于世虎,常 超,陳星宇
(中國(guó)石油川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司,四川成都 610051)
蘇里格氣田是典型的“三低”致密砂巖氣藏,具有低滲、低壓、低產(chǎn)、低豐度等特點(diǎn),單井無自然產(chǎn)能或自然產(chǎn)能低于工業(yè)氣流,需要壓裂改造后才能獲得工業(yè)氣流〔1〕。隨著蘇里格天然氣產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,儲(chǔ)層改造規(guī)模不斷提高,注入液量不斷增加,返排液量逐年增加。壓裂返排液既不能直接排放,也不能直接用于農(nóng)業(yè)灌溉,如交由地方處理廠集中處理,則費(fèi)用較高,一般超過200 元/m3。
大量的壓裂返排液不僅造成巨大的安全環(huán)保隱患,還增加了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力,同時(shí)造成水資源浪費(fèi)。將壓裂返排液用于配制系列壓裂液等實(shí)現(xiàn)資源化回用是解決這一難題的最佳方案,既可節(jié)約水資源,又可實(shí)現(xiàn)可持續(xù)開發(fā),有效保障蘇里格水資源和水生態(tài)的安全。
蘇里格壓裂返排液具有油氣田返排液的普遍特點(diǎn),即發(fā)黑發(fā)臭、COD 高、黏度高、礦化度高、Ca2+和Mg2+含量高、細(xì)菌種類多、懸浮物含量高等特點(diǎn),如直接采用其配制系列壓裂液等對(duì)所配制液體性能影響較大,必須進(jìn)行處理后方可回用〔2-5〕。
目前,壓裂返排液常用的處理方法主要有化學(xué)氧化、絮凝、電解、光催化、過濾、氣浮、生物法等〔6〕,處理模式主要有集中處理和單井處理。集中處理法是將壓裂返排液集中到定點(diǎn)進(jìn)行處理,處理后再分散到鄰近井回用;單井處理法是采用撬裝式處理設(shè)備隨井處理,處理后就地回用。集中處理模式液體轉(zhuǎn)運(yùn)頻繁,轉(zhuǎn)運(yùn)量大,安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)高、機(jī)動(dòng)性差、綜合處理成本高,難以滿足壓裂返排液經(jīng)濟(jì)高效的回用需求。
為滿足蘇里格壓裂返排液經(jīng)濟(jì)高效回用需求,實(shí)現(xiàn)“壓裂—返排—處理—回用”閉環(huán)運(yùn)行,根據(jù)回用目的及回用水質(zhì)指標(biāo)的不同,本研究采用電絮凝、化學(xué)處理、過濾、精細(xì)處理等技術(shù),通過工藝優(yōu)化和處理單元靈活組合,分別形成了快速處理工藝和精細(xì)處理工藝,并形成了配套的撬裝式處理裝置,實(shí)現(xiàn)了壓裂返排液差異化處理和精細(xì)化回用。快速處理工藝對(duì)壓裂返排液的處理量可達(dá)40 m3/h,精細(xì)處理后水中懸浮固體質(zhì)量濃度<50 mg/L,鈣鎂離子總質(zhì)量濃度<50 mg/L,細(xì)菌低于100 CFU/mL,礦化度<20 000 mg/L,滿足重復(fù)配液施工需求。
試劑:鉻酸鉀、硝酸銀,分析純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;硫酸亞鐵銨、氫氧化鈉、無水碳酸鈉,分析純,成都方正化工有限公司;無水乙醇,分析純,南京化工制藥集團(tuán);復(fù)合絮凝劑、助濾劑、高效殺菌劑,工業(yè)級(jí),公司自產(chǎn);胍膠壓裂液體系添加劑、一體化壓裂液體系添加劑,工業(yè)純,公司自產(chǎn)。
儀器:離子色譜儀(940 Professional IC Vario),瑞士萬通中國(guó)有限公司;原子吸收分光光度計(jì)(ICE 3000),賽默飛世爾科技有限公司;紫外分光光度計(jì)(UV-2600I),島津公司;濁度儀(WZS-108A),上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司;色度儀(SD9011),上海昕瑞儀器儀表有限公司;流變儀(HAAKE MARS40),賽默飛世爾科技有限公司;全自動(dòng)表面張力儀(A601),上海梭倫信息科技有限公司。
