任劍軍
(山西汾西瑞泰正中煤業(yè)有限公司,山西 靈石 031300)
隨著先進煤炭開采設(shè)備的不斷應(yīng)用,煤炭開采設(shè)備的綜合機械化、自動化以及智能化水平等均有所提升,對煤炭設(shè)備可靠性及運行穩(wěn)定性等提出更高要求[1-2]。在采煤工作面開采煤炭時,采煤機在電牽引裝置帶動下沿著刮板輸送機中部槽往返移動,不斷對煤炭進行截割[3-5]。刮板輸送機沿著采面傾向布置,通過液壓缸與液壓支架底座連接,由支架控制器負責(zé)刮板輸送機中部槽不斷向前推移[6]?!睹旱V安全規(guī)程》對煤炭開采時煤壁、液壓支架以及刮板輸送直線度有明確要求,受到刮板輸送機與液壓支架連接裝置間隙等因素影響,導(dǎo)致采面刮板輸送機直線度較差,需要進行人工干預(yù)[7]。提升刮板輸送機直線度控制能力以及控制水平,有助于煤炭高效回采。眾多研究學(xué)者對直線度檢測、控制技術(shù)等展開研究,并取得較為顯著的應(yīng)用成果[8]。文中就結(jié)合以往研究成果,對刮板輸送機結(jié)構(gòu)、直線度影響因素等進行分析,并提出直線度控制技術(shù)。
刮板輸送機是采面主要開采設(shè)備之一,承擔煤炭運輸并為采煤機提供往返移動軌道,實現(xiàn)刮板輸送機直線度精準控制,可減少采煤機割煤時阻力、降低煤炭運輸阻力及設(shè)備磨損。刮板輸送機結(jié)構(gòu)組成包括機頭、機身、機尾及其他的附屬設(shè)備等,具體如圖1 所示。機頭部分包括液力偶合器、電機、機頭推移支撐梁及機頭鏈輪、半滾筒等;機身包括中部槽、刮板、啞鈴銷等,具體如圖1-2 所示;機尾部分包括鏈輪、半滾筒、推移支撐梁等,若刮板輸送機采用雙機驅(qū)動,則機尾也包括動力傳遞系統(tǒng)。
圖1 刮板輸送機結(jié)構(gòu)示意圖
中部槽是一種幾何尺寸固定、形狀規(guī)則的結(jié)構(gòu),同時具備對稱性??蛇x擇中部槽幾何中線點連線描述刮板輸送機機尾形態(tài),具體如圖2 所示。
圖2 刮板輸送機機身形態(tài)表征曲線示意圖
1.2.1 液壓缸系統(tǒng)動作誤差
推溜及移架是否到位會直接影響刮板輸送機直線度,在液壓缸動作過程中存在的誤差會直接影響刮板輸送機直線度控制。液壓泵站用以提供液壓缸動作乳化液,換向閥實現(xiàn)液壓缸伸縮動作轉(zhuǎn)換,液壓缸則實現(xiàn)刮板輸送機推移。在液壓缸動作時,常用固定時長供液方式實現(xiàn)定時移架及推溜,但是換向閥、液壓缸容易出現(xiàn)乳化液泄漏,進而對液壓缸位移量產(chǎn)生影響。同時采面底板平整度較差,當出現(xiàn)有較大起伏時也容易導(dǎo)致液壓油缸實際位移量達不到期望位移量。
1.2.2 連接耳間隙誤差
中部槽通過液壓缸連接液壓支架底座,從而構(gòu)成液壓支架-中部槽組合,移架及推溜均依靠多個液壓支架-中部槽組合實現(xiàn)。中部槽與液壓缸間連接一般通過連接耳實現(xiàn),由于連接耳與液壓缸間存在間隙,在推溜及移架期間會增大刮板輸送機直線度誤差。
1.2.3 中部槽聯(lián)動誤差
中部槽間布置的啞鈴結(jié)構(gòu)可允許各節(jié)中部槽間形成一定偏轉(zhuǎn)角,同時約束各中部槽位置,避免機身過度彎曲導(dǎo)致推溜、刮板鏈移動期間出現(xiàn)卡死情況。
布置啞鈴銷可提升刮板輸送機適應(yīng)性,但是也會在中部槽位置產(chǎn)生一定制約,如圖3 所示。刮板輸送機機身某一節(jié)中部槽位置調(diào)整時,鄰近的若干節(jié)中部槽位置也會發(fā)生變化,即出現(xiàn)聯(lián)動效應(yīng)。采煤機經(jīng)過多循環(huán)截割后,由于中部槽聯(lián)動效應(yīng)導(dǎo)致刮板輸送機機身彎曲。
