劉文靜,張金剛,胡延東,白雪玲,徐建路
(1.蘭州信息科技學院,甘肅 蘭州 730300;2.天津國投新能源有限公司,天津 300300;3.蘭州鋁業(yè)有限公司,甘肅 蘭州 730060)
煤電生產(chǎn)過程產(chǎn)生大量煙塵,對環(huán)境造成嚴重污染,含有微細顆粒物及二氧化硫為主的硫化物。PM2.5微小顆粒收集效率不高,懸浮在空氣中形成吸入顆粒物,影響空氣質(zhì)量。由于燃煤鍋爐產(chǎn)生的煙塵是大氣污染中的主要根源,降低煙塵濃度,對改善空氣質(zhì)量,提高生活環(huán)境,推進經(jīng)濟增長,營造與環(huán)境發(fā)展相適應的綠色生產(chǎn)有重要意義。
向軼結(jié)合排放標準闡述預荷電技術(shù),提高了細顆粒物的捕集效果,顆粒物濃度降低,并且降低了部件壓力損失。Jaworek等人提出可通過兩種途徑改進PM2.5的除塵效率,將荷電和捕集過程分離,增大了顆粒物粒團直徑,提高收塵能力。趙爽通過分析粉塵顆粒三種不同脈沖電場中同時進行荷電和凝并,測得流量對凝并效果有很大影響。賈沛等開發(fā)出橫向雙極靜電裝置,產(chǎn)生相反兩種電荷,有良好的湍流混合和凝并效果,當外加電壓超過11kV,提高了對微細顆粒物的捕集效率。許馨月研究袋式除塵器中圓筒濾袋改為褶皺濾袋后,粉塵在灰斗中沉降的影響,濾袋長度L=5m時粉塵在灰斗中的沉降率最佳,濾袋滲透率越大,除塵器內(nèi)部流場速度分布越均勻,粉塵更易沉降至灰斗。
隨著新技術(shù)迅速發(fā)展,煙氣除塵效能也逐步提升,處理鍋爐煙氣中粉塵技術(shù)主要包括以下3類。
火電廠生產(chǎn)中燃煤產(chǎn)生粉塵顆粒直徑較小,摩擦時在顆粒間產(chǎn)生靜電現(xiàn)象,接入外加電場可吸附懸浮顆粒,起到了高效除塵的目的。靜電除塵時兩端為高壓電極,可使排放煙塵產(chǎn)生電離作用,其中煙塵顆粒帶有負電荷,在直流電場作用下,負電荷的粉塵向正極板方向移動,在正極板表面形成堆積層,凈化煙氣質(zhì)量。
濕式除塵采用堿性液體噴淋,與煙氣混合去除顆粒物與硫化物等。煙氣經(jīng)通道流入水幕,與噴霧相碰撞,形成潮濕的氣團,隨氣流進入霧化器與堿性水反應,直徑較大的顆粒在重力作用下落入水面,殘留的固體顆粒進入旋流板中發(fā)生反應,致充分吸收。
典型除塵技術(shù)的一種,多用于箱體式濾袋除塵裝置,布袋數(shù)量與安裝角度都與凈化效果有很大關系,煙塵均勻進入過濾單元,凈化后的氣體進入濾袋內(nèi)部排出除塵裝置。濾袋外部粉塵增加時,需對濾袋進行再生處理,采用濾袋變形與振動去除表層顆粒達到再生目的。
某火電廠總裝機容量3×300MW,采用高壓靜電除塵設備,每臺爐配置2臺雙室四電場靜電除塵器,設計電除塵入口粉塵含量12900mg/Nm3,脫硫入口要求粉塵濃度<100mg/Nm3。由于設備運行周期較長,內(nèi)部陽極板損壞,陰極板芒刺有彎曲變形,收塵效率僅為98.06%,需在除塵器裝置中進行技術(shù)改造,提高凈化能力。
傳統(tǒng)除塵技術(shù)當煤質(zhì)中灰分的含量較小時,凈化效果明顯;若出現(xiàn)煤質(zhì)質(zhì)量不穩(wěn)定,灰分較多時,煙氣除塵后仍然留有固體顆粒與硫化物,對大氣造成污染的同時影響生態(tài)環(huán)境。
