牛文合
(中國石油獨山子石化公司設備檢修公司,新疆 獨山子 833699)
某石化企業(yè)高密度母液泵13-P-2101A生產(chǎn)廠家大連大耐泵業(yè)有限公司,輸送介質(zhì):己烷和粉料。型號:PC100-4450-50,轉(zhuǎn)速:2950rpm,泵軸功率167kW,機械密封沖洗方案:Plan32+52。2023年5月16日,高密度聚乙烯母液泵軸承箱葉輪側(cè)油檔處出現(xiàn)泄漏,由于軸承溫度較高,存在因潤滑不良出現(xiàn)軸承損壞,同時由于高溫存在著火風險,需停機檢修進行處理。
母液泵是單機懸臂離心泵,當葉輪飛快旋轉(zhuǎn)時葉輪內(nèi)的液體在葉輪內(nèi)葉片的推動下一起旋轉(zhuǎn),液體獲得了離心力,在離心力的作用提供下液體并沿著流道從葉輪的中心往外運動,然后從葉片的端部被甩出進入泵殼內(nèi)的蝸殼。當液體流到蝸殼時,由于液體的面積逐漸擴大流速放緩,液體的動能轉(zhuǎn)化為靜能頭壓力上升,在壓力的作用下液體從出口管壓出。同時,在葉輪中心由于液體在壓力的作用下被排出會產(chǎn)生了局部真空,因此,在入口壓力的作用下液體從入口管線源源不斷地被吸入泵內(nèi),葉輪連續(xù)旋轉(zhuǎn)將液體輸送到輸出管線。
(1)泵和電機不對中;(2)動靜部件摩擦;(3)軸承疲勞磨損;(4)工藝氣蝕余量太??;(5)電機轉(zhuǎn)向錯誤;(6)泵內(nèi)有異物;(7)葉輪流道內(nèi)存在損壞、變形、毛邊等引起氣蝕;(8)入口管路有異物堵塞或過濾網(wǎng)損壞;(9)葉輪端面內(nèi)外壓力不平衡;(10)潤滑不良。
2023年6月27日,針對該泵自2023年5月開機運行一段時間后就出現(xiàn)軸承箱潤滑油發(fā)黑, 本次檢修重點需要解決的問題:排查引起潤滑油發(fā)黑故障的原因,根據(jù)檢查情況更換軸承。
泵運行過程中,油檔脫出,造成軸承箱葉輪側(cè)油檔漏油,軸承箱內(nèi)潤滑油泄漏量較大,造成軸承溫度升高。解檢后發(fā)現(xiàn),葉輪側(cè)軸承NU312內(nèi)圈在運行過程中脫出8mm左右,軸承內(nèi)圈將油檔頂出,造成油檔漏油。查看拆檢的非聯(lián)軸器側(cè)軸承內(nèi)圈,內(nèi)圈表面的磨痕均偏向內(nèi)側(cè)(見圖1),同時,油檔端面有磨損痕跡,正常情況是軸承內(nèi)圈與油檔有8mm間隙。泵運行過程中,非聯(lián)軸器側(cè)軸承振動較高(23.8mm/s),運行時軸承滾柱持續(xù)對軸承內(nèi)圈有較大的撞擊,且撞擊偏向軸承內(nèi)圈里側(cè),由于較大的撞擊,內(nèi)圈受到向外的力,運行時間較長后,軸承內(nèi)圈向外脫出,內(nèi)圈脫出后將油檔頂出,造成油檔泄漏(如圖2)。
圖1 油檔端面磨損痕跡
圖2 拆檢軸承內(nèi)圈
機泵運行過程中,聯(lián)軸器側(cè)軸承溫度最高達到82℃,非聯(lián)軸器側(cè)軸承溫度70℃,分析機泵運行時軸向力偏大,止推軸承承受軸向力較高,造成軸承溫度偏高。
如圖3和圖4所示,聯(lián)軸器側(cè)水平圖譜中峰值頻率64Hz、128Hz為主要的故障頻率,聯(lián)軸器側(cè)垂直圖譜峰值頻率為64HZ的整數(shù)倍頻率,但加速度峰值不大,無明顯異常。
圖4 垂直振動頻譜
如圖5所示,聯(lián)軸器側(cè)包絡圖,軸承外圈特征頻率與故障頻率對應,其沖擊值0.84gIE,軸承故障處于早期,可繼續(xù)監(jiān)護運行。
圖5 包絡頻譜
如圖6和圖7所示,非聯(lián)軸器側(cè)水平、垂直圖譜中峰值頻率64Hz為主要頻率成分,但加速度峰值不大。
圖6 水平振動頻譜
圖7 垂直振動頻譜
如圖8所示非聯(lián)軸器側(cè)包絡圖,軸承內(nèi)圈特征頻率與故障頻率對應,其沖擊值0.93gIE,軸承故障處于早期故障可以運行。
圖8 包絡頻譜
