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某型飛機壓膠件打孔工裝改進

2024-01-10 02:28陸帥紀(jì)剛陸夏峰王世峰中國人民解放軍第4724工廠
航空維修與工程 2023年12期
關(guān)鍵詞:型飛機固定點孔位

陸帥 紀(jì)剛 陸夏峰 王世峰/中國人民解放軍第4724 工廠

0 引言

某型飛機壓膠件為橡膠件制品,主要作用是密封滅火瓶防塵口蓋,安裝時需要在幾個特定位置上打孔(見圖1),以在后期穿入保險絲連接滅火瓶。目前打孔工裝在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)孔位偏移、壓膠件表面磨損等情況,導(dǎo)致壓膠件報廢率高,生產(chǎn)效率低。為此,針對這類壓膠件打孔工裝開展改進性研究及分析試驗。

1 打孔難點分析

施工者首先需要在壓膠件上確定需要打孔的具體位置,并安裝到相對應(yīng)的鋁制工裝內(nèi),再按照先前標(biāo)定的位置進行打孔工作。打孔存在的主要難點如下:

1)由于壓膠件內(nèi)部無支撐(見圖2),且壓膠件為橡膠材料,在打孔過程中容易發(fā)生形變和偏移;因工裝無導(dǎo)向孔(見圖3),打孔時壓膠件內(nèi)部易產(chǎn)生塌陷,使相應(yīng)位置發(fā)生變化,造成麻花鉆產(chǎn)生偏斜,無法在指定的點位進行準(zhǔn)確操作。

2)由于橡膠制品壓膠件有一定的收縮率,如按照以往對照零件圖紙使用CAD 軟件設(shè)計工裝的思路,將導(dǎo)致設(shè)計出的工裝尺寸存在一定的偏差,在后期拆裝的過程中容易磨損壓膠件表面。

圖1 壓膠件孔位示意圖

圖2 壓膠件內(nèi)部無支撐

圖3 工裝無導(dǎo)向孔

圖4 外部支撐套

圖5 內(nèi)部支撐套

圖6 安裝內(nèi)部支撐套

圖7 安裝外部支撐套

圖8 打孔示意圖

2 打孔方法改進

1)經(jīng)查,該壓膠件使用的橡膠牌號的收縮率為0.011,首先使用NX 軟件對壓膠件建立三維模型。

2)根據(jù)壓膠件的三維模型,設(shè)計出外部/內(nèi)部支撐套,增加導(dǎo)向孔、定位點和定位槽(見圖4、圖5)。

3)因設(shè)計的新工裝在結(jié)構(gòu)上較復(fù)雜,且需要較軟的材料進行改進試驗,最終決定使用3D 打印技術(shù)并以尼龍作為原材料制作新工裝。

3 打孔步驟

1)安裝內(nèi)部支撐套。將壓膠件按固定位置嵌入內(nèi)部支撐套中,再通過內(nèi)部支撐套上的固定點進行固定(見圖6)。

2)安裝外部支撐套。通過內(nèi)支撐套和外支撐套外部4 個固定點進行定位鑲嵌,以作固定(見圖7)。

3)打孔。使用臺虎鉗夾緊固定外部支撐套的外部定位點,再使用鉆床進行打孔操作(見圖8)。

4 結(jié)束語

通過上述對工裝的改進分析試驗,并配合利用3D 打印技術(shù),將打孔成功率從46.8%提高至93.7%,單個壓膠件打孔所需時間從30min 縮短至10min,充分驗證了新制工裝具有高效、快捷、打孔精度高等優(yōu)點。

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