中冶南方都市環(huán)保工程技術(shù)股份有限公司 陳麗娜 吳朝陽
反滲透膜技術(shù)具有脫鹽率高、自動化程度高、適用范圍廣、占地面積小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于火電廠鍋爐補給水系統(tǒng)原水預(yù)脫鹽處理,能夠穩(wěn)定脫除水體中70%~75%溶解性鹽,為后續(xù)離子交換樹脂或電滲析進一步深度脫鹽提供堅實的基礎(chǔ)。反滲透膜過濾孔徑極小,能夠截留水體中多種污染物,當(dāng)水體中無機鹽垢、金屬沉淀物、有機物等污染物在膜表面發(fā)生沉積時,將影響反滲透膜運行壓差、產(chǎn)水水量及水質(zhì),進而影響整套鍋爐補給水系統(tǒng)的運行,甚至危及機組供水保障。本文通過某火電廠鍋爐補給水系統(tǒng)二級反滲透污堵案例分析及清洗過程,為反滲透膜運行工作中出現(xiàn)異常問題解決提供參考。
某火電廠采用經(jīng)處理后的長江水作為全廠生產(chǎn)生活用水,對原水水質(zhì)的分析,鍋爐補給水處理系統(tǒng)選用多介質(zhì)過濾器+自清洗過濾器+超濾+一級反滲透+二級反滲透+EDI的工藝系統(tǒng)。介質(zhì)過濾器4用1備,主要去除水中固體懸浮物等,濾料采用無煙煤及石英砂,單臺處理為120m3/h。設(shè)置3臺自清洗過濾器,過濾精度為100μm,每臺出力120t/h。設(shè)置3套超濾裝置,每套出力為119m3/h,回收率≥90%。一級反滲透裝置3套,每套出力為87m3/h,回收率為75%;二級反滲透裝置3套,每套出力為80m3/h,回收率為90%。EDI裝置回收率為90%,設(shè)置2套,單臺出力為40m3/h。
一級反滲透裝置膜元件采用蘇伊士原裝進口抗污染芳香聚酰胺復(fù)合膜AG8040F-400FR,每套108支,共計三套324支膜元件,設(shè)計通量21.7LMH,排列方式為12∶6。二級反滲透裝置膜元件采用蘇伊士原裝進口芳香聚酰胺低壓復(fù)合膜AK-440H,每套60支,共計三套180支膜元件,設(shè)計通量32.64LMH,排列方式為6∶4。
二級反滲透裝置投產(chǎn)調(diào)試期間,產(chǎn)水量為73m3/h,略低于設(shè)計值80m3/h,回收率為95%,脫鹽率為91%,基本滿足性能要求。僅運行2個月有余,產(chǎn)水量下降至50m3/h,針對二級反滲透裝置開展在線清洗工作。清洗后,二級反滲透裝置產(chǎn)水量由50m3/h上升至62m3/h,未有明顯提升,隨設(shè)備運行產(chǎn)水量仍逐步下降。同時二級反滲透裝置進水壓力、段間壓力、濃水壓力均有明顯上升,膜污堵現(xiàn)象較明顯。運行不足半年,二級反滲透裝置產(chǎn)水量降低至30~35m3/h,在線清洗無明顯效果。
二級反滲透膜裝置產(chǎn)水量由73m3/h下降至30m3/h,進水壓力由1.02MPa升高至1.21MPa,在線清洗無法恢復(fù)至設(shè)計參數(shù)。將二級反滲透一段、二段各取一只反滲透膜元件,并解剖膜元件,二級反滲透膜元件外觀及解剖圖所示。發(fā)現(xiàn)膜元件進水端膜片表面有較多顆粒狀污染物,呈深黑色,大小不一,數(shù)量較多。膜表面無腥臭氣味、黏性物質(zhì)、白色結(jié)垢物質(zhì)。初步判斷為進水雜質(zhì)過多,進入二級反滲透造成過濾孔徑堵塞,未發(fā)現(xiàn)微生物滋生、膜表面結(jié)垢表征現(xiàn)象。
