wǎng)片采用φ6.5 mm×3 000 mm×900 mm 的鋼筋網(wǎng)片,具體支護情況如圖3 所示。
圖3 優(yōu)化后巷道支護情況Fig.3 Roadway support after optimization
以魏墻煤礦三盤區(qū)巷道為參照對象,采用FLAC3D 對優(yōu)化后的巷道支護參數(shù)進行驗證,模型 采用的煤巖力學(xué)參數(shù)見表1。
表1 煤巖力學(xué)參數(shù)Table 1 Mechanics parameter of coal and rock
3.1.1 垂直位移結(jié)果分析
根據(jù)以上煤巖力學(xué)性質(zhì),建立數(shù)值模擬模型實驗,圖4 為兩種支護方案的巷道垂直位移,方案一為原支護方案,方案二為優(yōu)化后的巷道支護方案。由數(shù)值模擬位移云圖可知,方案一的頂板最大位移為4.4 mm,底板最大突起量為4.5 mm;方案二的頂板最大位移為4.7 mm,底板最大突起量為4.8 mm;較原支護方案稍有增加,但位移范圍及自穩(wěn)拱高有所減小。
圖4 垂直位移云圖Fig.4 Vertical displacement cloud diagram
3.1.2 垂直應(yīng)力結(jié)果分析
由圖5 兩種支護方案的巷道垂直應(yīng)力可知,方案一的兩幫峰值應(yīng)力出現(xiàn)在幫部3.24 m 處,最大應(yīng)力為10.66 MPa;方案二的兩幫峰值應(yīng)力位置縮減至1.64 m,應(yīng)力峰值增加至11.56 MPa,應(yīng)力向巷道集中,影響范圍縮減。
圖5 垂直應(yīng)力云圖Fig.5 Vertical stress cloud diagram
綜上所述,采用優(yōu)化支護方案后,巷道最大垂直位移及最大應(yīng)力均有少許增加,巷道開掘后的影響范圍明顯減小,巷道穩(wěn)定性未出現(xiàn)明顯降低,滿足礦井安全生產(chǎn)要求。
在巷道掘進支護后,在巷道中以十字布點法安設(shè)測站,對巷道位移進行監(jiān)測。巷道位移測站隨著巷道掘進向前布置,每組測站間隔50 m,共計4個測站。巷道變形穩(wěn)定前,每天觀測1 次,穩(wěn)定后每周2~3 次,監(jiān)測結(jié)果如圖6 所示。
圖6 現(xiàn)場監(jiān)測巷道平均位移Fig.6 On-site monitoring of the average displacement of roadway
根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測情況,巷道掘進支護30 d 后圍巖變形保持穩(wěn)定,不再出現(xiàn)明顯增加。支護后的巷道頂板最大移近量為23.8 mm,兩幫最大移近量約30.1 mm,滿足礦井安全生產(chǎn)要求。
優(yōu)化后的支護方案較原方案縮減了錨桿長度及支護密度,同時增大了錨索的排距,在一定程度上減少了支護材料消耗,兩種支護方案所用材料見表2。
表2 支護材料消耗Table 2 Support material consumption
由表2 可知,方案二較方案一平均每米節(jié)省7.25 根錨桿和0.5 根錨索及其對應(yīng)的錨桿支護材料,每條盤區(qū)巷道自里程700 m 開始使用優(yōu)化后支護參數(shù),總計縮減了29 000 根錨桿、2 000 根錨索及其對應(yīng)的托盤、錨固劑等材料,且減少了鉆孔數(shù)目,極大程度上減小了工程材料消耗及生產(chǎn)成本,提高了巷道掘進工程進度。
(1) 基于自穩(wěn)平衡拱理論對魏墻煤礦三盤區(qū)巷道進行支護參數(shù)計算,提出了錨桿索的巷道支護設(shè)計方案。
(2) 采用數(shù)值模擬對兩種支護方案下的巷道穩(wěn)定性進行檢驗,新的支護方案明顯降低了自穩(wěn)平衡拱的高度,巷道未失穩(wěn),滿足礦井安全生產(chǎn)。
(3) 優(yōu)化后的支護方案較原方案總計縮減了29 000 根錨桿、2 000 根錨索及其對應(yīng)的托盤、錨固劑等材料,降低了生產(chǎn)成本,提高了巷道掘進及支護的工程速度。