楊積忠
(山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 臨汾 041600)
焦?fàn)t煤氣為對(duì)煤炭進(jìn)行焦化處理時(shí)所產(chǎn)生的副產(chǎn)物,對(duì)焦?fàn)t煤氣的再利用不僅可以解決其對(duì)環(huán)境污染的問(wèn)題,而且還可提高煤炭資源的利用率。目前,可以焦?fàn)t煤氣為原料制備工業(yè)生產(chǎn)中的甲醇,其作為潔凈能源被廣泛應(yīng)用。但是,當(dāng)前焦?fàn)t煤氣制備甲醇工藝存在的問(wèn)題可以歸結(jié)為原料單一、氫碳比例與甲醇合成理想比例不相符,進(jìn)而造成了氫氣的浪費(fèi)[1-2]。為提高焦?fàn)t煤氣制備甲醇的效率,減少氫氣的浪費(fèi),通過(guò)采用補(bǔ)碳技術(shù)達(dá)到提高氫氣利用率和甲醇產(chǎn)量的目的。
本文所研究焦?fàn)t煤氣制備甲醇的工藝流程為純氧-蒸汽部分轉(zhuǎn)化、低壓合成以及三塔精餾等;目前,我公司焦?fàn)t煤氣制甲醇裝備的生產(chǎn)負(fù)荷已經(jīng)達(dá)到90%,并處于穩(wěn)定生產(chǎn)的狀態(tài)。焦?fàn)t煤氣制備甲醇原料中氫氣和甲烷的占比較高,而一氧化碳和二氧化碳的占比較低;從理論上焦?fàn)t煤氣制備甲醇工藝中氫碳的理想比例為2.05~2.15。目前,我廠該項(xiàng)工藝的氫氣利用率偏低。
目前,我廠焦?fàn)t煤氣制備甲醇的工藝流程如圖1所示:
圖1 焦?fàn)t煤氣制甲醇工藝流程圖
如圖1 所示,焦?fàn)t煤氣制備甲醇的工藝流程包括焦?fàn)t煤氣的預(yù)處理、焦?fàn)t煤氣壓縮、干法脫硫、純氧轉(zhuǎn)化、合成氣壓縮以及甲醇合成精餾。其中,經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的焦?fàn)t煤氣中ρ(焦油+塵)≤0.1 mg/m3,ρ(萘)≤4 mg/m3,ρ(硫化氫)≤1 mg/m3;經(jīng)壓縮后焦?fàn)t煤氣的壓力控制在1.7~2.5 MPa;經(jīng)干法脫硫后,其中的總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.1×10-6;合成氣經(jīng)壓縮后壓力控制在6~7.1 MPa。在焦?fàn)t煤氣制備甲醇裝置的各個(gè)階段氣體的主要成分如表1 所示:
表1 焦?fàn)t煤氣制備甲醇裝置中氣體的組分比例
分析表1 中的實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)可知,當(dāng)前轉(zhuǎn)化氣中的氫碳比為2.34,合成氣中氫碳比為4.66??偟膩?lái)講,焦?fàn)t煤氣制備甲醇裝置中氫碳比例大于理想比例值。因此,為提高氫氣的利用率,最終提高甲醇的產(chǎn)率急需采用補(bǔ)碳技術(shù)對(duì)工藝進(jìn)行改造。
具體改造原則為:在保證最終甲醇產(chǎn)量的前提下,盡可能地發(fā)揮當(dāng)前焦?fàn)t煤氣制備甲醇裝飾的潛能,降低生活成本;最終改造目標(biāo)為:保證甲醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.99%,其中乙醇的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在50×10-6以下[3]。
在對(duì)當(dāng)前焦?fàn)t煤氣制甲醇工藝分析的基礎(chǔ)上,擬采用補(bǔ)碳措施提高氫氣的利用率和增加甲醇的產(chǎn)量。具體補(bǔ)碳操作可以轉(zhuǎn)化工藝前補(bǔ)二氧化碳,也可在轉(zhuǎn)化工藝后補(bǔ)二氧化碳。針對(duì)前補(bǔ)碳和后補(bǔ)碳的綜合性思路提出了如下4 種補(bǔ)碳方式,具體分析如下:
焦?fàn)t煤氣制備甲醇過(guò)程中不可避免地會(huì)產(chǎn)生大量的煙道氣,煙道氣中含有大量的二氧化碳?xì)怏w。因此,煙道氣直接排放會(huì)加劇溫室效應(yīng),污染環(huán)境。因此,可通過(guò)對(duì)煙道氣中的二氧化碳進(jìn)行回收作為補(bǔ)碳的碳源。