采集重要影響因素數(shù)據(jù),根據(jù)煤質(zhì)理論分析煙氣中粉塵濃度,與校核煤質(zhì)對比,分析除塵器入口煙塵濃度。對比灰渣成分,確定參配煤質(zhì)特征,計算煤質(zhì)偏離值,減少動態(tài)變化參數(shù)影響除塵效率。分析飛灰化學成分差異,隨氣流經(jīng)過電除塵器均勻電場通路時,飛灰比電阻變化較大,電荷被吸附能力有差別,比電阻增加時,荷電能力下降,造成顆粒逃逸。
對運行中的除塵器進行改造優(yōu)化,解決技術(shù)難點,降低出口濃度,但受到原有設備空間布置、安裝方式等條件限制,對比改造方案如下。
方案一:加裝旋轉(zhuǎn)電極板,該技術(shù)能夠有效降低煙塵中的顆粒物與硫化物,達到凈化的目的,但因旋轉(zhuǎn)過程中基本持續(xù)受到鋼刷摩擦,很容易產(chǎn)生磨損,降低設備的無故障時間,加大故障率,增加維修成本,改造周期較長,新增旋轉(zhuǎn)極板技術(shù)成本巨增。
方案二:采用高頻電源,將原有的兩相工頻高壓電源改造為三相高頻電源,改造周期較短,但收塵能力提升不明顯,更突出的不足在于該方案中的高頻電源,對比國產(chǎn)設備與進口設備的采購成本與故障率,經(jīng)濟性不佳,返廠維修率增加,影響設備可開動時間。
方案三:替換除塵袋,在部分電場區(qū)域更換為待除塵并增加反向收灰再生系統(tǒng),該方案中濾袋外壁中堆積的粉塵太多時造成過濾阻力增大,過濾效率降低,反向清除濾袋外壁的灰塵時,前端帶電粉塵吸附,濾袋后無法清除,濾袋的再生能力下降,長此以往影響過濾效果。
方案四:增設導電溜槽,在易于安裝的電場區(qū)域末端增加導電溜槽,如圖1所示。該溜槽與氣流方向一致,與收塵板平行并設置成正極,長度為300mm密化的濾槽。
圖1 收塵原理
根據(jù)不同方案對比與分析,采用改造便捷,經(jīng)濟效益合理,設備維護成本較低的第四種方案進行改造與優(yōu)化。
(1)改造過程。本次改造方案在第二、第三電場末端增設導電濾槽,優(yōu)化高頻電源,修復極板,更換陰極線纜。如圖2所示。
圖2 加裝導電溜槽
每排收塵板的末端增設導電濾槽,大幅增加電場收塵面積,粉塵顆粒與溜槽導板撞擊,發(fā)揮更大靜電捕集和攔截過濾優(yōu)勢,收集更多游離粉塵,提高除塵效率。
(2)效果監(jiān)測。采用煙塵平行采樣儀,在除塵器進、出口煙道測定斷面采樣。監(jiān)測期間保證鍋爐在額定負荷下穩(wěn)定運行,暫不進行增減負荷操作,經(jīng)檢測效率為99.25%,較改造之前出口除塵效率98.06%,提高了出口除塵效率,確保了最終排放煙塵顆粒含量達到國家標準。如表1所示。
除塵技術(shù)廣泛應用于不同領域,除塵方式也隨技術(shù)升級而提質(zhì)。但因改造難度大、成本較高,改造后新舊設備不兼容與效率不匹配等因素,影響改造效果。經(jīng)驗證增加導電溜槽優(yōu)勢明顯,改造后未出現(xiàn)故障,排放煙氣符合國家標準,該方案也為相似除塵器改造提供了參考依據(jù)。