分別取蘇里格4 個(gè)不同區(qū)塊的壓裂返排液進(jìn)行水質(zhì)分析,結(jié)果見表1。
表1 蘇里格各區(qū)塊壓裂返排液組成性質(zhì)分析Table 1 Composition and properties of fracturing flow-back fluid in various regions of Sulige
由表1 可知,蘇里格4 個(gè)區(qū)塊的壓裂返排液組分基本一致,普遍存在COD、懸浮物、鈣鎂離子、細(xì)菌等含量高的特點(diǎn),其中COD 和細(xì)菌含量高是造成水質(zhì)發(fā)黑發(fā)臭的主要原因,大量的懸浮物和高鈣鎂離子、高礦化度是壓裂返排液處理的重點(diǎn)和難點(diǎn),也是影響壓裂返排液重復(fù)配液性能的主要因素。
壓裂返排液中的無機(jī)鹽離子會(huì)嚴(yán)重影響所配制液體的性能〔4-5〕,如對(duì)于聚合物類壓裂液體系,無機(jī)鹽離子含量高會(huì)直接影響增黏效果和耐溫性能,使增黏能力下降30%以上,甚至完全不起黏,同時(shí)耐溫性能大幅下降,而對(duì)于胍膠壓裂液體系,無機(jī)鹽離子含量高會(huì)降低基液黏度,還會(huì)影響交聯(lián)效果,甚至使壓裂液無法交聯(lián),同時(shí)也會(huì)增大破膠液殘?jiān)浚黾訅毫岩旱膫π浴?/p>
壓裂返排液中的陽離子,尤其是高價(jià)陽離子,對(duì)液體性能的不利影響程度高于陰離子〔4〕,其中Ca2+、Mg2+對(duì)液體性能影響最大,實(shí)驗(yàn)表明鈣鎂離子質(zhì)量濃度>500 mg/L 時(shí),會(huì)嚴(yán)重影響所配制液體的交聯(lián)性能和耐溫性能〔7-9〕,壓裂返排液重復(fù)配液時(shí)必須將鈣鎂離子濃度控制在安全范圍內(nèi)。
返排液中固體懸浮物會(huì)堵塞儲(chǔ)層孔道,降低裂縫及孔隙的導(dǎo)流能力,大幅降低改造效果,必須予以去除〔2〕;大量的細(xì)菌會(huì)降解胍膠等有機(jī)物質(zhì),導(dǎo)致基液大幅降黏無法滿足施工要求,必須進(jìn)行高效的殺菌處理〔10〕。
相關(guān)研究表明返排液不同的回用目的對(duì)水質(zhì)的指標(biāo)要求也不同〔5,7〕,對(duì)于洗井、試壓等井筒作業(yè)用水一般只對(duì)外觀、pH、懸浮物有要求,對(duì)鈣鎂離子、礦化度、細(xì)菌含量一般無要求;對(duì)于重復(fù)配制壓裂液的用水,根據(jù)工程地質(zhì)上對(duì)液體性能的要求并結(jié)合室內(nèi)實(shí)驗(yàn)情況分別確定不同壓裂液體系配液用水指標(biāo),結(jié)果見表2。
表2 蘇里格氣田壓裂返排液回收利用水質(zhì)指標(biāo)Table 2 Water quality index for recycling of fracturing flow-back fluid in Sulige gas field
壓裂返排液處理工藝設(shè)計(jì)應(yīng)以物理方法為主、化學(xué)方法為輔,減少使用化學(xué)處理藥劑,結(jié)合電絮凝等新技術(shù)形成多元化組合工藝,處理工藝采用模塊化設(shè)計(jì),設(shè)備以撬裝式為主,根據(jù)水質(zhì)及生產(chǎn)需求靈活組合、便于搬遷〔6〕。
蘇里格壓裂返排液處理工藝應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)單方便、高效快捷、處理費(fèi)用低等原則,同時(shí)綜合考慮壓裂返排液特點(diǎn)、回用水質(zhì)指標(biāo)、液體體系、工程需求、施工參數(shù)、經(jīng)濟(jì)性等多方面因素而定。
對(duì)于洗井、試壓、沖砂等井筒作業(yè),對(duì)水質(zhì)指標(biāo)要求較低,應(yīng)優(yōu)先考慮提高處理速率,降低處理成本,避免過度處理;對(duì)于重復(fù)配液施工等對(duì)水質(zhì)要求高的回用需求,應(yīng)優(yōu)先考慮處理效果,在確保液體性能和施工安全的前提下,簡(jiǎn)化處理流程,提高處理速率,同時(shí)降低處理成本。
