李德鑫 韋軍 覃祖賓
摘 要:在汽車(chē)總裝線,通過(guò)螺紋連接實(shí)現(xiàn)零件裝配是一項(xiàng)主要工作,合適的擰緊方法對(duì)擰緊質(zhì)量有重要影響。本文以電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池總成裝配為實(shí)例,選擇多種擰緊方法進(jìn)行實(shí)車(chē)裝配,檢測(cè)靜態(tài)扭矩?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析,驗(yàn)證了“多步擰緊”法對(duì)提高動(dòng)力電池固定螺栓擰緊質(zhì)量有重要作用。
關(guān)鍵詞:擰緊扭矩 多步擰緊 靜態(tài)扭矩
1 前言
螺紋連接是汽車(chē)零部件裝配最常見(jiàn)的方式之一,與鉚接、焊接等方式相比,螺紋連接的裝配與維修更方便,更高效。擰緊工藝是總裝車(chē)間“四大裝配工藝”之首(擰緊、管線、加注和裝調(diào)),占整車(chē)裝配線上工作量的70%以上。隨著電動(dòng)擰緊工具在汽車(chē)裝配線的普及,尤其是高精度可編程電纜槍?zhuān)ê?jiǎn)稱電槍?zhuān)┑膹V泛使用,為汽車(chē)零部件選擇合適的擰緊方法進(jìn)行裝配提供了工具基礎(chǔ)。
2 擰緊方法
在滿足要求的前提下,擰緊方法應(yīng)該盡量簡(jiǎn)化,常見(jiàn)的擰緊方法有“扭矩法”、“轉(zhuǎn)角法”等。
“轉(zhuǎn)角法”是基于一定的轉(zhuǎn)角,使螺栓產(chǎn)生軸向伸長(zhǎng)及連接件被壓縮,實(shí)現(xiàn)軸向預(yù)緊力。在轉(zhuǎn)角階段,摩擦力對(duì)螺栓軸向預(yù)緊力影響減小。對(duì)螺栓軸向預(yù)緊力精度影響最大的是轉(zhuǎn)角開(kāi)始的起始扭矩點(diǎn)。該方法實(shí)現(xiàn)的預(yù)緊力穩(wěn)定性較高,能更好的適應(yīng)設(shè)計(jì)需求,但是對(duì)擰緊工具性能要求高,緊固件利用率可以達(dá)到80-90%。
“扭矩法”是通過(guò)控制扭矩的方法來(lái)獲得預(yù)緊力,受到摩擦系數(shù)的影響大,預(yù)緊力的離散值可以達(dá)到20-30%,為了保證一定的預(yù)緊力,往往采用較高的設(shè)計(jì)余量,緊固件利用率偏低,約40-60%?!芭ぞ胤ā备鶕?jù)擰緊步驟的不同,又分為“一步擰緊”,“兩步擰緊”和“多步擰緊”。本文主要針對(duì)“扭矩法”進(jìn)行驗(yàn)證分析。
3 擰緊環(huán)境
動(dòng)力電池總成是電動(dòng)汽車(chē)核心“三電”之一,其自身重量大,成本占比高。某車(chē)型動(dòng)力電池總成由8顆螺栓固定,設(shè)計(jì)扭矩55-65N.m,電槍擰緊設(shè)定值60N.m,檢測(cè)扭矩監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)50-70N.m。本文以提升動(dòng)力電池固定螺栓檢測(cè)扭矩質(zhì)量為目標(biāo),驗(yàn)證不同擰緊方法的改善效果。為了降低其他因素的影響,在同班次(人員不變),同批次零件的狀態(tài)下進(jìn)行驗(yàn)證。
4 不同擰緊方法效果驗(yàn)證
4.1 兩步擰緊
使用電槍裝配時(shí),“一步擰緊”法已經(jīng)極少使用。該車(chē)型動(dòng)力電池使用“兩步擰緊”法裝配,第一步擰緊到33N.m,第二步擰緊到60N.m。為方便記錄,我們將此擰緊方法稱為“60N.m法”,對(duì)應(yīng)擰緊曲線如圖1所示。
對(duì)使用“60N.m法”完成裝配的車(chē)輛,抽檢靜態(tài)扭矩?cái)?shù)據(jù)。如表1所示。
從表1可以看出,抽檢扭矩不合格頻次高(紅色字體),整體合格率為64.6%,抽檢扭矩均值為51.8N.m,計(jì)算CPK為0.13,抽檢靜態(tài)扭矩狀態(tài)差。
