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銅陽(yáng)極泥氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐工藝分析與優(yōu)化

2023-11-23 19:18:30賈宏杰姜辛林泉邵德剛王奎

賈宏杰 姜辛 林泉 邵德剛 王奎

〔摘 要〕詳細(xì)分析了某廠銅陽(yáng)極泥氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐工藝過(guò)程及存在的問(wèn)題。針對(duì)氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐工藝過(guò)程中硒回收率偏低、環(huán)保布袋糊袋嚴(yán)重及兩級(jí)動(dòng)力波除塵差的問(wèn)題,結(jié)合爐窯在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的工藝情況,優(yōu)化設(shè)計(jì)了一種新型旋轉(zhuǎn)式加料裝置,并將除塵、吸收為一體的兩級(jí)動(dòng)力波工藝改為“高溫濾袋柔性膜收塵+高效吸收裝置吸收工藝”。通過(guò)對(duì)加料裝置和兩級(jí)動(dòng)力波工藝的優(yōu)化,解決了非加料階段的高溫腐蝕料管的問(wèn)題,使得原系統(tǒng)的液固分離同時(shí)取消,系統(tǒng)阻力、生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)力消耗大幅度降低。

〔關(guān)鍵詞〕氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐;加料裝置;兩級(jí)動(dòng)力波;糊袋

中圖分類號(hào):TF811 ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號(hào):1004-4345(2023)05-0023-04

Process Analysis and Optimization Design of Copper Anode Slime Oxygen Inclined-blown

Rotary Converter

JIA Hongjie, JIANG Xin, LIN Quan, SHAO Degang, WANG Kui

(Jinchuan Group Copper Industry Co., Ltd., Jinchang, Gansu 737100, China)

Abstract? The paper made a detailed analysis on the process and existing problems of a copper anode slime oxygen inclined-blown rotary converter in a certain smelter. In response to the problems of low selenium recovery rate, serious environment-friendly bag pasting, and undesirable dust handling of two-stage dynamic wave in the oxygen inclined-blown rotary converter process, a new type of rotary feeding device was optimized and designed based on the actual production process of the furnace. The two-stage dynamic wave process that integrates dust handling and absorption was changed to the "high-temperature filter bag flexible membrane dust collection and high-efficiency absorption process of absorption device". By optimizing the feeding device and two-stage dynamic wave process, the problem of high-temperature corrosion of the feed pipe during the non-feeding stage was solved, resulting in the cancellation of liquid-solid separation in the original system and a significant reduction in system resistance and production power consumption.

Keywords? oxygen inclined-blown rotary converter; feeding device; two-stage dynamic wave; bag pasting

0? ?前言

陽(yáng)極泥是有色金屬冶金過(guò)程中的一種重要的“二次資源”,因其含有大量的稀貴金屬而成為提取金、銀、硒、碲等稀貴金屬的重要原料。目前,國(guó)內(nèi)外銅陽(yáng)極泥處理工藝主要有3種:1)全濕法工藝,流程為銅陽(yáng)極泥→加壓浸出銅、銻→氯化浸出硒、金→堿浸分鉛→氯浸分銀→金銀電解;2)以濕法為主,火法、濕法相結(jié)合的半濕法工藝,主干流程為硫酸化焙燒蒸硒→稀酸分銅→氯化分金→亞鈉分銀→金銀電解;3)以火法為主,濕法、火法相結(jié)合的火法工藝,主干流程為銅陽(yáng)極泥→火法熔煉、吹煉→銀電解→銀陽(yáng)極泥處理。目前,某廠在處理電解銅陽(yáng)極泥的生產(chǎn)過(guò)程中,采用以氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐作為熔煉、吹煉的火法工藝。

氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐,又稱“卡爾多爐”,是一臺(tái)既能前后傾動(dòng),又能繞爐子中心軸線旋轉(zhuǎn)的冶煉爐。該爐型因吹煉時(shí)爐子置于傾斜位置,同時(shí)繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),冶煉時(shí)熔體中不存在死角,每一部分都處于充分?jǐn)嚢柚?。氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐及其附屬設(shè)備設(shè)施主要結(jié)構(gòu)包括爐體、旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、傾動(dòng)機(jī)構(gòu)、配有氧槍吹煉槍裝置、活動(dòng)煙罩、水冷系統(tǒng)及排煙設(shè)施等。其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1所示。

然而,在該廠的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐處理銅陽(yáng)極泥存在硒回收率偏低、環(huán)保布袋糊袋嚴(yán)重及兩級(jí)動(dòng)力波除塵效果差等問(wèn)題,本文擬以該廠爐窯的實(shí)際生產(chǎn)情況,對(duì)其生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析,以期優(yōu)化其工藝及相關(guān)裝置,解決上述問(wèn)題。