根據(jù)蘇里格壓裂返排液特點(diǎn)和重復(fù)配液施工對(duì)水質(zhì)技術(shù)指標(biāo)的要求,以電絮凝、化學(xué)處理、絮凝過濾、精細(xì)處理等多種技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用,設(shè)計(jì)出精細(xì)處理工藝。該工藝采用模塊化處理單元,并配合撬裝式處理設(shè)備,根據(jù)處理水質(zhì)和生產(chǎn)需求的不同,各處理模塊可自由組合;處理設(shè)備機(jī)動(dòng)靈活,可隨井搬遷,就地處理,同場(chǎng)回用,不需轉(zhuǎn)運(yùn)液體,節(jié)約運(yùn)輸成本,降低環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),處理能力25~30 m3/h。其具體工藝流程見圖1。
圖1 蘇里格壓裂返排液精細(xì)處理工藝流程Fig. 1 Fine treatment process of Sulige fracturing flow-back fluid
如圖1 所示,該工藝主要包括預(yù)處理、電絮凝、化學(xué)處理、絮凝沉降、精細(xì)處理等處理模塊,各處理模塊作用如下〔2,10-12〕:
1)預(yù)處理單元。
該單元用于將不同的壓裂返排液混合均化,通過稀釋或中和作用減小不同壓裂返排液的理化性質(zhì)差異,同時(shí)降低后期處理難度,提高水質(zhì)的穩(wěn)定性。
2)電絮凝處理單元。
電絮凝處理是通過電解鋁鐵合金電極板,產(chǎn)生鋁或鐵的羥基絡(luò)合物作為絮凝劑,并在靜電、吸附、捕集作用下使壓裂返排液中的懸浮物、膠體、細(xì)菌等形成絮體。電絮凝階段還存在氧化還原、氣浮等作用,電解產(chǎn)生的自由基、活性氧、次氯酸等強(qiáng)氧化劑可以將部分大分子有機(jī)物氧化成小分子有機(jī)物,甚至氧化成H2O 和CO2,起到降低COD 的作用,此外,電解產(chǎn)生的微氣泡在聚集、生長(zhǎng)、上浮過程中不斷吸附松散的絮體,起到氣浮作用。
該處理單元以鋁鐵合金電極板作為陽極,電流密度為200~300 A/m2,調(diào)節(jié)水質(zhì)pH=7~8,氯離子在弱堿性條件下電解后主要以HClO、ClO-的形式存在,幾乎不存在Cl2,ClO-可進(jìn)一步氧化降解有機(jī)物〔13〕。壓裂返排液中存在大量的無機(jī)鹽離子,可以提高溶液電導(dǎo)率,提升電絮凝處理效果,降低后續(xù)處理難度。電絮凝處理15~25 min 后,壓裂返排液COD 降低70%以上,同時(shí)產(chǎn)生的絮凝劑基本上滿足后續(xù)處理需求,經(jīng)氣浮處理后可基本完成對(duì)細(xì)微絮體的聚集和重力分離。
3)化學(xué)處理單元。
該處理單元為輔助處理單元,根據(jù)電絮凝處理情況和后續(xù)施工對(duì)水質(zhì)的要求,可以選擇性地進(jìn)行化學(xué)氧化、化學(xué)混凝、屏蔽沉淀等處理。針對(duì)部分壓裂返排液COD 高、有機(jī)物降解不徹底的情況,可以加入0.05%~0.1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的復(fù)合氧化劑(主要成分為次氯酸鹽)進(jìn)行化學(xué)氧化,進(jìn)一步降低COD。針對(duì)懸浮顆粒含量高的情況,可以加入適量的復(fù)合混凝劑,攪拌5~10 min 至絮凝劑完全分散,提高后期絮凝沉降效果。同樣,可以使用適量的沉淀屏蔽劑提高對(duì)Ca2+、Mg2+離子的去除率。
4)沉降處理單元。
該處理單元主要是進(jìn)行自然沉降和斜管沉降排泥處理。經(jīng)電絮凝或化學(xué)處理后的壓裂返排液進(jìn)入該處理單元,在重力作用下絮體下沉,靜置沉降20~30 min實(shí)現(xiàn)固液分離,上層清液進(jìn)入下一個(gè)處理單元進(jìn)行精細(xì)處理,絮狀液經(jīng)斜管濃縮后進(jìn)行過濾處理。
5)精細(xì)處理單元。
