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磨煤機(jī)出口溫度過高的改造試驗(yàn)

2023-11-08 08:25馮兆興
關(guān)鍵詞:限定值煙煤制粉

尤 暢,馮兆興

(沈陽工程學(xué)院 能源與動(dòng)力學(xué)院,遼寧 沈陽 110136)

某廠350 MW 褐煤鍋爐摻燒低水分煙煤,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)干燥出力過剩,在磨煤機(jī)進(jìn)口冷風(fēng)門全開的條件下出現(xiàn)了磨煤機(jī)出口溫度過高的問題。為了保證鍋爐的安全性和經(jīng)濟(jì)性,對(duì)該機(jī)組的空氣預(yù)熱器進(jìn)行反轉(zhuǎn)改造試驗(yàn)[1]。

1 設(shè)備概述

該廠350 MW 鍋爐是型號(hào)為HG-1125/25.4-HM2 的超臨界褐煤鍋爐。鍋爐采用中速磨直吹式制粉系統(tǒng),配備5 臺(tái)MPS200HP-Ⅱ磨煤機(jī)和2 臺(tái)三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器??諝忸A(yù)熱器的轉(zhuǎn)向?yàn)闊煔鈧?cè)→一次風(fēng)側(cè)→二次風(fēng)側(cè)[2]。

2 磨煤機(jī)出口溫度過高現(xiàn)象

2.1 煤質(zhì)分析

該廠的褐煤鍋爐摻燒煙煤,摻燒前后煤質(zhì)對(duì)比如表1所示。原褐煤全水分為26.20%,摻燒的煙煤全水分為15.30%,兩者相差近11%,大比例摻燒或全燒煙煤時(shí)勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致制粉系統(tǒng)的干燥出力過剩[3]。

2.2 磨煤機(jī)出口溫度限定值

磨煤機(jī)出口溫度受設(shè)備的耐溫性與安全性的限制,當(dāng)溫度過高時(shí),有易燃易爆的風(fēng)險(xiǎn)[4]。為防止設(shè)備損壞及磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度過高而引起制粉系統(tǒng)爆炸,根據(jù)DL/T 5145-2012《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算技術(shù)規(guī)定》,正壓直吹式中速磨煤機(jī)分離器后出口溫度的限定值如表2所示。

表2 磨煤機(jī)出口允許溫度最值計(jì)算結(jié)果

由表2 可知:?jiǎn)闻_(tái)磨煤機(jī)全部磨制褐煤及煙煤摻燒比例為60%以下時(shí),磨煤機(jī)出口溫度限定值為70 ℃;單臺(tái)磨煤機(jī)全磨制煙煤時(shí),磨煤機(jī)出口溫度限定值為78 ℃。

當(dāng)單一煤種或混煤的揮發(fā)分Vdaf小于40%時(shí),磨煤機(jī)的出口溫度tM2按下式選?。?]:

當(dāng)單一煤種或混煤的揮發(fā)分Vdaf大于40%時(shí),磨煤機(jī)出口溫度tM2的取值范圍為60~70 ℃[4]。

2.3 混煤摻燒試驗(yàn)

鍋爐機(jī)組分別進(jìn)行330 MW、175 MW 爐內(nèi)摻燒方式下的混煤摻燒試驗(yàn)與175 MW 爐外摻燒方式下的混煤摻燒試驗(yàn)[4-7],試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

表3 330 MW、175 MW的混煤摻燒試驗(yàn)結(jié)果

在爐內(nèi)和爐外兩種摻燒方式下鍋爐均能運(yùn)行穩(wěn)定且效率都達(dá)到92%以上,SCR入口的NOx濃度在330 MW 時(shí)達(dá)到最高,為309.4 mg/m3。經(jīng)SCR噴氨優(yōu)化處理,煙氣中NOx濃度均低于50 mg/m3,符合超低排放要求。在爐內(nèi)摻燒方式下,碾磨全煙煤的磨煤機(jī)出口溫度均已超過80 ℃,而限定值為78 ℃;碾磨全褐煤的磨煤機(jī)出口溫度均接近70 ℃,175 MW 全部碾磨褐煤的C磨出口溫度甚至超過了70 ℃,而限定值為70℃;在爐外摻燒方式下,碾磨煙煤與褐煤配比為6:4 的磨煤機(jī)的出口溫度均已超過70 ℃,而碾磨摻燒煙煤比例為60%的磨煤機(jī)出口溫度限定值為70 ℃。

3 設(shè)備改造

鍋爐機(jī)組摻燒或全燒煙煤時(shí)對(duì)應(yīng)的磨煤機(jī)出口溫度均已超過限定值,需對(duì)設(shè)備側(cè)進(jìn)行改造。

