程傳麟 鄒宗彬 胡黃毛 鄧秀蘭 王本治
(安徽馬鋼礦業(yè)資源集團南山礦業(yè)公司)
某選礦廠運行多年,一直存在磨礦介質(zhì)消耗成本高、磨機電耗大、尾礦量大等問題,且尾礦利用率低[1]。為降低選礦廠生產(chǎn)成本及提高尾礦資源利用率,該選廠進行了磨礦介質(zhì)、粗磁選尾礦及全尾礦利用研究實踐,以期降低能耗,減少污染物排放,獲得企業(yè)效益的最大化及環(huán)境友好化。
某選礦廠原設計規(guī)模500 萬t/a,經(jīng)逐年技術(shù)改造,目前年處理鐵礦石550 萬t。該選礦廠主要處理礦石為采出原礦及近礦圍巖的干選粗精礦,綜合原礦全鐵品位20.85%,采用三段一閉路破碎篩分+高壓輥磨開路篩分+濕式粗粒磁選拋尾+階段磨礦階段磁選+淘洗機提精流程,年產(chǎn)全鐵品位65.5%的鐵精礦110 萬t,產(chǎn)品粒度為-0.074 mm90%。
磨礦介質(zhì)是選礦生產(chǎn)過程中的主要消耗品,生產(chǎn)過程中需要不斷的向球磨機中補加一定量的磨礦介質(zhì)。納米陶瓷球是一種新型磨礦介質(zhì),具有比重輕、硬度高、耐腐蝕、耐磨損等優(yōu)點,并逐步應用于臥式球磨機,為金屬礦山選礦廠細磨作業(yè)的節(jié)能降耗及產(chǎn)品粒度改善開拓了新思路[2-3]。安徽某選礦廠為了節(jié)能降耗并提高企業(yè)經(jīng)濟效益,在磨礦1系列、2系列進行了不同磨礦介質(zhì)對比試驗,磨礦1系列添加鋼球介質(zhì),2 系列添加鋼球+陶瓷球介質(zhì),采用φ30 mm鋼球作為初裝球,鋼球占總裝球量的20%,陶瓷球φ30 mm、φ25 mm、φ20 mm配比為20%∶60%∶20%。
在給礦量相同的條件下,對添加不同磨礦介質(zhì)的1系列、2系列進行二段磨礦分級流程考察,試驗結(jié)果見表1。
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由表1 可知,除二段分級效率1 系列比2 系列稍低外,其余各項指標1 系列均優(yōu)于2 系列,說明二段磨礦采用常規(guī)鋼球比采用鋼球+陶瓷球在磨礦分級指標上有優(yōu)勢,但優(yōu)勢不明顯;因二段旋流器溢流-0.074 mm 粒級含量指標要求為75%~80%,試驗1系列、2系列旋流器溢流-0.074 mm粒級含量分別為87.88%,86.06%,均大于工藝指標要求,說明添加陶瓷球介質(zhì)后,磨礦分級指標下降,但未影響生產(chǎn),故二段磨礦添加陶瓷球介質(zhì)是可行的。
2個系列二段磨礦運行參數(shù)考察結(jié)果見表2。
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由表2 可知,2 系列比1 系列磨礦介質(zhì)裝載量少67 t,充填率提高5.5%,磨機電流降低110.7 A,電耗減少2.64(kW·h)/t,磨礦介質(zhì)單耗減少0.148 kg/t;使用陶瓷球磨礦,節(jié)能效果顯著,雖然磨礦分級指標降低,但能達到生產(chǎn)要求,并保證精礦產(chǎn)品質(zhì)量。
選礦廠總尾礦經(jīng)盤磁回收機后進入φ53 m 濃縮機濃縮,濃縮后尾礦經(jīng)250spl-75 渣漿泵送至選硫廠選硫。原設計尾礦濃縮機干礦處理量400 t/h,底流濃度55%,現(xiàn)生產(chǎn)中濃縮機處理尾礦量達600 t/h,遠大于設計處理量。由于尾礦量大,尾礦濃縮系統(tǒng)存在底流濃度低(28%~32%)、溢流跑混、加藥量大及濃縮機壓死等問題。
