朱海濤,李中元,宋超,王孟,張超
山推工程機械股份有限公司 山東濟寧 272000
全液壓型推土機以其操作舒適性、使用可靠性、智能集成性、節(jié)能環(huán)保性及維修方便性等多方面優(yōu)勢,成為國內(nèi)外主機廠升級換代的重點產(chǎn)品。連接盤通過內(nèi)部漸開線花鍵連接太陽輪軸,是整個行星減速結(jié)構(gòu)扭矩輸入端,需具有承載能力強、花鍵使用壽命長和齒面定心等特點。在整機裝配過程中,操作人員發(fā)現(xiàn)太陽輪軸與連接盤花鍵部分壓入困難,裝配干涉件占比60%,嚴重影響整機的下線節(jié)拍。依據(jù)產(chǎn)品設計要求,跟蹤測量控制齒厚的關鍵尺寸M值(圓棒測跨距),查找問題工件。
M值是反映齒輪分度圓齒厚的一項測量指標,測量所得兩量棒之間的距離,即為跨棒距M值。因測量精度較高,在生產(chǎn)實際中應用較廣。
外花鍵材質(zhì)為合金低碳鋼,工藝路線:粗滾花鍵→精車→滲碳淬火→磨花鍵。
檢測磨花鍵后M值均在圖樣設計公差內(nèi)。外花鍵實測M值見表1。利用克林貝格P100齒輪測量儀檢測花鍵精度,均達GB/T 10095.1—2008中的8級要求,外花鍵精度良好。
表1 外花鍵實測M值 (單位:mm)
內(nèi)花鍵零件材質(zhì)為合金中碳鋼,工藝路線:鍛造→粗車→調(diào)質(zhì)→精車→線切割內(nèi)花鍵→離子氮化。跟蹤收集線切割后內(nèi)花鍵和離子氮化后內(nèi)花鍵M值測量數(shù)據(jù)。
(1)線切割工序?qū)?nèi)花鍵的影響 內(nèi)花鍵測量位置如圖1所示,對每件連接盤的4個點進行M值數(shù)據(jù)采集(見表2)并分析,線切割后內(nèi)花鍵呈以下特點:①同一件連接盤花鍵M值在4個點測量數(shù)值不統(tǒng)一,變動值在0.16mm以內(nèi)。②工件上端M值均大于下端M值,花鍵上端齒厚小,下端齒厚大,花鍵齒向有錐度誤差。
圖1 內(nèi)花鍵測量位置
表2 內(nèi)花鍵實測M值 (單位:mm)
(2)離子氮化對內(nèi)花鍵的影響 對內(nèi)花鍵離子氮化前后M值進行測量,發(fā)現(xiàn)M值變動在0.06mm以內(nèi),同時無法修正線切割造成的齒向錐度。
經(jīng)分析認為,雖然離子氮化會造成M值變動,但是影響較小,圖樣要求M值公差為0.25mm,造成裝配困難的主要原因是內(nèi)花鍵線切割精度差,離子氮化前M值公差需控制在0.03mm以內(nèi)。為進一步確定線切割尺寸超差造成的裝配干涉,通過計算得出理論最小齒隙B=(P-Snmax)/2=(πm-Snmax)/2=0.032(mm),其中P為齒距(mm),Snmax為太陽輪軸和連接盤最大齒厚之和(mm);m為花鍵模數(shù)(mm)。
假設連接盤齒厚超差,按齒隙為0m m計算,可得出連接盤齒厚上限值Sn=2.5447+0.032=2.5767(mm),根據(jù)齒厚與M值換算表,可得M值為49.88mm。當M值<49.88mm時,兩者齒隙為負值,影響裝配。由于表2中部分連接盤M值<極限值,因此線切割為造成裝配干涉的關鍵工序。需要引進新工藝,提升花鍵加工精度。
插齒工藝試驗設備采用宜昌長機YKD5150插齒機,刀具為錐柄插齒刀。根據(jù)連接盤齒寬105mm,全齒深5m m,計算得出插齒工藝參數(shù):主運動行程120mm,主運動往復數(shù)91.67r/min,工進進給量0.02mm/r,圓周進給量0.06mm/r,循環(huán)次數(shù)3次/齒。