為進一步確認污堵原因,通過掃描電子顯微鏡(SEM)對膜元件表面進行檢測,如圖2膜元件表面不同區(qū)域電鏡形貌圖所示,發(fā)現(xiàn)膜元件表面存在大量不規(guī)則顆粒異物附著,呈現(xiàn)黑色、深褐色,不規(guī)則分布,同時膜元件空隙處也附著著較多顆粒,占據(jù)了大半的空隙。通過對膜元件表面黑色物質(zhì)進行元素檢測分析,主要成分為硅、鋁和鐵等氧化物。進一步驗證了外來雜質(zhì)堵塞過濾通道,同時也存在無機鹽垢析出的可能,造成二級反滲透裝置出力降低。
分別將膜表面黑色顆粒物和膜片進行紅外光譜分析。其主要信號跟酚氧樹脂即環(huán)氧樹脂信號相似,同時還有1725cm-1和1652cm-1兩個羰基信號,分別來源于酯類和酰胺類物質(zhì)。試驗表明,極少量酯類、聚合物單體(如環(huán)氧單體)和低聚物會影響膜元件通量。如果前置一級反滲透未充分沖洗干凈,其產(chǎn)水中少量酯類污染物對二級膜將產(chǎn)生通量下降影響。這些物質(zhì)可能來源于聚脲-聚氨酯防水防腐涂料,該類防水防腐涂料以環(huán)氧材料為底漆,因此黑色顆粒有可能來源于防水防腐涂料。
根據(jù)掃描電子顯微鏡(SEM)及紅外光譜分析(FT-IR)檢測分析結(jié)果,推測污染源極有可能來自前端水箱。結(jié)合鍋爐補給水系統(tǒng)投運不到3月,檢修發(fā)現(xiàn)超濾產(chǎn)水箱內(nèi)部出現(xiàn)多處成片腐蝕區(qū)域,因發(fā)現(xiàn)及時未對保安過濾器及一級反滲透膜裝置產(chǎn)生明顯的影響。根據(jù)《發(fā)電廠保溫油漆設(shè)計規(guī)程(DL/T 5072-2019)》對水箱所做防腐設(shè)計應(yīng)能可靠運行5年以上,水箱防腐層破損易造成反滲透系統(tǒng)進水二次污染,從超濾水箱的內(nèi)防腐層現(xiàn)狀推測其余鋼制防腐水箱內(nèi)壁可能也存在涂層破損現(xiàn)象。對一級反滲透產(chǎn)水箱進行內(nèi)部防腐涂層完整性進行檢查,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)水箱內(nèi)部多區(qū)域有明顯腐蝕、防腐涂層脫落的現(xiàn)象,水箱底部有大量金屬污染物及不明污染物。因此,確認二級反滲透膜元件表面金屬污染物來源一級反滲透產(chǎn)水箱脫落的金屬氧化物,含有微量環(huán)氧樹脂、聚氨酯類有機物來源一級反滲透產(chǎn)水箱防水防腐涂層。
根據(jù)相關(guān)研究表明,除鹽水生產(chǎn)系統(tǒng)水箱防腐涂層在運行初期會釋放一定量的有機物,星成霞等[1]對除鹽水箱防腐防水涂層溶解物對水質(zhì)的影響研究中發(fā)現(xiàn),在初始溶解階段為快速增長期(1~2周),溶解出的有機物大于10μg/(cm2·d),對除鹽水的水質(zhì)有顯著的影響。達到溶出平衡期(7~8周)時,溶解出的有機物逐漸趨于平衡,不再增加。