圖3 中部槽啞鈴銷位置示意圖
文中所提的直線度控制技術(shù)方案是通過補償液壓缸系統(tǒng)動作誤差、連接耳間隙誤差、中部槽聯(lián)動誤差實現(xiàn)的。具體構(gòu)建的控制方案如圖4 所示,選用模糊自適應(yīng)PID 控制器實現(xiàn)刮板輸送機直線度調(diào)節(jié)及控制。通過液壓缸流量控制模型實現(xiàn)調(diào)直誤差,具體將誤差數(shù)據(jù)分別輸入銷耳間隙誤差補償模型、聯(lián)動效應(yīng)誤差補償模型等,后將數(shù)據(jù)與刮板輸送機直線度誤差一并輸入位移-流量轉(zhuǎn)換模型,得到液壓缸累積供液量Qio,并對Qio持續(xù)監(jiān)測。通過模糊推理算法對PID控制器輸入、輸出參數(shù)進行調(diào)整,最終通過控制液壓系統(tǒng)供液量實現(xiàn)液壓缸伸縮量調(diào)節(jié),達到對中部槽位置調(diào)整目的,從而實現(xiàn)刮板輸送機直線度控制。
用Matlab 構(gòu)建模擬模型進行仿真,構(gòu)建的仿真模型中刮板輸送機總長20 m,劃分20 段(即單段中部槽長度1 m),在PID 控制中kP0=30、ki0=19、kd0=8,最終獲取得到調(diào)直前后對比效果如圖5 所示。從圖5 看出,刮板輸送機實際形狀與目標形狀間偏差控制在2mm以內(nèi),調(diào)直效果較為顯著。
圖5 刮板輸送機調(diào)直前后對比效果
采用Visual Studio 設(shè)計刮板輸送機直線度控制系統(tǒng)操作界面、顯示界面及通信模塊等,同時執(zhí)行部件采用PLC S7-200 系列PLC 進行編程,實現(xiàn)數(shù)據(jù)監(jiān)測、模糊自適應(yīng)PID 控制等功能。
重復(fù)8 次后刮板輸送機調(diào)直效果如圖6 所示,每次試驗刮板輸送機實際形狀與目標形狀間偏差均值如表1 所示。
表1 刮板輸送機實際形狀與目標形狀間偏差均值
圖6 各試驗直線度控制效果
綜合分析圖6、表1 看出,第3 次試驗中刮板輸送機14 段、第4 次試驗中刮板輸送機6 段及第3 次試驗中刮板輸送機20 段形狀偏差與目標形狀間差距較大,但是均在目標形狀附近波動。8 次試驗發(fā)現(xiàn),刮板輸送機直線度控制效果均較為顯著,表明文中所提的模糊自適應(yīng)PID 控制可較好地實現(xiàn)刮板輸送機直線度控制。
1)對刮板輸送機結(jié)構(gòu)及形態(tài)進行分析,并探討刮板輸送機直線度影響因素,發(fā)現(xiàn)液壓缸伸縮量、連接銷耳間隙以及中部槽聯(lián)動等誤差累積對刮板輸送機直線度有顯著影響。
2)提出刮板輸送機直線度控制技術(shù),具體構(gòu)建模糊自適應(yīng)PID 模型,將液壓缸誤差、連接耳間隙誤差與中部槽聯(lián)動誤差等相結(jié)合,并通過計算模型輸出液壓缸推溜時需要流量,后通過PID 進行融合計算,從而實現(xiàn)液壓缸伸縮量調(diào)節(jié),達到刮板輸送機直線度控制目的;采用Matlab 構(gòu)建模擬模型對直線度控制效果進行分析,發(fā)現(xiàn)直線度控制取得較好效果。試驗發(fā)現(xiàn),文中所提直線度控制技術(shù)可實現(xiàn)刮板輸送機機身直線度控制,取得較好的調(diào)直效果。