精細(xì)處理單元主要進(jìn)行精細(xì)過濾、殺菌、漂白、調(diào)pH 等處理。沉降處理后的上層清液根據(jù)水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果和施工需求決定是否進(jìn)行精細(xì)處理。處理后的水如進(jìn)行重復(fù)配液施工,一般要進(jìn)行精細(xì)過濾去除微米級(jí)懸浮物,之后調(diào)pH 確保所配制液體性能正常,并采用季銨鹽類殺菌劑進(jìn)行殺菌處理防止所配制基液降黏。
對(duì)于洗井、試壓、沖砂等井筒作業(yè),僅對(duì)水質(zhì)的pH、懸浮物含量有要求,一般只需要對(duì)壓裂返排液進(jìn)行脫色除臭、絮凝過濾處理即可。本著降本提速的原則,對(duì)精細(xì)處理工藝進(jìn)行簡(jiǎn)化,形成快速處理工藝,其工藝流程如圖2 所示,其中電絮凝為選擇性處理單元,根據(jù)水質(zhì)情況決定是否進(jìn)行電絮凝處理。
圖2 蘇里格壓裂返排液快速處理工藝流程Fig. 2 Rapid treatment process of Sulige fracturing flow-back fluid
在T7 區(qū)塊某井組采用精細(xì)化處理工藝處理返排液2 580 m3,累計(jì)耗時(shí)92 h,平均處理量28.04 m3/h。在S5 區(qū)塊某井組采用快速處理工藝處理壓裂返排液1 750 m3,累計(jì)耗時(shí)47 h,平均處理量37.23 m3/h,最大處理量可達(dá)40 m3/h?,F(xiàn)場(chǎng)處理情況如圖3 所示。目前,差異化處理工藝已在蘇里格大規(guī)模推廣,相對(duì)于常規(guī)工藝處理速率提高32.7%,處理成本降低20.6%,累計(jì)應(yīng)用50 多井次,處理壓裂返排液2.4×104m3。
圖3 差異化處理工藝的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及處理后水質(zhì)情況Fig. 3 The field application and treated water quality of differential treatment process
參考《碎屑巖油藏注水水質(zhì)指標(biāo)及分析方法》(SY/T 5329—2012)對(duì)壓裂返排液精細(xì)處理前后水質(zhì)進(jìn)行分析,結(jié)果見表3。
表3 現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)處理前后水質(zhì)情況Table 3 Water quality before and after fine treatment
表3顯示,處理后的水清亮透明,pH=6~7,水中懸浮物、COD、細(xì)菌、鈣鎂離子等含量大幅降低,鈣鎂離子總質(zhì)量濃度低于50 mg/L,懸浮固體顆粒質(zhì)量濃度為26 mg/L,細(xì)菌含量低于100 CFU/mL,礦化度<20 000 mg/L,處理后水質(zhì)滿足重復(fù)配液施工用水指標(biāo)。
根據(jù)處理后壓裂返排液水質(zhì)及蘇里格儲(chǔ)層改造對(duì)液體性能需求,通過配方優(yōu)化液室內(nèi)評(píng)價(jià)形成壓裂返排液配方:0.35%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)羥丙基胍膠+0.1%溫度穩(wěn)定劑+0.2%黏土穩(wěn)定劑+0.25%助排劑+0.2%殺菌劑+0.15% pH 調(diào)節(jié)劑+0.25%~0.35% 交聯(lián)劑+0.02%~0.025%破膠劑,所配制胍膠壓裂液基本性能見表4。
表4 壓裂返排液重復(fù)配制壓裂液基本性能Table 4 Basic performances of fracturing fluid repeatedly prepared by flow-back fluid
為更加全面地測(cè)定所配制胍膠壓裂液的性能,對(duì)其流變性能、破膠性能以及壓裂液濾液對(duì)巖心基質(zhì)的損害進(jìn)行評(píng)價(jià)。
1)流變性能。
