摘要:垃圾滲濾液產(chǎn)生的膜濃縮液含有高濃度的難降解有機質(zhì)和鹽分,導致垃圾滲濾液濃縮液一直是垃圾處理行業(yè)中難以解決的難題之一。通過對華南某大型城市的垃圾滲濾液濃縮液現(xiàn)狀進行研究,分析該大型城市填埋場、焚燒廠和生物質(zhì)處理廠在濃縮液處理中存在的問題,并找出解決措施,同時探討未來滲濾液濃縮液處理的發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:垃圾滲濾液;濃縮液;處理現(xiàn)狀;解決措施
基金項目:廣州市科技計劃項目(202206010054)
垃圾滲濾液濃縮液(簡稱“濃縮液”)處理是目前垃圾處理行業(yè)中亟需解決的環(huán)保問題之一,也是環(huán)保督查的重點難點問題。隨著《生活垃圾滲瀝液處理技術(shù)標準》(CJJ/T 150-2023)的實施,濃縮液及其處理工藝受到了業(yè)內(nèi)更大的關(guān)注和重視。濃縮液主要是垃圾滲濾液經(jīng)納濾、反滲透等膜處理后分離截留的含較高濃度難降解有機質(zhì)和較高鹽度的廢水,即納濾濃縮液和反滲透濃縮液。其中,納濾濃縮液主要污染物為難降解有機物,具有COD 高、難降解、易結(jié)垢等特點;反滲透濃縮液主要污染物為鹽分,具有含鹽量高、有機污染物含量低、氨氮含量低、易結(jié)垢等特點。納濾濃縮液和反滲透濃縮液的產(chǎn)生量分別占原濃縮液的15%~30% 和15%~20%[1]。
1 濃縮液主要處理工藝概述
1.1 回噴焚燒爐
回噴焚燒爐主要是將濃縮液按比例回噴至焚燒爐,通過化學燃燒達到去除污染物和濃縮液減量的效果。受垃圾成分差異化影響,各個地區(qū)的實際回噴量也有所差異,回噴量一般不超過垃圾處理量的10%[2]。該方法比較適用于垃圾焚燒廠產(chǎn)生的濃縮液,但容易加重煙氣中重金屬處理負擔,同時較高含量的氯離子也會加重焚燒爐的腐蝕。
1.2 機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)
利用蒸汽壓縮機蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽,并提高二次蒸汽的溫度和熱量,讓壓縮后的蒸汽進入蒸發(fā)器作為熱源再次使原液產(chǎn)生蒸發(fā),以及依靠蒸發(fā)器系統(tǒng)自循環(huán)實現(xiàn)蒸發(fā)濃縮的技術(shù)。由于該工藝的能量來源為電能,且能穩(wěn)定達標排放,因而國內(nèi)大多數(shù)項目都采用了這種蒸發(fā)濃縮工藝。但采用該工藝必須對于硬度較高的濃縮液進行嚴格預處理,否則設(shè)備就具有易被高鹽高酸腐蝕性物質(zhì)腐蝕的風險,并且易結(jié)垢,需頻繁清洗[3]。
1.3 浸沒燃燒蒸發(fā)
浸沒燃燒蒸發(fā)是利用氣體燃料在液體亞表面增壓浸沒燃燒,并通過特殊的結(jié)構(gòu)形成超微氣泡與濃縮液直接接觸蒸發(fā),既可處理納濾濃縮液和反滲透濃縮液,又可處理二者的混合液。該工藝一般以沼氣和電能為能量來源,不需要進行預處理,只采用無轉(zhuǎn)熱的間壁,在運行過程中不易結(jié)垢[4]。
1.4 高級氧化
高級氧化主要應用的是Fenton 法和臭氧氧化法,適用于處理高濃度難生化降解的廢水,能顯著提高濃縮液的可生化性,對色度的去除具有良好效果,但對其中鹽度的去除效果有限。此外,高級氧化對設(shè)備的要求比較嚴格,設(shè)備投資高,試劑投加量大,運行管理的成本很高。單一的高級氧化法很難穩(wěn)定地將濃縮液處理達標排放,需與其他工藝聯(lián)用,才能在滿足低成本、高效處理的同時實現(xiàn)達標排放。因此,高級氧化法通過進一步的優(yōu)化,即為極具前景的處理方法[5]。