3.1 空氣預(yù)熱器的反轉(zhuǎn)改造

目前,該廠配備2 臺(tái)三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,如圖1 所示。空氣預(yù)熱器的轉(zhuǎn)向?yàn)闊煔鈧?cè)→一次風(fēng)側(cè)→二次風(fēng)側(cè),此轉(zhuǎn)向主要應(yīng)用于燃用高水分煤種的鍋爐,當(dāng)鍋爐燃用高水分褐煤時(shí)有明顯優(yōu)勢(shì),可以顯著提升空氣預(yù)熱器出口的熱一次風(fēng)溫及制粉系統(tǒng)的干燥出力;當(dāng)鍋爐機(jī)組改燒或摻燒低水分煤種時(shí),此轉(zhuǎn)向便失去了優(yōu)勢(shì),反而造成磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度過高的不良現(xiàn)象。因此,對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行反轉(zhuǎn)改造試驗(yàn),如圖2 所示。將空氣預(yù)熱器的原轉(zhuǎn)向改為煙氣側(cè)→二次風(fēng)側(cè)→一次風(fēng)側(cè),適當(dāng)提高熱二次風(fēng)溫,降低熱一次風(fēng)溫,進(jìn)而降低磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物的溫度。

圖1 改造前空氣預(yù)熱器的轉(zhuǎn)向

圖2 改造后空氣預(yù)熱器的轉(zhuǎn)向

空氣預(yù)熱器停運(yùn)后,先拆除2 臺(tái)空氣預(yù)熱器的轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)裝置的連接部件,利用起重裝置將轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)裝置對(duì)調(diào)安裝,再拆除軸向密封片與冷熱兩端徑向密封片,在確保密封片折邊與空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)向一致的條件下進(jìn)行對(duì)調(diào)安裝,以防由于卡澀而損壞密封片,進(jìn)而增加空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率[6-8]。

3.2 改造后空氣預(yù)熱器出入口風(fēng)溫

在330 MW 和175 MW 負(fù)荷下,根據(jù)空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)前爐內(nèi)摻燒方式的進(jìn)出口溫度數(shù)據(jù),對(duì)比相同負(fù)荷與摻燒方式下空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)后的溫度數(shù)據(jù),結(jié)果如表4所示。

表4 反轉(zhuǎn)前后空氣預(yù)熱器進(jìn)出口溫度參數(shù)對(duì)比

由表4可知:在330 MW 和175 MW 負(fù)荷下,反轉(zhuǎn)改造后空氣預(yù)熱器出口的二次風(fēng)溫分別提高了7.3 ℃和5.0 ℃,出口的一次風(fēng)溫分別降低了25 ℃和12.2 ℃,排煙溫度分別降低了3.9 ℃和2.7 ℃。排煙溫度的降低減少了鍋爐的排煙熱損失,提高了鍋爐效率,有利于提升機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性??諝忸A(yù)熱器出口的一次風(fēng)溫的降低比較明顯,對(duì)解決鍋爐機(jī)組磨煤機(jī)出口溫度過高的問題起到了至關(guān)重要的作用[8]。

3.3 改造后磨煤機(jī)出口溫度

空氣預(yù)熱器反轉(zhuǎn)改造后,其出口一次風(fēng)溫有了明顯降低,使磨煤機(jī)出口溫度降低,有助于解決制粉系統(tǒng)的安全問題。因此,在相同負(fù)荷、相同配煤方式、磨煤機(jī)進(jìn)口冷熱風(fēng)門開度保持不變的條件下,進(jìn)行混煤摻燒試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表5所示。

表5 反轉(zhuǎn)前后同負(fù)荷下磨煤機(jī)出口溫度對(duì)比

對(duì)比175 MW 負(fù)荷、不同配煤方式下的摻燒試驗(yàn),爐內(nèi)摻燒燃料的消耗量為108 t/h,爐外60%摻燒煙煤方式下燃料的消耗量為98 t/h。由于煙煤入廠價(jià)格更低,在爐外摻燒方式下,空氣預(yù)熱器進(jìn)行反轉(zhuǎn)改造后鍋爐效率提升近0.25%,有利于機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的提高。此外,SCR 入口的NOx濃度變化不大,鍋爐熱效率因排煙溫度的降低略有提升。在330 MW 負(fù)荷下,碾磨純煙煤的D、E 磨煤機(jī)出口溫度平均下降8.67 ℃,碾磨純褐煤的C 磨煤機(jī)出口溫度下降6.89 ℃。在175 MW負(fù)荷下,碾磨純煙煤的E 磨煤機(jī)出口溫度下降4.49 ℃,碾磨純褐煤的C、D磨煤機(jī)出口溫度平均下降6.00 ℃。在175 MW負(fù)荷下,碾磨煙煤、褐煤配比為6:4 的C、D、E 磨煤機(jī)出口溫度平均下降6.99 ℃。由此可見,空氣預(yù)熱器經(jīng)反轉(zhuǎn)改造后,所有磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度均下降到安全限定范圍內(nèi)。

4 結(jié)論

1)造成磨煤機(jī)出口溫度過高的主要原因:褐煤鍋爐摻燒低水分煙煤,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)干燥出力過剩。

2)對(duì)比175 MW 負(fù)荷、不同配煤方式下的摻燒試驗(yàn),爐外摻燒方式的燃料消耗量減少,煙煤消耗占比大,鍋爐效率提高,更有利于提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

3)對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行反轉(zhuǎn)改造后,摻燒或全燒煙煤工況下的磨煤機(jī)出口溫度均降低到安全限定值內(nèi),解決了制粉系統(tǒng)摻燒低水分煙煤的安全性問題。

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