賈付澤
中海石油(中國(guó))有限公司深圳分公司 廣東 深圳 518064
A平臺(tái)位于中國(guó)某海域,所在海域水深98~115m。 A平臺(tái)匯合B平臺(tái)和C平臺(tái)的來液,進(jìn)行初級(jí)的脫氣和脫水處理,然后外輸?shù)紽PSO-N。A平臺(tái)連接3條海管,通球作業(yè)中,主要是接受B和C兩個(gè)平臺(tái)發(fā)出的清管球,并向FPSO-N發(fā)清管球。B平臺(tái)到A平臺(tái)海管(外徑10")長(zhǎng)7km,C平臺(tái)到A平臺(tái)海管(外徑10")長(zhǎng)21km,A平臺(tái)到FPSO-N海管(外徑12")長(zhǎng)35km。A平臺(tái)是該油田西區(qū)的中心平臺(tái),位于海管 “Y” 的交叉點(diǎn)上。在過去2年該油田開始海管通球清管作業(yè)中,擔(dān)負(fù)該油田清管作業(yè)的試驗(yàn)工作,做了不少“迎來送往”的收發(fā)清管球作業(yè)?,F(xiàn)對(duì)A平臺(tái)2010-2012年所進(jìn)行的收、發(fā)清管球操作做一初步回顧研究,以利于今后的清管球收發(fā)作業(yè)。
為了方便描述,B平臺(tái)到A平臺(tái)海管簡(jiǎn)稱B平臺(tái)海管,C平臺(tái)到A平臺(tái)海管簡(jiǎn)稱C平臺(tái)海管,A平臺(tái)到FPSO-N海管簡(jiǎn)稱A平臺(tái)海管??傮w上看去:平臺(tái)通球清管開始由嘗試走向正規(guī)化常態(tài)化,自2010年11月以來,A平臺(tái)平臺(tái)共收發(fā)清管球10次,積累一點(diǎn)初步經(jīng)驗(yàn),以第四次為轉(zhuǎn)折點(diǎn),可分三個(gè)階段:
1)第一階段(嘗試階段):前3次主要是針對(duì)2010年3月投產(chǎn)的C平臺(tái)新海管進(jìn)行的嘗試性通球。
2)第二個(gè)階段:第4次(2011年9月)是B平臺(tái)和A平臺(tái)新海管建成后的對(duì)A平臺(tái)到FPSO-N的海管進(jìn)行嘗試性海水沖洗通球,為一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
3)第三個(gè)階段(走向常態(tài)化和推廣階段):A平臺(tái)連接的3條海管逐步開始走上了正軌的通球工作。已進(jìn)行了兩輪共6次,也開始逐步積累經(jīng)驗(yàn),數(shù)據(jù)錄取也不斷完善。開始步入常態(tài)化通球清管作業(yè),并總結(jié)經(jīng)驗(yàn),開始向全油田推開,當(dāng)然仍然需要再實(shí)際工作中不斷完善提升。
主要采用2種:1)JPP-III型清管球;2)REDSKIN,TYPE RS-7型清管球。 其使用情況如下:
3.1.1 JPP-III清管球5次記錄顯示的問題
1)均有不同程度變形;2)一般有破裂;3)內(nèi)泡沫易碎,外皮堅(jiān)韌難碎,即使壓差300Psi也未擊碎;4)變形難以達(dá)到清管效果;5)溫度80℃以上就變軟;最高工作溫度90℃,而C平臺(tái)/B平臺(tái)/A平臺(tái)3條海管出口溫度分別是:90/92/86℃。接近或超過推薦使用則溫度上限;6)推薦過盈率:1.05~1.10,實(shí)際使用的為273mm或258mm。過盈率在1.04~1.13。
3.1.2 REDSKIN,TYPE RS-7 型清管球四次記錄
1)正常無變形。2)壓差到60~80psi時(shí)破碎,不存在外皮堅(jiān)韌難碎的情況;遇卡容易擊碎,一般不會(huì)卡堵導(dǎo)致生產(chǎn)關(guān)停。3)頭部繩子不用解開。4)據(jù)稱:該聚氨酯泡沫可耐溫度93℃ 。C平臺(tái)/B平臺(tái)/A平臺(tái)3條海管出口溫度是:90/92/86℃。均沒有超出93℃。5)過盈率:<1.35 就可以。目前A平臺(tái)使用清管球過盈率:318/292=1.09;B平臺(tái):使用清管球過盈率270/241=1.12;均在正常范圍內(nèi)[1]。
