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廣東某酒廠廢水站運(yùn)行及調(diào)試

2024-01-11 11:21丘宙廣東自遠(yuǎn)環(huán)保股份有限公司
節(jié)能與環(huán)保 2023年12期
關(guān)鍵詞:酒糟藥量酸化

丘宙 廣東自遠(yuǎn)環(huán)保股份有限公司

1 項(xiàng)目概況

廣東某酒業(yè)有限公司屬遷建項(xiàng)目,總投資6 億元,建設(shè)年產(chǎn)10 萬(wàn)t 優(yōu)質(zhì)酒生產(chǎn)項(xiàng)目,打造“米酒加工、收儲(chǔ)、配制、包裝、銷售”于一體的高端白酒釀造基地。主要建設(shè)內(nèi)容包括改用清潔的天然氣作為燃料、改善生產(chǎn)儲(chǔ)(存)酒條件、完善水(大氣)污染防治措施等。項(xiàng)目技術(shù)改造后,保持年產(chǎn)米香型白酒1000t 的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目含酒糟廢水等生產(chǎn)廢水及生活污水如不經(jīng)過(guò)處理直接排放會(huì)對(duì)周圍的水環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。地下收集水池按遠(yuǎn)期500t/d 處理量設(shè)計(jì),一期污水治理設(shè)備按100t/d 處理量設(shè)計(jì)。

2 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)及處理工藝

2.1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)(單位mg/L,pH 無(wú)量綱)(表1)

表1

2.2 設(shè)計(jì)出水水質(zhì)(單位mg/L,pH 無(wú)量綱)(表2)

表2

設(shè)計(jì)出水執(zhí)行《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB27631-2011)中新建企業(yè)水污染物直接排放限值和廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)第二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)者。

2.3 處理工藝

在實(shí)際調(diào)試過(guò)程中,源頭廢水并未進(jìn)行分水,而是前端混合后再分別進(jìn)入高濃度及綜合廢水調(diào)節(jié)池。根據(jù)調(diào)試過(guò)程遇到的問(wèn)題,部分調(diào)整了工藝流程,實(shí)際運(yùn)行工藝如圖1。

3 調(diào)試過(guò)程及問(wèn)題的解決

3.1 廢水水質(zhì)問(wèn)題

調(diào)試于3月份開(kāi)始,廢水量約40m3/d,運(yùn)行時(shí)間20h。由于前端廢水未進(jìn)行分水,而是混合后經(jīng)簡(jiǎn)易、短時(shí)間沉淀后分別流入高濃度及低濃度預(yù)埋進(jìn)水管,導(dǎo)致高濃度廢水調(diào)節(jié)池及綜合廢水調(diào)節(jié)池水質(zhì)相同,失去了分水效果,無(wú)法實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)高濃度廢水定量打入綜合廢水調(diào)節(jié)池的初衷。且由于廢水僅經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)易沉淀,大量的谷殼、酒糟流入調(diào)節(jié)池,由于調(diào)節(jié)池是按遠(yuǎn)期500t/d 設(shè)計(jì)的,有效容積約143m3,廢水在調(diào)節(jié)池中的停留時(shí)間較長(zhǎng),廢水在調(diào)節(jié)池中不斷酸化、腐??;綜合上述因素,造成調(diào)節(jié)池pH 低,碳氮磷比失衡,且由于該公司屬于試產(chǎn)階段,釀酒配方不斷改變,廢水進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)巨大,給調(diào)試,特別是UASB 的調(diào)試造成較大不良影響。初期部分調(diào)節(jié)池廢水水質(zhì)如表3。

表3 綜合廢水調(diào)節(jié)池水質(zhì)檢測(cè)表 單位:mg/L;pH,無(wú)量綱

針對(duì)廢水未分水及酒糟、谷殼多的問(wèn)題,將車間排放口處的簡(jiǎn)易沉砂池改為提升井,廢水先經(jīng)過(guò)滾筒微濾機(jī)后再經(jīng)進(jìn)水預(yù)埋管流入綜合廢水調(diào)節(jié)池,同時(shí)在廢水進(jìn)入池體前增加閥門井,以實(shí)現(xiàn)切換進(jìn)入綜合廢水調(diào)節(jié)池和高濃度廢水調(diào)節(jié)池的功能,并將高濃度廢水調(diào)節(jié)池作為事故應(yīng)急池。經(jīng)過(guò)滾筒微濾機(jī)過(guò)濾后,廢水中谷殼、酒糟等大部分被過(guò)濾掉,有效削減了污水站處理負(fù)荷。