1.5 膜分離處理
膜分離處理包括利用納濾膜、反滲透膜、膜蒸餾等將溶液中的有機物和無機鹽有效分離出來,可實現(xiàn)濃縮液的減量化,常與焚燒法聯(lián)用以達到無害化目的。
目前,濃縮液處理的趨勢主要是全量化處理,通過蒸發(fā)等工藝,進一步去除水分,留下鹽與其他物質(zhì);或是通過采用“非膜法”滲濾液處理工藝,從源頭上避免濃縮液的產(chǎn)生。
2 國內(nèi)部分城市濃縮液處理工藝分析
2.1 上海:采用浸沒燃燒蒸發(fā)處理工藝
上海市老港滲濾液處理廠產(chǎn)生的濃縮液采用浸沒燃燒蒸發(fā)處理工藝,規(guī)模為200 t/d,采用填埋氣作為燃料,鹽泥產(chǎn)生量18 t/d,鹽泥含水率8%~13%,當濃縮倍數(shù)達到7 后,系統(tǒng)可直接結(jié)渣或結(jié)晶,浸沒燃燒工藝可直接作為終端處理工藝。
2.2 深圳:采用紫外高級氧化+ 高效生物脫氮工藝技術(shù)
廣東省深圳市紅花嶺垃圾填埋場產(chǎn)生垃圾滲濾液約1000 t/d,產(chǎn)生的濃縮液約300 t/d。由于濃縮液是垃圾滲濾液在經(jīng)MBR 處理后再經(jīng)納濾、反滲透膜截留的難處理殘留液,因此需采用紫外高級氧化+ 高效生物脫氮工藝技術(shù),將廢水中的硝態(tài)氮轉(zhuǎn)換成氮氣和水,從而達到脫氮的目的。同時,在處理系統(tǒng)中引入紫外光、氧化劑和催化劑,將高濃度、有毒有害難降解有機污染物徹底氧化分解成二氧化碳和水。
2.3 惠州:采用高效耦合腐殖酸處理技術(shù)
廣東省惠州市垃圾填埋場的滲濾液總處理能力達600 m3/d,產(chǎn)生的濃縮液主要為納濾濃縮液,因而在對納濾濃縮液的處理中采用了投資少、占地小、無濃縮液回灌、濃縮倍數(shù)高(可達50~60 倍)的高效耦合腐殖酸處理技術(shù)。處理后腐殖酸出水水質(zhì)比納濾好,腐殖酸約占總量的0.5% 且檢測合格,可作為水溶性肥料實現(xiàn)資源回收利用。但高效耦合腐殖酸處理技術(shù)只適合處理納濾濃縮液,不適合處置反滲透濃縮液。
3 某市濃縮液處理現(xiàn)狀及其存在的問題和解決措施
3.1 處理現(xiàn)狀概況
華南某大型城市(簡稱“案例城市”)液縮液主要來源于垃圾焚燒發(fā)電廠、生物質(zhì)處理廠和垃圾填埋場,且產(chǎn)生量依次降低。結(jié)合如表1 所示的案例城市某垃圾焚燒發(fā)電廠配套污水處理廠垃圾滲濾液碟管式高壓反滲透(DTRO)濃縮液的檢測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)該廠濃縮液的特性主要是低氨氮、高電導率,氨氮含量基本﹤ 5 mg/L,電導率﹥ 100000μm/cm。此外,案例城市垃圾老舊填埋場還暫存了一大部分濃縮液急需處理。
3.1.1 垃圾焚燒發(fā)電廠和生物質(zhì)處理廠濃縮液處理
垃圾焚燒發(fā)電廠和生物質(zhì)處理廠的濃縮液主要處理方式為石灰制漿,少量用于爐膛回噴、爐渣冷卻和飛灰固化。案例城市某垃圾焚燒發(fā)電廠反應塔制漿系統(tǒng)將熟石灰制成10% 左右的石灰漿液,但1 t 熟石灰需耗水12.85 t,熟石灰消耗量按1 t 垃圾10 kg 計,因而制漿系統(tǒng)日耗水量完全可自行消化日產(chǎn)生的濃縮液。但由于濃縮液含鹽量較高且成分復雜,有機物含量高,對脫酸系統(tǒng)運行的影響程度尚不明確,因此該廠通過開展?jié)饪s液制漿對脫酸系統(tǒng)的試驗研究,在漿液比例一定的情況下,分析濃縮液對制漿系統(tǒng)、霧化器設(shè)備及排放指標(氯化氫、二氧化硫)的影響。結(jié)果顯示,濃縮液制漿之后,出現(xiàn)管道腐蝕滲漏的情況,對二氧化硫指標影響明顯,對脫硝系統(tǒng)影響不大,使用濃水后刮板機經(jīng)常出現(xiàn)灰結(jié)塊的現(xiàn)象。
