国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

硫鐵礦制硫酸工藝優(yōu)化及技術(shù)改造

2023-12-01 09:50:50敏,尹
磷肥與復(fù)肥 2023年10期
關(guān)鍵詞:爐氣配礦硫鐵礦

周 敏,尹 健

(甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司,貴州 福泉 550500)

21世紀(jì)是綠色化學(xué)的世紀(jì),化工企業(yè)在考慮自身生產(chǎn)與發(fā)展的同時(shí),必須密切關(guān)注環(huán)境保護(hù)問題,絕不能重發(fā)展而輕環(huán)境保護(hù)[1]。硫酸作為基本的化工原材料,一直以來被廣泛地用于制備化肥、精煉石油、織物染色、金屬提純等眾多領(lǐng)域,被稱為“化學(xué)工業(yè)之母”[2-5]。目前工業(yè)通用的制備硫酸的方法是接觸法[6-8],其包括3 個(gè)基本工序:一是焙燒工序,將含硫原材料焙燒產(chǎn)生SO2氣體;二是轉(zhuǎn)化工序,在釩系催化劑的作用下,將SO2同空氣或氧氣反應(yīng)生成SO3;三是吸收工序,將SO3氣體用水吸收制備H2SO4。SO2既是硫酸工業(yè)的中間產(chǎn)物,也是硫酸生產(chǎn)中主要污染物,因此,對硫酸工業(yè)尾氣中的SO2進(jìn)行處理是關(guān)系環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)效益的大事,也是我國硫酸工業(yè)裝置優(yōu)化及SO2減排的重點(diǎn)[9]。

我國十分重視硫酸工業(yè)的發(fā)展,自20 世紀(jì)80年代,隨著硫酸裝置逐步向規(guī)?;痛笮突l(fā)展,裝置能耗迅速提升[6-7],與此同時(shí),受到硫酸產(chǎn)能過剩問題的影響,許多硫酸裝置開工率一直保持低位,對硫酸企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益影響巨大。因此,如何提高裝置效率、降低能耗、提高裝置運(yùn)行的穩(wěn)定性和開工率成為各企業(yè)和科研工作者突破的重點(diǎn)。各種以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的模擬計(jì)算程序日漸引起了各方的關(guān)注,比較典型的模擬軟件和計(jì)算方法如有限元分析、計(jì)算流體力學(xué)等已經(jīng)成功應(yīng)用在裝置設(shè)計(jì)上。

熱能是硫酸工業(yè)的重要副產(chǎn)品,但這一傳統(tǒng)理念正在逐步轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮転橹?、硫酸為輔的新理念[10-11]。硫酸裝置產(chǎn)生的廢熱主要有高溫和低溫廢熱兩種,其中高溫廢熱主要用于居民供暖和熱電廠發(fā)電,利用形式和技術(shù)均較為成熟;低溫廢熱的占比較大,若能夠充分回收,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益巨大。目前在我國較為流行的低溫廢熱利用方法是直接進(jìn)行生活供熱,如用于北方供暖,但此種方法因存在輸送管道長、熱量散失嚴(yán)重等問題,余熱利用率不足。目前針對上述問題,國外有較為成功的案例,典型代表為美國孟山都公司開發(fā)的Monarch 低熱回收系統(tǒng)。

1 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司硫鐵礦制硫酸工藝存在的問題及改進(jìn)方法

對甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡稱甕福集團(tuán))2×400 kt/a硫鐵礦制硫酸裝置長期生產(chǎn)過程進(jìn)行分析研究,該裝置自投產(chǎn)以來,給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),也存在著一系列不可忽視的問題,具體包括:(1)硫酸裝置凈化前爐氣余熱利用不足;(2)爐氣SO2轉(zhuǎn)化率低,尾氣排放不達(dá)標(biāo);(3)裝置SO2風(fēng)機(jī)葉輪價(jià)格極高、維修困難、維修周期長等。