選礦廠尾礦輸送至選硫廠選硫,合適的選別濃度為30%~35%。濃縮設備采用φ53 m 高效濃縮機,沉降面積2 486 m2。根據(jù)經(jīng)驗,高效濃縮機生產(chǎn)率為0.2 t/(m2·h),則φ53 m高效濃縮機處理能力為497 t/h,按90%負荷率計算,濃縮機處理能力為447 t/h,即φ53 m濃縮機合理的給礦量為450~500 t/h。底流輸送采用250spl-75渣漿泵,輸送管道內(nèi)徑300 mm,則合理的輸送體積量為1 000~1 120 m3/h,流速3.95~4.70 m/s。
按原礦650 萬t/a估算,尾礦量為662.88 t/h,現(xiàn)有尾礦濃縮池不能滿足全部尾礦濃縮要求,因此需對尾礦濃縮系統(tǒng)進行改進。
選礦廠產(chǎn)能提升至650 萬t/a 規(guī)模后,尾礦量為662.88 t/h。根據(jù)計算,φ53 m 濃縮機合理給礦量500 t/h 較為合理,則剩余尾礦量162.88 t/h 需處理。經(jīng)分析研究,提出3 種技改方案。方案1 為改造已有的φ50 m 周邊傳動型濃縮機為高效濃縮機,提升濃縮機處理能力,利用原尾礦管線輸送至選硫廠綜合利用。方案2為新建泵池預沉降后,直接利用原有尾礦管線泵送至選硫廠綜合利用。方案3 為恢復原設計粗粒尾礦撈砂工藝,根據(jù)流程考察,+0.5 mm 粒級占56%,撈砂后現(xiàn)有尾礦濃縮大井基本能滿足濃縮要求。
根據(jù)前期研究,方案1 改造現(xiàn)有濃縮池方案,需投資950 萬元,投資較大。方案2 存在粗顆粒泵送過程中過流件磨損大及低濃度輸送能耗高等問題。方案3 能滿足650 萬t/a 原礦規(guī)模生產(chǎn)尾礦濃縮要求。綜合考慮,選擇方案3。
技改后恢復粗粒撈砂系統(tǒng),計算得出+0.5 mm 粗砂量為162.97 t/h。原17#、18#膠帶機帶寬800 mm,設計運輸量為300 t/h。19#膠帶機為DG300 管狀膠帶機,輸送量達300~350 t/h,原有輸送膠帶機能滿足技改后要求。
根據(jù)技改方案,恢復粗粒尾礦撈砂系統(tǒng)即可滿足尾礦濃縮要求,主要技改內(nèi)容為更換原2 臺3073直線篩,更換原17#、18#及19#膠帶機。粗磁選尾礦撈砂系統(tǒng)設備聯(lián)系見圖1。
(1)恢復高壓輥篩分閉路后,5 mm 干拋尾礦產(chǎn)率達40%,其中+0.5 mm 尾礦產(chǎn)率達20%,恢復粗粒撈砂后,細粒尾礦量估算為530 t/h,基本能滿足要求。
(2)粗磁選尾礦回收生產(chǎn)從2022年8月至2023年5月,累計外銷尾砂32.5 萬t,濕拋尾礦量365.6 萬t,粗磁尾資源利用率8.9%。通過技改減少了尾砂的排放量,環(huán)保效益和經(jīng)濟效益顯著。
(3)通過技術(shù)改造,消除了φ53 m 高效濃縮機溢流跑混及濃縮機壓死現(xiàn)象的發(fā)生,減少了加藥量,保障了設備的正常運行,降低了維修成本,同時減少了污水的排放。
為綜合利用選礦廠尾礦,根據(jù)尾礦性質(zhì)進行大量的尾砂產(chǎn)品研發(fā)及市場調(diào)研工作,主要有2種產(chǎn)品方案。方案1將尾砂(0.045~3.00 mm)產(chǎn)品視作中間產(chǎn)品用作道路路基原料或混凝土配料,其產(chǎn)品直接用途較少,一般還需再分級加工,估算價格小于15元/t,價格較低。方案2 參照機制砂標準,將混合砂(0.15~3.00 mm)及超細砂(0.045~0.150 mm)用于建設工程原料[4-5]?;旌仙凹俺毶爱a(chǎn)品較精細,靠近國家機制砂標準,用途更廣泛,但估算價格較高,大于15 元/t。
由于暫未找到有效的尾礦脫硫途徑,選礦廠考慮到環(huán)保、安全等因素,規(guī)劃尾礦利用分期進行,前期將尾礦用于低等級道路路基材料及部分混凝土配料,后期繼續(xù)研制作為高附加值產(chǎn)品利用。