1? ?氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐工藝分析

1.1? 工藝流程分析

該廠氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐銅陽(yáng)極泥處理工藝流程為“銅陽(yáng)極泥→加壓浸出→合金吹煉→銀電解→金精煉→硒精煉→碲精煉”,即陽(yáng)極泥首先進(jìn)行加壓浸出脫除銅、鎳等雜質(zhì),浸出渣經(jīng)壓濾、干燥后送氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐還原熔煉和氧化精煉,將產(chǎn)出金銀合金送電解精煉,從煙氣中回收硒。

1)氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝。氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)流程為“銅陽(yáng)極泥浸出渣干燥→配料及上料→還原熔煉→氧化精煉→電爐保溫及澆鑄金銀合金板→送銀精煉”,具體生產(chǎn)過(guò)程為:將干燥后浸出渣、焦炭、碳酸鈉、石英砂配比后,送入爐內(nèi)進(jìn)行還原熔煉操作。使用熔煉槍送天然氣和氧氣進(jìn)行升溫,隨著溫度的升高,部分砷、鉍氧化揮發(fā)而脫除;隨著溫度的繼續(xù)升高,其他氧化物進(jìn)行造渣脫除,鉛被還原成單質(zhì)鉛后與金銀形成貴鉛合金留存在爐內(nèi)進(jìn)行下一步的精煉。

2)氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐收塵工藝。氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐收塵工藝分為主排煙收塵系統(tǒng)和環(huán)保排煙收塵系統(tǒng)。主排煙收塵流程為“氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐→水冷煙道→一級(jí)動(dòng)力波洗滌器→二級(jí)動(dòng)力波洗滌器→旋流脫水器→電除霧器→風(fēng)機(jī)→脫硫塔→排氣筒”。爐子產(chǎn)生的煙氣經(jīng)水冷煙道冷卻至約350 ℃進(jìn)入一級(jí)洗滌器,在一級(jí)洗滌器的逆噴管內(nèi)與向上噴射的循環(huán)稀酸逆流接觸并激烈碰撞,形成液膜泡沫區(qū)。煙氣被冷卻至絕熱飽和狀態(tài),煙塵隨循環(huán)稀酸進(jìn)入一級(jí)洗滌器酸槽內(nèi)被除去,而后煙氣進(jìn)入二級(jí)洗滌器,使得煙氣進(jìn)一步降溫,煙塵絕大部分被洗滌除去。從二級(jí)洗滌器中排出的煙氣,經(jīng)旋流脫水器脫去煙氣夾帶的液滴后,再經(jīng)電除霧器脫出大量水霧,最后經(jīng)風(fēng)機(jī)脫硫塔放散。環(huán)保排煙收塵流程為“氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐→爐體整體煙罩→保溫?zé)煹馈即諌m器→風(fēng)機(jī)→排氣筒”。

1.2? 硒的產(chǎn)出、吸收機(jī)理

氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐冶煉的基本原理是在1個(gè)爐內(nèi)連續(xù)完成貴鉛熔煉和氧化精煉,直接產(chǎn)出金、銀合金。爐料中的硒在此過(guò)程中揮發(fā)氧化成二氧化硒進(jìn)入煙氣處理系統(tǒng),經(jīng)煙氣除塵及硒回收系統(tǒng)所得到的粗硒。硒在熔煉初期產(chǎn)出,其主要反應(yīng)方程式見(jiàn)式(1)、式(2):

式(1)的反應(yīng)溫度<500 ℃,式(2)的反應(yīng)溫度>500 ℃。而爐內(nèi)溫度高于800 ℃,因此浸出渣中的Se將全部揮發(fā)進(jìn)入煙氣。

煙氣經(jīng)絕熱蒸發(fā)冷卻、動(dòng)力波洗滌器,大部分煙塵被洗滌,其中的SeO2氣體溶于水,生成亞硒酸。亞硒酸具有強(qiáng)氧化性,與SO2反應(yīng)生成硒。其主要反應(yīng)方程式如下:

硒的回收效果主要取決于熔煉初期煙氣的去向和吸收系統(tǒng)pH值的控制。其中,主排煙系統(tǒng)正常與否直接關(guān)系到硒的回收效果。氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐為間斷操作,每個(gè)生產(chǎn)周期約為16 h,包括加料期、還原期、氧化造渣期、灰吹期等。銅陽(yáng)極泥回收硒工藝流程如圖2所示。

2? ?生產(chǎn)實(shí)踐存在問(wèn)題

生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),在主排煙收塵系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程中,硒回收存在如下問(wèn)題:1)出現(xiàn)重復(fù)回收現(xiàn)象;2)環(huán)保布袋糊袋嚴(yán)重,運(yùn)行成本高;3)主排煙風(fēng)機(jī)負(fù)荷難以提高,系統(tǒng)負(fù)壓不足;4)兩級(jí)動(dòng)力波塔、旋流脫水器上部脫水填料堵塞;5)旋流脫水器效率低;6)電除霧陰陽(yáng)極黏結(jié)嚴(yán)重,造成二次大電流低電壓運(yùn)行。主要表現(xiàn)為硒回收率偏低,環(huán)保布袋糊袋嚴(yán)重,兩級(jí)動(dòng)力波難以保證除塵效果。