改進(jìn)方法主要有以下方面:(1)結(jié)合甕福集團(tuán)實(shí)際生產(chǎn)情況,針對硫酸裝置凈化前爐氣余熱進(jìn)行回收利用;(2)結(jié)合2×400 kt/a 硫鐵礦制硫酸裝置的實(shí)際情況,采用硫鐵礦與硫黃摻燒,提高SO2轉(zhuǎn)化率,降低尾氣SO2含量;(3)使用國產(chǎn)化的閉合式SO2風(fēng)機(jī)葉輪代替原進(jìn)口半開式葉輪,有效延長了葉輪的工作壽命。

2 工藝優(yōu)化及技術(shù)改造

2.1 爐氣余熱回收工藝優(yōu)化

結(jié)合硫酸裝置實(shí)際生產(chǎn)情況,擬配置一臺省煤器,回收凈化前爐氣低位熱能,將爐氣溫度從330 ℃降至200 ℃,加熱鍋爐給水,增加鍋爐的蒸汽產(chǎn)量,間接增加汽輪發(fā)電機(jī)組的發(fā)電量,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

2.2 硫鐵礦、硫黃摻燒,提高SO2轉(zhuǎn)化率

通常,工業(yè)上硫鐵礦制硫酸是在沸騰爐內(nèi)焙燒制取SO2氣體,而硫黃制硫酸則是在焚硫爐內(nèi)燃燒制取SO2氣體。然后再將SO2氣體轉(zhuǎn)化成SO3,最后通過濃硫酸吸收制得硫酸。硫鐵礦制硫酸與硫黃制硫酸裝置的區(qū)別在于爐頭。硫鐵礦、硫黃摻燒過程則是在現(xiàn)有沸騰爐內(nèi)利用“聚式流態(tài)化床”實(shí)現(xiàn)硫鐵礦、硫黃焙燒的傳熱傳質(zhì)過程,同時(shí)完成硫鐵礦、固體硫黃向SO2和燒渣(主要成分為Fe2O3和Fe3O4)的轉(zhuǎn)化過程。

硫鐵礦、硫黃摻燒與硫鐵礦全燒相比,由于入爐硫鐵礦量相對降低,沸騰狀況、反應(yīng)分布產(chǎn)生了一定差異,會(huì)使沸騰床平均粒徑增大,沸騰層高度降低及攪混程度變差,傳熱傳質(zhì)效果變差,但是通過工藝調(diào)整后,可使其維持穩(wěn)定的沸騰狀態(tài)和可靠的燒出率。

固體硫黃入爐后很快吸熱液化再汽化成硫蒸氣,遇氧燃燒反應(yīng)生成SO2;而由于沸騰焙燒爐內(nèi)流態(tài)化載體的劇烈攪混作用,硫蒸氣與氧的接觸較為充分,不會(huì)產(chǎn)生過多升華硫。

焙燒硫鐵礦生成1 mol SO2氣體放熱為413.7 kJ,耗氧量為1.375 mol,而燃燒硫黃生成1 mol SO2氣體反應(yīng)熱僅為296.6 kJ,耗氧量為1.000 mol。用硫黃取代硫鐵礦作原料制硫酸時(shí)耗氧量約降低27%,發(fā)熱量約降低28%,因此,同等負(fù)荷下沸騰層的焙燒溫度較硫鐵礦制硫酸要低100 ~200 ℃,蒸汽產(chǎn)量約減少30%~35%。而硫鐵礦、硫黃摻燒時(shí)由于沸騰狀況、反應(yīng)分布發(fā)生了變化,其熱平衡不僅與原料發(fā)熱量、冷排換熱面積等有關(guān),而且與原料質(zhì)量、換熱設(shè)備設(shè)置、操作參數(shù)選擇等有很大關(guān)系。

