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堅(jiān)硬頂板磨砂射流軸向切頂初次放頂應(yīng)用研究

2023-12-24 10:54:24李紅平杜濤濤孫秉成趙志鵬賈兵兵
煤炭工程 2023年12期
關(guān)鍵詞:磨砂切頂煤體

李紅平,杜濤濤,孫秉成,楊 偉,常 博,趙志鵬,賈兵兵,劉 江

(1.國(guó)能新疆寬溝礦業(yè)有限責(zé)任公司,新疆 昌吉 830000;2.中煤科工開采研究院有限公司,北京 100013;3.天地科技股份有限公司 開采設(shè)計(jì)事業(yè)部,北京 100013;4.國(guó)家能源集團(tuán)新疆能源有限責(zé)任公司,新疆 烏魯木齊 830000)

目前弱化堅(jiān)硬頂板的方法,普遍采用爆破斷頂[1]和水力壓裂。但爆破方法對(duì)生產(chǎn)干擾大,且存在氣體超限等安全管控難題,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)水力壓裂更高;水力壓裂技術(shù)作為堅(jiān)硬頂板弱化、圍巖卸壓的有效方法,在采煤工作面巖層控制、高應(yīng)力與及沖擊地壓防治中得到廣泛的應(yīng)用[2-4]。磨砂射流軸向切頂技術(shù)通過(guò)實(shí)驗(yàn)室、數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐研究[5-7],進(jìn)一步發(fā)展了水力壓裂技術(shù)與工藝,通過(guò)割縫導(dǎo)向控制,壓裂過(guò)程沿割縫方向定向切頂,并在沖擊地壓礦井得到大量實(shí)踐,起到良好的防沖效果。

堅(jiān)硬頂板是沖擊地壓的主要致災(zāi)因素[8-11],寬溝煤礦長(zhǎng)期以來(lái)受堅(jiān)硬頂板影響,以往主要采用超前深孔預(yù)裂爆破工藝處理堅(jiān)硬頂板防治沖擊地壓[12-15]。但爆破作業(yè)易產(chǎn)生有毒有害氣體,造成氣體管控困難,基于此,引進(jìn)了堅(jiān)硬頂板磨砂射流軸向切頂技術(shù)與工藝,通過(guò)水力割縫壓裂處理堅(jiān)硬頂板[16-18],為寬溝煤礦堅(jiān)硬頂板處理與沖擊地壓防治提供了一種新工藝模式。開展了磨砂射流軸向切頂關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的確定,基于此,應(yīng)用該技術(shù)在I010206工作面擴(kuò)面時(shí)開展了初次放頂工程實(shí)踐,實(shí)施過(guò)程利用水壓儀監(jiān)測(cè)、鉆孔窺視及出水觀測(cè)方法,完善了過(guò)程管控技術(shù)[19-21];回采過(guò)程利用垮冒頂板現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)[22]、支架壓力監(jiān)測(cè)和煤體應(yīng)力實(shí)測(cè)[23]方法進(jìn)行了效果檢驗(yàn),揭示了堅(jiān)硬頂板磨砂射流軸向切頂技術(shù)在進(jìn)行堅(jiān)硬頂板能夠達(dá)到初放處理效果,加快了寬溝煤礦磨砂射流軸向切頂技術(shù)應(yīng)用推廣進(jìn)程,為全面應(yīng)用于寬溝煤礦堅(jiān)硬頂板沖擊地壓防治實(shí)踐奠定了基礎(chǔ)。

1 工程背景

寬溝煤礦I010206工作面為不規(guī)則工作面,開采B2煤層,厚度為8.62~20.84 m,平均厚度為10.5 m,屬特厚煤層,擴(kuò)面前傾斜長(zhǎng)度85 m,擴(kuò)面后傾斜長(zhǎng)度137.8 m,可采走向長(zhǎng)度1672 m,工作面平均傾角14°,平均埋深434 m。工作面采用綜合機(jī)械化放頂煤開采工藝,采煤厚度3.2 m,放煤厚度7.3 m,采放比約1∶2.3。I010206工作面布置如圖1所示。