由此可見,需要根據(jù)工藝參數(shù)和要達(dá)到的目的,選擇合適的清管球。清管球的選型,對(duì)溫度的要求、尺寸等也須優(yōu)化[2],合適的清管球?qū)τ谕ㄇ蜃鳂I(yè)順利進(jìn)行是基礎(chǔ),很關(guān)鍵。
下面以安裝在A平臺(tái)接受來自B平臺(tái)清管球的流程為例,探討對(duì)收球器的改造,圖1是收球器流程圖。
圖1 收球器流程圖
一次收球器內(nèi)部未安裝收球籠,導(dǎo)致清管球鉆入6"接收器出口管線閥門(V3),2011年11月24日,A平臺(tái)接收B平臺(tái)發(fā)的清管球,但當(dāng)時(shí)收球器內(nèi)沒裝收球籠,沒有捕捉到B平臺(tái)發(fā)來的清管球,清管球隨液體流向閥門收球器出口閥(V3),卡在V3,從而導(dǎo)致卡堵。隨后重新制作并安裝了收球籠,就再?zèng)]出現(xiàn)類似問題。
對(duì)于這個(gè)捕捉清管球的收球籠(“豬籠”),目前油田存在2種型號(hào):
第一種:FPSO-N收球器安裝的收球籠:長(zhǎng)1.29m;大孔外徑:30mm,正??淄鈴剑?8mm。
第二種:A平臺(tái)目前使用的接收C平臺(tái)和B平臺(tái)海管清管球的收球籠,長(zhǎng)度為1730mm,最大外徑為276mm,材質(zhì)為SS316,采用10mm不銹鋼實(shí)心材料焊接而成,豬籠前端采用16根長(zhǎng)約600mm的實(shí)心材料在圓周上均布焊接而成,環(huán)空間隙(292-276)/2=8mm。最初使用在C平臺(tái)收球器里,隨后也用在接受B平臺(tái)清管球的收球器中。
但在A平臺(tái)通球?qū)嵺`中,比較2個(gè)的優(yōu)劣,第二種看似制作簡(jiǎn)單,更有利于清管球進(jìn)收球器時(shí)排出前段液體,有利于引導(dǎo)清管球進(jìn)入收球籠,尤其適合流速較高的海管收球。進(jìn)一步的判斷有賴于隨后的實(shí)踐積累。
根據(jù)接收B平臺(tái)來清管球未進(jìn)入收球籠,停留在前端,隨流體轉(zhuǎn)向到V3閥門處后卡堵,不向后面收球籠走的問題,考慮一是環(huán)空間隙小[3],收球器內(nèi)的液體難以通過清管球與管壁的環(huán)空間隙排除,沒有體積讓出,導(dǎo)致清管球難以向收球器后部移動(dòng),從而停留在V3閥門進(jìn)口,同時(shí)阻塞液體向V3閥門方向流動(dòng),導(dǎo)致憋壓關(guān)停。針對(duì)這個(gè)問題,考慮:在收球器后部加一根2"的管子,將清管球排替液體引向V3下游,降低清管球進(jìn)入阻力,引導(dǎo)球進(jìn)入收球器?,F(xiàn)場(chǎng)勘查在V3下游加2"旁通管線。需要重新開孔焊接,還要做無損探傷檢測(cè),而收球器上游緊挨V2有現(xiàn)成2"接口,同樣能平衡收球器內(nèi)壓力,同樣起到降低清管器進(jìn)入收球器的阻力,于是做了變更MOC申請(qǐng),隨后在年度停產(chǎn)大修期間做了改造,加了一個(gè)2"旁通管線,此后收發(fā)球進(jìn)“籠”就比較順利,沒有出現(xiàn)清管球不進(jìn)收球籠的情形。
作為清管球到來的重要指示,清管球未動(dòng)作的較多。 除了清管球本身變形外,指示器本身不靈活也是普遍問題。A平臺(tái)用的3種指示器如下,見圖2:
圖2 A平臺(tái)用的三種指示器
比較3種指示器,以A平臺(tái)到FPSO-N海管發(fā)球指示器相對(duì)比較靈活好用。需要通過更多的實(shí)踐比較,才能進(jìn)一步選型,找到更合適更靈活好用的通球指示器。
開關(guān)一次麻煩耗時(shí),而且密封易漏,經(jīng)常換墊子,需要進(jìn)一步優(yōu)化。