2.1? 硒回收率偏低及環(huán)保布袋糊袋嚴(yán)重

浸出渣干燥后為粒狀,再配入一定比例的碳酸鈉、碎焦以及石英石等,按比例給入加料輸送機(jī),再通過(guò)加料管加入爐內(nèi)(爐子此時(shí)在加料位)。原設(shè)計(jì)中加料與吹煉時(shí)爐體角度同為28 °。理論上,在爐體角度為28 °時(shí)加料,由于水冷料管插入爐內(nèi),距熔體面距離較近,能有效控制粉塵量的產(chǎn)生,但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中料管堵塞嚴(yán)重導(dǎo)致無(wú)法加料,于是改為采用42 °的備用加料位。

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,認(rèn)為料管堵塞原因是設(shè)計(jì)時(shí)是按干燥后粒裝浸出渣、碎焦的滑動(dòng)角考慮的,而細(xì)石英粉和粉狀浸出渣的滑動(dòng)角都較大,當(dāng)混合物料同時(shí)進(jìn)入加料管后細(xì)石英粉和碳酸鈉由于粒度小而沉于料管壁,這樣就抑制了混合物料的下滑,最終導(dǎo)致料管堵塞。目前,氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn)時(shí)主要采用加料位42 °、吹煉位28 °的角度設(shè)置,如圖3、圖4所示。

當(dāng)爐子處于加料位置時(shí)(42 °),爐口是脫離主排煙煙道的,且為了保證爐子的正常旋轉(zhuǎn)至42 °,加料管距爐口高度約為1.5 m,因此加料時(shí)落差較大,容易產(chǎn)生揚(yáng)塵。加料時(shí),爐子繼續(xù)沿爐體中心線旋轉(zhuǎn),加料時(shí)間約30 min。此時(shí),爐內(nèi)留有部分熔體,爐內(nèi)溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)800 ℃。從硒的產(chǎn)出、吸收機(jī)理中可知,溫度超過(guò)500 ℃時(shí),硒就升華與氧結(jié)合以SeO2的形式溢出。因此加料時(shí)正是SeO2大量溢出階段,這些溢出的煙氣并未直接進(jìn)入主排煙系統(tǒng),而是進(jìn)入了環(huán)保系統(tǒng)。而環(huán)保系統(tǒng)則在加料期擔(dān)負(fù)了主排煙的任務(wù),進(jìn)而造成含水、SO2等介質(zhì)進(jìn)入環(huán)保布袋結(jié)露出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象(冬季更為嚴(yán)重),如圖5所示。

2.2? 兩級(jí)動(dòng)力波除塵效果差

理論上,兩級(jí)動(dòng)力波的除塵效率可達(dá)99%。然而在實(shí)際運(yùn)行中,由于風(fēng)機(jī)需要根據(jù)爐口負(fù)壓進(jìn)行調(diào)節(jié)風(fēng)量、風(fēng)速,從而使動(dòng)力波所形成的泡沫層不太穩(wěn)定,煙氣穿透泡沫層的可能性增加。煙氣穿透泡沫層會(huì)導(dǎo)致濕潤(rùn)后的粉塵后移,造成兩級(jí)動(dòng)力波塔、旋流脫水器上部脫水填料堵塞、電除霧器陰極黏結(jié)嚴(yán)重,無(wú)法穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)增加風(fēng)機(jī)運(yùn)行振動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐煙氣設(shè)計(jì)含塵量為26.8 g/m3,動(dòng)力波理論處理含塵煙氣的最大量一般<10 g/m3,然而現(xiàn)工藝中實(shí)際進(jìn)入的塵量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出理論值,這使得吸收系統(tǒng)循環(huán)液含固量增大,液固分離系統(tǒng)壓力增大。

3? ?氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐工藝優(yōu)化設(shè)計(jì)

3.1? 加料裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)

針對(duì)以上氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐工藝問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)了1種旋轉(zhuǎn)加料裝置。該加料裝置可以轉(zhuǎn)動(dòng)解決了加料管道堵塞的問(wèn)題,并使得物料在加入過(guò)程中混合均勻。裝置設(shè)置于氧槍吊架上,可以使加料階段的含硒煙氣進(jìn)入主排煙吸收系統(tǒng),減少硒損失。通過(guò)控制旋轉(zhuǎn)加料裝置的移動(dòng),還可解決非加料階段的高溫腐蝕料管的問(wèn)題。加料裝置結(jié)構(gòu),如圖6所示。