根據(jù)寬溝煤礦鉆孔資料分析,煤層上方50 m范圍內(nèi)具有多層砂巖頂板,存在13.59 m厚的中粒砂巖和12.51 m厚的細(xì)粒砂巖,其中13.59 m中粒砂巖為亞關(guān)鍵層,頂板巖性見表1。

表1 頂板巖性

2 磨砂射流軸向切頂技術(shù)與參數(shù)確定

2.1 磨砂水射流軸向切頂技術(shù)與工藝

堅(jiān)硬頂板磨砂射流軸向切頂技術(shù)是在頂板孔壁上形成300~500 mm深的初始裂縫,沿著割縫方向進(jìn)行壓裂,使堅(jiān)硬頂板內(nèi)形成以軸向裂縫為主的裂縫網(wǎng),形成沿走向或傾向的叢集裂縫網(wǎng),定向切斷頂板的一項(xiàng)技術(shù)。

堅(jiān)硬頂板磨砂射流軸向割縫壓裂技術(shù)的施工工藝主要包含“鉆孔-割縫-壓裂”三個(gè)環(huán)節(jié):首先采用鉆機(jī)、配套鉆頭及鉆桿,在巷道頂板中施工一定孔徑的鉆孔。將封孔器和磨砂射流器接好后送至鉆孔預(yù)設(shè)位置,開啟水射流系統(tǒng)并將其切換至射流模式,此時(shí),從射流器兩側(cè)的噴嘴中噴射出帶有磨料砂的高壓水,操作鉆機(jī)勻速后退鉆桿,可以使鉆孔兩側(cè)形成一定長(zhǎng)度和深度的初始裂縫。關(guān)閉磨料泵,并將高壓泵調(diào)至封孔模式,往封孔器中注入高壓水使裂縫上下兩段封孔器的坐封。將高壓泵切換至壓裂模式,此時(shí)從射流器前端出水孔持續(xù)向封孔段注入高壓水,初始裂縫沿著裂縫尖端持續(xù)擴(kuò)展,待泵壓突然下降后或壓裂時(shí)間達(dá)到設(shè)計(jì)時(shí)間時(shí)關(guān)閉高壓泵,將封孔器卸壓,完成該分段的壓裂工作。開啟鉆機(jī)、操作鉆桿使射流器移動(dòng)至下一割縫位置,按上述方法施工下一分段的施工。

2.2 磨砂射流軸向切頂割縫參數(shù)確定

2.2.1 割縫試驗(yàn)方案

在I010206回風(fēng)巷超前工作面300 m位置,避開采動(dòng)影響,通過(guò)B孔向A孔方向進(jìn)行割縫,A孔為觀測(cè)孔,確定巖性、調(diào)整壓裂位置、效果檢驗(yàn)。確定割縫長(zhǎng)度300 mm、割縫半徑200 mm時(shí),割縫壓力與割縫時(shí)間關(guān)系,割縫長(zhǎng)度指孔內(nèi)每個(gè)割縫分段的裂縫軸向長(zhǎng)度,割縫半徑指沿鉆孔徑向延展裂縫長(zhǎng)度。在B孔計(jì)劃分段向間距200 mm的A孔進(jìn)行割縫,割縫試驗(yàn)鉆孔布置如圖2所示,試驗(yàn)方案為:①割縫壓力40 MPa,記錄割通時(shí)間、用砂量,向下移動(dòng)割縫;②割縫壓力50 MPa,記錄割通時(shí)間、用砂量,向下移動(dòng)割縫。

圖2 割縫試驗(yàn)方案布置

2.2.2 割縫試驗(yàn)結(jié)果

從B孔深17 m位置,朝向間隔200 mm的A孔方向進(jìn)行割縫,注水泵給壓40 MPa,加砂量25 kg,割縫長(zhǎng)度300 mm,割縫時(shí)長(zhǎng)1.5 min,割通A、B孔間隔200 mm巖層,A孔出水。