插齒后,發(fā)現(xiàn)連接盤下端出現(xiàn)讓刀現(xiàn)象,未能插齒到全齒深。與刀具廠家溝通,目前采用的插齒參數(shù)合理。插齒刀材料為M42工具鋼,A級插齒刀,硬度65HRC,工件經(jīng)調(diào)質(zhì)后硬度為30HRC,插齒刀選擇合理。經(jīng)討論分析認為,出現(xiàn)讓刀的原因為插齒刀與主軸連接剛性不足,當工件齒寬過大時,出現(xiàn)插齒刀讓刀運動(見圖2)。此項工藝改善未能解決問題。
圖2 讓刀運動示意
拉削工藝試驗設備采用數(shù)控鍵槽拉床,刀具為花鍵拉刀。
(1)拉削力計算 內(nèi)花鍵拉削工藝的開發(fā)前提是連接盤內(nèi)花鍵需要的拉削力小于機床許用拉力196kN。根據(jù)復雜刀具設計手冊[1,2],查得普通式矩形、漸開線和三角花鍵拉刀的最大拉削力Fmax計算公式為
式中,n為安全系數(shù);Fc為切削刃單位長度上的切削力(N/mm),根據(jù)齒升量和工件硬度,選擇Fc=282N/mm;∑b為每個刀齒切削刃總長度(mm);Zi為同時工作齒數(shù),Zi=L0/P+1,其中L0為工件拉削長度(mm),P為刀具齒距(mm);K1、K2和K3分別為前角、切削液和刀具磨損對切削力的修整系數(shù),可近似取1。
經(jīng)計算,F(xiàn)max=1.4×282×7.51×6×9.8=174.40(kN),小于機床許用拉力196kN,設備具備開發(fā)漸開線內(nèi)花鍵拉削工藝的能力。
(2)拉削工藝制定 依據(jù)產(chǎn)品圖樣設計基準,采用兩側(cè)軸承端面作為工藝基準,內(nèi)孔徑向定位依靠拉刀導向部位和拉刀自重,自動擺正工件。經(jīng)多次試驗,最終選定拉刀外徑與內(nèi)孔孔徑間隙為0.05mm,拉刀導向順利進入內(nèi)孔,工件內(nèi)孔與拉刀間隙為最小值[3]。同時對內(nèi)孔孔徑公差進行了工藝要求,為φmm。
(3)拉胎工裝設計 拉胎(見圖3)主要保證連接盤的端面定位精度,同時對連接盤起到徑向粗定位作用。參考鍵槽拉胎的結(jié)構(gòu)樣式[4],設計下端軸承定位面為拉胎定位面,上端軸承安裝面末端為壓緊面;利用連接盤下端軸承外圓與拉胎內(nèi)孔為大間隙配合,配合間隙為0.2mm,滿足連接盤粗定位功能(見圖4)。為保證內(nèi)花鍵齒向精度,要求拉胎底座平面度0.02mm,平行度0.02mm,表面粗糙度值Ra=0.8μm。
圖3 拉胎
通過以上改善措施,分別對連接盤拉削后內(nèi)花鍵M值和離子氮化后M值進行測量,結(jié)果見表3。M值均穩(wěn)定在公差中值附近,不同件M值誤差為0.04mm以內(nèi),表面粗糙度值Ra=3.2μm。同一件連接盤上下端M值經(jīng)測量均一致,消除了原先連接盤內(nèi)花鍵出現(xiàn)錐度的工藝缺陷。
表3 連接盤拉削后內(nèi)花鍵M值和離子氮化后M值測量結(jié)果 (單位:mm)
內(nèi)花鍵拉削工藝的成功實施,不僅提升了花鍵精度,穩(wěn)定保證了連接盤齒厚,消除了裝配干涉問題,還大幅度降低了加工成本。今后將積極應用此工藝于其他相關機型的內(nèi)花鍵零件加工中。
專家點評
該文針對內(nèi)花鍵線切割加工中的M值超差及齒向錐度問題,從多個方面進行工藝分析,確定線切割尺寸超差是造成裝配干涉的主要原因。并嘗試采用新的(插削和拉削)工藝方法,通過工藝試驗,最終采用拉削加工的方法,在提升花鍵精度的同時降低了加工成本,為內(nèi)花鍵的加工和裝配積累了經(jīng)驗。
線切割一直是內(nèi)花鍵加工的主要方法,因為鉬絲切削的精度較差,因此很難控制齒厚的關鍵尺寸M值。作者積極創(chuàng)新,打破技術瓶頸,通過傳統(tǒng)工藝中的拉削加工,解決了內(nèi)花鍵加工質(zhì)量問題,值得學習和借鑒。