4.2.1 選礦廠尾礦生產(chǎn)現(xiàn)狀
選礦廠生產(chǎn)的尾礦濃縮后,送至選硫廠進行硫回收,選硫后尾礦泵送至尾礦坑堆存。
4.2.2 選礦廠脫硫尾礦性質(zhì)
選礦廠尾礦多元素分析結(jié)果見表3,選礦廠脫硫尾礦粒級分析結(jié)果見表4。
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由表3、表4 可知,選礦廠尾礦有害元素硫含量2.38%。選礦廠脫硫尾礦中+0.125 mm 占35.67%,從粒級級配看可作為機制砂利用,平均硫含量1.56%;+0.074 mm 微細粒泥砂含量較大,占42.80%,平均硫含量1.61%;+0.045 mm 占53.57%,平均硫含量1.72%;+0.03 mm 占58.78%,平均硫含量1.76%;硫含量較高,故選礦廠細粒級尾礦綜合利用前,還需提高選硫工藝的回收率,降低尾礦中的硫含量。
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尾砂基材綜合利用設計處理選硫尾礦生產(chǎn)規(guī)模500 萬t/a。目前,-0.045 mm細泥市場前景不明,選擇利用+0.045 mm 部分作為建設工程用尾砂,設計每年生產(chǎn)250 萬t,預留-0.045 mm 部分濃縮脫水場地堆放,同時推進細泥開發(fā)利用研究。
根據(jù)尾礦利用產(chǎn)品方案,一期僅回收+0.045 mm尾礦作為建設工程用尾砂,涉及主要工藝技術(shù)為分級、脫水。
粗粒尾砂分級脫水工藝主要有螺旋分級機分級+直線篩脫水、斗輪洗砂機分級+直線篩脫水、直線篩直接分級脫水、水力旋流器分級+直線篩脫水等工藝。螺旋分級機、斗輪洗砂機、直線篩適宜粗粒分級。分級設備中,螺旋分級機及斗輪洗砂機具有漂洗細泥性能,但回收率較篩子低,需配脫水設備;篩子回收率較高,兼有分級脫水性能,一般配較長篩面,前端噴水洗礦分級、后端脫水。水力旋流器較適宜細粒砂回收,但能耗較大。
細粒尾礦分級一般采用水力旋流器、高頻細篩等,高頻細篩由于處理量小、處理細粒尾礦時篩孔易堵塞等原因很少使用。細粒尾礦脫水設備主要有陶瓷過濾機、帶式過濾機及壓濾機等。帶式過濾機過濾效率為0.6~1.2 t/(m2·h),濾餅水分約18%,陶瓷過濾機過濾效率為0.2~0.6 t/(m2·h),濾餅水分約15%,壓濾機過濾效率為0.2~0.3 t/(m2·h),濾餅水分約16%。帶式過濾機及陶瓷過濾機一般處理較粗物料,壓濾機一般處理極細物料。過濾機過濾物料單位成本約8 元,壓濾機壓濾物料單位成本約12 元。
綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本及生產(chǎn)管理等因素,選礦廠尾砂基材綜合利用工藝流程可選擇2種方案。方案1為旋流器分級(-0.045 mm)濃縮+直線脫水篩脫水直接得到尾砂產(chǎn)品(圖2)。方案2為直線篩(或斗輪撈砂機)分級(-0.5 mm)、水力旋流器分級(-0.15 mm)+直線脫水篩脫水、水力旋流器分級(-0.045 mm)+過濾機脫水,各段產(chǎn)品可分別外銷或混合得到尾砂產(chǎn)品(圖3)。
方案1 估算投資3 000 萬元,運行成本1 200萬元/a,產(chǎn)品單價4.8 元/t。按建設工程用尾砂15元/t 計算,估算銷售收入3 750 萬元/a。方案2 估算投資7 000 萬元,運行成本2 250 萬元/a,產(chǎn)品單價9元/t,考慮產(chǎn)品分級銷售,估算銷售收入6 375 萬元/a。