從B孔深15 m位置,朝向間隔200 mm的A孔方向進(jìn)行割縫,注水泵給壓50 MPa,加砂量25 kg,割縫長(zhǎng)度300 mm,割縫時(shí)長(zhǎng)1 min,割通A、B孔間隔200 mm巖層,A孔出水。

通過(guò)試驗(yàn)確定了割縫半徑、割縫壓力、割縫時(shí)間、石榴砂用量等主要參數(shù)見表2。

2.3 磨砂射流軸向切頂壓裂參數(shù)確定

2.3.1 試驗(yàn)方案

裂試驗(yàn)方案布置方案如圖3所示,壓裂試驗(yàn)布置4個(gè)鉆孔,其中2個(gè)觀測(cè)孔,2個(gè)割縫、壓裂孔。利用確定的磨砂割縫參數(shù),進(jìn)一步開展磨砂射流后的壓裂試驗(yàn)研究,確定壓裂半徑及其壓裂參數(shù)。

圖3 壓裂試驗(yàn)方案布置

1)方案一:割縫方向:F→E,割縫半徑200 mm,割縫長(zhǎng)300 mm、用砂量25 kg,壓裂壓力50 MPa,確定5 m壓裂半徑的可行性。

2)方案二:割縫方向:F→E,割縫半徑200 mm,割縫長(zhǎng)300 mm、用砂量25 kg,壓裂壓力60 MPa,確定5 m壓裂半徑的可行性。

3)方案三:割縫方向:I→H,割縫半徑200 mm,割縫長(zhǎng)300 mm、用砂量25 kg,壓裂壓力60 MPa,確定10 m壓裂半徑的可行性。

2.3.2 試驗(yàn)結(jié)果

按照試驗(yàn)方案,開展了F孔2個(gè)分段5 m的壓裂半徑參數(shù)試驗(yàn)研究,成功完成了2段5 m的壓裂半徑,確定了割縫參數(shù):割縫長(zhǎng)度300 mm,割縫半徑200 mm,割縫壓力40~55 MPa,割縫時(shí)間1~1.5 min;壓裂參數(shù):起裂壓力50~55 MPa,壓裂時(shí)間10~12 min,壓裂半徑5 m;開展了I孔4次分段10 m壓裂半徑參數(shù)試驗(yàn)研究,成功完成了3次10 m的壓裂半徑,確定了割縫參數(shù):割縫長(zhǎng)度300 mm,割縫半徑200 mm,割縫壓力40~55 MPa,割縫時(shí)間1~1.5 min;壓裂參數(shù):起裂壓力55~60 MPa,壓裂時(shí)間10~20 min,壓裂半徑10 m,試驗(yàn)結(jié)果見表3。

表3 壓裂試驗(yàn)結(jié)果

綜上,通過(guò)工業(yè)性試驗(yàn)研究,確定了磨砂射流軸向切頂割縫和壓裂的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù),為確保參數(shù)的普適性,又開展了補(bǔ)充試驗(yàn),進(jìn)一步驗(yàn)證了上述試驗(yàn)結(jié)果,篇幅限制,不再贅述。

3 擴(kuò)面區(qū)域初次切頂工程實(shí)踐

3.1 擴(kuò)面初次切頂參數(shù)設(shè)計(jì)

擴(kuò)面開切巷長(zhǎng)度為53 m,設(shè)計(jì)6個(gè)磨砂射流切頂孔,間距9 m,孔深30 m,孔內(nèi)分段割縫壓裂間距4 m,分別在孔深22 m、18 m、14 m、10 m進(jìn)行4段割縫和壓裂,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)確定結(jié)果,設(shè)計(jì)割縫參數(shù):割縫壓力50~55 MPa,割縫時(shí)間3~5 min,砂量25 kg,割縫縫長(zhǎng)300~500 mm,割縫方向?yàn)锳方向、B方向;壓裂參數(shù):壓裂壓力為50~65 MPa,壓裂時(shí)間15~20 min,具體方案如圖4所示。