由于流程需要減輕收球時(shí)沖擊,一般會(huì)在球來后,開一部分V1,但流體也會(huì)影響球的走向,設(shè)計(jì)上有的安裝有格柵Bar,有的沒有,為保險(xiǎn)起見再需要檢查確認(rèn),以免在部分開關(guān)時(shí)導(dǎo)致卡清管球,隨后在年度停產(chǎn)大修拆開檢查確認(rèn)有Bar,隨后倒流程時(shí),操作人員就心里就有底了,有利去通球作業(yè)的順暢操作。
發(fā)球的頻次:通過對(duì)收發(fā)清管球的損壞程度和清理出來的雜質(zhì),以及隨后大防腐檢測(cè),從而確定合理的頻次。
流速的推薦:一般推薦控制在1~2.5m/s,但B平臺(tái)流速大于2m/s以上,沖擊比較大,可以計(jì)算清管球到達(dá)時(shí)間減一些產(chǎn)量,或適當(dāng)開V1,并安排多個(gè)人手在不同閥門位置倒閥門,減少?zèng)_擊,C平臺(tái)流量低于1m/s,又在V3閥門處翹頭可能,這樣流程開關(guān)就可以和收B平臺(tái)球不一樣,從而確保清管球順利進(jìn)入“籠子”。
收發(fā)球流速控制:應(yīng)該采用“兩頭慢中間快,熱身和軟著陸”的方式,讓清管球順利通過管管膨脹彎、基盤管匯(PLEM)基盤管匯、柔性立管等,減少收球時(shí)的沖擊,有時(shí)需要降產(chǎn)部分高含水井才達(dá)到目的。球進(jìn)清管球前速度控制,如開前圖中主閥門V1來分流。
不同球的破碎壓力:一般泡沫球的破碎壓力是75psi,但在實(shí)際應(yīng)用中還需要看每一個(gè)清管球的說明書,了解具體數(shù)據(jù),不同型號(hào)差別很大,需要做到心中有數(shù),才能實(shí)際作業(yè)中做好控制和應(yīng)急處理準(zhǔn)備。
清管球快到達(dá)和到達(dá)后的判斷:主要綜合以下幾個(gè)方面:1)累積流量;2)壓力變化(上漲5~10psi);3)指示器;4)聲音;5)含水:清管球進(jìn)入豬籠前會(huì)引起含水下降,進(jìn)入豬籠后含水會(huì)快速上升等。壓力和含水都是可以在電腦監(jiān)控畫面看到的。 當(dāng)然每次都那么明顯,需要綜合起來判斷。
記錄和基礎(chǔ)資料的完善統(tǒng)一:隨著通球作業(yè)深入,資料比以前完善很多,尤其是最近統(tǒng)計(jì)、開發(fā)專用記錄表,已經(jīng)開始有專門人員統(tǒng)一收集管理,以便大家查閱、參考、學(xué)習(xí),應(yīng)用。基礎(chǔ)資料包括:1)收發(fā)球器資料;2)清管球;3)海管包括基盤管匯、立管等;4)海管生產(chǎn)參數(shù);5)豬籠;6)指示器;7)收發(fā)球記錄,總結(jié),照片;8)程序和應(yīng)急;9)收發(fā)球工藝知識(shí)等;10)工作JSA和工作前檢查表。
計(jì)劃和應(yīng)急方案的完善:雖然每次通球作業(yè)前都已經(jīng)有操作程序和應(yīng)急方案,但每次都不會(huì)100%如計(jì)劃那樣,每次都會(huì)有或多或少,或大或小,意想不到的問題,“收球要謹(jǐn)慎”,最后開門收球時(shí),在收球器的壓力表顯示為零后,仍要等待10~15min,謹(jǐn)慎開啟收球器快開門取清管球,外部油田在此階段致人傷亡的案例提醒我們隨時(shí)都要警惕,不能大意。需要實(shí)戰(zhàn)積累和理論結(jié)合,不斷總結(jié)提升,施工中尤其要做好球卡中間的處理問題,事前做好充分預(yù)防和應(yīng)急準(zhǔn)備。
總之,A平臺(tái)作為油田海管清管的“探路先鋒”,擔(dān)負(fù)該油田清管作業(yè)的試驗(yàn)工作,為油田的清管工作積累經(jīng)驗(yàn)。對(duì)A平臺(tái)所進(jìn)行的收、發(fā)清管球操作做初步回顧研究,分析研究這些通球作業(yè),對(duì)于處理海管通球作業(yè)中遇到的問題、優(yōu)化通球作業(yè)施工有很大的借鑒意義,也有利于進(jìn)一步提高海管的管理水平。