方案1工藝流程簡單、產(chǎn)品單一、管理方便、投資較少、建設周期短,缺點是分級粒度范圍寬、分級不精細,壓力分級能耗大、磨損大,產(chǎn)品質(zhì)量低,直線篩脫水易堵塞、水分高。方案2不同粒徑尾礦采用不同分級脫水設備,可實現(xiàn)產(chǎn)品精細分級,產(chǎn)品質(zhì)量較高;但工藝流程復雜、產(chǎn)品多、管理環(huán)節(jié)多,占地大、投資大,建設周期長。方案2 對尾礦的利用率高,但目前-0.045 mm 細泥市場前景不明,綜合考慮,采用方案1。
4.5.1 旋流器與脫水篩的選擇
根據(jù)方案1工藝流程,主要設備選用分級用水力旋流器及脫水用直線篩。系統(tǒng)物料主要參數(shù)見表5。
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該選礦廠細粒級礦漿分級采用FX350型旋流器,由表5可知,旋流器給入礦漿流量為2 750.71 m3/h,故現(xiàn)有FX350 型旋流器可滿足分級濃縮要求;單臺旋流器處理量100~120 m3/h,設計運行壓力0.10~0.15 MPa,共需24 臺,按4 組設計,每組工作6 臺,不設備用設備;脫水篩一般選擇0.3~0.5 mm篩孔,為保證脫水效果,根據(jù)經(jīng)驗選擇3 060 負傾角直線脫水篩,與旋流器組1對1配置。
根據(jù)廠家計算,參照其他選礦廠等應用實例,設計將旋流器和篩子組合為一體,選擇4組撈砂一體機(旋流器FX350×6+直線脫水篩3060)。
4.5.2 渣漿泵計算
(1)旋流器給礦渣漿泵。撈砂一體機旋流器采用渣漿泵給礦,設計4個旋流器組采用1臺渣漿泵給礦。設計輸送干礦量631.31 t/h,礦漿質(zhì)量濃度20%,礦漿體積2 750.71 m3/h。根據(jù)尾礦輸送現(xiàn)狀(2 臺250ZJ-Ⅰ-A75 型渣漿泵并聯(lián),同一根管道輸送),選擇2 臺300ZJ-Ⅰ-A96 渣漿泵并聯(lián)輸送,單臺輸送流量1 500 m3,清水揚程50 m,配套變頻電機功率355 kW,另備用1臺。
(2)篩下尾礦輸送泵。由表5 可知,脫水篩下干礦量94.70 t/h,礦漿質(zhì)量濃度為38.44%,礦漿體積為185.49 m3/h,選擇2臺150ZJ-Ⅰ-A60型液下渣漿泵,單臺泵最大流量300 m3/h,清水揚程23 m,配套變頻電機功率55 kW。
4.5.3 產(chǎn)品輸送膠帶機
產(chǎn)品輸送采用膠帶機,按400 t/h 礦量進行膠帶機輸送量選型計算,選擇1 000 mm膠帶機。
尾砂基材綜合利用設備形象聯(lián)系見圖4。
由圖4 可見,選硫后尾礦經(jīng)溜槽匯集,可自流至原接力泵站,經(jīng)2臺渣漿泵并聯(lián)一根管道泵送至撈砂廠房恒壓分配器,進入撈砂一體機分級脫水。篩上脫水尾砂產(chǎn)品經(jīng)膠帶運至尾砂堆棚儲存外銷,脫水篩篩下渣漿泵輸送到旋流器溢流溜槽,自流至原有接力泵站,經(jīng)原有輸送管線輸送至尾礦坑堆存。
尾礦撈砂于2023 年3月1日開始生產(chǎn),目前尾礦資源利用率為48.7%,撈出尾礦可進行銷售,減少了尾礦輸送及堆存成本,經(jīng)濟效益和環(huán)境效益顯著。
(1)某選廠使用陶瓷球磨礦比采用常規(guī)鋼球磨礦裝載量減少67 t,充填率提高5.5%,磨機電流下降110.7 A,電耗減少2.64(kW·h)/t,磨礦介質(zhì)消耗減少0.148 kg/t,節(jié)能效果顯著。
(2)通過更換原2 臺3073 直線篩及原17#、18#及19#膠帶機,濕拋尾礦資源綜合利用率提高至57.6%,消除了φ53 m 高效濃縮機溢流跑混及濃縮機壓死現(xiàn)象,降低了維修成本,保障了設備的正常運行,為選礦生產(chǎn)的穩(wěn)定順行提供了保障。
(3)采用旋流器分級濃縮+直線脫水篩脫水回收全尾礦,可將撈出尾礦進行銷售,減少了尾礦輸送及堆存成本,經(jīng)濟和環(huán)境效益顯著。