硫鐵礦、礦黃摻燒制硫酸與硫鐵礦全燒制硫酸的各工序工藝原理、操作方法、裝備基本相同,摻燒時(shí)操作彈性大,可以實(shí)現(xiàn)硫鐵礦、硫黃任意比例摻燒。硫鐵礦、硫黃摻燒特殊性主要體現(xiàn)在以下兩方面:一是與全燒硫鐵礦相比,硫鐵礦、硫黃摻燒時(shí)進(jìn)入凈化工段的爐氣雜質(zhì)含量更低,大大減輕了凈化系統(tǒng)負(fù)荷,使得副產(chǎn)稀硫酸w(H2SO4)可以由12%提高到20%左右,其礦塵、砷、氟等雜質(zhì)含量降低,一方面降低了凈化工藝水耗,另一方面有利于稀硫酸的綜合利用,實(shí)現(xiàn)廢硫酸零排放。二是由于相同硫含量的硫黃耗氧量較硫鐵礦低,所以硫鐵礦、硫黃摻燒時(shí)相同負(fù)荷下爐氣的總轉(zhuǎn)化率較硫鐵礦全燒高0.05%~0.15%,SO2轉(zhuǎn)化率提高,降低排放尾氣SO2含量。

2.3 風(fēng)機(jī)葉輪國產(chǎn)化

SO2風(fēng)機(jī)是硫酸生產(chǎn)線中最大的單機(jī)耗能設(shè)備,甕福集團(tuán)硫酸裝置A、B 系列SO2風(fēng)機(jī)原由德國西勒電氣(香港)有限公司制造,葉輪為半開式結(jié)構(gòu),采用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),額定轉(zhuǎn)速4 500 r/min。SO2風(fēng)機(jī)單臺電機(jī)功率高達(dá)4 400 kW(6 000 V),按年生產(chǎn)330 d計(jì),全年單臺設(shè)備耗電量達(dá)0.28億kW·h,折合電費(fèi)1 176 萬元(電價(jià)按0.42 元/(kW·h))。該設(shè)備是甕福集團(tuán)耗電最多的設(shè)備,2 臺風(fēng)機(jī)的電耗占工廠總用電量的20%以上。分別將兩系列SO2風(fēng)機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)改為蒸汽透平機(jī)驅(qū)動(dòng),汽機(jī)可以調(diào)速,風(fēng)機(jī)流量控制方式由進(jìn)口導(dǎo)葉控制改調(diào)速控制后,進(jìn)一步提高節(jié)能效果;并針對原風(fēng)機(jī)葉輪不能滿足調(diào)速需求且抗疲勞能力相對較低的問題,選擇共振頻率較低的閉式葉輪,讓共振頻率遠(yuǎn)離工藝所需調(diào)速范圍,從而滿足工藝調(diào)速需求,同時(shí)極大提高抗疲勞能力;針對原風(fēng)機(jī)葉輪備件價(jià)格極為昂貴、供貨期長的缺陷,選擇國產(chǎn)閉式焊接葉輪,僅需將造型板材焊接即可,加工難度較低,極大地節(jié)省耗材,價(jià)格將極大降低,所需時(shí)間也短;針對原半開式葉輪抗腐及抗磨蝕性稍有欠缺的問題,選擇耐腐及耐磨蝕性能稍好的材料制作葉片。

3 效益分析

3.1 爐氣余熱回收優(yōu)化改造后的能量利用及改造效果

效益評估以凈回收的電能進(jìn)行計(jì)算,余熱發(fā)電的價(jià)值初步按0.5 元/(kW·h)計(jì)算,每年按運(yùn)行325 d,2×400 kt/a硫鐵礦制硫酸裝置每年低位熱能回收的效益為1 070.8 萬元/a。1 年即可回收所有的投資,并略有盈余。

按抽氣機(jī)組發(fā)電后抽氣(0.53 MPa 市場價(jià)80元/t)利用計(jì)算,2×400 kt/a硫鐵礦制硫酸裝置低位熱能回收的效益為1 535.6萬元/a。