在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn),煙道氣中的二氧化碳相對(duì)于其他氣體的比例較高,但是其總體積分?jǐn)?shù)僅為4%~7%。因此,對(duì)于煙道氣中二氧化碳的分離難度較大,若采用化學(xué)吸收法回收煙道其中的二氧化碳需要在當(dāng)前裝置的基礎(chǔ)上增加吸收塔和再生塔等設(shè)備,極大地提高改造成本。
基于氣化法造氣需要保證氫碳比小于2 的氣體;因此,在實(shí)際操作中需要進(jìn)行凈化、壓縮等操作后對(duì)氫碳比例進(jìn)行調(diào)節(jié)。在實(shí)際調(diào)節(jié)過(guò)程中工藝復(fù)雜,而且投資較大。
此外,采用純二氧化碳和閃蒸氣液可作為補(bǔ)碳的碳源。綜合對(duì)比上述4 種補(bǔ)碳方式的優(yōu)劣勢(shì),最終確定采用前補(bǔ)碳的總體思路,具體通過(guò)利用合成系統(tǒng)閃蒸槽的閃蒸氣和純二氧化碳為碳源進(jìn)行補(bǔ)碳操作[4-5]。
在補(bǔ)碳方式確定的基礎(chǔ)上,本章對(duì)具體的補(bǔ)碳工藝進(jìn)行設(shè)計(jì),并對(duì)補(bǔ)碳效果進(jìn)行綜合評(píng)估。
純二氧化碳為碳源的補(bǔ)碳工藝流程如圖2 所示:
圖2 純二氧化碳補(bǔ)碳工藝流程圖
如圖2 所示,將純二氧化碳儲(chǔ)存于低溫液體儲(chǔ)罐中,通過(guò)一級(jí)加氫反應(yīng)的熱量將二氧化碳?xì)饣⒉捎民Y放氣對(duì)二氧化碳?xì)怏w進(jìn)行加壓處理;經(jīng)過(guò)上述一系列處理后的二氧化碳與焦?fàn)t煤氣充分混合送入壓縮機(jī)中。上述工藝的優(yōu)勢(shì)如下:
1)本工藝采用二氧化碳液體進(jìn)行補(bǔ)碳操作,可實(shí)現(xiàn)對(duì)合成氣氫碳比的高效調(diào)節(jié),從而達(dá)到提高合成氣轉(zhuǎn)化率的目的;
2)本工藝采用馳放氣對(duì)二氧化碳?xì)怏w進(jìn)行加壓處理,節(jié)約了能耗;
3)采用一級(jí)加氫反應(yīng)的熱量對(duì)二氧化碳?xì)怏w進(jìn)行氣化操作,減少了蒸汽的消耗。
基于此工藝補(bǔ)碳操作后甲醇裝置的氫碳比對(duì)比如表2 所示:
表2 純二氧化碳補(bǔ)碳效果對(duì)比
如表2 所示,采用純二氧化碳進(jìn)行補(bǔ)碳操作后,轉(zhuǎn)化氣和合成氣的氫碳比明顯降低,說(shuō)明提高了氫氣的利用率;而且,所補(bǔ)入的碳對(duì)應(yīng)有68%生成了甲醇,甲醇產(chǎn)量每年增加1.4×104t。
閃蒸氣補(bǔ)碳工藝流程如圖3 所示:
圖3 閃蒸氣補(bǔ)碳工藝流程圖
基于閃蒸氣補(bǔ)碳前后的氫碳比對(duì)比如表3 所示:
表3 閃蒸氣補(bǔ)碳前后效果對(duì)比
分析表3 數(shù)據(jù)可知,基于閃蒸氣補(bǔ)碳工藝后轉(zhuǎn)化氣和合成氣的氫碳比明顯降低,提高了氫氣的利用率;同時(shí),對(duì)應(yīng)的甲醇產(chǎn)量每年增加1441 t,可創(chuàng)造效益360 萬(wàn)元;同時(shí)對(duì)應(yīng)每年可減少二氧化碳的排放量為1.19×106m3。
焦?fàn)t煤氣為煤炭焦化過(guò)程中不可避免的副產(chǎn)物,對(duì)焦?fàn)t煤氣的充分利用不僅可以減小其對(duì)環(huán)境的污染,而且可實(shí)現(xiàn)對(duì)煤炭資源的深化利用。本文針對(duì)焦?fàn)t煤氣制備甲醇的工藝流程中存在的氫氣利用率低的問(wèn)題,提出了補(bǔ)碳的方式對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行改造。總結(jié)如下:
1)通過(guò)對(duì)比不同的補(bǔ)碳方式,最終確定采用前補(bǔ)碳的總體思路,具體通過(guò)利用合成系統(tǒng)閃蒸槽的閃蒸氣和純二氧化碳為碳源進(jìn)行補(bǔ)碳操作。
2)經(jīng)對(duì)比可知,采用純二氧化碳和閃蒸氣作為碳源進(jìn)行補(bǔ)碳均可達(dá)到提高氫氣利用率和增加甲醇產(chǎn)量的效果。但是,基于閃蒸氣進(jìn)行補(bǔ)碳不僅可以達(dá)到上述效果,還可減少二氧化碳?xì)怏w的排放,同時(shí)達(dá)到了節(jié)能減排的效果。