圖4 擴(kuò)面開切巷磨砂射流走向切頂方案

3.2 實(shí)施過(guò)程

磨砂射流軸向切頂實(shí)施期間,利用水壓儀數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)割縫壓裂過(guò)程進(jìn)行控制,由于篇幅有限選取典型磨砂射流曲線進(jìn)行實(shí)施過(guò)程分析,通過(guò)水壓儀監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可以明顯看出,共割縫3段,主要是由于頂煤厚度變化,第4段進(jìn)入煤層,未實(shí)施割縫直接進(jìn)行壓裂,為充分破壞頂煤,在第4段壓裂過(guò)程,實(shí)施了2次壓裂,第2段壓裂過(guò)程,首先進(jìn)行了30 MPa的試壓,判斷原生裂隙的影響,通過(guò)試驗(yàn)壓裂過(guò)程未通過(guò)原生裂隙出水,然后開始正常壓裂,起裂過(guò)程壓裂有明顯突降,按照壓裂時(shí)間控制,當(dāng)壓裂半徑10 m區(qū)域出水后,再延長(zhǎng)5 min進(jìn)行壓裂,進(jìn)一步擴(kuò)大裂縫擴(kuò)展范圍。壓裂過(guò)程觀測(cè)相鄰鉆孔是否出水,通過(guò)觀測(cè)擴(kuò)面開切巷壓裂期間均實(shí)現(xiàn)了相鄰孔的出水,擴(kuò)面開切巷壓裂完成后,在上順槽超前5 m的位置開展上順槽壓裂,發(fā)現(xiàn)整個(gè)工作面鉆孔的全部出水,表明實(shí)現(xiàn)了整個(gè)工作面裂縫的導(dǎo)通。綜上,I010206工作面實(shí)施過(guò)程,均實(shí)現(xiàn)了壓裂設(shè)計(jì)的要求,主要技術(shù)參數(shù)得到了充分驗(yàn)證和控制?,F(xiàn)場(chǎng)磨砂射流工程實(shí)施監(jiān)控結(jié)果如圖5所示。

圖5 現(xiàn)場(chǎng)磨砂射流工程實(shí)施監(jiān)控

磨砂射流軸向切頂實(shí)施后,選擇了靠近上順槽的5#磨砂射流孔進(jìn)行鉆孔窺視,裂縫擴(kuò)展窺視結(jié)果如圖6所示,在第4段壓裂下方約4 m的位置出現(xiàn)破碎現(xiàn)象,在推送鉆孔窺視探頭過(guò)程,在該位置出現(xiàn)卡住現(xiàn)象,為避免丟失窺視探頭,停止了進(jìn)一步觀測(cè),為確定范圍分別在75號(hào)支架-81號(hào)支架范圍均出現(xiàn)類似現(xiàn)象,表明,通過(guò)磨砂射流軸向切頂后,縱向裂縫得到有效擴(kuò)展,局部破碎、空洞現(xiàn)象出現(xiàn),進(jìn)一步驗(yàn)證了工程實(shí)施的有效性。

圖6 裂縫擴(kuò)展窺視結(jié)果

綜上,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與觀測(cè),完成了磨砂射流軸向切頂技術(shù)在I010206工作面擴(kuò)面后的初次切頂工程應(yīng)用。

4 工程實(shí)踐效果

除上述磨砂射流軸向切頂工程實(shí)施過(guò)程的分析外,現(xiàn)場(chǎng)頂板垮冒是否及時(shí)、工作面壓力及煤體應(yīng)力演化過(guò)程,是綜合評(píng)價(jià)磨砂射流軸向切頂效果的有效方法,為此,開展了擴(kuò)面后現(xiàn)場(chǎng)頂板垮冒現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)素描、支架壓力數(shù)據(jù)、煤體應(yīng)力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析,從而進(jìn)行工程應(yīng)用效果分析。