技改后收益為1 070.8 萬~1 535.6 萬元/a,即硫酸生產(chǎn)成本可降低15元/t。

技改效果:實(shí)現(xiàn)熱管具有二重密封的作用,冷、熱流體分走兩側(cè),熱管的泄漏不會(huì)導(dǎo)致爐氣和水的貫通,因此,即使熱管失效或泄漏也不會(huì)影響設(shè)備的整體運(yùn)行,不必立即停車,可以在大修時(shí)進(jìn)行處理,不會(huì)影響生產(chǎn)。

3.2 硫鐵礦、硫黃摻燒的經(jīng)濟(jì)效益

3.2.1 不同摻燒比例下的經(jīng)濟(jì)效益變化趨勢

硫鐵礦、硫黃摻燒時(shí)硫鐵礦與硫黃質(zhì)量配比(配礦比例)對裝置經(jīng)濟(jì)效益和負(fù)荷的影響見圖1。由圖1 可知,(1)硫鐵礦與硫黃質(zhì)量配比在30%~40%時(shí),裝置運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到最大,降低或者提高摻燒配礦比例將使裝置負(fù)荷逐步降低;(2)在現(xiàn)行原料及產(chǎn)品價(jià)格下,隨著配礦比例增大,年總經(jīng)濟(jì)效益逐步增加。

圖1 硫鐵礦、硫黃不同摻燒比例對硫酸裝置經(jīng)濟(jì)效益和負(fù)荷的影響

3.2.2 不同硫黃價(jià)格時(shí)的最佳摻燒量

若硫鐵礦及硫酸價(jià)格等不變化,其他各項(xiàng)消耗也不變化,其經(jīng)濟(jì)效益可用式(1)表示:

其他原料價(jià)格相同的情況下,當(dāng)硫黃價(jià)格小于820 元/t 時(shí),降低配礦比例摻燒可增大經(jīng)濟(jì)效益;當(dāng)硫黃價(jià)格高于900 元/t 后,增大配礦比例摻燒可增大經(jīng)濟(jì)效益;當(dāng)硫黃價(jià)格在820~900元/t時(shí),則情況較為復(fù)雜,不過其不同摻燒比例對總經(jīng)濟(jì)效益影響不大;當(dāng)硫黃價(jià)格達(dá)1 050元/t以上時(shí),隨著配礦比例降低將逐步失去經(jīng)濟(jì)效益,甚至虧損。

3.2.3 不同硫酸價(jià)格時(shí)的最佳摻燒量

若硫鐵礦及硫黃價(jià)格等不變,其他各項(xiàng)消耗也不變化,其經(jīng)濟(jì)效益可用式(2)表示:

(1)不同配比的摻燒方式其生產(chǎn)成本不同,對應(yīng)的硫酸市場價(jià)格盈虧平衡點(diǎn)在330~357 元/t,差別不太大,規(guī)律相似。(2)如20%配比摻燒情況及硫酸價(jià)格在330 元/t 以下時(shí),外購硫酸比自產(chǎn)硫酸經(jīng)濟(jì),則增產(chǎn)及低配礦比例摻燒產(chǎn)生效益相對較低,甚至虧損,應(yīng)選擇高配礦比例摻燒或停產(chǎn)。(3)當(dāng)硫酸價(jià)格超過560元/t后,若硫黃價(jià)格相對適中則應(yīng)選擇低配礦比例摻燒,以增產(chǎn)為主。(4)應(yīng)結(jié)合硫黃、硫鐵礦及硫酸的市場價(jià)格綜合分析確定配礦比例,不可盲目性生產(chǎn)。

3.2.4 不同硫鐵礦價(jià)格時(shí)的最佳摻燒量

若硫黃及硫酸價(jià)格等不變,其他各項(xiàng)消耗也不變化,其經(jīng)濟(jì)效益可用式(3)表示:

(1)當(dāng)硫鐵礦價(jià)格小于280元/t時(shí),增大配礦比例摻燒可增大經(jīng)濟(jì)效益;當(dāng)硫鐵礦價(jià)格高于380元/t后,降低配礦比例摻燒可增大經(jīng)濟(jì)效益。(2)當(dāng)硫鐵礦價(jià)格在280~380元/t時(shí),情況較為復(fù)雜,但不同摻燒比例對總經(jīng)濟(jì)效益影響不大。

4 結(jié)論

(1)爐氣溫度從330 ℃降至200 ℃所放出的熱量均可回收利用,而在熱量利用的同時(shí)也有效地降低了凈化工段爐氣的氣溫,從而有效解決轉(zhuǎn)化系統(tǒng)冷凝腐蝕設(shè)備及轉(zhuǎn)換器觸媒粉化的問題。對硫酸裝置凈化前爐氣余熱回收,收益為1 070.8 萬~1 535.6萬元/a,經(jīng)濟(jì)效益可觀,并已經(jīng)實(shí)際投產(chǎn)應(yīng)用。

(2)硫鐵礦、硫黃摻燒制硫酸操作彈性大,可實(shí)現(xiàn)任意比例的摻燒;降低爐氣凈化系統(tǒng)負(fù)荷,有利于副產(chǎn)稀硫酸的綜合利用,實(shí)現(xiàn)廢硫酸零排放;爐氣SO2轉(zhuǎn)化率提高0.05%~0.15%,降低尾氣中SO2含量,環(huán)境效益顯著;在現(xiàn)行原料及硫酸價(jià)格下,隨著硫鐵礦與硫黃質(zhì)量配比增大,年總經(jīng)濟(jì)效益逐步增加;在原料及硫酸價(jià)格變化時(shí),可根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益公式選擇適當(dāng)?shù)呐涞V比例。

(3)SO2風(fēng)機(jī)選擇共振頻率較低的國產(chǎn)閉式焊接葉輪,葉片選用耐腐及耐磨性能較好的材料,從而滿足工藝調(diào)速需求,提高葉輪抗疲勞能力,延長使用壽命,同時(shí)提高節(jié)能效果,降低成本。

猜你喜歡
爐氣配礦硫鐵礦
低品質(zhì)燒結(jié)鐵料配礦優(yōu)化實(shí)踐
新疆鋼鐵(2021年1期)2021-10-14 08:45:32
更正
萊鋼優(yōu)化燒結(jié)配礦降成本實(shí)踐
山東冶金(2019年1期)2019-03-30 01:34:48
爐氣冷卻器結(jié)疤原因及改善措施
有色金屬共伴生硫鐵礦資源綜合利用技術(shù)獲獎(jiǎng)
配礦優(yōu)化技術(shù)研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
永通鑄管燒結(jié)低成本配礦體系構(gòu)建
河南冶金(2016年4期)2016-11-14 01:31:25
某含硫鐵礦階段磨選工藝研究
山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:43
基于質(zhì)譜儀爐氣分析的VOD精煉過程模型開發(fā)
上海金屬(2015年3期)2015-11-29 01:10:04
國土資源部發(fā)布八礦種“三率”指標(biāo)
绵竹市| 苏尼特右旗| 洞口县| 哈尔滨市| 内乡县| 吉隆县| 博白县| 光山县| 抚顺县| 荃湾区| 桦南县| 凌海市| 长汀县| 阿拉尔市| 麻城市| 桃园市| 泰州市| 台江县| 遂昌县| 乐至县| 新竹市| 汉沽区| 铁岭市| 周宁县| 成武县| 锦屏县| 济阳县| 龙井市| 唐海县| 新闻| 清水河县| 祁门县| 旅游| 乐业县| 巴楚县| 丰都县| 萍乡市| 长泰县| 阳江市| 比如县| 婺源县|