新型旋轉(zhuǎn)加料裝置的工作機(jī)制:加料時(shí),通過(guò)電動(dòng)推桿控制行走托板在氧槍吊架上移動(dòng)到加料合適位置,將物料通過(guò)固定加料口加入,同時(shí)啟動(dòng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)。驅(qū)動(dòng)電機(jī)通過(guò)減速機(jī)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),旋轉(zhuǎn)齒輪通過(guò)旋轉(zhuǎn)齒圈帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)管在向心推力球軸承內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)。向心推力球軸承用于防止旋轉(zhuǎn)加料裝置在移動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中下滑,上支撐托輥和下支撐托輥則能保證旋轉(zhuǎn)加料裝置在移動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中保持良好的穩(wěn)定性。

使用新型旋轉(zhuǎn)加料裝置對(duì)加料方式的優(yōu)化體現(xiàn)在:1)將伸縮水冷加料管改為伸縮變頻旋轉(zhuǎn)加料裝置,使得任何粒度物料都能在最小落差位置順利加至熔池表面。通過(guò)旋轉(zhuǎn)加料裝置的轉(zhuǎn)動(dòng)解決了加入物料種類多、粒度范圍大、滑動(dòng)角范圍廣、流動(dòng)性差,從而導(dǎo)致加料管道堵塞的問(wèn)題,并使得物料在加入過(guò)程中更均勻混合,提高利用率,并可使主排煙與環(huán)保排煙徹底分離,各司其職,解決環(huán)保布袋的糊袋問(wèn)題。2)加料完成后,通過(guò)電動(dòng)推桿可以控制行走托板上移。這是由于加料時(shí)間較短,加料后大部分時(shí)間為反應(yīng)時(shí)間,如果讓加料裝置長(zhǎng)時(shí)間處于高溫?zé)煔庵懈g速度很快;而通過(guò)電動(dòng)推桿控制行走托板移動(dòng),進(jìn)而控制旋轉(zhuǎn)加料裝置移動(dòng),可解決非加料階段的高溫腐蝕料管的問(wèn)題。3)加料裝置設(shè)置于氧槍吊架上,使得加料階段含硒煙氣仍可進(jìn)入主排煙吸收系統(tǒng),減少硒損失,提高硒回收率,并防止環(huán)保系統(tǒng)的煙氣條件惡化。采用該裝置后,該廠原先采用的42 °備用加料位可以回歸28 °加料位。

3.2? 兩級(jí)動(dòng)力波優(yōu)化設(shè)計(jì)

針對(duì)兩級(jí)動(dòng)力波運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題,將目前采用除塵、吸收為一體的兩級(jí)動(dòng)力波工藝改為:高溫濾袋柔性膜收塵+高效吸收裝置吸收工藝。濾袋的結(jié)構(gòu)效果如圖7所示。

高溫濾袋柔性膜具有過(guò)濾精度高、通量大、阻力小、耐腐蝕的特點(diǎn),使用溫度能夠達(dá)到450 ℃。目前已應(yīng)用于鋼鐵、水泥玻璃、有色冶煉及新能源等行業(yè)。

由于SeO2氣體極易溶于水生成亞硒酸,經(jīng)高溫濾袋柔性膜除塵后的無(wú)塵含SeO2氣體進(jìn)入高效吸收裝置進(jìn)行吸收。這樣系統(tǒng)負(fù)壓的波動(dòng)對(duì)除塵效果將無(wú)任何影響。原系統(tǒng)的液固分離可同時(shí)取消,系統(tǒng)阻力將大大降低,生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)力消耗也會(huì)隨之降低。

4? ?結(jié)論

綜上所述,針對(duì)氧氣斜吹旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)爐工藝硒回收率偏低及環(huán)保布袋糊袋嚴(yán)重、兩級(jí)動(dòng)力波難除塵差的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種新型旋轉(zhuǎn)式加料管。通過(guò)旋轉(zhuǎn)加料裝置的轉(zhuǎn)動(dòng)解決加料管道堵塞的問(wèn)題,并使得物料在加入過(guò)程中混合均勻。加料裝置設(shè)置于氧槍吊架上,使得加料階段含硒煙氣進(jìn)入主排煙吸收系統(tǒng),減少硒損失。通過(guò)控制旋轉(zhuǎn)加料裝置移動(dòng),解決了非加料階段的高溫腐蝕料管的問(wèn)題。將兩級(jí)動(dòng)力波工藝改為“高溫濾袋柔性膜收塵+高效吸收裝置”吸收工藝,使得原系統(tǒng)的液固分離可同時(shí)取消,系統(tǒng)阻力、生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)力消耗大幅度的降低。

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收稿日期:2022-11-22

作者簡(jiǎn)介:賈宏杰(1974—),男,工程師,主要從事冶煉生產(chǎn)技術(shù)工作。

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