3.1.2 垃圾填埋場濃縮液處理
目前,大部分垃圾填埋場都采用浸沒燃燒蒸發(fā)工藝和二效蒸發(fā)濃縮液全量化處理技術(shù)對濃縮液進行處理,只有少量采用回灌填埋垃圾堆體方式處理。浸沒燃燒蒸發(fā)工藝處理對象為納濾濃縮液和反滲透濃縮液,設(shè)計規(guī)模200 t/d,利用填埋場沼氣的優(yōu)勢條件,熱源可直接為填埋沼氣(填埋場可免費提供),運行成本不包含沼氣費用約為200 元/t,浸沒燃燒蒸發(fā)產(chǎn)生的濃縮鹽泥進入飛灰填埋區(qū)填埋,冷凝水循環(huán)使用不外排,項目內(nèi)達到水平衡。經(jīng)估算,如果不能直接利用填埋廠沼氣作為熱源,處理1 t 濃縮液的運行總費用為263 元,包含沼氣費49 元,鹽泥填埋處理費用17 元。二效蒸發(fā)濃縮液全量化處理技術(shù)設(shè)計規(guī)模150 t/d,不僅可從技術(shù)原理上解決物料在換熱界面因發(fā)生相變而導致的嚴重結(jié)垢問題,還能有效降低換熱器在10倍濃縮倍數(shù)條件下的結(jié)垢風險,且無明顯感官異味[6]。
3.2 存在的問題
雖然案例城市的濃縮液均能完全由自有設(shè)施消納處理,但由于各垃圾焚燒發(fā)電廠和填埋場采用的濃縮液處理技術(shù)存在差異,因此導致濃縮液處理都存在一些問題待解決。一是濃縮液集中處理設(shè)施少,除某垃圾填埋場有設(shè)計處理量200 t/d 的浸沒燃燒蒸發(fā)工藝設(shè)施和設(shè)計處理量150 t/d 的二效蒸發(fā)濃縮液全量化處理技術(shù)設(shè)施外,其余垃圾填埋場產(chǎn)生的大量濃縮液都采用石灰制漿、爐膛回噴和回灌垃圾堆體等方式處理,從長遠來看存在環(huán)境和政策風險。二是垃圾填埋場濃縮液處理缺口大,尤其是暫存待處理的濃縮液量比較大。三是垃圾焚燒發(fā)電廠濃縮液采用石灰制漿、爐膛回噴等處理方式,存在腐蝕設(shè)備、飛灰板結(jié)、影響煙氣排放等問題。四是雖然垃圾焚燒發(fā)電廠濃縮液采用石灰制漿進行處理,但也只是實現(xiàn)了污染物的轉(zhuǎn)移,長期運行的穩(wěn)定性和安全性有待驗證。
3.3 解決措施
目前,案例城市的濃縮液集中處理有某垃圾填埋場浸沒燃燒蒸發(fā)工藝設(shè)施和二效蒸發(fā)濃縮液全量化處理技術(shù)設(shè)施,且垃圾填埋場產(chǎn)生的濃縮液通過浸沒燃燒蒸發(fā)、二效蒸發(fā)和回灌堆體方式,因此濃縮液基本能在本場自行消納處理。同時,由于案例城市已經(jīng)實現(xiàn)了原生垃圾零填埋,而計劃新建的其他濃縮液處理項目建成后,其處理規(guī)模不僅能滿足填埋場全部濃縮液(包括暫存的濃縮液)的處理,還能進一步解決回灌填埋堆體產(chǎn)生的風險,一舉多得。
由于垃圾焚燒發(fā)電廠的濃縮液處理措施主要是石灰制漿、煙氣工藝水、爐渣冷卻、飛灰固化及鍋爐回噴,且石灰制漿的比例最大,煙氣工藝水次之,只有少量用于飛灰固化和爐渣冷卻,在應急情況下才采用鍋爐回噴,因此垃圾焚燒發(fā)電廠的濃縮液也是完全由自有設(shè)施消納處理,暫不影響垃圾焚燒發(fā)電廠的工藝穩(wěn)定運行,并且到目前為止尚未發(fā)現(xiàn)對垃圾焚燒發(fā)電廠的煙氣處理環(huán)保達標排放有影響,無需進行其他的處理,只需關(guān)注長期運行的穩(wěn)定性和安全性。