針對(duì)廢水在調(diào)節(jié)池中停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),pH較低,堿加藥量較大的問(wèn)題,筆者將廢水處理改為“當(dāng)天來(lái),當(dāng)天處理完成,停機(jī)見(jiàn)底”的運(yùn)行模式。此種運(yùn)行模式下,堿加藥量可得到有效降低,但是需在酒廠穩(wěn)定釀酒配方工藝后進(jìn)行,且由于采用即來(lái)即走的運(yùn)行模式,需考慮廢水溫度對(duì)生化系統(tǒng)的問(wèn)題,特別是夏季炎熱天氣,當(dāng)溫度超過(guò)35℃時(shí),需進(jìn)行降溫處理。水解酸化工藝段提高了工藝抗負(fù)荷沖擊的能力,為此種方法的實(shí)施提供了基礎(chǔ)條件。

調(diào)試初期,廢水在調(diào)節(jié)池中停留時(shí)間較長(zhǎng),pH 較低,為4.4 左右,將其調(diào)至pH=7,實(shí)際堿液加藥量Q實(shí)10%NaOH=15L/h,而設(shè)計(jì)加藥量為Q設(shè)10%NaOH=0.3L/h,遠(yuǎn)低于實(shí)際加藥量,筆者認(rèn)為酒糟廢水成分復(fù)雜,其中含有的緩沖物質(zhì)及廢水中的酒糟、谷殼等的持續(xù)腐敗、酸化是造成這個(gè)現(xiàn)象的主要原因。為減少加藥量,降低運(yùn)行費(fèi)用,筆者在酒廠穩(wěn)定釀酒配方工藝后將運(yùn)行模式改為“當(dāng)天來(lái),當(dāng)天處理完成,停機(jī)見(jiàn)底”,此后調(diào)節(jié)池pH基本穩(wěn)定在4.7~5.5 之間,Q實(shí)2.5%NaOH=25L/h,折成10%NaOH,Q實(shí)10%NaOH=6.25L/h,大大降低了加藥量。

3. 2 UASB 調(diào)試

水解酸化池內(nèi)的厭氧反應(yīng),隨著調(diào)試運(yùn)行時(shí)間的進(jìn)行,污泥泥齡的增加,已部分進(jìn)行到產(chǎn)甲烷階段。因此,水解酸化池有效池容約26m3,水力停留時(shí)間有限,作為廢水進(jìn)入U(xiǎn)SAB 內(nèi)的預(yù)處理工藝段,不會(huì)對(duì)UASB產(chǎn)生明顯影響。

由于處理水量為設(shè)計(jì)的40%左右,約2m3/h,且酒廠生產(chǎn)廢水短期內(nèi)無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)水量,UASB 若按設(shè)計(jì)的5m3/h 的處理量運(yùn)行,會(huì)造成UASB 間斷進(jìn)水,不利于UASB 內(nèi)環(huán)境的穩(wěn)定,筆者在UASB 出水緩沖池內(nèi)增加UASB 外循環(huán)提升泵并通過(guò)調(diào)節(jié)流量,使UASB 進(jìn)水穩(wěn)定在理想的上升流速范圍內(nèi)。

調(diào)試初期為保證UASB 內(nèi)堿度維持在較高水平,pH 設(shè)置為7,待UASB 調(diào)試穩(wěn)定后,再將pH 設(shè)置為5.5,后期運(yùn)行時(shí),堿加藥量將進(jìn)一步降低。

由于酒廠生產(chǎn)需要,進(jìn)入U(xiǎn)ASB 的負(fù)荷較高,VFA 快速積累,筆者調(diào)試初期在UASB 出水緩沖池內(nèi)投加碳酸氫鈉,以增加UASB 內(nèi)堿度,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)試、運(yùn)行,UASB 內(nèi)pH 穩(wěn)定在6.9~7.5,總堿度穩(wěn)定在2000~2200mg/L( 以碳酸鈣計(jì)),出水VFA穩(wěn)定在6~8mmol/L,CODcr去除效率穩(wěn)定在75%~85%,系統(tǒng)基本運(yùn)行穩(wěn)定。至驗(yàn)收完成,UASB 內(nèi)污泥呈絮狀,未形成顆粒污泥。

在調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)UASB 出水水面生長(zhǎng)有某種真菌類,且不斷繁殖,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的觀察與對(duì)水質(zhì)的檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)此種真菌會(huì)對(duì)處理系統(tǒng)產(chǎn)生明顯影響,僅做定期打撈處理。