如圖9所示,現(xiàn)場測量母液泵進出口管線振動較高達到22.08mm/s,從上圖監(jiān)測頻率看管線振動主要頻率成份為63.75Hz。
圖9 管線振動頻譜
綜上所述,對運行設備各測點的監(jiān)測頻譜圖譜進行狀態(tài)監(jiān)測分析。頻譜圖譜中都有64Hz的故障頻率存在,與軸承的故障頻率進行對比,并無軸承故障頻率與該頻率對應,故軸承不存在故障。分析設備軸承溫度過高,可能是由于軸向力過大,使泵的整個轉(zhuǎn)子發(fā)生向葉輪吸入口的竄動,引起泵聯(lián)軸器側(cè)軸承發(fā)熱。現(xiàn)場測量進出口管線振動較高,振動頻率為由于泵葉輪旋轉(zhuǎn)的液體激振產(chǎn)生的頻率與管線固有頻率相同,造成管線共振并引起機泵振動超標。
將轉(zhuǎn)子安裝至軸承箱內(nèi),測量軸承外圈與內(nèi)圈之間的距離為0.8mm。應將軸承外圈向外側(cè)調(diào)整0.8mm,加工0.8mm鋼墊片,加到軸承外圈軸承箱側(cè),調(diào)整外圈與內(nèi)圈配合位置。為防止油檔脫出,使用1mm鋼墊片加工出壓緊墊片,放在軸承壓蓋外側(cè),限制油檔脫出(圖10和圖11)。
圖10 在軸承外圈內(nèi)側(cè)加調(diào)整墊片
圖11 壓緊片將軸封頂住
現(xiàn)場測量葉輪平衡孔尺寸為φ11.9mm,平衡孔數(shù)量為4個,測量葉輪口環(huán)及殼體口環(huán)數(shù)據(jù),經(jīng)過平衡孔計算公式,計算出該尺寸的平衡孔應為φ16.97mm,將平衡孔由原來的φ11.9mm擴大到φ16mm,減小由于介質(zhì)壓力而產(chǎn)生的軸向力,降低軸承運行溫度(圖12)。(一般平衡孔總面積必須大于葉輪后蓋板密封環(huán)間隙面積的2.5~4倍)計算公式如下:(按照3倍計算)
圖12 擴孔前后的平衡孔對比
4×(χ/2)2×3.14=3×[(176.1/2)2×3.14-(175/2)2×3.14]
計算χ=16.97mm(直徑);χ為單個平衡孔直徑。
聯(lián)軸器側(cè)軸承箱與軸承外圈配合間隙有0.06mm,為防止軸承跑外圈,在軸承箱內(nèi)壁涂抹圓柱鎖固膠(圖13)。
圖13 聯(lián)軸器側(cè)軸承箱外壁涂抹圓柱鎖固膠
在檢修作業(yè)中,應注意及時清理管線、加裝過濾網(wǎng)等,避免外來雜質(zhì)堵塞,對入口保持清潔。母液泵的軸承箱油位是軸承潤滑的第一道防線,加強入油位管理,才能有效地從根源上保證軸承充分潤滑,具體可根據(jù)每臺設備的軸承箱重新標定油位,定期清理軸承箱,預防軸承箱有油泥,油位不可過高,這樣會造成軸封漏油嚴重,造成環(huán)境油污染。
(1)注意熱裝軸承時不能超溫,等軸承溫度到常溫后,進行鎖緊螺母;(2)吊軸承箱,要調(diào)平,容易裝配;(3)鎖片螺母鎖片要鎖住確認,鎖片爪不能貼近保持架;(4)起吊時,注意指揮和捆綁方式,在起吊部件要有倒鏈好精確調(diào)節(jié);(5)裝完軸承扣蓋前用油槍給滾動體潤滑;(6)安裝時,加熱聯(lián)軸器內(nèi)孔至80℃左右即可裝入;(7)清洗配件軸承箱,最后用面清理軸承箱,防止有殘留物;(8)找中心時找到標準值范圍;(9)在關鍵部位加大關注力度,盡量避免不必要的故障發(fā)生。
針對母液泵故障現(xiàn)象,通過狀態(tài)監(jiān)測頻譜分析診斷和實踐檢修經(jīng)驗科學判斷故障原因,及準確判斷檢修要點,通過經(jīng)過對葉輪上的平衡孔進行擴孔處理、軸承軸向距離調(diào)整、軸承放松等措施處理。檢修出后試車,該泵非驅(qū)動端水平振動烈度由最高32.29mm/s降低至2.3mm/s,降幅93%,驅(qū)動端水平振動烈度由最高13.3mm/s降低至2.58mm/s.降幅80.6%.該泵非驅(qū)動端溫度70℃下降為53℃(符合標準不大于70℃),機泵處于B區(qū)平穩(wěn)運行。通過柔性精修保證檢修質(zhì)量和效率,確保生產(chǎn)裝置正常運行。