結(jié)合本項目中一級反滲透產(chǎn)水箱涂層脫落、金屬腐蝕對二級反滲透膜裝置產(chǎn)生的較大影響,推測水箱防水防腐涂層存在一定的質(zhì)量問題,加劇了涂層涂料中有機物的釋放。對此,考慮保證生產(chǎn)的需求,優(yōu)先對水箱內(nèi)鼓泡、起皮、滲銹、針孔等多種缺陷進行處理及噴涂修補[2]。對水箱進行多次滿水浸泡、換水及沖洗等操作加速有機物溶解,直至檢測排水中TOC含量(總有機碳指標(biāo))達到100μg/L即可。另外,須對二級反滲透膜元件進行離線再生清洗工作。
通過多種檢測及分析,發(fā)現(xiàn)造成二級反滲透膜裝置元件污堵的原因是:水箱防水防腐涂層釋放的微量環(huán)氧樹脂、聚氨酯類有機物,同時膜表面還存在硅、鋁和鐵的氧化物等無機物污染物。單一的酸洗或者堿洗不能達到預(yù)期的效果,經(jīng)反復(fù)討論確定采用“浸泡+堿洗+酸洗+堿洗”的清洗方案,對二級反滲透膜裝置進行離線清洗工作。
浸泡。采用乙醇水溶液對膜元件進行浸泡,考慮50%濃度乙醇對反滲透膜元件的性能產(chǎn)生不確定性的影響[3],乙醇濃度選擇30%;堿洗:用除鹽水配置1%EDTA四鈉鹽,加NaOH調(diào)pH值至11.5,加入十二烷基磺酸鈉0.01%,針對一些難溶性的膠體硅、有機物附著、硫酸鹽等雜質(zhì)污堵,水溫控制30℃;酸洗:采用鹽酸,控制pH值在2~3,水溫控制30℃。
水沖洗。水沖洗有兩個過程,其一是清洗前,采用反滲透產(chǎn)水進行沖洗,能夠有效清除膜表面的污垢、雜質(zhì)。其二是清洗后,采用反滲透產(chǎn)水進行沖洗,沖洗化學(xué)清洗的藥劑;浸泡。向清洗水箱注入除鹽水,配置30%濃度乙醇溶液,啟動清洗泵,連續(xù)循環(huán),清洗液由無色透明變?yōu)楹诤稚?,則更換清洗液,重新配置30%濃度乙醇溶液,知道循環(huán)清洗液顏色無變化,停止循環(huán)。關(guān)閉產(chǎn)水閥門,將膜元件加壓到1.0MPa,控制進水端與濃水端壓差不大于0.07MPa,避免濃水端出現(xiàn)產(chǎn)水背壓,引起膜片損壞。
堿洗。向清洗水箱注入除鹽水,加熱水體溫度至30℃,配置堿清洗液,啟動清洗泵,執(zhí)行分段清洗,清洗流量控制每個膜管6~9m3/h,進系統(tǒng)壓力控制不大于0.4MPa。執(zhí)行一個周期循環(huán)30min浸泡30min,每段清洗3~5個周期。每隔15min檢測清洗水箱pH值,pH值低于11.5,則投加NaOH,調(diào)質(zhì)至11.5。
酸洗。清洗水箱注入除鹽水,加熱水體溫度至30℃,配置酸清洗液,啟動清洗泵,執(zhí)行分段清洗,清洗流量控制每個膜管6~9m3/h,進系統(tǒng)壓力控制不大于0.4MPa。每隔15min檢測清洗水箱pH值,pH值大于2,則投加HCl,調(diào)質(zhì)至2。連續(xù)監(jiān)測2~3次pH值沒有變化,則認為酸沒有消耗,酸洗步驟即可以結(jié)束。
堿洗。酸洗后,用除鹽水沖洗至pH值中性,再進行一次堿洗,清洗步驟及工藝同上述堿洗步驟;水沖洗。清洗步驟結(jié)束后,用除鹽水沖洗整個反滲透膜系統(tǒng),包括清洗水箱、管道,pH值達到中性即可。
3.3.1 膜透過量及重量變化
分別抽取3套二級反滲透一段、二段不同填裝位置的膜元件共計12只,測試清洗前、后膜元件本體膜透過量及重量變化。根據(jù)測試結(jié)果,清洗前膜透過量平均值為17.7LMH,清洗后膜透過量平均值為27.3LMH,提升幅度為53.77%,但與設(shè)計值平均運行膜透過量32.6LMH有一定差距,仍有提升空間。清洗后膜元件平均重量較清洗前降低1.93kg,清洗后膜元件平均重量M2為14.25kg,新膜元件重量M0為14.0kg,即M2/M0=0.9825>0.98,即認定為離線清洗較為徹底。