4.2 多步擰緊(增加反松)
在原有“60N.m法”的基礎(chǔ)上,增加反松90°步驟。即,分兩步擰緊到60N.m后,反松90°,然后再分兩步擰緊到60N.m,稱為“60N-90A+60N法”,對(duì)應(yīng)擰緊曲線如圖2所示。
對(duì)使用“60N-90A+60N法”完成裝配的車(chē)輛,隨機(jī)抽取5臺(tái)車(chē)進(jìn)行靜態(tài)扭矩測(cè)量。如表2所示。
從表2可以看出,抽檢扭矩合格率為87.5%,均值為55.2N.m,CPK為0.38,改善效果明顯,但是整體狀態(tài)依然較差。
4.3 多步擰緊(反松+提升擰緊扭矩)
增加反松步驟后,改善效果明顯,但是仍未滿足生產(chǎn)需求。電槍工具精度高,通過(guò)編程設(shè)置擰緊扭矩值和扭矩監(jiān)控窗口,實(shí)現(xiàn)在設(shè)計(jì)扭矩范圍內(nèi)精準(zhǔn)調(diào)整輸出扭矩。為了進(jìn)一步提升檢測(cè)扭矩質(zhì)量,需要驗(yàn)證施加63N.m的效果。即,在“60N-90A+60N法”的基礎(chǔ)上,將最終擰緊扭矩提升為63N.m,稱為“60N-90A+63N法”,對(duì)應(yīng)擰緊曲線如圖3所示。
對(duì)使用“60N-90A+63N法”完成裝配的車(chē)輛,進(jìn)行靜態(tài)扭矩測(cè)量。如表3所示。
可以看出,抽檢扭矩合格率提升到100%,均值為57.9N.m,CPK為0.79,過(guò)程能力有待進(jìn)一步提升。
4.4 多步擰緊(取消反松+提升擰緊扭矩)
“60N-90A+63N法”改善效果明顯,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)擰緊時(shí)間變長(zhǎng),電槍正反轉(zhuǎn)切換導(dǎo)致穩(wěn)定性差,報(bào)警頻次增加等問(wèn)題。驗(yàn)證取消反松90°步驟,即分兩步擰緊到60N.m后,再擰緊到63N.m。由于取消了反松,在螺栓剩余扭矩較大的情況下再次施加扭矩,沖擊較大,需要將63N.m步驟設(shè)置為“一步擰緊”,稱為“60N+63N法”,對(duì)應(yīng)擰緊曲線如圖4所示。
對(duì)使用“60N+63N法”完成裝配的車(chē)輛,隨機(jī)抽取5臺(tái)車(chē)進(jìn)行靜態(tài)扭矩測(cè)量。如表4所示。
從表4可以看出,抽檢扭矩合格率為100%,均值為58.5N.m,CPK為1.47,整體狀態(tài)良好。
4.5 不同擰緊方法效果對(duì)比
對(duì)上述擰緊方法的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行匯總對(duì)比,如表5所示。
從表5可以看出,對(duì)動(dòng)力電池固定螺栓裝配,普通的“兩步擰緊”效果較差,不能滿足要求。增加反松和提升擰緊扭矩步驟后,在合格率、均值及CPK方面都有明顯提升。綜合驗(yàn)證數(shù)據(jù)來(lái)看,多步擰緊“60N+63N法”是更適合該車(chē)型動(dòng)力電池裝配的擰緊方法。
5 結(jié)束語(yǔ)
擰緊方法對(duì)擰緊扭矩質(zhì)量有直接且重要的影響,對(duì)于動(dòng)力電池總成這種自重大,擰緊顆數(shù)多的零件裝配,普通“兩步擰緊”法裝配效果較差,不能很好的滿足要求?!岸嗖綌Q緊”法中,對(duì)“反松”等步驟的不同組合,會(huì)產(chǎn)生不同的改善效果,在提升扭矩質(zhì)量的同時(shí),也導(dǎo)致操作時(shí)間變長(zhǎng),電槍設(shè)備報(bào)警頻次增加等問(wèn)題。制定合適的擰緊方法,需要對(duì)具體零件進(jìn)行具體分析,以實(shí)際驗(yàn)證數(shù)據(jù)為依據(jù),綜合考慮節(jié)拍、合格率等多方面因素,在擰緊質(zhì)量和生產(chǎn)效率之間找到一個(gè)最優(yōu)解。