4 某市濃縮液未來處理方向
根據(jù)測算,到2035 年,案例城市垃圾填埋場陳化垃圾濃縮液的日產(chǎn)生量將會減少66%左右,垃圾焚燒發(fā)電廠的濃縮液日產(chǎn)生量將增加57% 左右。此外,從中遠期來看,案例城市生物質(zhì)廠廚余垃圾處理能力不再擴張,濃縮液的日產(chǎn)生量在2025—2035 年期間基本維持穩(wěn)定。因此,案例城市未來垃圾濃縮液的處理只需主要考慮對垃圾焚燒發(fā)電廠濃縮液的完全消納處理即可。
垃圾焚燒發(fā)電廠濃縮液目前的處理工藝雖對煙氣達標排放尚無影響,但對脫酸系統(tǒng)運行的影響程度尚不明確,因此需進一步評估濃縮液制漿對整個焚燒系統(tǒng)的影響。未來,還應積極開展高級氧化工藝、蒸發(fā)工藝等焚燒發(fā)電廠濃縮液處理技術(shù)的創(chuàng)新研究,找到技術(shù)可行、環(huán)保安全、政策合規(guī)、經(jīng)濟適用的處理技術(shù),建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電廠濃縮液集中處理設(shè)施,保證案例城市垃圾焚燒發(fā)電廠濃縮液的穩(wěn)定與安全處理。
由于垃圾填埋場濃縮液回灌處理,具有一定的環(huán)保和政策風險,因此在考慮垃圾填埋場濃縮液產(chǎn)生量逐步減少的情況下,已有濃縮液集中處理設(shè)施的大型垃圾填埋場在解決自身存量濃縮液處理問題后,應考慮將其他垃圾填埋場濃縮液納入處理設(shè)施進行集中處理。
5 結(jié)論
鑒于目前濃縮液處理工藝技術(shù)發(fā)展不太成熟,仍存在處理成本偏高、規(guī)模偏小、運行維護投入大等問題,因此在濃縮液處理工藝選擇時需根據(jù)濃縮液的成分差異,綜合考慮垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾填埋場的不同特點,充分論證經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)保等方面的可行性。
濃縮液存量較大的垃圾填埋場,應提升處理能力解決存量濃縮液處理問題,以及結(jié)合垃圾填埋場沼氣充足優(yōu)勢及具體實際,考慮選用浸沒燃燒蒸發(fā)工藝。
鑒于石灰制漿、爐膛回噴工藝處理垃圾焚燒發(fā)電廠濃縮液到目前為止尚未發(fā)現(xiàn)對焚燒發(fā)電廠煙氣處理環(huán)保達標排放有影響,以及有眾多穩(wěn)定運行的工程案例,因而石灰制漿、爐膛回噴工藝是目前國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電廠通用的、經(jīng)濟的、可行的處理方法,解決了垃圾焚燒發(fā)電廠當前的濃縮液處理需求。但石灰制漿、爐膛回噴工藝方式始終只是實現(xiàn)了污染物的轉(zhuǎn)移,可能不適應未來的國家政策和環(huán)保要求,且CJJ/T 150-2023 明確了“膜濃縮液處理可選擇浸沒燃燒蒸發(fā)(SCE)、機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)、高級氧化等工藝”,因此垃圾焚燒發(fā)電廠應視情況建設(shè)配套的濃縮液集中處理設(shè)施。
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作者簡介
蔣敏(1989—),女,漢族,湖南懷化人,工程師,碩士,主要研究方向為固體廢棄物處理技術(shù)、城市管理技術(shù)。
加工編輯:馮為為
收稿日期:2024-09-25