3.3.2 運行參數(shù)變化
整理記錄二級反滲透膜裝置清洗前后的運行參數(shù),對比系統(tǒng)設(shè)計運行參數(shù)值。由結(jié)果可知,清洗前實際運行參數(shù)相較設(shè)計值相差較遠,二級反滲透膜裝置污堵嚴(yán)重,回收率低、脫鹽率低,遠不能滿足生產(chǎn)要求。經(jīng)清洗后,實際運行參數(shù)基本接近設(shè)計值,清洗后正常運行1個月未發(fā)生進水壓力升高、產(chǎn)水率降低等現(xiàn)象。進水溫度為25℃,清洗前為21℃,清洗后為20℃。進水流量設(shè)計參數(shù)為88m3/h,清洗前為43.7m3/h,清洗后為80.2m3/h。進水電導(dǎo)率設(shè)計參數(shù)為40μs/cm,清洗前為38.4μs/cm,清洗后為39.7μs/cm。進水壓力設(shè)計參數(shù)為1.25MPa,清洗前為1.26MPa,清洗后為1.12MPa。段間壓力清洗前0.906MPa,清洗后為0.984MPa。產(chǎn)水流量設(shè)計參數(shù)為80m3/h,清洗前35.5m3/h,清洗后為71.3m3/h。產(chǎn)水電導(dǎo)率設(shè)計值為4μs/cm,清洗前為6.2μs/cm,清洗后為3.9μs/cm。回收率設(shè)計參數(shù)為90%,清洗前為81.23%,清洗后為88.9%。脫鹽率設(shè)計值為90%,清洗前為83.85%,清洗后為90%。
鍋爐補給水系統(tǒng)膜裝置日常運行凈化水體的同時,也不可避免受到多種雜質(zhì)的污染,造成反滲透膜裝置運行壓力升高、產(chǎn)水量降低、水質(zhì)變化等不良后果。對受污染的膜元件進行全面的分析診斷是十分必要的,發(fā)現(xiàn)污染物類型能夠有利于快速解決問題。
首先,通過外觀觀察,根據(jù)判斷粘性及氣味,判斷是否為微生物或有機物孳生;根據(jù)結(jié)垢顆粒顏色、大小及均勻性,判斷是否為碳酸垢、硅垢或者其他非常規(guī)物質(zhì);其次,對膜元件進行解剖,觀察膜元件是否存在物理損傷或化學(xué)氧化,進一步觀察污染物分布情況,有助于確定污染類型。再者,通過灼燒失量實驗確定有機物、無機物的比例,通過X射線衍射光譜確定污染物元素種類以及含量,通過紅外光譜確定污染物物種的表征;最后,結(jié)合系統(tǒng)相關(guān)運行參數(shù),確定污染的起因和對應(yīng)的解決方法,做出及時的運行調(diào)整。
本項目中二級反滲透膜裝置投運不到2個月即污堵嚴(yán)重,性能指標(biāo)惡化嚴(yán)重,在線清洗無法恢復(fù)運行通量。針對污堵膜元件開展各類分析化驗及檢查,發(fā)現(xiàn)前端一級反滲透產(chǎn)水箱存在防水防腐材脫落并釋放有機物的問題,金屬氧化物及有機物污堵膜元件的同時,存在無機硅垢的析出,最終導(dǎo)致系統(tǒng)難以運行。開展具有針對性的清洗工藝“浸泡+堿洗+酸洗+堿洗”,恢復(fù)膜透過量53.77%,清洗后膜元件平均重量較清洗前降低1.93kg,膜裝置運行參數(shù)接近原設(shè)計值,有效地解決膜裝置污堵的情況。