3. 3 物化除磷調(diào)試

兩級(jí)AO 對(duì)氨氮、總氮處理效果好,氨氮去除率約97%,TN 去除率約95%。

設(shè)計(jì)生化系統(tǒng)對(duì)TP 處理效果有限,主要通過(guò)后端物化系統(tǒng)除磷,由于廢水TP 濃度較高,好氧池出水TP 約30mg/L 左右,初期調(diào)試時(shí)使用PAC 除磷,不僅加藥量大、產(chǎn)泥大且TP 無(wú)法穩(wěn)定達(dá)到0.5mg/L 以下。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)石灰+亞鐵和專用除磷劑,均能在節(jié)省大量藥劑用量(相比PAC)的情況下,產(chǎn)生較好的除磷效果。石灰+亞鐵的組合對(duì)TP 的處理效果好,且后端不用回調(diào)pH,但產(chǎn)泥量較大;而專用除磷劑在加藥量為2g/L 時(shí),可穩(wěn)定達(dá)到0.5mg/L 以下的效果,且由于不用石灰調(diào)pH,大大減少了產(chǎn)泥量,且不需增加新的設(shè)備,只需將除磷劑加至原來(lái)的PAC 配藥桶即可。

經(jīng)過(guò)對(duì)兩種方法的經(jīng)濟(jì)性比較,本工程最終選用專用除磷劑進(jìn)行除磷。

4 存在問(wèn)題及建議

廢水處理池體均應(yīng)設(shè)置排空系統(tǒng),盡量采用重力式排空,無(wú)條件的,應(yīng)設(shè)置集水槽。調(diào)試前期,因系統(tǒng)暫不穩(wěn)定,造成后端清水池內(nèi)積蓄大量污泥,因無(wú)排空系統(tǒng),增加了清水池的清理難度。

污水站實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,短期內(nèi)往往達(dá)不到設(shè)計(jì)處理量,為保證UASB 有一個(gè)較為穩(wěn)定的水力條件,建議UASB 出水設(shè)置外循環(huán)水池,同時(shí)還可兼做補(bǔ)充堿度、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)等的加藥池,為UASB 更快啟動(dòng)、更穩(wěn)定運(yùn)行增加保障。

好氧池填料不宜使用彈性填料,筆者在實(shí)際調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),由于彈性填料表面較為光滑,結(jié)構(gòu)較為單一,污泥極易因曝氣、攪拌而脫落,不易于污泥的附著、增大,該廢水站好氧池設(shè)計(jì)雖然為接觸氧化工藝,而實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)為活性污泥工藝。根據(jù)筆者的調(diào)試經(jīng)驗(yàn),建議選用組合填料等結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,表面較為粗糙的的填料。

設(shè)計(jì)UASB 污泥補(bǔ)充來(lái)源為生化沉淀內(nèi)污泥,該污泥內(nèi)產(chǎn)甲烷菌含量少,且溶解氧含量高,不適于UASB 內(nèi)嚴(yán)格厭氧環(huán)境的要求,筆者在調(diào)試過(guò)程中關(guān)閉了該處的污泥回流。由于UASB 進(jìn)水直接取自水解酸化池,水解酸化池內(nèi)的泥水混合物一起進(jìn)入?yún)捬豕?,?shí)際上會(huì)一直往UASB 內(nèi)補(bǔ)充污泥,造成因泥量過(guò)多,而出現(xiàn)跑泥的現(xiàn)象,不利于UASB 內(nèi)污泥的穩(wěn)定,筆者建議設(shè)計(jì)時(shí),在水解酸化池出水端增加沉淀池及提升池工藝段,或者將水解酸化池設(shè)計(jì)成斜管沉淀池樣式(把斜管換成彈性填料),將三種功能集成在一個(gè)池體內(nèi),實(shí)現(xiàn)泥水分離,使進(jìn)入U(xiǎn)ASB 的,只有經(jīng)水解酸化后的廢水,對(duì)于UASB 顆粒污泥的形成有積極作用。同時(shí),新增的沉淀池污泥,可作為UASB 污泥接種與補(bǔ)充的來(lái)源。

將生化污泥與物化污泥分開(kāi)貯存及處理,即設(shè)計(jì)兩個(gè)污泥池,生化污泥池與物化污泥池,物化污泥因?yàn)榧恿嘶炷齽?、絮凝劑等化學(xué)制劑,壓濾后的污泥不適宜堆肥等生態(tài)利用,而生化污泥安全利用風(fēng)險(xiǎn)明顯小于物化污泥,適宜生態(tài)利用,且生化污泥可作為后續(xù)停產(chǎn)重啟后的接種污泥源,因此筆者認(rèn)為將二者區(qū)分開(kāi)來(lái),對(duì)于污泥的科學(xué)合理處置與利用是有積極作用的。

污水站若為露天無(wú)隔墻設(shè)計(jì),應(yīng)有防止站外雨水匯流至污水站內(nèi),流入廢水調(diào)節(jié)池的措施,站內(nèi)應(yīng)設(shè)置雨水排水溝,將雨水導(dǎo)排至站外排水溝。

5 結(jié)語(yǔ)

污水站經(jīng)過(guò)3 個(gè)月的調(diào)試工作,出水實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,順利完成驗(yàn)收,驗(yàn)證了“進(jìn)水預(yù)處理+水解酸化+UASB+兩級(jí)AO+物化除磷處理工藝”的成熟性及可行性。

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