取現(xiàn)場(chǎng)精細(xì)處理后的返排液按配方配制基液,待胍膠充分溶脹后,分別加入0.15%的pH 調(diào)節(jié)劑和0.3%的交聯(lián)劑,交聯(lián)后采用流變儀進(jìn)行升溫和恒溫剪切實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)條件為:剪切速率170 s-1,初始溫度30 ℃,升溫速度(3±0.2) ℃/min,達(dá)到目標(biāo)溫度后,恒溫剪切90 min。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖4。
圖4 壓裂返排液重復(fù)配制胍膠壓裂液流變性能Fig. 4 Rheological properties of fracturing fluid repeatedly prepared by flow-back fluid
由圖4 可知,處理后壓裂返排液所配胍膠壓裂液在120 ℃下,以170 s-1速率連續(xù)剪切90 min 后,黏度始終保持在170 mPa·s 左右,說明交聯(lián)液耐溫耐剪切性能良好,耐溫能力達(dá)120 ℃,能夠滿足蘇里格儲(chǔ)層改造需求。
2)破膠性能。
采用膠囊破膠劑,在95 ℃下分別進(jìn)行50、100、200、300 mg/L 破膠劑加量下的破膠實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該條件下破膠時(shí)間為40~120 min,且破膠時(shí)間隨著破膠劑加量增加而縮短,當(dāng)破膠劑投加質(zhì)量濃度超過300 mg/L 時(shí),破膠時(shí)間縮短至40 min。破膠液呈透明水溶液狀,底部有少量絮狀殘?jiān)颇z液黏度2~3 mPa·s,表面張力25.3 mN/m。
3)殘?jiān)c傷害。
參照《水基壓裂液性能評(píng)價(jià)方法》(SY/T 5107—2016)測(cè)得破膠液殘?jiān)|(zhì)量濃度在274~290 mg/L,破膠液對(duì)巖心的平均傷害率為25.7%,滿足《水基壓裂液技術(shù)要求》(SY/T 7627—2021)中殘?jiān)?00 mg/L和巖心傷害率≤30%的要求。
綜上可知,蘇里格壓裂返排液經(jīng)過精細(xì)處理后,所配制胍膠壓裂液的交聯(lián)、耐溫耐剪切、懸砂、破膠、巖心傷害等性能均滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和壓裂施工需求。
處理后壓裂返排液重復(fù)配液流程與清水一致,配液時(shí)胍膠分散均勻,溶脹起黏正常,與其他添加劑配伍性良好,配液速度與清水接近,不增加配液人員和配液成本?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)定所配制基液表觀黏度33~36 mPa·s,交聯(lián)時(shí)間40~90 s,交聯(lián)液可挑掛,液體性能穩(wěn)定,加砂順利,壓裂后1 h 開井排液,破膠徹底,破膠液性能正常,滿足“快壓快排”需求。
采用精細(xì)化處理后的壓裂返排液重復(fù)配制壓裂液6 000 m3,順利完成15 井次的壓裂施工作業(yè),施工參數(shù)及改造效果與清水一致,取得了良好的推廣應(yīng)用效果。
1)開發(fā)了一套適合蘇里格壓裂返排液的差異化處理工藝,并形成配套的撬裝式處理裝置,其中快速處理工藝處理量達(dá)到40 m3/h,水質(zhì)滿足洗井、試壓等井筒作業(yè)需求;精細(xì)處理后水中懸浮固體質(zhì)量濃度<50 mg/L,鈣鎂離子總質(zhì)量濃度<50 mg/L,細(xì)菌低于100 CFU/mL,礦化度<20 000 mg/L,滿足重復(fù)配制壓裂液的施工需求。
2)形成了壓裂返排液重復(fù)配液施工液體配方,重復(fù)配制的基液黏度36~39 mPa·s,交聯(lián)時(shí)間30~120 s,耐溫達(dá)120 ℃,破膠時(shí)間為40~120 min,破膠液對(duì)巖心的傷害率為25.7%,液體性能均滿足相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和施工需求。
3)差異化處理工藝技術(shù)已在蘇里格區(qū)塊成功推廣,累計(jì)處理壓裂返排液2.4×104m3,平均處理速率提高30%以上,處理成本降低20%以上。采用處理后壓裂返排液所配壓裂液施工15 井次,壓裂施工參數(shù)及效果與清水一致,取得了良好的應(yīng)用效果。