4.1 頂板垮冒過(guò)程分析

B2煤層開采過(guò)程一直采取傳統(tǒng)爆破方式進(jìn)行初次放頂實(shí)踐,擴(kuò)面初放是首次將磨砂射流軸向切頂技術(shù)應(yīng)用于初次放頂中實(shí)踐,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)素描進(jìn)行兩種方法同期對(duì)比,對(duì)比布置如圖7所示,采用磨砂射流軸向切頂技術(shù)進(jìn)行擴(kuò)面區(qū)域的初次放頂,除端頭頂板全部實(shí)現(xiàn)采空區(qū)充填滿,更有利于頂板垮冒演化發(fā)展,同期,采用爆破方法進(jìn)行初放,有4架區(qū)域未完全垮冒,通過(guò)頂板過(guò)程觀測(cè)分析對(duì)比,采用磨砂射流軸向切頂進(jìn)行頂板處理,達(dá)到了傳統(tǒng)爆破初放切頂?shù)男Ч?/p>

圖7 不同初次放頂方法同期對(duì)比

4.2 頂板壓力作用分析

巖層活動(dòng)強(qiáng)烈是造成初采期間沖擊危險(xiǎn)的主要原因,工作面支架壓力分布如圖8所示,工作面回采過(guò)程中,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)垮冒觀測(cè)表明能夠及時(shí)垮落,磨砂射流軸向切頂能夠有效弱化頂板完整堅(jiān)硬巖層,避免了大面積巖層垮落,較擴(kuò)面后的非磨砂射流區(qū)域,有效改善了液壓支架工況,因此磨砂射流軸向切頂區(qū)域頂板對(duì)工作面煤壁的作用得到明顯改善,實(shí)現(xiàn)了與傳統(tǒng)爆破初次放頂?shù)男Ч?,為礦井后期堅(jiān)硬頂板處理提供了有效新方法。

圖8 工作面支架壓力分布

4.3 煤體應(yīng)力集中分析

壓裂前后煤體應(yīng)力變化曲線如圖9所示,為擴(kuò)面后回風(fēng)巷超前工作面5 m位置實(shí)測(cè)煤體應(yīng)力曲線,磨砂射流軸向切頂后,煤體應(yīng)力集中得到快速響應(yīng),煤體應(yīng)力發(fā)生了明顯的應(yīng)力降,達(dá)到2.9 MPa,擴(kuò)面回采期間,煤體應(yīng)力集中程度得到顯著改善,在采動(dòng)影響作用下,磨砂射流軸向切頂區(qū)域煤體應(yīng)力集中未再發(fā)生升高,起到了良好的煤體卸壓效果。

圖9 壓裂前后煤體應(yīng)力變化曲線

5 結(jié) 論

1)通過(guò)開展磨砂射流工業(yè)性試驗(yàn)及其補(bǔ)充試驗(yàn),確定了磨砂射流割縫深度200 mm、長(zhǎng)度300 mm的割縫壓力為40~50 MPa,用砂量25 kg,割縫時(shí)間為1~1.5 min;采用確定割縫主要參數(shù),實(shí)現(xiàn)壓裂半徑5 m時(shí)壓裂壓力為50~55 MPa,壓裂時(shí)間為10~12 min;實(shí)現(xiàn)壓裂半徑10 m時(shí)壓裂壓力為55~60 MPa,壓裂時(shí)間為20~24 min。

2)擴(kuò)面初放磨砂射流軸向切頂實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)工作面裂縫的導(dǎo)通,鉆孔窺視結(jié)果得到壓裂后巖層出現(xiàn)明顯的裂縫、甚至局部破碎情況,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的割縫、壓裂參數(shù)能夠滿足初放工程的需要。

3)通過(guò)回采過(guò)程多方法效果檢驗(yàn)表明,采取磨砂射流軸向切頂進(jìn)行初次放頂后,推采13.6 m后架后頂板基本垮冒充實(shí)采空區(qū),較爆破初放預(yù)裂進(jìn)步距更短;明顯改善了頂板對(duì)工作面煤壁的作用,起到了同爆破同樣效果;擴(kuò)面后回采過(guò)程中煤體產(chǎn)生了2.9 MPa的應(yīng)力降,有效降低了頂板對(duì)工作面煤壁的作用強(qiáng)度,改善了采場(chǎng)應(yīng)力環(huán)境,為該技術(shù)在礦井堅(jiān)硬頂板處理全面推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

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